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文档简介

1、氮化炉的结构原理以及调试。工作原理工作温度:硬氮化工作温度一般在480C到550C之间,常用温度在490C到 530 C工作原理: NH3=N+3/2H2其中的 N 为活性氮,起到渗氮作用。 注意:活性氮的存活周期很短,如果没有被工件吸附,会很快结合生成 氮气,失去活性。氮气没有任何渗氮能力。炉内气氛组成: NH3、N2、H2氮势的定义: KN=PNH3/(PH2)1.5=1- (4/3 )PH2/ (PH2)1.5辨析: KN 越大,气氛的渗氮能力越强?个人观点: KN 与氮势没有严格的对应关系, KN 高,渗氮能力不一定 就强。比如炉内氨气很多,裂解的氨气很少,虽然 KN 很高,但实际可用

2、的 活性氮较少,渗氮能力反而不强。在同一个 KN 下,靠纯氨气分解形成的气氛与用氨气和裂解氨气混合而 成的气氛是完全不同的。氮化炉的控制。1氮化炉炉温的控制 -主从控制。控制原理与我们的井式炉基本相当。-用罐内控制罐外。2氮势的控制。1)氢含量的检测:氢探头检测氢含量,转换为氮势见 PE 氢探头的结构图。(图 1)采用热导法,2)控制: PID 和最大允许流量双重控制。氮势低,加氨气;氮势高,加 分解氨气。如果氮势达不到设定值,按最大允许流量控制。设定最大氨气流量: 2M3/h最大裂解氨气流量: 0.51.0 M3/h氢探头的标定:用氨分解率标定氢探头。水瓶法检测: H2=3/4( 1-a)式

3、中的 a 为氨分解率。从 PE 氢探头的结构上来看, 不能采用标气进行标定, 只能采用比较粗糙 的氨分解率进行标定。从现场使用来看,没有问题。3氨裂解炉温控。一般在850C 1000C之间。当前用 930Eo从各家使用上来看,850 C基本能保证氨气完全分解,PE方面推荐用1000C,没有必要。氮化的工艺流程以及工艺的编值(一)典型工艺过程。预氧化:很关键。对渗层均匀性和提高渗层深度都有很好的作用。预氧化温度一般在360C 400C之间,产生Fe3O4,低于360C效果比较差, 高于400C意义不大。如果预热温度超过 500E,产生Fe2O3,因为氧化膜容 易过厚和疏松,氮化后容易出现起皮现象

4、。预氧化时间一般在1.52小时。检验:硬氮化检验:表面硬度 HV1-650-700深度 HV0.3-0.25-0.35(基体-50HV)脆性HV10软氮化:表面硬度HV10氮化:普遍采用两段式氮化,简要流程如下:。1. 升温同时前期氮气置换。氮气流量保证 4倍炉膛体积,能确保氧含量在 1%以下。5倍过于保守。换气时间:实际应该控制总的换气量,实施起来比较困难,当前各厂家 都是采用时间控制,中间的问题就是工人必须随时进行巡检,监视好实 际流量。目的:置换掉炉内的氧气,确保随后通入氨气是安全的。2. 到达供气温度后开始氨气置换。保证3倍的炉膛体积,氮气残余基本在5%左右,以保证检测的氢含量与 KN

5、的正确对应关系。各厂家的供气温度不太一样;国内厂家没有氨气置换,普遍采用室温下氨气置换的方法;国外采用氮气置换或者抽真空的厂家有采用360 E的,也有采用450r 的,PE 采用 450C。3. 低温高氮势强渗。(采用低温用于防止形成粗大的氮化物)4. 降氮势,同时升温。5. 低氮势高温扩散。目的:降低表面氮含量,增加渗层深度。6. 降温,同时后期氮气置换,确保开门安全。(二)具体工艺编制特点段号段时间(min)温度设 定值C)N2通 入量(M3)氮势设 定值(KN)NH3 通入量(M3)DNH3 通入量(M3)备注1r> 100 n4001000升温换气21050051020460.5

6、1.0升温,450 C以上 停止供氮气开始 氨气置换330605050460.51.0氨气置换4根据渗 层要求 来定500510057自动 控制 通入自动控 制通入 量,不高氮势强渗510510520024不过大许 量超最允值超过最 大允许 值升温降氮势6根据渗 层要求 来定51052024低氮势扩散7> 10010018010000后期氮气置换8< 14010018025000快速降温,到温 出炉对需要后氧化的工件,氮气置换完成后,在 360380°C后氧化90120分钟, 随后快速降温。或者出炉后在低回炉里后氧化。总工艺时24小时间(0.25-0.35mm)氮化后的组

7、织(见图)图1图2氮化金相检验记录日期/Date : 2007/05/09Nitriding metallographic record炉号FurnaceNo.试样号SampleNo.零件材 质Material表面硬度Surface hard ness(HV1 )渗层深度(DN )Case depth氮化物 级别NitrideLevel图片号PictureNo.备注Remarks134642CrMo650-6750.25-0.301-21工件42CrMo560-6602708642CrMo613-6500.25-0.3012工件42CrMo580-650当前从组织上看有时会后脉状氮化物,但实际

8、检测脆性等级都是一级。从使用反馈上来看也没有什么问题。氮化后工件见图。四.氮化炉的冷调注意事项以及相关问题(一)管道以及炉体密封性的检验。氨气泄漏是非常敏感的,国内热处理的要求是小于30ppm,必须做好密封性检测,非常重要!所有管道都应该进行气密性试验。 炉体正式通入气氛以前也需要保证气密性。 炉体正式通气氛前的气密性检测标准:1)通入1.0 M3的氮气能确保炉压正常。2) 关闭所有进气管,封闭排气管,压力表指针能稳定51 0分钟以上基 本不变化。硬氮化的炉压一般控制在8001500Pa不允许低于500P&各个厂家大 体相同。密封的调整: 前门密封:所有压紧螺栓压力均匀,压到位后炉门和

9、马弗基本能压实, 压紧螺栓不能伸直,稍稍有一个小的钝角。 (见图)管道的密封:建议用密封胶密封,麻和铅油不理想。 力士乐现场采用液体生料带加少量生料带的密封方式,效果不错。 在有可能的情况下,尽量采用焊接结构。(二)质量流量计的检验。 质量流量计的结构(见图 3) 在正式供气以前,所有的质量流量计都要检查输入输出是否正确。 注意我们采用的 burker 质量流量计的接线插头质量不是很好,焊接时确保可靠。检查方法:在进气端连接上压缩空气或者氮气,根据流量计的要求调好 压力。当前我们采用的氮气和空气的质量计的标定压力: 0.25MPa实际稳定工作压力:0.20.3MPa,低于0.15MPa流量不正

10、常,在0.5MPa压力以下流量控制控制没有问题。 氨气质量流量计的标定压力: 0.15MPa实际稳定工作压力:0.12MPa0.2MPa,低于0.08MPa工作不稳定, 检验在0.4MPa以下压力下工作没有问题。1采用信号发生器,输入 420MA 触发信号,观察流量的线性关 系是否正常。注意:因为气体不一样, 氨气流量计实际流量显示可能不是很准 确,一般比较接近。2检查质量流量计输出的反馈信号 420MA 是否正常,检查 PE500 中的流量指示是否能对应。我们plc给PE500的信号是027648,其中0对应零点,27648对应 满量程。检查PE500内部的流量对应关系设定是否正确。(三)冷

11、态运行检查。1 程序运行的检验。从PE公司对表的配置过程来看,每一块表都是根据客户的要求来配置 的,不是标准的,有一定的随意性,不能保证配置没有问题,必须对仪表进 行详细检查。检查要点:换气时间的检验,确保运行安全。编辑好一个正确程序,用信号发生器模拟温度的变化,观察程序运行情 况。比如前期换气时间设为100分钟,程序是否会正确执行100分钟,运行 结束之前,即使炉温高于供气温度,也不供气;在换气时间结束之前,强制将程序从换气段跳到下一段,同时使炉温高 于供气温度,换气时间不会结束,程序也应该不会供气。程序中设定的氮气、氨气、空气流量能正确执行; 后换气时间正确执行,快速冷却能正确执行; 氮化

12、炉加热和裂解炉加热是否能正确输出。程序运行中不允许开前门,不输出允许开门信号,试开一下前门;程序结束后能输出出炉信号,允许开炉门。2.安全性和相关逻辑检查:氮化炉工作在安全温度以下,安全工作检查非常重要!1)氨气压力低。正确逻辑:氨气压力低将自动停止供气,向炉内通入安全氮气,压力 恢复后将自动恢复供气,不启动换气时间。2)氮气压力低。正确逻辑:氮气换气过程中如果出现氮气压力低,换气时间将自动清零,等压 力正常后重新计时。氮化过程中如果出现氮气压力低,首先报警提示处理,如果10分钟内不能恢复将停止供气。压力正常后重新恢复供气。不要直接将氮气 压力低的信号立刻输入 PE500仪表,如果马上停止通入

13、氨气,此时 氮气也没有,反而更危险,必须给客户留出一定反应时间。3)废气燃烧故障。正确逻辑:当出现废气燃烧故障时,PT500仪表主界面中的废气燃烧 显示将变为红色,停止通入工艺气体,通入安全氮气,废气燃烧恢复 后需要手动复位,否则一直停止供气,不启动换气时间,复位后恢复 供气。4)炉压低。实际逻辑:氮化过程中炉压低后会自动停止供气,通入安全氮气, 开始换气,炉压正常同时换气时间结束后恢复供气;氮气换气过程中如 果炉压低,等炉压恢复后,将重新启动换气时间,重新开始计时。5)空气的通入。PE500仪表能实现NO复合渗,但是用空气来做氧气的提供者,非 常危险,PE方面认为,空气的最大通入量不能大于

14、3%我们当前的处理方式除非客户又特殊要求,完全屏蔽掉NO复合渗, 通入氨气的同时禁止通入空气。当前空气只在前期预氧化和后期的后氧化允许通入。在正式升温通入气氛以前,必须反复运行程序,模拟各种条件,确保运行稳定可靠。(四)炉罐的清理。 很重要。氮化对炉罐的清洁度有比较高的要求,正式升温前需要将罐内 整体彻底擦拭干净。能加快调试的速度。五 氮化炉的热调 (一)升温烘炉以及加热控制的检查。调整控温参数,使主炉温度以及裂解炉温度,控制稳定。注意调整罐内 外允许的温度差值, 太小升温慢, 但控制稳定;太大升温快但容易造成波动。注意如果采用PE的仪表,他的PID模型不是很理想,对微分的处理有 些问题,一般

15、情况下,采用尽可能小的微分参数,或者关闭微分。(二)空渗。目的:活化马弗内耐热钢件表面,形成一定的氨裂解能力。 温度:530550C左右,反复空渗。氨气流量:大约在 12M3/h 左右,能达到 4 个上的氮势就可以。 时间:一般前后需 1530天以上才基本可以使用, 稳定需要 1个月以上 空渗的同时可以将氮势控制调出来。氧化处理的耐热钢的活化问题。(三)工艺试验。六 调试过程中出现的问题汇总。1氮化炉前门油循环的几个问题。1 1 冷却油泵突然损坏。这种情况出现是早晚的事,如果在 500多度的氮化过程中出现,因 为我们的炉门口温度非常高,油循环停止后,油温会迅速升高,时间长 后有可能气化甚至着火

16、。 同时因为炉内为可燃气体, 不敢打开前门降温, 炉口硅橡胶密封条可能被烤坏,造成炉气泄漏,也有爆炸的危险。 处理方法:采用双油泵结构,在一个油泵损坏后,另一个可以很快的工 作起来,可以考虑做成自动转换。2)做为一个辅助手段从程序上考虑如果油泵跳闸, 自动启动快速降 温。12 生产过程中突然停电。没有可靠的处理方法,方法之一可以考虑准备备用电源,确保维持 油泵运转约两个小时, 以保证将炉内可燃气体排出, 随后手动打开前门。 个人意见:上面两项实际都是采用油冷却造成的弊端, 只要是厂 家有条件,订货时一定要坚持采用水冷,没有条件也尽量创造条件,最 次还有自来水保证前门密封口的温度不会过高。力士乐

17、现场有双电源, 好一点。13 前门油温过高的问题。在使用后发现油循环冷却效果比较差,在 510 度的炉温下,油温高达 110度左右,冷却油很快老化变色。解决方法:采用带强制风冷的换热器,确保油温快速的降下来。更换后正常使用时油温约为 50 度,在风扇停止的条件下,油温约为 90 度。2前门密封的问题。当前前门密封圈使用寿命寿命在 1 个月左右,失效形式为密封圈失去弹性, 不论是采用奥地利还是德国的密封圈使用效果都不理想,德国产的虽然硬度 高,因为弹性较差,使用效果也不理想。 首先考虑降低前门油温,但从更改后的使用来看,寿命没有明显提高。 当前还没有好的方法,需要做进一步的考虑。考虑采用国产的硅

18、橡胶,但是靠自重压紧可能有一个压紧力的问题。3氮化炉前门导风板和部分管路的腐蚀问题。 (见图片) 使用约一个月后发现,前门导风板和部分管路开始腐蚀,并且越来越严 重。前导风板重新更换后, 45 天即开始明显腐蚀。原因:其中一根排气管经过化验,成份基本是 2520,估计主要原因有两个:1)2520 本身在氮化气氛下使用就有一个寿命问题,不是专门的抗氮化 钢,不是很抗氮化。国内的材料性能可能也差点。2)炉内有大量的活性氮,在罐内450C左右的低温区处,实际氮势可能 远高于工件的吸氮能力,造成过饱和渗氮,氮化物过于粗大,脆性也大,应 力也大,造成剥落。参见热电偶的腐蚀图,前导风的腐蚀图。对前导风的使

19、用环境来说,可能进口的 2520材料也不能达到使用要求。 方案:采用英康800的材料(800HAI3CO材质);采用碳化硅?4氮化炉罐外没有辅控热电偶问题。带马弗的炉子罐内外温差在升温时会达到 100度以上,初期接近 200度,如 果不采用主从控制,罐内温度很难控制。星光凯乐没有采用主从控制,温度 波动只能达到土 5C。解决办法:将辅控热电偶移到马弗外面,采用主从控制,问题解决。5炉压控制值只能达到300Pa,达不到使用要求。从当前的调试经验上来看,各个厂家的通用控制标准为800Pa到1500Pa之间。 处理方法:现场重新制作保压阀,将压力控制在1200Pa左右。问题:偶尔保压阀下面被粉尘叮嘱

20、,关不严,炉压会比较低。总的来说可以 用。有的厂家采用压力传感器,用电动蝶阀控制。6滚轮的结构和腐蚀问题。 (见图) 我们当前的结构是一段耐热钢管,两头加堵头。 问题:堵头开焊,滚轮外壁磨损严重。 方案?焊道坡口加大?车削后保证足够的强度;滚轮外壁加厚,滚轮加长, 建议从120mm加长到150mm,增加接触面积,减少局部受力。 7排气波纹软管连接从活结改为法兰。 (见图) 问题:因为使用中震动以及温度的变化,很容易松动。8循环风扇密封轴封寿命问题。从使用 1 个多月就开始先后损坏, 4台全坏了。 1、3号炉已经更换。 有没有更好的解决方法? 参见氢探头上的油烟污染。 (见图)。9导流板的变形问题。分析主要就是使用中炉罐会发生变形,两边的定位杆会对导流板造成挤压。10 压缩空气没有压力时下进风口气缸在自重作用下打开的问题。 (见图) 增加一个单向阀。解决很简单。11 进风口的检修门的设计问题。 (见图)检修口采用 3mm 的薄板,采用公司标准的结构。 变形后安装非常困难,维修更加不容易。包括从位置上来看, 都应该采用快卸结构, 设计应该多从使用者的角度着手。 12 环形燃烧器的设计作用问题。 (见图)1)氮化炉没有瞬间负压,不存在补压的问题。2)考虑能加强氨气的充分燃烧?或者确保氨

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