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文档简介

1、燃煤掺烧精细化管理QC小组活动成果资料汇总表序 号1申报班组 名称QC小组名称QC小组活动成果名称小组成员 姓名01V燃煤掺烧精细化管理苗承刚、李洪庆、蒙嘉刚. 谭定、牛志军、佟伏生、 靳诚、侯斌s刘永.李巍、 肖济和、陶洪伟、邓星亮. 沈文阳报送单位名称联系人姓名联系电话备注:成果资料附后°附件2QC 小组活动成果资料样式封面国投电力控股股份有限QC 小组活动成果报告课题名称:燃煤掺烧精细化管理类型:问题解决型QC小组注册号:QC课题注册号:报送单位:小组名称:优化配煤掺烧发表人:二O二年 五月十八日内容小组概况QC小组本着“攻克难点,追求创新"的精 神,在QC活动当中不

2、断增强小组人员的质量意 识,以达到“完善细节,提升品质"目标。小组 名称优化 配煤 掺烧成立时间2011.01小组 类型现场型注册时 间2011.11课题 名称燃煤 掺烧 精细 化管 理小组人数14人活动时 间小组成员姓名性 别文 化 程 度职务职务分工 丨苗3) 员工成长的需要通过掺配煤优化,提高 技术水平,实现自我全面提升。4) 选定课题优化配煤掺烧3、现状调查1)锅炉概况国投钦州发电公司一期工程装设两台 630MW汽 轮发电机组,锅炉型号东方锅炉厂制造的DG1900/25.4-II2,为超临界直流炉,一次再热、 单炉膛、尾部双烟道、采用前后墙燃烧方式、 挡板调节再热汽温、平衡通

3、风、露天布置、固 态排渣、全钢构架、全悬吊结构 型锅炉。 制粉系统采用BBD3854双进双出筒式钢球磨煤 机表1:锅炉主要参数表2)设计煤种我公司燃煤设计煤种为山西大同烟煤,校核 煤种1为神府东胜煤,校核煤种 2为贵州水 城煤,其燃煤特性如下:项 目付号单位设计 煤种 (大同 塔山)校核 煤种1(神 府东 胜煤)校核 煤种2(贵州水城1.元 素 分 析收 到 基 碳Car%67.8767.1854.5收 到Har%3.874.232.984、目标设定1) 领导支持本次活动受到公司领导和部门 经理的高度重视。2) 人员保障本小组成员具有丰富的现场实 践经验和较强的团队精神。3) 技术和资金保障小

4、组成员具有较强的工 作能力,掌握实际运行经验及掺配煤情况。5、原因分析1) 2007年掺配煤情况年入炉煤量为109.4万吨。其中掺烧印尼煤 共2万吨,占总量的比例达到1.83%,全部为 低热值印尼煤;燃用国内优混烟煤 107.4万 吨占总量的98.17 %。2) 2008年掺配煤情况年入炉煤量为173.5万吨。其中越南煤掺烧 时由于该煤种挥发分过低为无烟煤,造成锅 炉燃烧着火不稳,灰渣可燃物高达12%以上, 不利于锅炉安全经济稳定运行,因此不再进 行该煤种的掺烧。3) 2009年掺配煤情况,年入炉煤量为198.2 万吨11菲律宾,15.79, 4%神华混煤,43.36,12%澳洲煤,25.23

5、, 7%印尼煤,159.24,46%大友煤,34.26, 10%外购、神混煤,51.82, 15%国内高硫煤,12.35,厂印尼煤Il国内高硫煤I外购、神混煤 大友煤 口澳洲煤 .神华混煤 ,菲律宾I准2 烟煤!其他其他,6.64, 2%烟煤,1.5, 0%准 2, 4.2, 1%6、要因确认因电煤价格上升,造成火电企业发电成本上升, 火电企业经营异常困难。如何降低燃料成本成 为企业面临的难题,掺烧价格相对较低的印尼 煤成为必由之路。2011年6月份后,以具有代表性的秦皇岛港 5500大卡山西优混煤炭为例,4、5、6月份其 平均价格分别为 777元/吨、820元/吨和838 元/吨,分别环比上

6、涨11.3元/吨、42.4元/吨 和18.0元/吨,6月份的平均价比3月份上涨 71.6元/吨,使得本来已普遍亏损的火电企业经 营异常困难。秦皇岛港5500大卡山西优混动力煤月平均价格 及其同比、环比变化情况132)燃用高挥发分印尼煤易出现“燃烧尖峰温 度”形成局部高温区,燃烧器区域结渣与高温 腐蚀倾向增加,危及锅炉设备安全。3)印尼煤高水分,弓I起排烟温度升高,排烟 损失增大,同时烟气量的增加使除尘、脱硫等 设备超负荷运行。4)印尼煤热值相对较低,掺烧时制粉系统系 统的出力超出设计值较多,对设备安全构成威 胁。为此,公司在2009年10月委托西安热工研究 院进行了 1号炉印尼煤掺烧试验,试验

7、目的如 下1)了解燃用印尼煤后炉膛燃烧区、水冷壁区 域燃烧产物(02 CO以及H2S分布情况。2)通过运行参数的调整,优化炉内贴壁温度 及气氛,降低发生高温腐蚀与炉内结渣的趋 势。3)确定锅炉燃用印尼煤的最佳掺烧比例以及 掺烧方式。4)确定锅炉燃用印尼煤的最佳运行参数,并 提出相关的运行调整方式和注意事项。试验结论155) 短期单磨印尼煤时,单磨印尼煤的磨不 超过两台磨。6) 单磨印尼煤的磨应维持较小出力,不大 于 48t/h ;7) 磨出口温度控制小于 60C,旁路风门 开度不大于35%8) 监测磨出口 CO浓度,如有异常升高应 立即处理。掺烧大友煤时锅炉主要运行参数控制氾围表参数控制值调整

8、目的说明氧量3.1 3.5%(600MW增加燃烧 器区域的 氧量,降低 炉膛的高 温腐蚀及 结渣倾向负荷300MW对应氧量控制在5.0 5.5%次风室15 %4W提供燃料燃烧所需对应磨煤机运 行时开度在60 100%,对应磨煤机停运17指标掺烧前单烧掺烧印尼煤后掺烧大 友煤后总煤量 (t/h )255265248总风量(t/h )188919801950给水流量(t/h )180018311816蒸汽流量(t/h )184518891871生产厂用电率(%5.35.455.63锅炉效率 (%93.593.1591.06发电煤耗(g/kWh)298.7299.8304.6供电煤耗(g/kWh)3

9、15.42317.08322.77飞灰可燃物(2.32.6811.31炉渣可燃物(%)1.561.128.3锅炉排烟温度C)125135138引风机机耗电率(%0.610.690.63192)大友,澳洲煤煤质较硬,难磨,制粉系统 出力下降,制粉系统电耗上升,机组厂用电率 上升近0.33%。3)大友,澳洲煤挥发份相对偏低,二者的燃 尽特性与印尼煤相差两个等级以上,部分大 友、澳洲煤不能得到充分的燃烧,造成飞灰可 燃物偏高,较单烧前分别上升 9.11%,6.74%, 影响发电煤耗上升较多。4)大友煤在燃烧初期产生焦油,隔绝了煤粉 与空气的接触,并凝聚形成大颗粒煤粉,影响 了煤粉的充分燃烧,也造成了

10、机械不完全燃烧 损失的增加。2、对生产设备的影响分析1)、对换热部件的影响由于掺烧后,锅炉烟灰量增加,受热面磨损有 加剧的情况,按影响较大的低温再热器情况 看,管子壁厚磨损有所增加,目前通过加强检 查,采取加装护瓦措施,磨损在可控范围。2)、对制粉系统的影响掺烧后制粉系统出力增加,设备的磨损增加较 大,特别是磨煤机出口分离器和粉管的磨损较 快,目前两台炉磨煤机12出口分离器已经进行贴21典 型 煤 种 四国内 高硫 煤514438.88 9.320.981.12典 型 煤 种 五外 购、 神混煤514936.92 1613.78).51典 型 煤 种 六大友 煤549736.87 6.921.

11、45).6典 型 煤 种 七澳洲煤598324.19 7.218.85).56典22型23掺烧和不掺烧成本分析2011 年2009年2010年不同年份II掺烧I I全部神混煤-成本影响-煤耗上升后成 本影响元0 ,元万本成4)、对成本影响的结论分析开展煤炭掺烧工作,可以多燃烧低热值煤炭, 有利于降低入厂标煤单价,从而有效降低发电 燃煤成本。2009年、2010年、2011年开展燃 煤掺烧工作后,原煤热值分别为 5286大卡、 5133大卡、4855大卡,其折算的入厂标煤单 价(不含税)分别比5000大卡原煤折算的入 厂标煤单价(综合平均不含税)分别低 39元/ 吨、58元/吨、26元/吨,按照

12、全年发电量所 需煤炭数量,计算得出:燃煤成本降低最高可 达1亿元,效果非常明显。需要指出的是掺烧后的混合煤质指标要参考 锅炉的特性,应先做相关燃烧试验得出参考意 见。同时还要根据脱硫、除尘器以及磨煤机出 力、风机出力等重要辅机设备和糸统的能力进25运行管理煤炭采购2、存在的难点及需要解决的问题设备方面1)、制粉系统设计无备用,在掺配较低热值印 尼煤时磨煤机出力受限,机组带负荷能力受至V 一定影响。2)、此类型双进双出磨煤机分离器折向门调节 困难,各挡板开关不一致。回粉管易被软杂物 堵塞,引起分离效果差,灰渣可燃物高。3)、在掺烧比例较大,或单磨烧印尼煤时,制 粉系统爆炸隐患尤为突出,制约了燃煤

13、掺烧 力度。4)、煤场设计存煤量偏小,造成堆放困难,特27需要强调的是,配煤掺烧效果的好坏,不是一 个部门,不是一个专业的工作,需要燃料采购、 煤场管理、运行管理、经营管理等各方面协作 配合才能做到最优效果。2、进一步优化掺配煤的建议和措施1)、煤场管理及输煤设备由于印尼煤极易自燃,煤场应实行分场单独堆 放,并严密监视煤场存煤温度。当煤堆温度达 到50C以上时,应采取相应的降温措施。一旦 发现冒烟、温度异常时,应及时将其压实,严 禁将已自燃的煤送上皮带。同时控制煤场印尼煤煤的存放时间,进场后存 放时间一般不宜超过一个月,尽量做到“烧旧 存新”,以免热值损失过多。应严格按照规定上煤,减少混煤比例偏差,防 止输煤系统积粉自燃。2)制定混配煤方案a、一台斗轮机运行无煤船靠泊情况下的混配 煤方案(6A、6B皮带可以正常运行) 方案1:分仓配煤(推荐方案) 根据机组负荷要求,分仓上不同煤种,由机组 通过给煤机来到达配煤比例,从而实现配煤达2829C、两台斗轮机运行无煤船靠泊情况下混配煤 方案两台斗轮机同时运行,按照配煤比例要求,分 别取不同的煤在#4皮带汇合实现预混,然后进 入到煤仓。本方案的优点:配煤比例相对准确(比方案一 准确率差)。本方案的缺点:配煤准确性有所偏差,2台斗 轮机回转取料时间上存在峰值

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