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文档简介
1、下面是台达ASD-A系列伺服与西门子S7-200/CPU226CN的应用实例,一个比较粗糙设备的实例,精度不高。高手就不必要看了,看了也请一笑了之,呵呵 _这个硬件设计存在一定的缺陷,就是伺服电机的编码器信号虽然反馈到了伺服驱动器,但它没有反馈到PLC。导致整个系统中,虽然伺服电机和伺服驱动器时闭环控制,但PLC发脉冲和伺服电机实际运行的步数,这是个开环控制。同时因为伺服的速度比较快,达到了额定速度左右,而PLC没有配专门的运动控制模块,采用了最简 单的自带脉冲输出(伺服驱动器设置了比较大的电子齿轮)。虽然成本低了,但精度也降低了。需要改进的地方如下:1. PLC配置:应当配置S7-200专用
2、的100KHz或以上脉冲输出的运动控制模块,而不要采用S7-200 CPU本体的20KHz脉冲输出一一虽然CPU224XP是100KHz脉冲输出,但其控制功能仍然不强。采用专用的100KHz或以上脉冲输 出的运动控制模块,控制精度可以更高,而且控制功能可以更强一一采用CPU本体的20KHz脉冲输出,节约那点钱是不划算的。2.电路设计:伺服电机的编码器输出信号应当反馈至PLC,也就是伺服驱动器的位置脉冲输出提供给PLC。当然,应当指定除HSC0和HSC3之外的高速计数器(HSC0和HSC3备用,因为HSC0可以计Q0.0输出脉冲,HSC3可以计Q0.1输出脉冲),接线也得对应相应的端子:6-26
3、扃遮计鼓点的卷七点中断播述入点HSGO*0 0KL110.2HSG1nrlt.O11.1HSC2112n aIK4II 5HSC3*01HSO110.5MSCi)040蚯1丽导胃符削的尊itF123外部T期怜电的甲唱哉凭易力Fl4方Fl1 5才Flft也Hi KH,6MhH7MhWmrw好9ABrt正芝计ttatHWA时林10rttA蒐也11tWA旋也心12只有这样,才可以确保准确的控制动作,有些时候也可以使程序更简单(因为有准确的位置判断依据了)。PLC电路也有些不妥的地方:有后统一输入公共端接线;此处音 以采用DC24V+做公共端, 而13 、13.1分别接伺服的D01+、D02+,伺服的
4、DQ1 D05-接DC24V-电源/这是因为伺服的 每个DO都有2个单独的端子,没 顷共用,捂法就比较方便.,)我把以刖的控制万案贴在下面,给大豕参考一下:控制方案 一、控制设备条件1.伺服电机转速与给定脉冲频率的关系台达ASMT07L250BK伺服电机的额定转速为3000rpm,最高转速为5000rpm;编码器分辨率为2500ppr ,其AB信号经过伺服驱动器4倍频处理后成为10000ppr。因此,要达到额定转速3000rpm,给伺服驱动器的脉冲信号应当是:3000转/分钟*0秒/分钟X10000脉冲/转=500K脉冲/秒,也就是说输入频率应当是500KHz。由于西门子S7-200系列PLC
5、输出的最大脉冲是20KHz ,所 以伺服驱动器的电子齿轮应当设定为1:25。2.伺服电机转一圈X轴Y轴的移动距离A. X轴伺服X轴伺服的传动结构:X轴伺服电机驱动直连在伺服电机上减速比为1:60的减速机,减速机上配节圆为129.23mm的同步带轮,再通过同步带驱动机械手在X轴方向运动。因此X轴伺服电机转1圈,机械手在X轴方向的移动距离为:129.23 X兀+60 6.76646686163mm。也就是说,机械手在X轴方向每行走1mm,需要给伺服电机1477.8761508027339801663557711312个脉冲。3.PLC电路:版报警LSLS4 4ft眼位心T T速状态河各完毕m m备
6、克牛颂SPLC的DI扩展模块1度t?TB. Y轴伺服Y轴伺服的传动结构:Y轴伺服电机驱动直连在伺服电机上减速比为1:4的减速机,减速机上配30齿的同步带轮,通过同步带驱动齿数为28的同步带轮;这个齿数为28的同步带轮与丝杆轴连接,丝杆的螺距为10mm。因此Y轴伺服电机转1圈,机械手在Y轴方向的移动距离为:10X30+28+4=2.67857142857mm。也就是说,机械手在Y轴方向每行走1mm,需要给伺服电机3733.3333333353244444444455063704个脉冲。 二、控制方案1.机械手初始状态:X轴伺服电机位于原点位置;Y轴提升气缸伸出位于最低位置;Y轴伺服电机根据产品种
7、类 不同(共计3种产品)而位于相应的位置(3种产品3个位置) 如果对于所有产品而言Y轴伺服电机在同一 位置,那么抓取时将不在产品中心,放下时也把产品放不到夹具中心位置,而且当增加新产品时抓取和放下位置可能偏离更多而导致无法实现抓取和放下动作。2.当光电开关先检测到夹具上有内胆, 如果弹簧手柄型行程开关检测到且仅检测到板链线夹具的最前边沿,那么以下动作同时进行:X轴伺服电机跟随板链线变频器的速度右移(PLC与变频器通信得到变频器的当前频率值) , 机械手夹紧装置夹紧。为了让不同规格内胆的垂直中心线与机械手初始状态垂直中心线重合(这样才能抓到内胆中心),所以光电开关必须比行程开关先动作,光电开关动
8、作过程中行程开关也会动作。3.当夹紧装置夹紧到位(夹紧气缸相应磁性开关动作)后,Y轴提升气缸缩回位于最高位置。4.当Y轴提升气缸提升到位(Y轴提升气缸相应磁性开关动作)后,确认差速链工装板已经到位(SL11和SL12同时动作)、工装板上没有内胆(PH2没检测到内胆)。如果没有同时满足差速链工装板已经到位和工装板上没有内胆两个条件,则控制板链线变频器停车(以避免机械手上的内胆和差速链线上的工装板或工装板上的内胆发 生撞击;变频器的减速停车时间不能太长例如5秒,否则板链线上的夹具/内胆会和机械手上/机械手上的内胆发生撞击,建议将变频器停车方式设置为自由停车方式),待满足这两个条件后重新启动变频器并
9、进行下一步动 作。如果同时满足差速链工装板已经到位和工装板上没有内胆两个条件,以下动作同时进行:X轴伺服电机右移,X轴旋转气缸旋转,Y轴旋转气缸旋转。5.当X轴伺服电机右移到位(程序检测)、X轴旋转气缸旋转到位(X轴旋转气缸相应磁性开关动作)、Y轴旋 转气缸旋转到位(Y轴旋转气缸相应磁性开关动作)后,Y轴伺服电机根据产品种类不同下移相应位置(3种产 品3个位置,大概20mm左右)。6.当Y轴伺服电机下移到位(程序检测)后,夹紧装置松开。7.当夹紧装置松开到位(夹紧气缸相应磁性开关动作)后,Y轴伺服电机上移220290mm左右(对于3种产品的位移均相同)。因为只有Y轴伺服电机上移220290mm
10、左右,机械手才不会和内胆发生撞击。8. Y轴伺服电机上移到位(程序检测)后,X轴伺服电机左移。9. X轴伺服电机左移延时后(如果不延时就进行后面的动作可能导致机械手和内胆发生撞击),以下动作同时进行:X轴旋转气缸旋转复位,Y轴旋转气缸旋转复位,Y轴提升气缸伸出,Y轴伺服电机先回到Y轴原点(3种产品中的最高Y轴位置)后再下降调节当前产品对应的Y轴高度。10. X轴伺服电机左移到位(X轴原点检测行程开关动作)、X轴旋转气缸旋转复位到位(X轴旋转气缸相应磁性开关动作)、Y轴旋转气缸旋转复位到位(Y轴旋转气缸相应磁性开关动作)、Y轴提升气缸伸出到位(Y轴提升气缸相应磁性开关动作)、Y轴伺服电机调节当前
11、产品对应的Y轴高度后,回到机械手初始状态,准备下一轮循环动作。11.差速链线阻挡器的控制:根据产品种类选择相应的阻挡器控制一一当前产品为中号和小号时,YV11处于控制状态,YV12始终处于缩下状态(线圈得电);当前产品为大号时,YV12处于控制状态,YV11始终处于缩下状态(线圈得电);当自定义产品规格大于大号时,与大号控制相同;当自定义产品规格小于小号时,与小号控制相同。只有这样,才能基本保证产品放在差速链线工装板的中心位置。只有当机械手夹紧装置松开时,受控阻 挡器才下降2秒左右处于放行状态,平常状况下均处于阻挡状态。12.触摸屏人机交互:设置1个选择开关,用于选择自动探测变频器频率或手动给
12、定变频器的当前运行频率,这 样可以保证在PLC与变频器通信不正常时机械手正常运行。设置3种甲方提供的固定产品规格(长度、直径), 另外再设置1种由用户给定的产品规格,这样保证了产品的多样化生产。该程序中,把触摸屏上的手动与电控柜的自动进行了联锁控制一一当触摸屏上置为手动状态时,自动断开电控柜上给定的自动运行状态。网膝1触猿屏上设置为点动模式时,停止联模运行;M24_7:M247符号地址注释M11_0M11.0机械手点动模式M24_7M24.71点前模式上升沿微分网备2喉锁底行时,当差通链雄上面的工装槟没到位或工装板上有产品时,暂停极链妹远行;SL11:I21SL2J1.2M18_0:M1SUM
13、16.7SL12I2.2PHZI1.0博客播客引用加为好友发送消息回复老菜鸟2楼回复时间:2008-6-4 9:33:13该程序中定义了X轴、Y轴系统的多个保护功能;网结15机械手保护功能;伺m供蘑跋上空移向差速情蛾上空的过程中如果走到一定位置BT融酝转气缸还没有旋砖到位,明暂停谕 艮移向差速搞:M16_LM16.0HCO1187T I- -1 I-C )*25000符号地址注粹M1G.0M16.0遍从梭赫蛇上空程向差速槌上空状态保持M1GJM1E1刷走到一定位置时孺旋转没有到位则停止海移向差速链网第16机械手保护功能R;渤从相槌统上空格向差速槌统上空的过程中,如果走到一定位置时湖旋转气缸瓯没
14、有旋转到位,则暂停淘 伺服移向差速链;M16 0:M16.0T I-HCOE -+40000SP4 I26M1& 2:M16.2T I-)符号i地址注释M1E_OM1E0渤从板槌统上空移向差速链上空状态保持M1G_2M1B.2:整走到一定位置时轴旋转没有到位则停止 潮移向差速链SP4(26倒脸转气复位到位I网霜17机械手保护功能:渤从差速链线上空移向祓链魏上空原点回归)的过程中,没有歪到一定位置时不允许提升气珂下降:ASD1原点撕;:Q32HCO M16 3:M16.3A i- 1 i-c)博客 播客引用加为好友 发送消息 回复老菜鸟3楼回复时间:2008-6-4 9:36:21该程序
15、中定义了内部高速计数器,对发出的脉冲进行内部计数,不用增添外部接线;U工.丁 二二寸乍.口旨带辛厂匕.I;注了壬IUH; .区皿嘛冲输出情况和1E测净伺服的实际位置;定义做计数SHSC0,以便调试过程中观察即间脉冲输出情况和监删湿伺服的实际位登;实际上也可以通过直接监视PTCIXJ:邙田如PQ新i出端的数据来珂察腿冲输出情况一该输出口的数值就是对应 的高遂计数器的值:该程序没有监控它而是监控了高速计数器,只是采用了另外种比较麻烦点的思路而巳, 不建设采用:这里发一个威纶MT508T型触摸屏与S7-200/CPU226CN的工程实例,与大家分享,供入门的朋友参考学习, 互相切磋。高手就不用看了,
16、看了也可以一笑了之_博客播客引用加为好友发送消息回复老菜鸟1楼回复时间:2008-6-2 15:06:06触摸屏源程序可在下面下载:ftp:/gk: 15:07:53下面是一些触摸屏程序的相关说明。博客播客引用加为好友发送消息回复老菜鸟3楼回复时间:2008-6-2 15:16:55这里,图片上的画面是可以动作的,是多个画面组合显示的,达到一种设备正在运行的粗劣模拟显示:老菜鸟4楼回复时间:2008-6-2 15:23:36这是三位转换开关:(凑足10个字才能回帖_)相关参 数设置手点归磷燎回二-F3机械手&遍1寄&手点动2产品参敖设置佛山市美的卫裕电器制造有限公司三期内胆装配线5楼回复时间:2008-6-2 15:26:46这是点动开关和两位转换开关:mmmm产品半径mm大号产品半径博客播客引用加为好友发送消息回复老菜鸟当前有效产品种类mm小号产品中心高度中号产品中心高度大号产品中心高度号产品半径老菜鸟6楼回复时间:2008-6-2 15:32:22这是报警画面,我不是采用普通的报警画面来做的,是采用事件方式来记录的,这样可以把所有发生的报
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