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文档简介
1、GB8076-20XX混凝土外加剂国家标准第二次修订主要内容 一、任务来源 混凝土外加剂国家标准是1987年制定的,混凝土外加剂由于有了统一的检测方法和性能指标,产品质量有了较大的提高,产量也快速增加。1997年进行了第一次修订,但自第一次修标以来,已有10年的时间,外加剂随着建筑业混凝土功能的多样化及混凝土施工技术的进展,外加剂也得到了快速发展,外加剂新品种不断的涌现,产量已达数百万吨。原标准在实施过程中,对一些新型的外加剂(如高性能减水剂)检验不能适应,会出现混凝土拌合物离析、泌水,导致检验结果不能精确反映外加剂性能;此外,原标准对匀质的某些指标规定不太合理,实施困难,影响外加剂的推广和应
2、用。鉴于这些状况,国家标准化管理委员会于20XX年下达了修订任务(项目编号20XX1998-609),由中国建筑材料科学研究总院负责,经与有关单位协商和酝酿成立了GB80761997修标小组,对其进行修订。 二、验证前期试验研究 20XX年6月,在修标小组第一次要工作会上争论了以下几点。 1.检测用基准水泥的比表面积大小问题。GB8076标准原规定外加剂检验用基准水泥比表面积偏小,因水泥修标后,对水泥早期强度有所要求,现在通用硅酸盐水泥实际生产的产品比表面积多在350m2/kg400m2/kg,原标准规定的基准水泥比表面积为300m2/kg左右,为了使基准水泥的比表面积与市售水泥基本全都,要将
3、基准水泥的比表面积提高(350±10)m2/kg,应进行试验以确定提高比表面积对检测试验结果的影响,并与原来的基准水泥进行对比。 2.确定标准适用范围应增加高性能减水剂和泵送剂这两类外加剂,但这两类外加剂假如仍按GB8076规定的检测条件,配制的基准混凝土有时会出现离析和泌水,坍落度和减水率测不准等问题。 3.高性能减水剂和泵送剂这两类外加剂检测混凝土配比。为此,中国建筑材料科学研究总院、X市同济大学及X省建筑科学研究院3个单位,领先利用建材总院组织生产不同比表面积(S310、S350)的水泥,不同水泥用量及不同砂率的混凝土,对不同类型的混凝土外加剂(高性能减水剂、高效减水剂、平凡减
4、水剂和引气剂)进行性能和对比试验,以确定原材料及配比的变化对试验结果的影响,为全面试验证做好预备。前期的试验主要有下列几方面。 水泥比表面积、坍落度、水泥用量、砂率对基准混凝土用水量的影响。 试验结果表明,在试验条件下: a当水泥比表面积从310m2/kg增大至350m2/kg时,在混凝土配制条件相同条件下,对基准混凝土用水量的影响较小,在可接受的变化范围内。 b砂率对混凝土用水量的影响大于水泥比表面积的影响,砂率从40%提高50%,用水量有较大幅度的提高。 c坍落度从(8±1)cm,提高(2±1)cm时,混凝土的用水量大幅度增加。 水泥比表面积、坍落度、水泥用量和砂率对外
5、加剂减水率的影响。 试验数据表明,在规定各种测试条件下,减水剂的减水率有所波动,大多数的波动在可接受的变化范围内,但也有的数据波动较大(如引气剂),引气剂的引气量受砂率和坍落度的影响,所以波动大些。 水泥比表面积、砂率及水泥用量对强度增长率的影响。 水泥比表面积、砂率及水泥用量对强度增长率的影响比较复杂。但总体来说,水泥细度增加,7d前的抗压强度有所提高,而28d的抗压强度比有所变化(下降),但变化不大。另外,对抗压强度比的影响,与外加剂品种有一定的关系。 水泥比表面积、坍落度、砂率和水泥用量对混凝土含气量的影响。 在各种不同条件下,所测含气量有所波动,但无规律性。通过各单位的试验,经争论得出
6、如下结论:混凝土外加剂的检测配比,可采用比表面积350m2/kg代替310m2/kg的水泥,外加剂的减水率变化不大,在可接受变化范围内。 对于高性能减水剂和泵送剂的检测配比,应重新设计,以满意检测的要求。 通过上述试验研究并借鉴国外有关标准,经争论提出试验方案。 三、修标混凝土试验方案 1.原材料 水泥为新基准水泥,即P·O425硅酸盐水泥,比表面积(350±10)m2/kg。 砂子为符合GBT14684要求的细度模数为2.62.9的中粗砂(河砂)。 石子为符合GBT14685要求的二级配碎石,粒径为5mm20mm(方孔筛),其中5mm10mm占40%,10mm20mm占6
7、0%。 水应符合JGJ-63混凝土拌合用水的要求。 外加剂为试验用外加剂。 2.混凝土协作比 基准混凝土协作比按JGJ-55进行设计;掺非引气型外加剂的试验混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例全都。协作比设计应符合以下规定。 水泥用量 a检验平凡减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防水剂时,骨料采用碎石,混凝土中水泥用量为330kg/m3。 b检验高性能减水剂、泵送剂时,骨料采用碎石,混凝土水泥用量为360kg/m3。 砂率。检验高性能减水剂、泵送剂时混凝土的砂率为43%47%;检验其他外加剂时,混凝土的砂率为36%40%,但掺引气
8、剂和引气减水剂的混凝土砂率应比基准混凝土低1%3%。 外加剂掺量。按科研单位或生产厂的指定掺量加入。 用水量。检验高性能减水剂、泵送剂时,用水量应使混凝土坍落度达到(21±1)cm时用水量;检验其他品种外加剂时,用水量应使混凝土坍落度达(8±1)cm。 3.混凝土搅拌 采用60L单卧轴强制式搅拌机,搅拌时间2min。拌合量应不少于15L,不大于45L。使用粉状外加剂时,将水泥、砂、石、外加剂一次投入,先干拌匀称,再加拌合水一起搅拌2min。使用液体外加剂时,将水泥、砂、石一起投入,先干拌匀称,再加入溶有外加剂的拌合水一起搅拌2min。出料后在铁板上人工翻拌23次,再行试验。各种混凝土材料(包括水)及试验环境温度均应保持在(20±3)。 4.坍落度保留值 坍落度根据GB80080进行试验,出机的混凝土拌合物按GB50080进行坍落度试验后,得到坍落度初始值H0。马上将全部物料装入铁桶内,用盖子或塑料布密封存放,到60min时(从加水起计算时间),将桶内混凝土倒在拌料板上,用铁锹翻拌匀称,进行坍落度试验,得到60min坍落度保留值H60。 5.含气量保留值 含气量根据GB50080进行试验,出机的混凝土拌合物按GB50080进行含气量试验,测得初始含气量A。,马上
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