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文档简介

1、    降低酒钢4号烧结机混合料大球生产实践    王宵摘 要:对酒钢4号烧结机,在使用全自产精矿生产初期所暴露出的混合料中大球(>10mm)粒级上升等问题进行了分析,提出了降低混合料中大球含量,改善混合料粒度组成、提高烧结矿质量的措施,并取得了良好效果。关键词:烧结矿;自产精矿;混合料粒度;大球一、前言酒钢4号烧结机于2011年1月份建成并投入运行,4号烧结机工艺流程原本按照全磁铁精矿进行设计,为进一步降低炼铁成本,2013年6月4#烧结机主铁料结构由全外购磁铁精矿变为全二选自产精矿,与外购周边精矿相比,自产精矿粘性大,粒度细(磁铁精矿-200目

2、60%,自产精矿-200目85%),造球性能较好,混合料中大球(>10mm的生球)含量上升,大球(>10mm的生球)在烧结过程中不易固化,烧结矿强度差,以返矿的形式在生产流程中循环,导致烧结矿返矿率(内部返矿率、综合返矿率)居高不下,造成加工成本的上升;同时烧结饼经过单辊破碎、摔打、环冷机急冷爆裂后,烧结饼含粉率上升影响冷却效果,致使环冷机出矿温度高,在一定程度上限制了产能的发挥和系统安全稳定运行。二、原因调查及分析从表1可以看出,4号烧结机混合料通过二次混合机后,混合料中大球(>10mm的生球)含量上升11个百分点,对混合料大球贡献比例达到70.0%。说明二混制粒工艺是造成

3、使用全自产精矿后混合料大球上升的直接原因。三、措施及效果分析1、实施措施2016年10月开始对烧结工艺流程进行优化改造,新设计三混-5皮带,给料-1可逆接至三混-5皮带,三混-5皮带接至三混-1皮带(短接二次混合机),皮带之间均采用低交料,降低混合料造球时间月3.5min,抑制>10.0mm大球比例2、措施實施后效果分析2.1 混合料参数分析从上表数据分析:实施前、后用料结构基本变化不大;新流程投用后混合料中<1mm粒级较优化前上升4.33%,1-3mm粒级上升5.03%,混合料中3-5mm粒级上升4.9%,5-10mm粒级下降8.17%,大于10mm粒级下降6.07%,同时混合料

4、粒级差为下降趋势,混合料粒度呈变好趋势,更加的说明混合料粒度组成整体趋于均匀。2.2生产过程分析从表4数据分析:优化后料层和优化前相同,1#、2#主管负压分别上升966 pa、616pa,负压上升主要原因是混合料中<1mm、1-3mm粒级上升后,料层透气性下降造成的。依据生产对比来看,由于<3mm粒级增加所致的主管负压上升对生产过程和产能未造成影响,相反由于混合料中大于10mm粒级下降6.07%后,基本杜绝了混合料中的大球,烧结矿到环冷机后没有二次燃烧的情况,环冷机出矿温度大幅下降,通过现场采集数据来看,环冷机出矿温度较原系统生产下降了16左右,优化后综合返矿较优化前下降15%。2.3现场作业环境改善分析混合料混合制粒流程优化改造后,混合料中大球含量降低,混合料粒度分布趋于合理,烧结矿成品矿粒度、强度有所提高,除尘器粉尘量下降,现场环境大幅改善。四、结束语通过对4号烧结机烧结工艺流程进行优化改造,大幅降低了混合料中大球(>10mm的生球)含量,混合料粒度分布趋于合理,烧结矿成品矿粒度、强度有所提高,除尘器粉尘量下降10%以上,内部返矿下降15%,同时由于混合料中大球(>10mm的生球)含量的降低,烧结矿到环冷机后基本杜绝了二次

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