下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、转炉留渣双渣操作生产实践吕凯辉(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411) 摘 要:介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题 的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、 氧耗、冶炼周期、脱磷等效果。通过优化顶底复吹转炉留渣双渣工艺制度,提高 转炉前期脱磷效果,在无铁水预处理的设备条件下可以冶炼高铭铁水, 满足了对 钢的洁净度要求。关键词:转炉;留渣;双渣;操作;实践0引言留渣双渣操作是将转炉上炉部分或全部的高碱度、高氧化业铁的渣留在炉 中,然后在吹炼第一期结束时倒出来,重新造渣的操作模式 1。该工艺具有高的 碱度和比较高的£
2、(FeO)含量,对铁水具有一定的去磷和去硫能力,且本身还含 有大量的物理热,将该种炉渣部分地甚至全部留在炉内可以显著加速下一炉初期 渣的成渣过程,提高吹炼前期去磷率、节省石灰用量和提高炉子的热效率。但在 留渣双渣操作中,必须特别注意防止兑铁水时产生严重喷溅 2。福建三安炼钢厂 研究了留渣操作喷溅和预防的机理,摸索出了 1套留渣操作方法,取得了显著的 经济效益。1福建三钢的留渣双渣操作三安炼钢厂结合本厂的实际情况(高炉使用“印尼高铭矿”时,铁水铭含量 高,由于铭能显著降低磷的活度,铁水中的铭氧化生成大量 Cr2O3,使脱磷渣“硬 化”,不利于脱磷反应的进行,转炉渣脱磷能力下降),实行的生产工艺为
3、:“留 渣双渣法”加“高拉后吹”的生产冶炼工艺, 留渣双渣法工艺对于高磷高硅高铭 等铁水的冶炼比较具有实用性,其工艺流程为:溅渣留渣T进废钢铁水T下枪冶 炼T起泡沫渣时提枪倒渣下枪T脱碳升温出钢。该工艺和一般工艺的差异在于倒 渣操作在吹炼中途进行,其原理是:在温度为13201420C时,转炉冶炼脱磷脱 硅效果较明显;而温度1550C时,转炉渣对于脱磷是反效果的,也即会回磷。 所以在脱硅、脱磷操作基本完成后进行倒渣操作,能有效脱磷,不影响冶炼周期, 可以降低转炉石灰消耗和钢铁料消耗。脱磷的有利条件是低温、高碱度、高(FeO),所以脱磷主要在吹炼前期完成, 中后期控制好化渣情况,避免炉渣返十,炉内
4、要均匀升温。2几种造渣方法的对比氧气转炉常用的造渣方法有4种:单渣法、双渣法、留渣法和留渣双渣法。2.1单渣法在吹炼过程中只造1次渣,中途不倒渣、不扒渣,直到吹炼终点出钢。单渣 操作工艺比较简单,吹炼时间短,劳动条件好,易于实现自动控制。正常情况下 脱磷效率在80%左右,脱硫效率为30%40%;第一批渣料是在开吹的同时加入,第二批渣料的加入时间是在硅铤氧化基本结束,第一批渣料基本化好,碳焰初起时加入。2.2双渣法在吹炼中期倒出或扒除1/22/3炉渣,然后加入渣料重新造渣的方法为双渣 操作。根据铁水成分和所炼钢种的要求,也可以多次倒炉倒渣造新渣。在铁水含 硅较高,或含磷大于0.5%,或含硫并不高
5、而吹炼优质钢,或吹炼中、高碳钢种时, 都可以采用双渣操作。采用双渣操作可以在转炉内保持最小的渣量,同时乂能达到最局的去除磷硫效率。双渣操作脱磷效率在 90%以上,脱硫效率约45% o双渣 操作会延长吹炼时间,增加热量损失,降低金届收得率,不利于自动控制,恶化 劳动条件。2.3留渣法将上炉终渣的一部分或全部留在炉内给下炉使用。终点熔渣的碱度高、温度 高,并且有一定(TFe)含量,留到下一炉有利于初期渣尽早形成,并且能提高前 期去除磷硫的效率,有利于保护炉衬,节省石灰用量。采用留渣操作时,在兑铁 水前要先加石灰或者加废钢稠化冷凝熔渣,当炉内无液体渣时方可兑入铁水,以避免引发喷溅。2.4留渣双渣法将
6、上炉终点渣的一部分或全部留在炉内,然后在吹炼第一期结束时倒出来, 重新造渣。留渣双渣法的终渣一般有高的碱度和比较高的£(FeO)含量,对铁水具有一定的去磷和去硫能力,且本身还含有大量的物理热。将这种炉渣部分,其 至全部留在炉内,可以显著加速下一炉初期渣的成渣过程, 提高吹炼前期去磷和 去硫率,节省石灰用量和提高转炉的热效率。在这种留渣法中,要特别注意防止 兑铁水时产生严重喷溅。按照以上4种造渣模式的对比,铁水成分平均值: Si68%, Mn35%, P120%, S58%;温度 1329C, 一倒双命中范围 16001660, C>0.10%, P<0.030%;冶 炼正
7、常、喷溅少。表1为统计30炉4种留渣法的主要参数。A 1的主要费感11 U if lfl pMJW-tFj*llfi H Ilk inmF knadk trJmvfbriiiln*J.*56 1544 IB* 17H T:M 4 U /i1 51 I坦SI.MHE牌溢您*1 iJ w1 *3*1 Ml1成惧丝邃门:1 M7J Ml1 6*31 frh41 Ml1 hliH1 M Mh £0匚 2*1 t 1 Mu JI> <2 P H、40 "抻> m r 4i、1; i- n> 14 r ifi A l« n W»H n 11
8、相nt - Uq IK、州 F 1|,U IT *, f p ifrw> r 15物W41 Uamntg w30. W41 n1. M93 11»" /h)41 11H yMX”的# 4> K/i>I n.I T4 4I S50I M4.i7j tel. 333留渣双渣法的兑铁水操作福建三安炼钢厂在留渣双渣操作中,特别注意防止兑铁水时产生严重喷溅。留渣双渣操作终渣中含有 FeO成分,这种终渣留待下一炉,在兑入铁水时必会 发生(FeO)+C2 =Fe+CO ; 2(FeO)+C=2Fe+CO 2的化学还原反应。若终渣中 FeO含量高丁 25%,还原反应会更激
9、烈,瞬间产生大量的气体,造成爆发性喷溅 事故。因此,必须降低渣中FeO含量,而其中影响含量的因素有:(1) 钢中碳一氧平衡规律。碳含量高,氧含量就低;碳含量低时,氧含量相应 就局。(2) 钢水中余铤和氧之间的关系。在3c<0.1%时,铤对氧化性的影响比较明 显,余铤局氧含量就会降低。钢水温度局,则氧含量局。(4)操作工艺对钢水的氧含量也有影响。高枪位、低氧压操作会增加钢水的氧 含量,补吹会增加钢水中的氧含量,提枪前加烧结矿等调温会增加钢水中的氧含 量。稳定吹炼操作可以降低氧含量,如:提倡“高拉后吹法”和一倒“双命中” 操作。吹炼以不“返干”、不喷溅、均匀升温、全程化渣、快速脱碳与脱硫为原
10、 则。由丁留渣冶炼初期要求稍低枪位操作,渣中TFe含量高可快速脱除磷硫,并及时倒渣;吹炼中期,适当降低枪位控制合适(TFe)含量以防喷溅;吹炼后期最好降低枪位以减少渣中TFe含量,提高钢水收得率。4留渣双渣法的冶炼操作(1) 保持有效炉容比,合理控制转炉装入量,控制终渣的R=2.83.2,MgO=8%14%;确保炉底稳定,防止炉底大起大落,保持炉型正常减少喷溅。(2) 先加生铁块、废钢,然后将转炉前后摇动,使生铁块、废钢表面含碳物质 与渣中FeO反应,降低留渣氧化性,再缓慢兑铁水;兑铁前必须要把渣子溅干和加炉底料,防止产生爆发性喷溅。(3) 控制氧枪的枪位,使炼钢过程得以平稳进行,解决炉渣喷溅
11、问题。 开吹时,在点着火后要及时降枪以控制渣中(TFe),基本采取硬吹状态,前 期吹炼时间大于4min、温度在13201420C。由于留渣操作模式,可以得到流动 性良好的炉渣,在获得较好脱磷效果的同时也易发生喷溅;如果吹炼在 5min以 上不需压渣,提枪摇炉倒渣尽可能地多倒富磷渣,防止冶炼后期回磷。 倒掉足够的富磷渣再下枪吹炼,此时要立刻加入第二批料以防止下枪冶炼 时渣中(TFe)过高,产生大喷溅现象。 在吹炼中期,由于碳的激烈氧化,(TFe)被大量消耗,熔渣的矿物组成发生了变化,由2FeO2SiO2TCaO2FeO2SiO22CaO2SiO2,熔点升高,石灰的渣化有 些停滞,就会出现“返十”
12、现象。在处理炉渣“返十”或加速终点渣形成时,不要加入过量的矿石,或用过高的枪位吹炼,避免 (TFe)积聚。 终点适时降枪,降枪过早熔池碳含量还较高,碳的氧化速度迅速加快,也 会产生大喷;炉役前期炉膛小,同时温度乂低,要注意适时降枪,避免 TFe含 量过高,引起喷溅;补炉后炉衬温度偏低,前期温度随之降低,要注意及时降枪, 控制渣中(TFe冷量,以免喷溅。 吹炼中发生喷溅就不能轻易降枪,因为降枪后碳氧反应更加激烈,会加剧喷溅;应适当提枪迅速压枪,这样可缓和碳氧反应和降低熔池升温速度,再借助于氧射流的冲击吹开熔渣,有利于气体的排出。 在炉温很高时,可以在提枪的同时适当加一些石灰稠化熔渣,有时对抑制
13、喷溅也有些作用,也可加压渣剂减少喷溅。此外,适当降低氧流量也能减弱喷溅 强度。(4) 改进化渣工艺,在保证前期可以点着火的同时减少首批料加入量。通过提前成渣,将泡沫渣的高峰期前移,与脱碳时刻错开以便提枪摇炉倒渣; 后批料要 在二次下枪时立刻加入,防止喷溅;在脱碳期到达之前,降低供氧强度,然后再 将其平缓地恢复到正常值;变枪变压吹氧,保证全程化渣;加强底吹搅拌,提高脱磷脱碳效率;吹炼终期采用高压低枪位操作,加强搅拌,保证终点钢水成分、 温度均匀,同时降低炉渣氧化性。5出钢操作补吹时间较长,如有加石灰导致炉渣渣泡时,尽量要倒渣,倒渣完后可以向 炉内加入少量压渣剂,避免因前期渣下到钢包或者渣泡导致摇
14、炉角度不到夹渣出 钢引起回磷。出钢过程中,第一次摇炉一定要到位,不能夹渣出钢。后面的摇炉 要及时跟上,出钢快完成时,钢流要尽量靠近包壁,发现下渣马上抬炉,这样能 有效减少下渣量。另外,挡渣车的挡渣操作要及时、准确,发现挡渣挡不住要采 取应急措施,比如吹氯站气量稍微调小一些,或者加点脱硫剂稠化炉渣,尽量不 要让表面炉渣全部卷进钢水中。渣子如果全部化透,回磷会增多,出钢P» 0.030% 是比较危险的。出钢温度高、到站温度高,对钢水回磷也有很大影响,所以温度 要控制好。按上述操作方法倒渣是在脱硅磷操作基本完成后进行,能有效脱磷, 不影响冶炼周期。6经济效益(1) 氧耗。单渣操作法的氧耗为
15、48.11m3/h,留渣双渣法的氧耗为45.36m3/h, 同比节约2.75m3/h。(2) 石灰耗。单渣操作法的石灰耗为39.85kg/t,留渣双渣法的石灰耗为33.55kg/t,同比节约 6.3kg/t。钢铁料耗。一般转炉炉渣中含有9%的铁珠和11%的FeO,留渣双渣操作将 炉渣留待下炉使用,有利丁初期渣尽早形成并且能提高前期去除磷硫的效率。在 起泡沫渣时摇炉倒富磷渣,避免了喷溅时铁的损失,减少了炉渣带走的铁量,可 以直接降低钢铁料消耗4kg/t。(4)半钢渣和终渣的碱度与炉龄之间的关系,见表 2、表3。Tjih. 2 .户aE«Leg叫 J: #P-|平J!5JI.H侦mHti
16、 ,Tl r匡JJ.73Ll <n0.061J. J07II JO14.i mr MA 211M45.011. W9*1. W"gl.W14. 1 JI4.Xn.Mi欢十 Wj* %11.44、;|帆17*. ito.o-i 2 a?1,4. WH.1 gi讯小4XISM n1 s搐尊00%3.474IJ 844 H1询 OD2 12, 12*.<0<mLllfr14-214. T4ii ii qo1 410.帐队酎pmTA2J C »H|i ipMirfiia * «I曹2瑕渔法的籍海概就分Lqp *Miini|>-lr iB函信-MMl
17、 #1日讪, d i W/q管 hlFh s/QMbO/*TM气V- :购1115 41U婀1 II%171.心CMOi*1.睡,场+4 DO1 MiMM2M AD心.H2- u7,Ml2,.2EE?1.124*J. ft 94 WIHi.471 bU我列JI3_t441. bl4S1.26101S24. IT$.04L钠收制*14.014103JJW1*oa 7T0. 1II1 CMS 4-13.舛li.OO1 MS株*151)*441 UKE9Q. l(KtI W4 ITJi.MII . M1 Ml分析表2、表3的终渣样成分,留渣双渣法操作的炉渣碱度满足溅渣要求,MgO含量控制有波动;由丁终渣 MgO含量8.00%左右(偏低),镁球的加入方式 应在
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 塑料家具设计师培训创新创业项目商业计划书
- 垃圾发电设备模块化设计创新创业项目商业计划书
- 我来上学啦(教学设计)-岭美版美术一年级上册
- 复古电话机造型贺卡创新创业项目商业计划书
- 宽频带测震仪器创新创业项目商业计划书
- 2026届河北省藁城市第一中学高二化学第一学期期末达标测试试题含答案
- 2026届江苏省常州市田家炳高级中学高一化学第一学期期末预测试题含解析
- 环保型污水处理设计方案实例
- 2026届四川省双流艺体中学高二上化学期中考试模拟试题含解析
- 云南省大理市下关第一中学2026届高二上化学期中联考模拟试题含解析
- 入团考试试题及答案
- 北京税务局股权转让协议
- 微丸制剂开发-洞察及研究
- 2024电力检修工程预算定额使用指南
- 老人护理防压疮
- 2025年公路水运工程重大事故隐患判定标准
- 2023年永州职业技术学院单招职业技能考试题库及答案解析
- 建筑业HSE管理与控制措施
- 景区舞蹈演员合同范本
- 2025年粤教版科学五年级上册教学计划(含进度表)
- 药店质量体系试题及答案
评论
0/150
提交评论