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文档简介
1、反渗透膜清洗总结近期共清洗5套反渗透设备,既有结垢非常严重,也有粘泥、有机污染物污 堵严重的,也有使用3-6个月后的维护性清洗,根据不同的结垢与污堵状况确定 不同的清洗侧重方向,清洗过程中改进了很多方法,也发现很多问题。1.设备概况设计产水(m3/h)膜数量清洗方法清洗前概况名扬化工5一段8支离线清洗粘泥污堵十分严重德巨宜诚10一、二段10支离线清洗结垢十分严重明水大化化肥60一、二段72支在线清洗有机物污染永鑫能源集团105一、二段114支一段离线、二段在线一段结垢十分严重山西霍州电厂2套60一、二段168支在线清洗维护性清洗2. 清洗的确定(1) 标准化后,盐的透过率增加10%;(2) 标
2、准化后,透过液流量降低10%;(3) 进水和浓水的压差较基准状况上升15% (基准状况为反渗透设备最初 2448小时的操作参数或上次清洗后的操作参数)(4) 作为日常维护,一般在正常运行 36月后;(5) RO装置长期停用,需要对膜进行保护,在加入保护液之前,需要对膜 清洗。3. 清洗方法(1) 清洗水箱中注入反渗透产品水,将开关打到手动,打开原水泵开关,反渗 透产品水从清洗箱打入压力容器中并排放几分钟。(2)关闭原水泵,用反渗透产品水在清洗箱中配制酸性清洗液。(3)关闭反渗透一段清洗进水阀门、反渗透一段清洗浓水回水阀门和反渗透清 洗产水回水阀门, 打开反渗透不合格水排放阀门、 反渗透浓水排放
3、电动阀门和反 渗透浓水调节阀门。(4)打开反渗透进水电动阀门,以低流速输送清洗液进入压力容器,如果开始 的清洗废液比较脏, 可以排掉,然后增大流速 (即压力必须低到不会产生明显的 渗透产水)并使清洗液循环3050分钟,直到将反渗透设备冲洗干净。 将清洗水箱刷洗干净, 注入反渗透产品水, 对反渗透设备进行冲洗, 直到将反渗 透设备冲洗干净。(5)冲洗结束后,再次配制酸性清洗液使用相同方法清洗反渗透设备二段。( 6)酸性清洗结束后,将再次配制碱性清洗液,使用相同清洗方法清洗反渗透 设备一段和二段。( 7)碱性清洗结束后,用异噻唑啉酮配置 15mg/L 浓度的杀菌剂溶液,低压循 环冲洗,时间为 30
4、 60 分钟。(8)彻底冲洗干净后,化学清洗结束,启动反渗透设备,直到产品水清洁,无 泡沫或无清洗剂。注意事项 :( 1)清洗反渗透设备,采用酸性洗和碱性洗两个步骤,在两步中间,必须对反 渗透设备进行彻底的冲洗,避免酸碱在反渗透设备内进行中和反应。(2)化学清洗过程中,应时刻监测清洗水箱内水的 pH 值,如果不能满足要求, 可适当增添药剂, 以保证化学清洗效果。 同时监测清洗液温度, 维持温度在 20 30 r左右。(3)化学清洗时间应根据清洗效果确定,一般为 30 分钟以上,当较难清洗时, 可延长清洗时间,另可根据清洗效果确定是否需要浸泡清洗。4. 清洗结果名扬化工名扬化工一段反渗透膜污堵十
5、分严重, 观察主要为粘泥跟有机物。 用碱洗剂 配置碱洗液,并用片碱调节 pH 到 11-12,反复碱洗并及时更换碱洗液直到不再 变浑浊。清洗结束后单支膜减重 5-10kg。分析原因: 潜水泵放置位置较深抽到底层淤泥, 建议潜水泵上提; 原水集水 池长期不清洗底部淤泥较多, 建议清洗集水池; 预处理效果不好, 建议加大清洗 频率,检查活性炭活性。德巨宜诚二段膜结垢十分严重, 取样用盐酸滴定, 主要成分为碳酸钙, 清洗过程主要 以酸洗为主,配合碱洗,清洗后单只膜重量减轻 5-10kg 左右。清洗前产水量 4-5m3/h,清洗后产水量升高至6-7m3/h。明水大化集团使用阻垢剂 KY-311 后一个
6、月内产水量持续下降,现场观察后排除温度降 低影响产水量因素。 在线清洗过程中发现碱洗回水浑浊, 药剂用量较多, 酸洗用 药量不大的情况下 pH 值基本不再变化。因此排除结垢原因,主要因为预处理产 水不达标,建议经常更换保安过滤器滤芯。清洗结果:设计量为压力下60 m3/h,清洗前产水量51 m3/h,清洗后产水量 60 m3/h,电导率合格,清洗效果良好。永鑫能源集团二段结垢非常严重,共 42 支膜离线清洗,开始使用柠檬酸进行清洗,后为 提高效率、降低成本改用盐酸清洗。清洗时间较为紧张,清洗结果参差不齐,清 洗前膜元件平均重量为25kg左右,清洗后大部分降低到15kg左右,透水量明显 增加,另
7、外有 9 支膜清洗效果不理想,连同一段一起在线继续清洗。清洗结果:设计量为压力下105 m3/h,清洗后产水量95 m3/h,预计压力下 产水量能达到设计要求,电导率,没有明显漏水位置。山西霍州电厂清洗前 1 套一段压差, 2 套一段压差 , 决定先从压差较高的一套开始清洗。配置碱洗液以及后续补充共使用三聚磷酸钠50kg、十二烷基苯磺酸钠5kg、EDTA25kg水略变浑浊,酸洗使用柠檬酸25kg,循环2小时pH不变,判断结垢 不严重,冲洗后一段压差,配制碱洗液晚上继续浸泡,清洗结束后一段压差。二 套采用同样方法,共用三聚磷酸钠 25kg、十二烷基苯磺酸钠2kg、EDTA15kg酸 洗过程简化。
8、清洗前后对比:进水压力(MPa)一段浓水(MPa)二段浓水(MPa)产水(m3/h)浓水(m3/h)一套设备清洗前23一套设备清洗后5422二套设备清洗前二套设备清洗后5320清洗后一套一段压差降低 MPa,二套一段降低 MPa,较清洗前有明显好转。5.经验教训(1)对永鑫能源反渗透膜进行离线清洗时,由于结垢十分严重,酸洗时产生大 量的柠檬酸钙,没有注意及时更换清洗液,导致柠檬酸钙达到饱和析出,堵塞保 安过滤器,甚至在膜内重新析出,加大清洗难度与工作量。以后无论酸洗还是碱 洗都应注意,及时更换清洗液。(2)离线清洗过程中普遍发现一个问题, 位置低的膜比位置高的膜清洗效果好, 进水端比回水端清洗
9、效果好并且无法清洗 4寸小膜,设备需要改进。(3)三支膜壳串联排列,当有一支膜通水量增加时,其他两支膜同水量就会减 少,影响清洗效果,清洗临近结束时,关闭各个膜壳的进水、出水阀门,一次测 试单支膜的通水量,清洗效果不理想的需要单支强化清洗。(4)清洗前后缺乏必要的参数对比,仅靠安装后的产水量与压差整体粗略评估, 缺乏对单支膜清洗效果的评估。对永鑫能源集团的反渗透进行清洗时去生产部借 用称称重才发现酸洗最多减重 10kg。应对每支膜做详细的记录,对比清洗前后 的脱水率、透盐率、重量,既能评估每支膜的清洗效果,洗完一组膜后也能作为 后面清洗的参考,对用药量、清洗时间做到心中有数。(5)在线清洗前先对一段与二段进水端膜进行抽样,拆开观察情况,确定碱洗 与酸洗力度。如有无法清洗的杂质或其他意外状况,应及时与甲方沟通联系,了 解情况。(6)反渗透膜的一般pH耐受范围为2-11,酸洗时应用千分之二浓度的盐酸,用氨水调节pH到4左右,永鑫能源反渗透膜使用盐酸时没有使用氨水调节,pH经常低于2,多次清洗会影响膜的性能。(7)般维护性清洗使用柠檬酸,柠檬酸酸性较温和,不易对膜造成损伤,并 且易溶于水,操作安全方便。结垢严重的情况下使用盐酸清洗,反应快、成本低,但需要严格控制 pH。(8)离线清洗根据现场情况,酸
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