种分槽搅拌系统的优化改进_第1页
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文档简介

1、种分槽搅拌系统的优化改进1 前言河南中美铝业使用的是 14的种分槽,搅拌系统使用的是 SEV种分槽搅拌,其槽子特点是容量大(4000m2以上)、槽存固 含高( 750-900g/l )、沉降性能好、料浆均匀分布强,搅拌结构 简单。但种分槽必须依托搅拌长期稳定运行方可进行连续性生产 作业。如果发生搅拌故障,或者槽底出料阀出料不畅,极易造成 沉槽事故的发生,不仅带来经济损失,处理起来也十分困难,所 以种分槽搅拌的安全运行对氧化铝生产起着非常重要的意义。通过 07 年投产至今出现许多问题,经过后期多次技术改造 及摸索, 极大的改善了种分槽安全运行情况。 改造后的种分槽搅 拌使用效果理想,种分槽出料系

2、统正常,搅拌电流下降,未出现 料浆分层现象及分解率降低现象,能够满足生产所需。2 存在问题及改进措施( 1 )种分槽槽壁阀出料系统种分槽槽壁阀是种分槽安全运行的关键,若槽壁阀不出料, 种分槽无法完成投撤槽及检修工作,槽内物料将面临沉槽危险。 槽壁阀出料不畅, 底部结疤及高固含物料无法快速转移, 对搅拌 及电机将带来危害。改造前,种分槽槽底容易产生结疤,槽壁周边均有45角 的倒锥体,防止物料沉积结疤。但槽壁阀下侧未安装倒锥体,致 使长期活动槽壁阀, 造成槽壁阀附近许多结疤块堆积, 使结疤速 度增加。堵塞出料系统,造成处理困难。针对此情况,我厂采用 的解决对策是, 在槽壁阀进口下侧加装倒锥体, 增

3、加料浆的流动 性,减少结疤的形成及堆积。如图 1 所示。改造后, 槽壁阀区域结疤明显减少, 不仅提高了种分槽槽壁 阀安全使用周期, 也减少了种分槽槽壁阀区域结疤的形成, 降低 了搅拌底层桨叶的负荷。 槽壁阀的出料正常, 不仅为种分槽安全 运行提供了有力保证,同时也降低了清槽的劳动强度。(2)种分槽搅拌系统我厂使用的搅拌是SEW厂家的,速比7.35r/min,总共五层 桨叶,底层为中空螺旋桨叶,上四层为实心螺旋桨叶。种分槽容 量大、固含高、搅拌扭矩大,搅拌电流波动频繁,长时间高电流 运行,极易造成电机损毁,种分槽沉槽。改造前, 种分槽搅拌经常因生产液量波动造成电流波动。 如 固含高或液量大时,电流经常性超过 140A,超过电机额定电流 值。通过车间分析,顶层桨叶距提料套筒出口有 4 米,距二层桨 叶有 6 米,通过物料分布、温度、物料分解情况监测发现,顶层 桨叶摘除后,对物料降温、晶种分解、工艺指标影响不大,决定 摘除顶层桨叶。如图 2 所示。通过对部分种分槽搅拌系统顶层桨叶改造摘除后, 发现改造 效果十分理想,搅拌负荷减小,电流降低,种分槽电流从以往 135-140A 降至 120-135 左右,整体下降 10-15A 。通过对工艺技 术指标监测发现, 槽顶物料与槽底物料固含相差不大, 物料基本 上不存在分层现象, 整体物料悬浮效果未变化, 物料降温也未受

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