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文档简介

1、双向可控硅驱动电路改良设计一、原万案使用带过零触发的光电双向可控硅驱动器MOC306值接驱动双向可控硅的触发端。roIMI3061KDC302130V - 110V220Y鸟II吐3座目CFU)rFR5 是触发器输出限流电阻,R3用以消除漏电流,防止 BTA41-600B或 KP150的误触发。菟器件双向可控硅型号:BTA41-600B,电流:41 (A),反向电压:600 (V) , IGT 50mA 加热电 阻丝的选择:24.8 Q, 2000W可控硅触发电路中三极管及其周围电阻的选择。触发电流 50mA RC 电路中电阻选择 100Q 以内,电容选择 0.01-0.47 f ,那么电路的

2、 阻抗是:318K-7K, 1W-51.42叫 即电容选的大,电阻的功率就大。建议电容选择不大于0.1f,那么电阻的功率就不大于 12W 如果电阻选择在2W 那么电容选择应该是 0.01 f。试验结果:1、 通电后没有工作。进行一系列测量,感觉LM311 没有输出波形,MC14528 在管脚的 理解上面有问题,至于 74LS00门没有输出。说明同步脉冲电路有问题。2、 直接给 MOC3061的第二脚加地,试图工作未遂。为使光偶工作,不断地修正R3 的电阻值,直到从 1K到 0.2K。3、 MOC3061 的输出去控制双向可控硅,按现在的参数,流入可控硅的触发控制级的电 流到达0.76A ,可能

3、已经烧了双向可控硅。4 、调整同步脉冲电路,先将 LM311改成 LM35&又将 MC14528的外围连接改变,主要 是 5P、12P接法对换。调整 2P、14P 外围的电路参数,如将 0.33的电容改成 103(0.01 ), 脉冲宽度发生了改变。使用二极管作为或门,有 0.7V的压降,改成用 74LS32或门。在修改74LSOOBTM1后的电路图中的 A点,测的同步的脉冲波形下降沿u,珈Ffll:n;n;侗n:-:h1*1*1I|Il真侗山nnnnn柩册iIiiiii- I11-II II It t1 11 1! !i i, ,;1 1i ii i1 1muuuI现在主要的问题在可

4、控硅这里了。BTA41-600B的触发电流小于 50 mA R5 是触发器输出限流电阻,简单计算,R5 应该在4.4K以上。晶闸管的工作条件:1H右Ri-O-li吐润自CPU)UJMFJ-3ov - 11 orNCU52S_*加热丝3061*0C302174LSOO BTM11.晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关短状态。2.晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。3.晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不管门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。4.晶闸管在导通情况下,当主回路电压或电流减小到接近于零时,晶闸

5、管关断。5.脉冲宽度大于 20微秒。改良方案二第一步,检查光电偶合电路,按下列图进行,给MOC306L个输入,使其输入二极管端的电流在 10 mA 左右,让其工作,输出接24V继电器。继电器 J 线圈电阻是 1.1K,流过的电流是 21.45mA。继电器 J的常开触点闭合,表示工作正常。R5选 100Q电阻,可以根据实际情况调整或取消。toonH 74LSOO第二步,改变负载用 36VA 平安灯(20W,驱动电流约是 36mA 检查等的工作情况。如 按功率计算,电阻上面消耗1.3W。现手头有 720Q 1W 电阻。双向可控硅的检查方法:用万用表电阻 R*1 Q挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚

6、间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。假设一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极 G,另一空脚即为第二阳极 A2。确定 A1、G 极后,再仔细测量 A1、G极间正、反向电阻, 读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极 G将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极 A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将 A2、G 极瞬间短接,给 G 极加上正向触发电压,A2、A1 lunT _ ) 间阻值约 10欧姆左右。随后断开 A2、G间短接线,万用表读数应保/持 10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极

7、A2,黑 “A2G表笔接第一阳极 A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给 G极加上负的触发电压, A1、A2 间的阻值也是 10欧姆左右。随后断开 A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在 10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。检测较大功率可控硅时, 需要在万用表黑笔中串接一节 1.5V干电池,以提高触发电压。470112MC3O6I.74LSOOKPI做ETA41-600B改良方案一此电路中的 R电阻选 1W勺功率。改良方案三图B典型MOC3081驱动可控硅电路但取消了既3在使用时发现图 A,当可控硅有故障如开路时、接触不好,当MOC3081#通时由于负载电流没有流过可控硅, 而通 R17,MOC3081R23 流过, 这样当负载功率比拟大时会将 R17,R23,MOC308饶坏,冒烟, 但如果使用图 B,即去掉 R23,就不会出现图 A那种冒烟现象。 两个电路都可触发,提倡用 B 哪一种。并把负载放在 N那

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