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文档简介
1、注氮系统联合试运转安全技术措施 为了预防我矿煤尘自燃发火, 公司加大防灭火投入, 购置了注氮设备, 经过 3 个月的努力,注氮硐室已装修完毕,注氮设备及整个系统已安 装完成。经矿、公司领导及厂家研究决定,以 13101 综采工作面为试 点,对注氮系统进行联合试运转, 为确保安全顺利, 并到达预期效果, 特制定安全技术措施:一、工作面概况13101 综采工作面是峁底煤矿兼并重组整合后第一个首采工作面,采高3.2 米,是公司首次采用大采高综采放顶煤工艺。该面走向长度平均 1200米,倾斜长度 160 米,切眼及上下巷道均为锚 网支护,所采煤层为太原组 13 号煤层,煤层厚度 12.06 米,夹矸
2、2-4 层,为低灰、中高硫、中高热值气煤, 2012年 6月 25日由山西煤矿矿 用安全产品检验中心对 13 号煤层的煤尘爆炸性进行了测试: 火焰长度 为30mm抑制煤尘爆炸性最低岩粉用量75%,鉴定结论煤尘具有爆炸性。挥发分(vdaf)为39.36%全硫(st,d)为2.31%,煤的吸氧量(vd)为86cm3/g,自燃倾向性等级为i类,属容易自燃煤层。 据山西省吕梁市煤炭工业局吕煤安字 201257 号文,矿井瓦斯绝对 涌出量为0.23m3/min,二氧化碳绝对涌出量为0.28m3/min,属于低瓦 斯矿井。该工作面现为全负压 u 型通风方式 工作面采高 3.2 米,放顶 8.86 米,采用
3、一采一放回采,循环进度 0.8 米,采用 “三八 ”制、 “两采一准 ”作业方式,昼夜四循环,月进度 80m, 月产量 16.09 万吨。二、联合试运转组织机构 组长:张江涛负责全面协调,组织对注氮系统全面验收。 副组长:高蝉清协助组长组织验收。成员:董建负责验收管路系统及注氮参数是否达标(包括氮气流量、 氮气纯度、氮气出口压力)附验收表。张照平负责制氮设备运行情况的验收(制氮设备的各项指标、性能是 否达标、运行是否正常) 。附验收表张爱民负责组织人员实施注氮(包括制氮司机、管路巡查、监护警戒 组织协调)。三、联合试运转时间联合试运转时间: 2013年1月10日上午 8点至13点四、注氮工艺和
4、方法1、 制氮工艺流程:气源车(为制氮装置提供原料气) T净化车(得到 洁净的压缩空气)T制氮车(氧氮分离过程)T缓冲车(输出稳压氮气)。2、直接输送到采空区。敷设路线:制氮硐室 -运输下山-13101皮带 顺槽-13101综采工作面。3、根据矿井具体条件,我矿采用拖管注氮防火。基本做法是:在工作 面回采过程中,在进风侧采空区预埋 20米左右的 2寸厚壁钢管,并与 注氮主管保持相联通,外部用4寸胶管相连,安装在离底板0.5m以上 巷帮,防止管口堵塞, 2 寸钢管必须延伸至转载机(与转载机固定,可 随转载机前移)。钢管端头2m范围内穿孔,孔直径 © 1020mm。当预 埋管路的端头处于
5、采空区氧化带位置时则开始注氮(埋入采空区约 20 米左右)。随着工作面的推进预埋的注氮管路也同步前移(附注氮管路 辅设示意图)。注氮时必须有专用记录本和台帐,记录开关机时间、注氮量、压力、 开关司机等,以便对注氮情况进行分析。采空区注入氮气饱和,氮气全部泄露对工作面影响:制氮设备最大输出流量为30m3/min,综采工作面最小风量为862m3/min,氮气全部泄 露,工作面及工作面回风氮气浓度增加: 30/862=3.5%即氧气浓度最低 为:17.5%,短时间内不会造成人身伤害。四、安全技术措施1、为了防止氮气涌出,注氮期间每班至少派一名瓦斯员和防火员或救 护队员在 13101 上隅角及采面监护
6、警戒,携带多功能气体测量仪随时 进行检测瓦斯、 co、o2 等气体浓度。2、注氮期间通风科派一名管理干部到现场巡查,一旦风流及窝风地点 co 浓度超过 0.0024%或氧气浓度小于 18%时,瓦斯员、防火员或救护 队员,必须立即撤离受威胁地点,汇报通风科和矿调度进行处理。3、在 13101 皮带顺槽注氮入口事先安设气体检测孔。注氮初期,使管 路内 “憋气”,防火队管道工迅速巡视注氮管路系统检查有无漏气, 发现 漏气立即处理。系统无问题后先进行排空,管路中 o2 低于 3%时方可向采空区内注氮。4、巡视管工要保证注氮管路三通阀门关闭,不被人打开,以免发生氮 气泄漏,造成人员伤害,注氮时必须有三人
7、检查管路漏气现象,处理 漏气管路时,要有 3 人以上。5、为保证氮气不泄漏或少泄漏,在下、上隅角分别用风筒布建起阻隔 风帐墙,并备足风帐,同时拉好警戒线。6、13101 综放工作面系统内工作人员一旦有呼吸急促等缺氧征兆时, 要立即外撤到新鲜风流中。地面束管监测系统监控分析 13101综采工作面上隅角等处的气体成分, 监测采空区内氧气浓度是否控制在 3-7%之间,以便验证注氮效果。 试机注氮时间不低于 2 小时,并每 2 个小时为一循环,一小时注氮, 一小时观察采面的气体含量, 发现氧气浓度低于 18.5%时,立即停止注 氮。9、加强通风管理,确保工作面的风量不低于 862m?/min ,不高于 1100m?/min 。因故达不到上述要求的,应立即整改,整改完毕后再进 行注氮。10、注氮过程中,工作场所的氧气浓度不得低于 185,否则应立即 停止作业撤除人员, 同时电话通知制氮司机降低注氮流量或停止注氮。11、注氮人员安排:防灭火队注氮司机一名,管路工三名,负责对注 氮管路进行巡视, 一旦有问题立即处理, 1名警戒人员, 负责在运输下 山口设警戒。12、受威胁区域: 13101 综采工作面及回风顺槽、采区回风上山。13、氮气泄漏避灾路线:综采工作面上隅角-综采工作面-13101皮带顺槽-
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