皮带机胶带撕裂事故分析_第1页
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文档简介

1、皮带机胶带撕裂事故分析一、事情经过2010年7月10日22: 16分,矿山分厂1004皮带机出 现速度开关报警跳停。局控操作员莫礼阳随即电话通知当班 巡检工陆毅,此时陆毅正在1004皮带机头部巡检,局控操 作员莫礼阳便让当班巡检工陆毅对皮带机进行检查,陆毅在 仅对皮带机头部进行了检查后,认为正常就通知了局控开机, 22: 20分再次出现速度开关报警跳停,局控操作员莫礼阳在 未通知当班巡检工陆毅进行进一步检查的情况下于22: 23 到22: 43分之间连续开机5次,均出现速度开关跳停。22: 45分最后一次跳停后,当班巡检工陆毅在向尾轮巡检途中发 现皮带已撕裂,经检查发现在尾轮处卡有一根约1米长

2、的钢 管,将皮带撕裂约475米左右。事故发生后,兴业海螺立即组织相关部门召开了紧急会 议,认真对此次事故进行了反思和严肃处理。并及时成立了 以公司班子为组长的抢修小组,统一调配公司所有维修精干 力量对该皮带进行修补处理,于7月12日下午18: 00左右 抢修完毕,负荷运行正常。二、原因分析1、矿山分厂前期在开采平台进行设备维修作业时,未 能做到人走场清,将一根长约1米的检修用加力钢管遗失在 开采平台上,且在铲装及运输过程中也未被及时发现,导致 钢管被带入破碎及输送系统,卡在1004皮带机尾轮处,是 造成此次事故发生的直接原因。2、当班局控操作员岗位操作技能较差,皮带机每次跳 停后dcs操作画面

3、均显示为速度开关保护跳停,但操作员未 能按操作规程通知岗位工对皮带机尾轮速度开关等部位进 行全面检查,仍然多次开机。同时当班巡检工工作责任心不 强,在皮带机出现保护跳停后,未能对皮带机进行全面检查, 且在原因未查清的情况下便通知局控开机,是造成本次事故 发生的主要原因。综上所述,这是一起因岗位人员技能较差,操作不当, 工作责任心不强而导致的一起重大设备事故。三、防范措施针对此次事故的发生,各公司应高度重视,认真汲取兴 业海螺皮带机撕裂事故教训,引以为戒,举一反三,加强和 完善设备运行管理,规范操作规程,具体防范措施如下:1、定期组织对设备安全保护进行检查确认,确保各种 保护装置运行可靠;设备保

4、护跳停后,必须对现场进行全面 检查,原因未查清禁止开机;2、针对矿山管理要对石灰石爆破、铲装及运输过程中 铁器等异物的检查和清理,拟定相关的检查规程,防止金属 铁器等异物进入破碎及皮带机输送系统;3、对皮带机、板喂机各下料口衬板等耐磨件、皮带机 托規、缓冲挡板、清扫器及除铁器等设备按要求定期检查确 认并形成检查记录,及时发现和处理设备存在隐患,并制定 相应防范措施;4、加强员工的责任心教育和技能培训,提高员工工作 责任心和工作技能,使员工熟知岗位操作规程,掌握必备的 应知技能;5、检修过程中要严格遵守检修规范,检修结束后项目 负责人要认真对检修后现场异物进行清理确认,避免因检修 后现场清理不到位而

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