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1、1 号机组脱硫系统效率低的报告分析一、脱硫添加剂的试验影响添加剂的试验目的:促进石灰石的溶解和 S02的吸收,增加溶液的反应 活性,总反应速度得到提高。添加剂具有分散作用,可以增强石灰石的表面 活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效传质面积,减少设 备的结垢。4月22日4月24日进行的脱硫添加剂提高脱硫效率试验,其中添加 剂的主要成分:复合硫质催化剂、CP活性剂、含羧基类盐。复合硫质催化剂 的作用:缓冲作用,促进S02吸收和CaCO溶解。CP活性剂:增加浆液反应 活性,提高总反应速率。含羧基类盐:促进 SO2的溶解。试验过程:4月23日向1号JBR地坑注入1.2吨添加剂,搅拌均匀后

2、23 日8时按照试验要求进行参数调整,10:30基本到位,效率91.4%负荷500MW 以上、PH值4.9 5.0之间,10: 40开始开用地坑泵加药,打入吸收塔,23 号加药后至25号期间负荷在300MV以上效率最高上至97.8%, PH值在23号 加药有降低现象,后调整至5.0 5.2 , 24号上午调至5.3,下午调回;于 24号上午补充添加剂至地坑15袋,9时开始打入吸收塔,24号下午参数开 始有运行人员自行掌握。数据分析:1、在同等条件下(负荷500MW/ph值5.0 5.1,入口 1200mg/nrn左右,JBR 液位在100mm以下),与添加前效率起始值91.4%比较,可认为提高

3、3%-4% 的。23 日 11: 0012: 00, 93.8%;14: 0016: 00, 94% 19: 00 20: 00, 95.5%;2、1#系统在使用添加剂后,系统效率提升有改善,之前效率基本在95%以下, 现在可轻松维持在96%以上。结论及建议:1、脱硫添加剂有提效作用,但由于机组目前运行状况较好,燃煤含硫量较低,添加前效率运行在94%r右,致使添加剂提效作用效果缩水(添加剂的最 好使用效果是含硫量超设计值 30%以内)。2、 再做试验前,应储存适量的超设计值含硫量的燃煤,如在0.8%1.2%之 间,确实使系统的脱硫效率降下来,再使用添加剂,效果会更好。2.1入口 SQ浓度与负荷

4、因素2浓度根据双膜理论,入口 SO浓度的升高,使烟气中的SO2分压增大,降低了气相传质阻力,有利于SQ吸收,但在SO浓度增大的同时吸收浆液的碱性 并未随之增大,这就使得吸收反应的增强因子减小。但后一种作用的影响更 为明显,这两种作用的综合结果使得传质单元数减小从而降低了脱硫效率。石灰FGD入时间FGD入石膏石灰石1#机负脱硫效率口含硫口粉PH浓度浆液浓石浆液流(wt度(wt(MWmg/Nmmg/Nm3m3/h01:03378.8373.6694.19441184.01183.5139.85.05118.918910.12510.95918.819505349 5195 11173 2134 6

5、5 118 611 70317 507350 5694 91189 2135 65 218 912 51318 009455 3594 21410 0135 55 319 011 58930 411552 4492 21*1 1w.w1430 2130 54 813 611 43634 713347 5595 31281 5132 24 713 611 33818 11 O15404 3994 41371 7130 24 913 59 81927 517456 19i . i93 4111 f1287 2120 24 613 79 95426 21 r191 w v/ 1450 8894 21

6、厶U f 厶1205 2129 04 713 610 113厶J厶22 821400 5494 81182 2130 04 613 510 64720 4厶123376 5394 311 0厶.厶1149 5131 24 513 812 765厶UI13 501VZ I V/ V/294 6394 811 vz1002 5130 6 vz4 713 113 5901 Vr X-z12 10 103294.63303 3194.895 61002.5956 75130.6132 14 .74 613 . 112 913.59013 58712 .112 6jj05301 2396 2832 25

7、1 u厶1129 81 . w4 612 71 J . W f13 7641厶u10 9050730 1. 23300 3095 4832.25853 25129.8128 44 512 61 O. f OH-13 2849 79J r09WWW -z w377 86QC Qnpc qc4 4Q Q4 61厶V-/12 912 87313 309113 7 7 .86493 0895.895 4985.251098 2148.8149 04.64 812.912 812.8 7 311 52613.326 41 113326 48nc a1024 2136 1A R12 711 . kJ 厶

8、kJ10 68015 31315326.48403 0695 11024.21105 0136 .1134 94.54 512 .712 710.6809 53415.321 54 7AAQ 4 OQ4 Q4 on 7c n1 k. r4 O Qq nopon n1/19449.12yfcn QA94.994 21223 5132 .7133 85 . UA Q12.912 79.03610 59329.021 519450.9494.2QC Q1223.51 npo 7133.84.8A Q12 .7d 0 ft10.5932 1. 51 n c2I396I352244095.3962210

9、83.71430 2133.3149 04.95 212.619 012.2 1613 59019.534 7帛小5224409622no 0QQO OC-149.0A OP A5.2A U19.0d O p13.59034 .7n 70最小29463092.2832.25128.44.512.69.0369 .79'平均.厶_I 2 I 2I OO. /I I 2 2 厶厶厶从上图中红色区域我们可以看到, 在升负荷期间FGD入口含硫量逐渐增大脱硫效率降低,必然要提高 PH值来维持脱硫效率,此时进入 JBR的石灰 石浆液量及石膏浆液浓度随之增加,然而脱硫效率并为提高, PH值接近5.4

10、 后石灰石浆液的利用率反而会降低脱硫效果也不明显, 脱硫效率下降到了最 低点,经调整此时PH值为4.8,但是石灰石浆液供给量还在逐渐增加, 因为石灰石浆液量与脱硫系统入口烟气流量和进口烟气S02含量进行前馈控制,与JBR的pH值进行反馈控制。在机组降负荷(上图中蓝色区域)达到脱硫效率,但是 FGD入 口含硫量还是偏咼。上图中粉红色区域为一组再次升负荷参数,经调整PH值后脱硫效率仍然达不到,且石灰石浆液浓度降低。上图中海绿色区域也是一组升负荷参数, 在没有什么调整的情况下能够 达到脱硫效率,跟前两次升负荷不同的是 FGD入 口含硫量不咼,但是石灰石 浆液随着流量的增加浆液密度在下降。上图中褐色同

11、样还是一组升负荷参数,这时的 FGD入 口含流量增加,调 整PH值脱硫效率没有达到要求,石灰石浆液浓度随流量的增加而降低。为什么脱硫系统在机组满负荷的情况下脱硫效率很难达标:由于台电1、2脱硫系统设计煤含硫量为0.7 %,当含硫量增加,带给脱硫运行有两个最 大的问题:一是石灰石制浆、石膏脱水出力能否满足,二是脱硫效率能否维 持在95%以上。入炉煤含硫量与SO浓度对应表S(含硫量)%1.2SO(mg/Nm3830116216611993根据上表所示我们可以计算出9号到10号之间S中的含硫量,在这两 天中FGD的入口含硫量平均值为 1131.325S平均增长0.1所对应的SO:1

12、661-830 x0.1=166.26(mg/Nr!)1.0-0.5S=1131.325-830 x 0.1+0.5=0.68123166.26计算得出9号到10号之间S中的含硫量0.68123接近1、2脱硫系统设 计煤含硫量0.7 %将近达到了饱和状态,、所以脱硫效率一直低的原因。通过钙硫摩尔比方程式粗略计算:SCaCO*CaSO32100136一= = 2.5xyx =(2.5 x 100X 0.95 )/32=7.41t/h(按照95%脱硫滤计算,并且是按照石灰石纯度为100%来计算,所以当石灰石纯度再降低时,制浆系统更不 能供给足够的石灰石浆液。)设计中:单台球磨机的制浆量为 8.4

13、t/h ,共2台球磨机。通过反推法:计算出石灰石制浆系统最大出力连续运行,并且石灰石纯 度为100%时条件下,脱硫率按照95%计算,所能容许的最大含硫量为 1.1318 %,实际我们石灰石纯度不足60%,这算后所能容许的最大含硫量为 为 6.7 %。随着机组升降负荷时,带入的热量增大,导致吸收塔整体浆液温度上升, 从而影响SO2也石灰石的化学反响。其次机组负荷上升机组的烟气量也将随 之变化,脱硫系统的容纳烟气量是一定的,当机组满负荷时,这时烟气量达 到最大值,那么这是烟气在系统里停留的时间也是最短的,这也是为什么机 组满负荷脱硫效率为什么较低的原因之一。2.2吸收塔浆液位与PH值浆液的pH值是

14、石灰石湿法烟气脱硫工艺中的重要运行参数。浆液pH值 升高,降低了液相的传质阻力,将随之增大,进而Kg和NTI也随之增大, 有利于SO的吸收。还可以从烟气中SQ与吸收塔浆液接触后发生的一系列化学反应中可以 看出:S 02 吸收:SO + H 20= HSQ THSO=H + HSQ- 石灰石溶解:CaCO+ H2O = Ca2+ + HC6 + 0H 氧化:HSOa- + 1/20 2 = H + + SO42-沉淀:Ca2+ + SO42- + 2H 2O = CaSO 2H2O高PH的浆液环境有利于SQ的吸收,而低PH则有助于Ca+的析出,二 者互相对立,因此选择一合适的 PH值对烟气脱硫反

15、应至关重要。在一定范 围内随着吸收塔浆液PH的升高,脱硫率一般也呈上升趋势,因为高 PH意味 着浆液中存在有较多的CaCO对脱硫当然有益,理论上 PH>6后脱硫率不 会继续升高,反而降低,原因是随着 J浓度的降低,Cea+的析出越来越困难, 显然此时SO与脱硫剂的反应不彻底,既浪费了石灰石,又降低了石膏的品 质。PH下调时,CaSO 2H2O含量又回升,CaCO用量也随之降低。因此,浆 液PH值既不能太高又不能太低。因此,选择合适的 PH值,对FGD系统的良 好运行有着重要的意义。一般认为吸收塔 PH值选择在4.05.5为宜,避免 PH值>5。浆液的pH值和脱硫效率的关系如图1所示

16、:图1.浆液成分随PH值的变化曲线2.3液气比(L/G)与烟气流速因素2吸收表面积的大小。在其它参数恒定的情况下,提高液气比相当于增大了吸收塔内的浆液喷淋密度从而增大了气液传质表面积;同时,提高液气 比也增大了可用于吸收SO的浆液的碱度使'增大,因此传质单元数也随之 增大,提高了脱硫效率。液气比增大,代表气液接触机率增加,脱硫率增大。 但二氧化硫与吸收液有一个气液平衡,液气比超过一定值后,脱硫率将不在 增加。新鲜的石灰石浆液喷淋下来后与烟气接触后,SQ等气体与石灰石的反应并不完全,需要不断地循环反应,增加浆液的循环量,也就加大了 CaCO 与SQ的接触反应机会,从而提高了 SO的去除率

17、。胡满银等在文献中建立了湿法脱硫系统脱硫效率的数学模型,并给出了脱硫效率 和液气比L/G之间的关系式:其中,L 石灰石浆液喷淋量,L/s ;G 处理烟气量,m3/s ;L/G 液气比,L/m3;a 吸收速率系数,定义为吸收液中 SQ浓度增量占烟气内SO 浓度的比值。该式是液气比的理论计算方法,实际液气比的计算中还要考虑吸收塔型 式、运行经济性等因素的影响。文献中给出了液气比与脱硫效率的关系曲线, 如图2所示。图2液气比由图可以看出,在风速一定的情况下,随着液气比的升高,脱硫效率也 随之升高。但曲线的斜率也不断变小。这说明,液气比超过一定程度后,脱 硫效率将不会有显着提高。在实际工程应用中,提高

18、液气比将使浆液循环泵 的流量增大,进而增加设备的投资和能耗。此外,高液气比还会使吸收塔内 的压降增大,增加风机能耗,因此增压风机失速也是不得不考虑的因素。232在其它参数恒定的情况下,提高烟气流速可以增强气液两相的湍动, 减薄烟气与吸收浆液之间的膜厚度,增强气液传质。另外,增大烟气流速将 使喷淋液滴的下降速度相对降低,使单位体积内持液量增大,增大了吸收段 的传质面积从而增大了传质单元数,提高了脱硫效率,但在吸收塔中提高烟 气流速反而减少了浆液和烟气的接触时间。在实际工程应用中,烟气冷却器 烟气流速的增加可以减小吸收塔的横截面积,降低其体积从而降低工程造 价,还可以降低循环泵的能耗。但是,烟气流

19、速的增大也可能造成溢液和烟 气带水而增加除雾器的负担。此外,烟气流速的选择还必须考虑吸收塔的型 式。对于FGD系统中所采用的主流塔型逆流喷淋塔来说,通常采用的烟气流 速为 3 5m/s。2.4氧量2参与烟气脱硫过程中是个非常重要的因素,它主要是将使HSO氧化为SO2:避免HSQ过多而阻碍CaSO 2H2O生成。2参与烟气脱硫的化学过程,使 HSO氧化为SO2,为保障大部分的HSO成 功氧化为SO2-就要保障足够的氧化空气流量,那么就要投入足够的风机运 行。下面我们从脱硫效率的计算公式来看看影响。脱硫效率的计算公式:C6%=C实际X(a /1.4 ); a = 21/ (21-Q) 脱硫效率n

20、so2= (C入口含硫量6%-C出口含硫量6%) /C入口含硫量6% x 100% 21为额定烟气量下标准氧量,O为FG进出口烟气实际含氧量通过= 21/ (21-02)公式计算出a值G。进口或出口除去6%氧量的硫值C实际实际烟气中SO,C入口含硫量6%就是C实际入口含硫X (a/1.4 );C出口含硫量6%计算同上a= 21/ (21-02),这时的Q为入口氧量,计算出口时同理,最后计算 效率时用进口 -出口比上进口 X 100%就可以了,此公式为除去含氧量的计算 公式,脱硫效率一般计算方法和除尘效率基本一致,都是进口减出口再比上 进口X 100%。脱硫率随着脱硫入口二氧化硫含量的增加而降低

21、,入口二氧 化硫含量增加,即处理的二氧化硫将会增多,所以氧化风机空气流量应控制 在11000-12000Nrr/h。如图3含氧量与脱硫效率的关系曲线。图3含氧量与脱硫效率的关系曲线在上面的可以看出,脱硫效率的计算不但与进出口硫有关,还与进出口 氧的含量有关,氧含量监测的准确性直接影响到脱硫效率的真实性,如果发 现脱硫效率显示不正常,在对仪表进行分析时,除了对进出口硫进行分析外, 还要对进出口氧进行分析,一般来说,在正常运行情况下,脱硫出口氧含量 是稍略大于进口氧含量的,因为脱硫反应公式中所需SQ与02的比值是2:1, 一般不会出现进口氧大于入口氧的情况,如果出现这种情况,应及时检查氧 化风机的

22、风量和入口硫的变化情况,确定这些参数都没问题后,再联系仪表 检修人员校表。2.5原烟气中的粉尘和石膏浆液过饱和度的闭塞影响在运行中因电除尘部分故障除尘效率不佳,造成脱硫入口粉尘浓度的增加,从而会降低脱硫效率,烟尘中含有的一些HF进入吸收塔与水接触,CaSO 中Ca2+< F-发生反应生成CaF,同时,飞灰中的铝离子溶解进吸收塔浆液中, 生成ALFn,产生絮状包裹物,从而使 9得SO的吸收无法进行(有些文献 称次为石膏闭塞或石膏中毒)。即使投入等摩尔的CaSO也无法与SO反应, 从而导致钙的供给量不足,吸收塔浆液PH值降低,脱硫效率下降,另外,大量的粉尘会沾污GGF传热面,使传热效率降低。

23、此外,粉尘进入吸收浆液 系统,增加了管道的磨损,并使副产品的品质大大下降,同时粉尘吸附在增 压风机上将增大风机出力,吸附在 GGHk致使GGH堵塞,容易出现上文所提 到的增压风机失速现象,使脱硫运行不稳定从而直接影响到脱硫效率和脱硫 系统投运率。石灰石浆液吸收SO后生成CaSO和CaSO,在循环操作中,饱和或过饱 和的溶液会在设备表面结垢引起堵塞,故吸收液应维持在饱和程度以下。由 于CaSO和CaSO勺溶解度随温度变化不大,而且两者都能强烈发生过饱和。 因为溶解的盐类在同种盐的晶体上结晶比在异类粒子上结晶要快的多,故在循环浆液中加入CaSO2HO作为晶种,使CaSO勺过饱和度降低到正常水平,

24、可以减轻因为CaSO过饱和而引起的结垢。亚硫酸钙晶种的作用较小,通常 在脱硫系统中设计氧化风机将CaSO氧化成 CaSO,从而不至于干扰CaSO 2H2O的结晶并提高脱硫石膏的纯度。此外,向吸收液中加入MgSC等添加剂,使SQ以生成一种可溶性盐(MgSO的形式被吸收。MgSO勺溶解度 约为CaSO的 630倍,将使溶液中的SCT活度大大增加,这不仅可以提高SO 的吸收率,而且可以降低溶液中的 CsT浓度,使系统在未达饱和的状态下运 行,避免了因石膏过饱和而结垢。2.6石灰石品质和石灰石浆液的影响石灰石原材料中CaSO)的含量和石灰石活度很重要,其次石灰石浆液颗 粒越细,其表面积越大,反应越充分

25、,吸收速率越快,石灰石的利用率越高。 反之,石灰石浆液颗粒越大,在吸收相同的的SO时,所需的石灰石浆液也越多,吸收塔的液位也将有所上升,而起到一连串的连锁反应。因此对此球 磨机的研磨要求也越高,一般要求:90%通过325目筛或250目筛,此外我 们还要进行合理设置石灰石浆液旋流器的工作压力来进行筛选,目前1-2号机组石灰石浆液旋流器压力设定为 117KPa并要保证石灰石浆液旋流器旋流 子不被堵塞,石灰石供给系统正常运行。下表为2008-12-01球磨机入口石灰石化学分析报告分析时间2008-1201样品名称球磨机入口石灰石取样地点八、现场取样分析项目CaO MgO含量样品名称CaO(%)MgO

26、(%)一二号球磨机入口石灰石50.53.4三四五号球磨机入口石灰石50.33.5备注:此次化验为每周球磨机入口石灰石质量查定分析取样日期为2008-12-01 标准:CaO含量大于49%, Mg(%含量小于3%。石灰石区域地面冲洗水(脏水)也是一个不容忽视的问题,冲洗水直接 冲洗到石灰石地坑里,随后被地坑泵打往石灰石浆液箱中,致使石灰石浆液 密度下降,还伴随着地面上的一些木屑、草叶以及灰尘等杂质,使石灰石浆 液参杂,石灰石浆液成分不纯,也是影响脱硫效率的一方面因素。2.7烟气在浆液中接触时间喷淋冷却器接触时间,浆液在吸收塔内停留时间越长将有利于浆液中的石灰 石颗粒与SO充分反应以提高脱硫剂的利

27、用率,并使反应生成物CaSO有足够 的时间完全氧化生成 CaSO以获得粒度均匀、纯度高的脱硫石膏。但浆液停 留时间过长将会使浆液容积增大,氧化空气量和搅拌机的容量增大,将增加 土建和设备费用及能耗。此外,浆液停留时间过长,浆液循环泵和搅拌器的 运行而造成的剪切力和石膏颗粒撞击和摩擦,容易使石膏晶体破碎,不利于 脱水处理。图4吸收塔中部分下降管堵塞烟气自GGHra热器进入吸收塔后,与喷淋而下的浆液雾滴接触反应,接触时 间越长,反应进行得越完全。因此增大浆液流量和喷淋层数,有利于烟气和 脱硫剂充分反应,相应的脱硫率也会提高。2.8烟气温度实际运行过程中,机组负荷变化较频繁,脱硫系统进口烟温也会随之

28、波 动,对脱硫率有一定的影响。理论上进入吸收塔的烟气温度越低, 越利于SO 气体溶于浆液,形成 HSQ,所以高温的原烟气先经过 GGH换热器降温后再 进入吸收塔与脱硫剂接触有利于 SQ的吸收。而温度过低又会影响石膏结晶 的吸出,所以温度就要选择一个合适的温度,一般控制在 50C-60 C之间。 2.9搅拌器因素吸收塔的搅拌器主要作用是防止浆液沉积结垢,使加入的石灰石浆液和氧化空气均匀的分布和吸收,同时使石膏结晶吸出的主要作用。当搅拌器叶 片磨损、电机出力不足或的其中的某个或是多个搅拌器旋转方向变化的时候 就会大大影响脱硫效率。同时我们也要顾及脱硫系统中各个溶液箱上搅拌器 的正常运行,避免对脱硫效率产生影响。2.10仪表测量不准在脱硫系统中测量表计是运行人员和逻辑控制的眼睛,当其中的某个或的多个表计出现问题,将会使自动或是手动控制时失去其原有的意义,这也 必将成为脱硫效率和事故的根本原因,这使我们不得不防,为此常采用二取 或是三取点来避免问题的发生,但我们也不能不考虑当二取或是三取点同时 出现错,虽然这个几率很小,但也是在我们考虑影响脱硫效率的原因之一。3、结论3.1由于台电脱硫系统设计煤种为低硫煤,含硫量为0.7 %,而实际运行当中入口含

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