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文档简介

1、本科实验报告课程名称:过程丄程原理实验(乙)实验名称:筛板塔精憎操作及效率测定 姓 名: 学院係): 学 号: 指导教师: 同组同学:一、实验目的和要求1、了解板式塔的结构和流程,并掌握英操作方法:2、测立筛板塔在全回流和部分回流时的全塔效率及全回流时的单板效率;3、改变操作条件(回流比、加热功率等)观察塔温度变化,从而了解回流的作用和操 作条件对精餾分离效果的影响。要求:已知原料液中乙醇的质量浓度为1520%,要求产品中乙醇的质量浓度在85%以上。二、实验容和原理板式精饰塔的塔板是气液两相接触的场所,塔釜产生的上升蒸汽与从塔顶下降的下降液 逐级接触进行传热和传质,下降液经过多次部分气化,重组

2、分含量逐渐增加,上升蒸汽经多 次部分冷凝,轻组分含量逐渐增加,从而使混合物达到一立程度的分离。(一)全回流操作时的全塔效率场和单板效率丘啲的测定1、全塔效率(总板效率)EtE, =1x100%(1)式中:Nt 一为完成一泄分离任务所需的理论板数,包括蒸愉釜;NP -为完成一沱分离任务所需的实际板数,本装置心=7块。在全回流操作中,操作线在x-y图上为对角线。根据实验中所测左的塔顶组成X。、塔底 组成X”(均为摩尔百分数)在操作线和平衡线间作梯级,即可得到理论板数2、部分回流时全塔效率Er,的测定2.1精憎段操作线方程:/? + ! R + (2)式中:yn+d精饰段第n+1块塔板上升的蒸汽组成

3、,摩尔分数:Xn-精馀段第n块塔板下流的液体组成,摩尔分数;R 回流比R=L/D塔顶产品液相组成,摩尔分数:实验中回流量由回流转子流量汁8测蚩:,但实验操作中一般作冷液回流,故实际回流量 需进行校正c (/n t p)L = R+ 10)rD式中:L。-回流转子流量计上的读数值,ml/minL实际回流量,ml/minto-塔顶液相温度,CtR-回流液温度,CC”-塔顶回流液在平均温度(s+tJ/2下的比热,KJ/kgKm塔顶回流液组成下的汽化潜热,KJ/kg产品量D可由产品转子流量计测量,由于产品量D和回流量L的组成和温度相同,故回流 比R可直接用两者的比值来得到:R = (4)D式中:D-产

4、品转子流量计上的读数值,ml/min实验中根据塔顶取样分析可得xo,并测量回流和产品转子流疑计读数Lo和D以及回流温度 tR和塔顶液相温度tD,再查附表可得Cpd,8,由式(3) (4)可求得回流比R,代入式(2) 即可得精馅段操作线方程。2.2加料线(q线)方程q q_l式中:q一进料的液相分率;Xf进料液的组成,摩尔百分数.lk佃进料变为饱和蒸汽所翻t量一 CpF(ts-tF)lkmolffl料液的汽化潜热rF式中:ts-进料液的泡点温度,C;tF-液的温度,弋;C-进料液在平均温度(ts+tr)/2下的比热,KJ/kgK进料液组成下的汽化潜热,KJ/lcg取样分析得到的馀出液组成Xd,塔

5、釜组成Xv和进料液组成Xf,再查附表可得ts, Cpf,,代入式(6)即可得q线方程。2.3理论板数的求取根据上述得到的精慵段操作线方程和q线方程,以及测得的塔顶组成Xd,塔底组成xw和进料组成xf,即可在x-y图上作出精馅段操作线,q线和提馅段操作线,然后用x-y图根据上述求得的理论板数Nt,由式(1)便可得到部分回流时的全塔效率EtEt =乌doo%(7)式中Nt完成一左分离任务所需的理论塔板数,包括蒸懈釜:Np完成一泄分离任务所需的实际塔板数,本装置Np=7。三. 实验装置与流程3.1装置精馅塔装置由筛板精馅塔塔釜、塔 体(板数7)、全凝器、加料系统、回流 系统、贮槽(原料、产品、釜液)

6、产品出 料管路、残液出料管路、冷却水转子流量 计、离心泵以及测量、控制仪表等组成。 实验装置流程图如下图1所示。筛板精餾塔径p68mm,共7块塔板, 其中精慵段5块,提憾段2块:精餾段 板间距为150mm.提憎段板间距为 180mm;筛孑L孑L径pl.5mm,正三角形排 列,空间距4.5mm,开孔数104个。本 装置采用电加热方式,塔釜装有3支额 定功率为3kW的螺旋管加热器。在装巻 上分別设有料液、产品和釜液的取样口(图中A、B、C处)。3.2流程1、根据浓度要求进行配料(一般XF=0.1)并加约9升料于塔釜至玻璃液而计顶端。(实验室 已完成)若配料已完成,则测左料液组成。2、关闭进、出料阀

7、,关闭采样阀,全开冷凝器顶部排气阀。稍开冷凝冷却水阀门,全开回 流转子流量计阀门,进行全回流操作。3、开启仪表柜总电源开关,将电圧调节旋钮调节到所需要的加热电压并保持恒泄。4、待釜液开始沸腾,开大冷凝冷却水阀门到转子流量计读数最大值,并保持恒泄。5、加热电圧和冷凝冷却水量都维持恒立后,每隔五分钟观察并塔板温度,当灵敏板温度口 基本不变时,操作即达到稳泄。分别取进料、憎出液、釜液三个样品,分析组成,并读取进 料、憎出液、釜液流量和回流液流量,再分别读取精憎塔中的六个温度。6、部分回流操作。打开进料阀调整进料量,调流量计使回流比为3-5,通过对釜液转子流 量讣的调整,使塔釜液位计的液位保持不变。当

8、釜液液而恒左以及灵敏板温度稳定后,即部 分回流操作达到稳定。分别取进料、餾岀液、釜液三个样品,分析组成,记录有关数据,并 读取进料、餾岀液、釜液流虽:和回流液流量,再分别读取精餾塔中的六个温度。7、实验结朿。先关闭进料液、佛岀液、釜残液的流量调右阀,再将调压器旋钮调至零位, 关闭总电源开关切断电源,待洒精蒸汽完全冷凝后,再关冷凝冷却水,并做好整洁工作。四、实验数据记录与处理1 原始数据项目123加热电压/v200200200产品转子流量计读数/(ml/min)02624.1回流转子流量计读数/(ml/min)186110120残液转子流量计读数/ (ml/min)0140140进料转子流量计读

9、数/(ml/min)0191181冷却转子流量计读数/ (ml/min)360360360塔釜液温度/c98.997.297.6灵敏板温度/c83.383.583.4第一板气相温度/c7& 77& 97& 9第一板液相温度厂C79.079.179.0回流液温度/c65.059.85&0进料液温度/c19.921.421.8进料液浓度Xf/(mol/mol)& 4%8.4%回流液浓度Xd/(mol/mol)77.6%71.5%塔釜液浓度Xw/(mol/mol)0. 3%1%1.7%产品疑ml800产品百分数%88%2、原始实验数据处理1) 全塔效率(总板效率)Er在全回流操作时,操作线为x-y图

10、上的对角线。实验中测泄的回流液浓度Xd二77. 6% Xw=O. 3%理论塔板数为6,即nt二6 Np=7则全回流时的全塔效率为:y - 16 1E.=二x 100% = x 100% = 71.43%r 片72)计算部分回流时的全塔效率Ef 计算质量分数进料液摩尔分数Xf=8.4%,质量浓度为18.98%,进料液温度21.4C,查表得乙醇-水溶液的密度:p = 966kg/m3回流液摩尔分数xd=71.5%,质量浓度为86.5%,回流液温度59.8,查表得乙醇-水溶液的密度:p = 780kg/m3塔釜液浓度xw= 1%,质虽:浓度为2.5%,和塔釜液温度97.2C,查表得乙醇一水溶液的密度

11、:p = 950kg/m3 精憎段操作线方程回流温度tF 59. 8 C,塔顶液相温度tzF79.lt,平均温度69.45C.塔顶回流液质量浓度为 86.5%,查表得:Q = 3. 34kJ/kg C ,=1070kJ/kgo故实际回流量为一厶1 +沁匕円10 X 1 +竺誉沁二讹.63rD1070则回流比:R = -=6.86D精馀段方程:W =0.87xn +0.09 q线方程进料液泡点温度ts = 88弋,进料液温度tF = 21.4C,平均温度54.7C,乙醇质量分数为18.98%,查表得:Cpf = 4.35 kJ/kg K , rf- 1980.3kJ/kgIS。/进料变为饱和蒸汽

12、所諒心量,1 kmol料液的汽化潜热rF1|4.3SX(88-21.4)_1 15-1980.3q_l g_l二7.67x056根据得到的精憎段操作线方程和q线方程,以及测量得到的塔顶组成xD、塔底组成xW和进料组成xF,在x-y图上作出精餾段操作线、q线和提馆段操作线,如下图所示:爼论板数JW=5其中精餾段4,提餾段1块。则部分回流时的全塔效率为:Et =X100%=57.1%3)产品的质量和溶度:由摩尔质量换算:得到:所得产品的质量分数为88%,产品约为800ml,在规泄时间完成了任 务五、实验结果与分析lx实验结论(1)全回流操作时回流液浓度为77.6%(mol/mol),部分回流操作时

13、回流液浓度为71.5%(mol/mol),说明在操作条件相同的情况下,全回流的回流液浓度比部分回流高;而部分回流时的回流比越大,回流液的浓度越高,即产品浓度越高;N 一 1(2)全回流和部分回流的全塔效率Et =十一 x 100%并没有固定的大小关系其值与精饰塔的操作条件和具体传质过程有关。当其他操作条件一致时,全塔效率与塔流体的湍动程度有关。本次实验中,全回流时所需的理论塔板数目较大的原因是乙醇水相平衡曲线在较高液相浓度时十分接近对角线,而全回流的回流液浓度较髙,当髙岀一小段浓度值时,所需的理论塔板数就有所增长,故得出全回流理论塔板数也较多的实验结果;(3)我们在由全回流切换到部分回流时就开

14、始收集产品,回流比(回流比大约为4.2), 最终得到800mL产品量,其中乙醇的质量分数为88%,达到实验要求。(4)对照两次记录的数据,可以看出产品的浓度大致由温度反映。第一板的气液相温度 越高,所得到的产品中乙醇含量越低。这是由于在乙醇-水的物系中,由相平衡关系可以 知道当乙醇的浓度越小,相平衡时的温度越高,根本原因在于水的沸点比乙醇髙。因此, 可以通过第一板的气液相温度初步判断产品浓度的高低;(5)在整个实验过程中,塔釜的压力表读数始终很小,几乎可以忽略不计,表明没有发 生液泛现象,实验操作基本正确:(6)换热器上而的阀门始终开着,一方而是为了排出不凝性气体,另一方而与大气相连来 保证精

15、慵在常压下进行。2、误差分析(1)回流液、塔釜液和进料液的取样并未完全同时进行,由于取样会影响塔的传质过程, 故后取的样品存在一泄的浓度误差;(2)用比重计测样品的比重时间较长,导致最终测得比重时样品的温度已发生变化,与 测比重前所测得的温度不一致:(3)实际过程并不能保证百分百的物料守恒,这是由于系统的稳定是在一定围的波动, 因此塔釜的液面高度会发生变化,需要时刻调节塔釜的流量。六、思考题1、影响精佛操作稳立的因素是哪些?维持塔稳肚操作应注意哪些操作岗位?如何判断塔的 操作已达到稳左?答:影响精餾操作稳泄的因素有进料量、回流疑、残液疑、出料量、冷却水戢、加热电压: 维持塔稳定操作应注意保持加

16、热电压和冷却水的流量不变,在调肖回流比的同时通过调节残 液流量保持塔釜液位稳宦,并且应该先读数后取样;当塔釜液位稳定,并且灵敏板的温度保 持不变时,可认为塔的操作已达到稳泄。2、在全回流条件下,改变加热功率对塔的分离效果有何影响?答:增大加热功率,塔产生的蒸汽量多,容易产生雾沫夹带,会降低塔的分离效率; 减小加热功率,塔产生的蒸汽量少,不足以托住液体,产生严重漏液,同样会降低塔的分离 效率。所以应合理选择加热功率,使苴最有利于对塔的分离。3、塔顶冷回流对塔回流液量有何影响?如何校正?答:冷回流时,回流量L大于外回流量L0,原因是冷液回流入塔变成饱和液体时需要热量, 这部分热量只有上升的蒸汽来提

17、供,从而有部分蒸汽冷凝为液体,使液体量增大:通过校正r f M 5)(0-4)厶=厶)1 +1式:巾 进行校正。4、用转子流量计来测泄乙醇水溶液流量,计算时应怎样校正?答:测疑液体的转子流量计采用水作为标定介质,介质状态为20aC. 1.013X105Pa,当用于酒精的测量时,其校正式如下:Q = QnSo(Pf_P) 9(0-炖)式中:转子流量计的读数值;Po 20C时水的密度,取1000kg/m3;P 被测介质密度,kg/m3;5 转子的密度,kg/m3o本实验选用玻璃转子流量计,“厂如驱七、心得实验前需要对实验装置有比较具体的了解,比如转子流量计应该垂直安装并且自下而上 地进液,顶部的排气口用于及时

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