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文档简介
1、三菱数控系统典型故障处理七例大连大森数控技术发展中心 ( 辽宁116023)李洪波三菱数控系统以其操作简便、功能丰富及稳定性好等优点,受到机械加工行业的普遍欢迎。近几 年,随着 “模具三菱” 口号的提出,“三菱” 更成为 模具和零部件加工行业优先选用的数控系统。笔者 根据多年的调试经验,总结整理出一些三菱数控系 统调试和维修过程中的典型案例,与大家共同学习。1. 案例一点串联在一起,机床加工时的振动使行程开关的常闭点瞬间开、闭,导致系统未来得及报警 “EMG 紧 急停止 EXIN”,而直接报警 “EMG 紧急停止”。将 行程开关直接接入系统输入地址,然后将其地址输 入参数 “2074” 和 “
2、2075” 进行控制,故障解除。3.案例三( 1) 故障内容三菱 M64 系统的龙门铣床在调试时,发生 “EMG 紧急停止 SRV” 报警。( 2) 故障分析该龙门铣床 X 轴采用双电动机 同期控制,由两个 MDS C1 V1 90 驱动器控制, Y 轴和 Z 轴由一个 MDS C1 V2 7070 驱动器控 制,三个驱动器共用一个 MDS C1 CV 260 电源 单元。当电源单元的 CN4 接在轴号为 0 的驱动器 CN4 口时,系统报警 “EMG 紧急停止 SRV”,轴号 为 0 的驱动器数码管显示 “d1”,其他驱动器数码管 分别显示 “b2 / b3 / b4 ”,电源单元数码管显示
3、 “b”, 诊断 R69 第 7 位为 0。因为电源单元的 CN4 可以接在 任何轴驱动器的 CN4 口,因此,将 CN4 插到轴号为1、2 的双轴驱动器 CN4 口上,报警不再发生。后经 三菱公司确认,得出结论: 一般来说,电源单元的 CN4 应插到轴号靠后的驱动器 CN4 口上。( 1)故障内容三菱 M64 系统的加工中心,在机床厂内调试,执行换刀指令时,出现 “P241 无变量号码” 报警。( 2) 故障分析经过单节执行换刀指令,发现 当换刀宏程序执行到 “#199 = #4003 ” 时发生报警, 该单节用于存储当前 G90 / G91 的模式状态。进一步 测试,当执行指令 “#199
4、 = #4004 #4006 ” 时正常, 因此,初步怀疑选项参数中限制了宏变量组数,于 是查看选项参数,与宏变量有关的数据均正常。进 一步分析,G90 / G91 是铣床系统的功能,于是查看 系统软件规格,发现该控制器的规格是 M64SL,用 于车床,而铣床控制器的规格应该是 M64SM,将控 制器软件更换为铣床版本后,故障解除。案例二2.4.案例四( 1)故障内容三菱 M64 系统的加工中心在工作过程中,经常出现 “EMG 紧急停止” 报警,而且后面无具体报警内容描述。( 2) 故障分析 正常情况下,三菱系统出现急 停报警时, “EMG 紧急停止” 后面应该跟随具体报 警内容描述,例如 “
5、LINE”、 “EXIN” 等,该报警无 具体报警内容描述,情况比较特殊。查看系统诊断 画面,R69 第 1 位为 0,说明书中解释为 “外部 PLC- FROM 和 TO 命令未执行”,也是参考意义不大。更 换各种配件,故障仍不能解决。最后,经过查看机 床电气图,发现机床行程开关信号与急停开关常闭( 1 )故 障 内 容三 菱 M64 系 统 的 数 控 车 床,SJPF2. 201 主轴,双主轴同期控制,主轴电动机旋转后,负荷量立即上升至 110% 左右,200r / min 以 后出现 “S01 0023 S” 报警 ( 速度误差过大) ,通过 监视画面,转速误差在 50r / min
6、左右。( 2)故障分析根据故障现象,做如下测试:检查主轴基本参数和反馈电缆接线,没有问题。检查主轴动力线相序,没有问题。 电动机空载 旋转,故障 现 象 相 同。 将 3238 参 数 bitF 置 “1( 开环 运 转 ) ”, 主 轴 运 转 正 常, 负 载 40% 左 右。2011 年 第 13 期67冷加工E 设备与维修quipment and Maintenance由于是双主轴同期,单独测试两个主轴,故障现象相同。 把系统改为控制一个主轴,PLC 中删除 双主轴部分,故障现象相同。6. 案例六( 1 )故 障 内 容三 菱 M64 系 统 的 加 工 中 心,MDSC1 系列主轴,
7、采用 MC1 接触器上电,当电源单元的 CN4 连接到主轴驱动器或伺服驱动器的 CN4 上时,系统出现 “S04 0071 S ( X、Y、Z ) ” 报警, 对应驱动器数码管显示 “71”,电源单元数码管显示 “H”。( 2) 故障分析 通过查阅报警 / 参数手册, “S040071 S” 报警的内容是 “电源供应器瞬时停电”,但 检查电源单元供电电压和接触器功能等都正常。后 来发现电源单元的 MC1 端子接到接触器线圈 A1,但 线圈 A2 未从 R、S、T 上任取一相,而是另外从控制 变压器取的 220V,导致 MC 上电部分未构成回路, 更改电路后故障解除。( 3)处理结果经过上述测试
8、,可能的故障点已基本排除,尤其是与双主轴控制无关。进一步分析发现,该主轴属于特殊主轴,需要设置 H 卷线参 数,该部分参数属于三菱主轴内部性能参数,每个 参数以四位数字或字母格式表示,且无具体内容说 明,因此,将所用参数表与三菱公司核对,发现 H 卷线参数#3463 有出入,按照三菱公司要求,将该参 数值由 “400” 改为 “1000”,故障解除。案例五5.( 1) 故障内容三菱 E60 系统的数控车床,工作一段时间后,出现 “S01 0032 X”常) 报警。( 电源模组异案例七7.( 2) 故障分析经过对硬件测试和参数比对,( 1) 故障内容三菱各系列数控系 统, 出 现最终发现该故障都
9、是由于人为连接或参数设置不正确导致,具体有以下几种情形:情形一: 某机床厂数控车床,采用三菱 E60 系 统和 MDSRV28040 驱动器,X 轴电动机采用 HF53、Z 轴电动机采用 HF103,结果,由于出厂前 调试人员疏忽,将 L、M 轴分配和连接错误,形成 80 配 HF53、40 配 HF103 的配合方式,长时间运转导致 电动机线圈烧坏。情形二: 某机床厂数控车床,采用三菱 E60 系 统和 MDSRV28040 驱动器,X 轴电动机采用 HF103、Z 轴电动机采用 HF153,在线路连接正确情 况下,#2225 参数应设为 “X: 2201,Z: 2202 ”; 但“Z70
10、绝对位置无效” 报警。该报警一般在使用绝对值编码器电动机的机床上发生,需要重新设置机床 绝对零点。( 2)故障分析机床在使用绝对值编码器电动机时,如果编码器插头或驱动器电池被拔下,可能导致绝对位置数据丢失,从而出现 “Z70 绝对位置 无效” 报警; 或者当驱动器电池电压低于 3V 时,也 会出现上述报警,同时出现 “S52 009F” ( 电池电压 不足,此时需要更换电池) 报警。发生 “Z70 绝对 位置无效” 报警时,需要重新设置机床的绝对零点。 下面以数控车床为例,介绍机床绝对零点的设 置方法。先将机床 X、Z 轴移动到机械零点位置,然 后进入诊断画面的 “绝对位置设定” 页面,如附图
11、所示,然后依次设置如下:实际设置为 “X:2202,Z:2201”。电动机长时间在驱动器高电流下运转,导致烧坏电动机线圈。情形三: 某机床厂数控车床,采用三菱 E60 系 统和 MDS R V2 4040 驱动器,X 轴电动机采用 HF53、Z 轴电动机采用 HF103,使用一年左右,X 轴 电动机线圈烧坏。经检查,当前 2225 参数设置为: “X: 2202,Z:2202”。查伺服手册,实际 2225 参数应该设置为:“X:2200,Z: 2201”。由于 2225 参数未按标准值设置,而是按大规格 电动机设置,电动机长时间在驱动器高电流下运转, 导致电动机线圈烧坏。“绝对位置设定” 的页
12、面示图2011 年 第 13 期68冷加工E 设备与维修quipment and Maintenance油底壳铣端面夹具液压控制系统的改造广东鸿图科技股份 ( 高要526108)徐国庆图 1 为某汽车公司全球供应的多款乘用车发动机使用的油底壳产品 3D 图,此产品是安装在发动机 的一个专门的零部件总成,是高压压铸铝合金机加 工件。油底壳需要加工的部位为密封端面 ( 是车内 温度硫化封剂涂布面) ,油底壳侧面 ( 为变速箱安装 支架面) ,油标尺孔及面 ( 为插装油标尺) 。通过机床 CNC 系统程序控制其动作,零件在机床液压夹具上通过一次装夹,由机床程序实现端面、侧 面、油标尺孔及面的加工。设
13、计产量为 76 万套 / 年, 产品寿命为 6 年,年销售额约为 1. 5 亿元,工作方式 为三班 24h 工作制。由于产量非常大,此工序加工内容多,初始设 计的生产线机床和液压夹具为 13 台 ( 套) ,设计为 常用的夹具液压站为每台机床单独配置的方式。此生产线设计方式具有柔性好、 组装时间快、 维修方便的特点,广泛地应用在汽车零部件的数控 加工生产线设计中。2. 液压夹具在使用中出现的问题( 1)液压夹具的工作原理图 3 是油底壳机加工铣端面液压夹具的初始设计的工作原理图,其工图 11. 概要图 2 为油底壳零件的铣端面机加工液压夹具简 图,夹具采用液压夹紧的设计机构,在数控立式加 工中心机床上使用,结构采用桥式回转的设计方式, 装配在立式加工中心的回转附件 A 轴转台和尾座上,櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿# ( 0)# ( 2)# ( 1)( 1)( 0) ( 1)( 1) ,按 “INPUT”( 0) ,按 “INPUT”( 1) ,按 “INPUT”设置完毕后,如果有原点偏移量,可将其输入到参数 “2037” 中,例如# ( 2037)( 225) ( 500) 。结语8.三菱系统作为一款较为成熟的数控系统
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