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文档简介
1、 金属型重力铸造铝合金轮毂漏气问题的解决方案 刘东华 段述兰【摘要】针对筋条呈网状的铝合金轮毂( 简称网状轮毂) 生产中常见的漏气缺陷,分析这种漏气缺陷产生的原因,并根据日常工艺整改的经验,提出相应的解决措施。【关键词】 铝合金; 网状轮毂; 漏气; 改善中国大陆地区铝合金轮毂的制造技术是多种多样的,目前主要采用的方式有金属型重力铸造、金属型低压铸造、锻旋三种生产工艺。由于使用金属型重力铸造方式生产铝合金轮毂,铸造投资少、生产周期短而被普遍采用,在铝合金轮毂的制造过程中, 轮毂质量基本上决定于轮毂铸件毛坯的质量,由于铸造毛坯的缺陷引起的铝合金
2、轮毂漏气已成为众多厂商面临的一致难题,根据在南海安驰铝合金车轮有限公司工作过程中的经验,铝合金轮毂漏气,在轮毂报废率中占据了绝大部分,因此,本文重点是讲述金属型重力铸造合金轮毂漏气问题的解决方案,提高铝合金轮毂的合格率,降低生产成本,提高企业的市场竞争力。一、金属型重力铸造合金轮毂漏气的原因分析及解决方案:重力铸造铝合金轮毂漏气的原因有很多,但我们认为,主要的原因有以下几点,下面我们就重力铸造铝合金轮毂漏气的原因进行分析,并制定相应的解决方案:(一)、a356铝液精炼、除气不够彻底,导致待浇注铝液存在氧化夹杂和含气量超标,密度低于2.63g/cm3,导致铸件组织存在缩孔或缩松而漏气。具体可以通
3、过测氢仪抽真空取样来对比。解决办法:1、加料要严格按照炉料工艺配比进行,所有炉料要保持清洁干燥,以减少铝液熔炼过程中产生氧化夹渣和含气量。新料与回炉料的比例1:1。2、与铝液接触的工具必须清理干净,经预热后喷上涂料,并烘干涂料至淡黄色使用。这样既可避免腐蚀工具给铝液增铁,也可延长工具寿命。3、熔化时间尽可能要短,熔化过程加强搅拌,以加快热交换,防止铝液熔池局部过烧,熔化炉气温度要控制在8001000。4、铝液熔化过程中,炉气、熔炉本身及未清洁、干燥彻底的炉料都会产生大量的氧化夹渣和氢气,要浇铸产品,必须对熔化炉内的铝液进行精炼净化处理。主要精炼方式有炉内单管喷吹式喷粉精炼,利用用纯度位99.9
4、99%的氮气或氩气,把精炼剂喷吹到铝液里面,达到精炼的效果,具体方式和原理见下图。目前国内外采用的精炼剂主要是碳和氧化剂为主的混合溶剂,其主要反应为:4nano3+5c 2na2co3+2n2 +3co2其原理为精炼过程,氢原子向精炼气泡(氮气、氩气及二氧化碳)表面转移,从溶解状态转为吸附状态;在吸附层中氢原子生成氢分子(氢气),氢分子从吸附表面脱离进入精炼气泡内,精炼气泡浮上铝液表面进入空气中,达到精炼的效果。为了减少铝液的氧化和吸氢,精炼时铝液的温度控制在760±10之间,精炼、扒渣后再转入保温炉5、通过保温炉,对精炼后的铝液进行静止处理,调整铝液化学成分至a356的范围内并把铝
5、液温度控制在740±10之间。6、在保温炉的前炉分为两个区,分别是除气区和取水区,在除气区定期投入铝锶合金进行变质处理,并使用旋转除气法进行除气,利用高速旋转的转子将通入的氮气和氩气打散成小气泡,均匀分布在铝液中,使受到搅动不断聚集长大的浮渣被上浮气泡捕捉,上浮到液面上;铝液中的氢原子也被吸附于氮气或氩气气泡表面形成氢分子,随气泡一起上浮被带离铝液散发到空气中或在液面上烧掉,从而达到提升铝液密度至2.63g/cm3以上,除气温度控制在730±10之间,铝液浇注温度控制在705±10之间。旋转除气法综上所述,为了使浇注铝液达到合格状态,必须严格按照工艺要求执行,对炉
6、料、铝液温度、精炼、除气、变质处理都要严格控制,才能使铝液达到工艺要求,才能减少铸件中产生缩孔或缩松而漏气的风险。(二)、浇注过程不平稳或模具浇注系统设计不合理,充型浇注过程发生卷气,导致铸件内部产生气孔、氧化夹杂等缺陷。解决办法:1、使用过滤网,平稳浇注。在侧模浇口和缓冲包位置放置纖维过滤网,对铝液进行过滤,浇注过程根据轮型的大小来控制舀水量,浇包口距浇杯口的高度必须小于80mm。并先快速充满浇注系统,充型时必须平稳浇注,不能断流,浇口杯始终处于充满状态。当冒口处有2/3高度的铝水时停止浇注,然后取出过滤网并计时再补缩浇口,浇注过程要遵守慢、快、慢的节拍进行,。2、修改侧模的浇注系统结构:把
7、单浇口改为双浇口,好处有两点,第一,加大了入水口的截面积,是铝液充型过程更平稳,第二,使轮辋充型过程温度分布更加均匀,利于后期凝固过程的补缩。(三)、模具铸造工艺设计结构不合理,导致铸件凝固过程补缩不顺畅,产生缩孔、缩松等缺陷。解决办法:1、调整模具下模冷却系统的冷却顺序和冷却时间,铸造周期设定为250s,分流锥从180s开始,通70s结束;小环风从60s开始,通190s结束;中环风从100s开始,通30s结束;浇口风从10s开始,通240s结束;上模风盒从10s开始,通240s结束.大环风不用。2、上模增加补缩通道,加大中央冒口通过轮辐到热节缺陷部位的补缩。二、 生产验证以南海安驰铝合金车轮有限公司型号1116-15x6.0轮毂为例, 把实际生产中的一套模具按照新的工艺方案进行改进, 改进前后早、中、夜三班生产, 每班生产量为80件, 统计出7天内产品的漏气率对比, 如表1所示。可见, 模具改进后, 轮毂的漏气率大大降低。三、 小结模具改进前, 网状轮毂因铸造缺陷引起的漏气率高达30%50%, 生产中还需要采用其他工艺措施弥补。通过对铝合金熔炼工艺、
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