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文档简介

1、火电厂入炉煤采样机运行中存在的问题及对策【摘要】燃料成本大约占据了火电厂发电成本的 60% 左右,因此保证入场煤质量,控制入炉煤质量,对于保障火 力发电厂经济效益以及锅炉机组安全稳定运行非常重要。煤 质特征分析结果的准确性主要是采样、制样和化验三道工序 来确定的,如果我们用方差来表示误差,上述三个环节对发 电经济所产生的影响分别是 80%、 16%和 4%,所以科学的 采样是最关键的。现对火电厂入炉煤采样机的技术要求展开 分析,并结合其运行过程中可能出现的问题,提出了相应对 策。【关键词】火电厂;入炉煤采样机;问题;对策1、火电厂入炉煤采样机的技术要求 煤属于一种不均匀的固体物料,我们从火电厂

2、的一批煤 中采集较少的样品,之后再压缩制作成更少量的煤样,即可 代表此批次煤的平均质量水平,但这一流程要求非常高的技 术水平。目前我们所采用的入炉煤采样机,其本质上是采样 和制样的一种设备,因此常称其为采制煤样机。火电厂入炉 煤采样机的技术要求有下面几点:首先是采样必须有代表 性,与相关标准的精确度相符,尽可能不出现系统误差;其 次是制样必须有代表性,即是煤样制作和化验的总方差必须 满足 0.05A2 (A 代表采制化总精度) ,同时避免出现系统误 差;最后是采样机必须能够安全稳定运行,检修周期一般为 1到 2年。对于入炉煤采样机运行的安全稳定性,我国电力行业标 准明确提出:机械采样设备必须和

3、输煤皮带系统之间设置电 气连锁装置,检修周期通常是 1 年左右。这一规定要求火电 厂入炉煤采样机必须和输煤皮带同时运行,投运率便成为了 入炉煤采样机运行的主要指标。另外,在对采样机投入率进 行考核的过程中,要检查采集子样数是否符合标准要求,考 核采样机对原煤的水分适应性。当所有的条件都符合相关标 准之后才能够进行投运率的计算。比如说根据标准,采样头 应该是每隔 3min 动作一次,部分火电厂为了避免采样机堵 塞,将采样头动作间隔时间人为的增加到 10min 一次或者更 大。对于这些问题,虽然入炉煤采样机能够正常运行,但是 从严格意义上来说,这样计算出的投运率是在某一制约环境 之下得到的,若我们

4、要将其报出,则必须注明运行条件1 。2、火电厂入炉煤采样机运行中的问题及对策2.1 入炉煤采样机余料提升系统动力不强 过去很多入炉煤采样机余料提升系统主要是通过链斗 式提升机把多余的煤样输送到输煤皮带,提升高度 10m 左 右,但因为设备动力问题,很多余煤都会堵塞于提升机底部 位置,导致提升机过热而产生跳闸现象。对于这一问题我们 可以通过改造提升机的方式来解决,把链斗式提升机改造成 为皮带刮斗式提升机,增强电机功率,加粗落煤筒,增加斗 子,从而处理这一问题。2.2 入炉煤采样系统的碎煤机至缩分机落煤筒堵煤问题 因为正常情况下碎煤机到缩分机落煤筒设计为倾斜状 态,很可能导致煤样在筒壁发生积聚情况

5、,当采样机长期运 行之后,落煤筒容易被积聚的煤样堵塞。对于这一问题,我 们可以将其调整为垂直布置,避免产生煤样粘附堵塞的问 题。2.3 入炉采样装置碎煤机入口堵塞 入炉煤采样装置碎煤机的入口尺寸非常小,如果遇到湿 润、黏性大的煤样,采样碎煤机内的细煤浆就会飞溅到落煤 管壁上,通常在采样机运行 1 到 2 小时之后便会堆积起来, 导致落煤管堵塞。落煤管堵塞之后,装置依旧正常运转,因 此这一问题较难发现。可以通过在落煤管外设置振打电机的 方式来让落煤筒壁上堆积的煤浆落下,从而避免出现堵塞问 题,确保采样设备的运行效率 2 。2.4 入炉煤采样机给料皮带压死 当破碎机出现堵塞问题之后才会发出入炉煤采

6、样机故 障信号而终止作业,但若设备的其他部分发生堵塞,破碎机 不会终止作业,采样刮头依旧运行,源源不断的把煤样输送 到给料落煤筒之中,从而将给料皮带压死。所以我们可以把 故障信号串联于采样机的其他设备之上,只要其中的一种设备出现故障便会立即发出信号,所有设备同时终止作业,避 免出现上述问题。2.5 入炉煤采样刮头停止在皮带中部导致堵煤 由于采样设备与皮带之间过去并未设计联锁,因此采样 刮头缠下杂物或者采样落煤筒堵塞之后,刮头无法回到原 位,停在皮带中间位置,当皮带运行时会让很多煤样落到地 下,导致皮带大量撤煤。对于这一现象,我们可以把采样刮 头的位置进行调整,在刮头落于皮带上的区域设置限位开

7、关。如果刮头位于这一区域之中,采样机就会发出信号命令 皮带终止运行,从而有效防止落煤堵煤的现象出现。2.6 取样皮带处撒煤漏煤过去在皮带中间区域并未设计导煤槽,因此采样头作业 时常常会让煤样到处乱飞,原设计导煤槽两侧的挡板是直 的,在煤样量较少时不会出现问题,但如果煤样较多,煤流 量较大时,一些煤样就可能会在导煤槽挡板外侧落到地上, 给工作人员带来较大的清洁负担。所以我们可以把导煤槽两 侧设计的挡板调整为喇叭口,其最宽的位置和皮带宽度一 致,之后再逐渐收口,从而让皮带上输送的煤样不会发生跑 煤的现象,有效的解决了撤煤漏煤的问题。2.7 煤样水分流失采用皮带式缩分机的入炉煤采样设备,过去一直是把

8、煤样存放到铁皮斗子之中,换样之后煤样会直接和空气相接触,从而导致煤样的水分大量流失。煤样制化验收要求其水 分流失率不得高于 1%,而因为煤种的不同或者天气因素的 干扰,常常会让煤样水分流失超过1%,这样一来就会导致制样之后煤热值比实际值偏大,因此而导致入炉煤热值偏大 1.5%到 1.7%左右,统计煤耗便会提高 7g/kwh-9g/kwh 。为解 决好煤样水分流失的问题,可以在缩分机下增加一个漏斗, 漏斗下口使用保险塑料膜来采集煤样,当换样作业进行过程 中第一时间把煤样扎口封闭,从而降低水分流失率 3 。3、结语 总之,在火电厂入炉煤采样机取样过程中,堵塞和漏煤 是常见的问题,究其原因一方面是因为煤质本身的问题,另 一方面是采样机自身的运行问题。基于此,提出了相应的解 决对策,建议对采样机取样系统进行科学的设计,避免其成 为整个系统的瓶颈。参考文献1 李春华.TMC1000型入炉煤采样机的

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