



版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、蒇脱硫运行中石膏含水量大的原因分析及解决办法蚃羃湿法石灰石 - 石膏烟气脱硫工艺中,石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤, 生成半水亚硫酸钙并以小颗粒状转移到浆液中,利用空气将其强制氧化生成二水硫酸钙(CaSO4 2H2O )结晶。用石膏排出泵将吸收塔内的浆液抽出,送往石膏旋流器, 进行浓缩及颗粒分级,稀的溢流(细颗粒)返回吸收塔;浓缩的底流(较粗颗粒)送往真空皮带机进行石膏脱水。 脱水后的石膏含水率一般控制在10%(质量含量)以下,为达标。若石膏水分过高,不仅影响脱硫系统和设备的正常运行,而且对石膏的储存、 运输及后加工等都会造成一定的困难。下面就脱硫石膏含水量大原因以及解决办法与各位交流
2、一下。芇 1 、造成脱硫石膏含水量大原因分析如下。薆 1、吸收塔内浆液的密度偏小,启动石膏排出泵。肃 2、吸收塔液的pH 测量值不达标。蒀 3、氯离子含量超标。艿 4、脱硫塔入口含尘量偏高,导致吸收塔浆液“中毒”。蚄 5、石灰石品质发生变化。薂 6.入炉煤含硫量突然发生变化,超设计值较多。芀 7、石膏旋流器发生异常。莀 8、真空皮带机异常肇 9、氧化空气量不足。芅 1.1 、吸收塔内浆液的密度直观地反映塔内反应物的浓度 (固体含量)高低,密度值升高,浆液的固体含量增加。工艺设计中在石膏排出泵出口管道上安装石膏浆液密度表, 运行中根据该密度值的高低来自动控制石膏浆液的排放。 石膏浆液密度设定值根
3、据反应产物石膏形成和结晶情况来确定, 一般要求是形成大颗粒易脱水的石膏晶体,运行过程中根据浆液性质的不同,设定值有所不同,一般控制在1180 1200 之间,固体含量在10% 左右。假如,排出的石膏浆液固体含量偏低,即密度较小石膏浆液未达到饱和或过饱和度较低,形成的石膏晶体颗粒细小,石膏难以脱水。羀 1.2 、吸收塔液的 pH 测量值是参与反应控制的一个重要参数,用于确定需要输送到烟气脱硫吸收塔的新鲜反应浆液的流量。 pH 值升高,新的反应浆液供应量将减少,反之, pH 值降低,新的反应浆液供应量将增加。若 pH 计测量不准, 则需要添加的石灰石量就不能准确控制,而过量的石灰石使石膏纯度降低,
4、造成石膏脱水困难。膇 1.3 、原烟气进入吸收塔与石灰石浆液接触脱除 SO2 的同时,烟气中 HCI 、HF 和飞灰以及石灰石中的杂质都会进入吸收塔浆液中,长期运行后吸收塔浆液的氯离子和飞灰中不断溶出的一些金属离子浓度会逐渐升高,不断增加的氯根和重金属离子浓度对吸收塔内SO2去除以及石膏晶体的形成产生不利的影响,并且过量氯离子将大量吸收 Ca2+ ,增加石灰石的消耗。因此,为保证塔内化学反应的正常进行,运行中从浆液中排出一定量废水是非常重要。浆液中 Cl- 浓度及杂质含量升高改变了浆液的理化性质, 影响了塔内化学反应的正常进行和石膏的结晶体的长大, 同时杂质夹杂在石膏结晶之间, 堵塞了游离水在
5、结晶之间的通道,使石膏脱水变得困难。膅 1.4 、原烟气的飞灰进入吸收塔在一定程度上原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液中在一定程度上阻碍了 SO2 与脱硫剂的接触,降低了石灰石中 Ca2 的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg 、Mg 、Cd 、Zn 等离子会抑制Ca2与 HSO 3 的反应,“封闭”了吸收剂的活性。一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过200mg/m3 ,如果超过 300 mg/m3以上就容易出现这种现象。 由于除尘器效率不是很好,吸收塔变成了吸尘器,吸收塔浆液发黑,起泡,脱水时在石膏表明有一层黑色物质, 在这种状况下再坚持运行可想而知。吸收塔浆液极易“中毒”。一旦发生“中
6、毒”现象,就需要将浆液全部排出置换新鲜的浆液,造成很大的浪费,并影响脱硫系统的正常投入。吸收塔浆液“中毒”后,需要近半月时间纠正才能彻底改善,在此期间会浪费大量石灰石粉,排放大量浆液,提高了运行成本。蚅 1.5 、石灰石品质发生变化。蚁石灰石粉的品质是影响脱硫运行的一个重要因素,其中碳酸钙含量及细度是关键, 杂质增多或含量下降都会使浆液品质恶化,细度越细反应效果就越好。这就可能出现当碳酸钙含量及成品的细度发生较大变化时,其反应活性降低, 极可能发生供浆过量,此时塔内浆液中含CaCO3 量增大,由石灰石颗粒易粘结在一起,导致造成脱水困难现象的发生。另外如果石灰石原料中夹带黏土、泥沙等杂质,这些杂
7、质状态不稳定,也会在一定程度上造成脱水困难的现象发生。 一般要求入厂石灰石含量要求在 90% 以上。腿 1.6 、入炉煤含硫量突然增大,导致吸收塔入口 SO2 浓度增大较大,而鼓入吸收塔的氧化空气量并未随之增加,特别当SO2 浓度超过设计值,氧化风量也是无法改变,由于严重氧化不足,溶液中可溶性亚硫酸盐浓度增大将抑制CaCO 3 生成 ,可溶性亚硫酸盐结晶即CaSO3 1/2H2O晶体,该物质是层状或针状晶体, 尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大,容易吸附在真空皮带机上,增加脱水的难度。薇 1.7 、石膏旋流器出口固体含量一般 40-45% ,发现内部堵塞及时处理,一般内部结垢以及沉沙嘴磨
8、损超一般及时进行更换, 注意监视控制入口压力值, 否则旋流器分离效果较差, 进入真空皮带机含水量加大,导致脱水困难,石膏相应含水量加大。肄 1.8 、真空皮带机是石膏二次脱水的重要设备, 脱水效果与浆液的性质、滤布的清洁程度有较大的关系。 汽液分离器的表计直观地反映了皮带机的真空, 真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化, 皮带机真空升高, 反映出滤水通过滤布时的压降增加, 反应出石膏含水率增大。其增加的原因,一是脱水设备运行不正常,如滤布冲洗不干净或滤布使用周期过长都会使皮带机脱水效果变差, 脱水不畅;二是石膏浆液本身性质的变化, 如浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的杂质含量增加等引起滤
9、布过滤通道的堵塞, 使浆液中的水不容易从滤布孔隙分离出来。若要达到一定的固液分离效果,必须使真空升高。蒁 2 、解决办法芀 2.1 、注意控制吸收塔内浆液密度,如密度计怀疑不准确,可以参照浆液循环泵正常时电流值, 也可人工进行手动测量, 注意必须保持密度达到规定时,方可启动石膏排出泵。蚆 2.2 、保持 PH 值在 5.0 5.5 之间,防止过高或过低。过低可能造成脱硫效率的降低、腐蚀性加强,过高浆液中未反应的石灰石量增多,两种情况都不利于运行稳定。蒃 2.3 、加强废水排放,控制吸收塔内 CL- 含量在 10000ppm 以下不超标。膁 2.4 、需要对加强对电除尘、布袋除尘器全面检查,分别
10、查看各个高压柜的二次电流是否在合适的范围内。 在此提一点,如果发现高压柜全部在投,且电压正常,但效果还是较差时,就要对现在常用的顶部电磁振打进行检查,振打好坏,频率如何都是关键。再一个是灰斗阳极振打,要保证定时振打, 确保下灰顺畅;布袋除尘器注意差压变化。肈 2.5 严密监督石灰石质量。 对此制定严格的管理制定, 确保车车化验,严格考核。日常积极与供货厂家沟通, 让厂家清楚脱硫生产过程,明白脱硫的重要性及严肃性,加强前期管理。肈 2.6 降低燃煤含硫量大的问题,积极协调燃料配煤。羃通过厂内管理系统, 及时指导其配煤工作, 确保按脱硫运行中的烟气含硫量在设计值之内。 但长时间还是以降低采购合格含
11、硫量的燃煤为根本。羂 2.7 加强对石膏旋流器的监控及维修腿对于石膏旋流站的操作并不多, 除了调整压力定期清理内部结垢以外并没有太多手段。 日常要加强检查底流口液体流出的状态, 根据经验判断,当沉砂嘴喷出的为雾状时效果为最佳, 接近直流时效果已经变差,此时可以考虑更换沉砂嘴。也可以测量一下,旋流后达不到40-50% 的脱水效果就要考虑更换旋流器了。再者就是停运后增加冲洗时间,防止浆液在旋流子中沉淀结垢。膆 2.8 保持真空皮带机的最佳工作状态莂皮带机的问题也就是关注滤布的状况,当被油污染后也会影响脱水效果,也就是锅炉投油时尽量退出脱硫运行。另外保持稳定的滤布冲洗水压力, 调整合理的皮带转速,
12、发现真空异常时及时清理真空罐中的杂物等等。蚂 2.9 提高浆液氧化程度膀同样浆液高度,若发现氧化风机电流升高, 估计氧化风管结垢已经结垢严重,在吸收塔检修的过程中要对氧化风管进行清垢处理。芅另外、保持仪表准确程度是脱硫运行的关键, 运行人员要加强对运行参数的监测分析,发现不正常时应查找原因,及时调整,防止多参数发生变化,给问题的处理造成困难。肆现对我公司目前 #6 机组脱硫石膏含水量大,针对以上逐条进行排查发现如下问题:蒃 1、#6 炉 PH 值一直保持较低 4.2-4.5 ,由于前一段时期,入炉煤参配出现问题导致进入脱硫塔硫浓度超标严重, 氧化风量不足, 导致内部生成大量亚硫酸钙,现仍无排出
13、完毕。羈 2、#6 炉氯离子浓度严重超标,现测量为 17000ppmm ,以前可能更高。蚇 3、三台石膏旋流器存在内部堵塞以及沉砂嘴磨损问题, 旋流器出口含水量偏大。蒅 4、入厂石灰石含量偏低膃 5、#5 炉除尘器效果较差,两个电场不能运行。聿 6、#6 炉电除尘器阳极振打有问题。螆 7、现场脱硫密度计故障时间较长, 不能为运行人员提供可靠德监视手段。现紧急处理方法: 1、#6 炉加紧换浆液,提高 PH 值含量,降低氯离子浓度。 2、尽快清理石膏旋流器。 3 、注意参配煤,保证入炉硫含量不超标。以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 , .For personal use only in study and res
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年仓库房租赁合同暨仓储信息化系统升级改造协议
- 2025年新型设备抵押融资担保服务协议
- 2025版智能电网建设电力设备检测与维护服务合同
- 2025年旅游风景区特色餐饮店承包合同
- 2025年度跨国公司外籍财务顾问长期合作协议范本
- 2025版石材加工及批发业务合作协议
- 2025年度电力系统节能改造技术咨询合同
- 2025年公共场所智能垃圾分类保洁增补合同范本
- 2025年保洁员服务合同范本
- 信号通路阻断研究-洞察及研究
- 职业健康安全与环境讲解
- DB1331∕T 034-2022 建筑与市政工程无障碍设计图集
- 乡镇卫生院风险管理制度
- 移动餐车营销策划方案范文
- 2025年修订版《雇佣合同》全文
- 人工智能训练师(3级)理论知识复习题练习卷附答案
- 《新药注册申报流程》课件
- 2022年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2022年全国高中数学联合竞赛一试(A卷)参考答案及评分标准
- icp仪器分析考试试题及答案
- 核心素养培养:历史单元分层作业设计
- 水库引调水工程可行性研究报告(参考范文)
评论
0/150
提交评论