安全生产事故分析改善记录(精工)_第1页
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文档简介

1、部门精加工车间伤者姓名事故时间2017.2.14事故类型机械伤害事故描述在正常生产过程中,产品已经加工完成,松开液压开关后,手再 去取工装上产品时,液压站控制失灵突然压紧,压板压到手指。事故原因分析:双手启动按钮给出压紧/松开信号,通过机床程序再去控制继电器和电磁阀动作,执行液压站的松开夹紧功能,过程中会出现误动作现象。定改善措施、定人员、定时间整改具体内容:1 改善前,重点培训员工松开液压站开关确认指示灯灭了后再去装夹产品.2.修改控制回路和程序,直接使用双手启动控制液压站的松开夹紧动作,避免误 动作;3对相同隐患设备进行全部检查改善(在六月份之前全部完成),同时对新购买 设备确认双手启动回

2、路的接线方式没有错误后才验收。整改负责人预计完成时间2017.5.5复查结论复查人签字:年月日部门事故时间精加工车间伤者姓名2017.4.8事故类型 其他伤害事故描述员工在清洗车间周转物料过程中,双脚踏在托盘上,因托盘隔巨 空间太大,导致左脚踏空扭伤。事故原因分析:1托盘之间的每隔间距超出15cm,员工脚的间距12cm左右,脚可以轻易踏下去; 2.车间前期没有规定不可使用间距大的托盘。定改善措施、定人员、定时间整改具体内容:1 对员工进行安全方面的知识培训o2确认车间使用的托盘每隔间距在要求范围内(10cm以下),同时控制进料托盘间距的大小。整改负责人预计完成时间2017.4.10复查人签字:

3、部门精加工车间伤者姓名事故时间2017.4.18事故类型机械伤害事故描述在生产5632壳体时,液压站突然自动压紧,员工没能及时反映过 来,导致手压到工装里面。事故原因分析:双手启动按钮给出压紧/松开信号,通过机床程序再去控制继电器和电磁阀动作,执行液压站的松开夹紧功能,过程屮会出现误动作现象。定改善措施、定人员、定时间整改具体内容:1.改善前,重点培训员工松开液压站开关确认指示灯灭了后再去装夹产品.2修改控制回路和程序,直接使用双手启动控制液压站的松开夹紧动作,避免误 动作;3.对相同隐患设备进行全部检查改善(在六月份之前全部完成),同时对新购买 设备确认双手启动冋路的接线方式没有错误后才验收。整改负责人预计完成时间2017.5.5复查结论复查人签字:年月日部门精加工车间伤者姓名事故时间2017.05.20事故类型机械伤害事故描述在装配9023盖板,装配尺寸不稳定,两人在调试过程中,一人按 压紧开关,气缸压下来,一人手没有来得及移开,气缸压伤手指事故原因分析:1、双人作业,没有相应的安全意识;2、气缸活动部位没有防护起来;定改善措施、定人员、定时间整改具体内容:1.对于双人作业内容

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