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文档简介

1、计算机控制系统实验报告 实验一 :D/A数模转换实验实验报告:1、 数字量与模拟量的对应曲线:2、 理论值与实测值对比: 数字量 模拟量 理论值 实测值 10047564722 20045124412 30042684325 40040234078 50037803664 600353536313、 分析产生误差的原因: 答:a)外界干扰会对实验造成误差; b)系仪器本身误差; c)仪器元件不够精确,导致试验产生误差。这是本实验的最主要的误差来源。4、 总结: 本次试验需要进行的连电路、实验软件操作都比较简单,但对于实验原理我们应有更加深刻的理解,对于实验箱内部的D/A转换原理要有所思考,不能

2、只满足与简单的实验表象,而应思考更深层次的问题。实验二 :A/D模数转换实验实验报告:1、 模拟量与数字量的对应曲线:2、 理论值与实测值对比:模拟量数字量理论值实测值50043946110004094102000292307400097103-1000586614-40008799213、 分析产生误差的原因: 答:a)系仪器误差、实验软件的精度误差; b)外界干扰会对实验造成误差; c)仪器元件不够精确,导致试验产生误差。这是本实验的最主要的误差来源。 4、 总结: 书本上学习的模数转换都是理论知识,过程相对比较复杂,本次试验需要进行的连电路、实验软件操作都比较简单,但对于实验原理我们应有

3、更加深刻的理解,对于实验箱内部的A/D转换原理要有所思考,不能只满足与简单的实验表象,而应思考更深层次的问题。实验三 : 数字PID控制实验报告:1、 画出所做实验的模拟电路图:2、 当被控对象为Gpl(s时)取过渡过程为最满意时Kp,Ki,Kd,画出校正后的Bode图,查出相对裕量和穿越频率Wc:跃响应曲线及时域性能指标,记入表中:0型系统:实验结果参数%Ts(ms)阶跃响应曲线KpKiKd10.021119%720见图3110.051325%800见图3-250.021444%1050见图3-350.05146.1%1900见图3-4I型系统:实验结果参数%Ts(ms)阶跃响应曲线KpKi

4、Kd10.02116.0%420见图3510.02236.4%606 见图3-630.02149.4%500 见图3-7 30.1156.4%1050 见图3-8下面是根据上表中数据,所得到的相应曲线:图3-1 Kp=1 Ki=0.02 Kd=1 Gp1最满意的曲线图其中,相对稳定裕量= 82° 穿越频率c=230rad/s图3-2 Kp=1 Ki=0.05 Kd=1图3-3 Kp=5 Ki=0.02 Kd=1图3-4 Kp=5 Ki=0.05 Kd=1图3-5 Kp=1 Ki=0.02 Kd=1图3-6 Kp=3 Ki=0.02 Kd=1图3-7 Kp=1 Ki=0.02 Kd=2

5、图3-8 Kp=3 Ki=0.01 Kd=13、 总结一种有效的选择Kp,Ki,Kd方法,以最快的速度获得满意的参数: 答:参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。4、 总结: 由实验结果可知,比例控制能提高系统的动态响应速度,迅速反应误差,但比例控制不能消除稳态误差。Kp的加大,会引起系统的不稳定。积分控制的作用是消除稳态误差,因为只要系统存在误差

6、,积分作用就不断地积累,输出控制量以消除误差,知道偏差为零,积分作用就停止,但积分作用太强会使系统超调量加大,甚至使系统出现振荡。微分控制与偏差的变化率有关,它可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统的动态性能。实验四 :数字滤波器实验实验报告:1、 画出所做实验的模拟图,结构图: 11需加入串联超前校正的开环系统电路及传递函数:(1)实验电路:图41 需加入串联超前校正的开环系统电路图(2) 系统开环传递函数:图42 系统开环结构图(3) 系统闭环结构图:图43 系统闭环结构图1.2需加入串联滞后校正的开环系统电路及传递函数:(1)

7、实验电路:图44 需加入串联滞后校正的开环系统电路图(2)系统开环传递函数: 图45 系统开环结构图(3)系统闭环结构图:图46 系统闭环结构图 2、 分析加数字滤波器前系统的稳定特性: 答:加数字滤波器前系统的稳定特性较差,输出波形不稳定。3、 从响应曲线中分析校正后的结果与理论分析比较: 答:从响应曲线中分析校正后的结果可知加入超前、之后校正环节后系统稳定性提高,输出波形稳定。实验五:炉温控制实验实验报告:1、 记录过渡过程为最满意时的Kp,Ki,Kd并画出其响应曲线: 改变参数设置,观测波形的变化,记入下表:性能指标占空比阶跃响应曲线%Tp(秒)Ts(秒)30如图5170%7.514.5

8、40如图5268%7.013.5 图5-1 占空比=30 图52 占空比=40 改变PID参数,观测波形的变化,记入下表:性能指标参数阶跃响应曲线%Tp(秒)Ts(秒)KpKiKd 10.520如图5325%69011500010.510如图5416.%8044120040.10.520如图5540%60451804510.0520如图566.7%52607023 图53 Ki=1 Kp=0.5 Kd=20 设置温度=60图54 Ki=1 Kp=0.5 Kd=10 设置温度=60图55 Ki=0.1 Kp=0.5 Kd=20 设置温度=60 图56 Ki=1 Kp=0.05 Kd=20 设置温

9、度=60综上所述:过渡过程最为满意时的Kp,Ki,Kd及响应曲线为: Ki=1 Kp=0.05 Kd=20 设置温度=602、 分析此情况下的超调量、响应时间及稳态误差: 答:由以上曲线可知:超调量=6.7% 响应时间=5260ms 稳态误差=5(由以上指标可知:此次结果令人满意,符合要求。)3、 总结一种对温度控制系统有效的选择Kp,Ki,Kd方法,以最快的速度获得满意的参数: 答:由实验数据分析可知:PID参数的设置的大小根据:一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是实验的经验。(1)、幅值震荡,比例大了出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;积分大了响应速度慢,偏差较小,但超调增大;微分可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,一般微分设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下。(2)本次实验的实验仪可能存在一些问题,经过与别人的数据对比,发现此数据里面总

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