油水井分析书_第1页
油水井分析书_第2页
油水井分析书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、动态分析实例一某油井开采曲线如图3-21所示,并且结蜡点下移,试分析生产过程中油井生产参数变化的原因。1997年1月2月3月4月5月100806040205.61.21081614121080604020压力,MPa日产油量,t油嘴油管压力套管压力气油比日产油量流动压力图3-21 某井采油曲线流动压力,MPa气油比,m3/t该井流压、油压、套压、日产油量同时下降,气油比波动上升,结晶蜡点下移,分析造成这些生产参数变化的原因是油嘴过大,井下脱气严重,应通过系统试井选择合理的油嘴。动态分析实例二某井没有系统试井资料,但已知周围同层的几口生产井的合理压差都为静压的60%左右,试求该井的合理压差为多少

2、?因为周围同层的几口生产井的合理压差都为静压的60%左右,该井合理压差也选定为静压的60%。如该井静压为2.5MPa,则合理压差应为1.5MPa。动态分析实例三某井通过改变抽油参数,进行系统试井后得到了在不同采油压差下的产油量、含水、气油比、出砂变化资料(详见表3-13),试分析合理压差是多少?表3-13某井产油量、含水、气油比、出砂变化资料压差MPa产油量t/d含水%气油比m3/t出砂情况13.82030含砂微量,不砂卡1.54.52035含砂0.1%,不砂卡2.55.3254010天内砂面上升30m,油井不能正常生产根据表3-13进行综合分析后,认为合理压差取1.5MPa为宜。因为,当压差

3、小于1.5MPa时,虽然含水低、气油比低、出砂少,产量低。而当压差大于1.5MPa时,虽然产量较高,但出砂非常严重,尤其当压差大于2.5MPa时,砂面升高很快,10天之内上升30m,这显然是不合理的,所以,合理压差取1.5MPa较好。动态分析实例四某抽油井动液面较高,产量较高,生产正常经过检泵压井作业后,生产不正常,产量下降,经测试动液面很低,示功图反映供液不足,应采取何种挖潜措施?根据提供的资料分析,可能是压井作业后造成油层堵塞,引起供液不足,产量下降,应进行油层解堵。动态分析实例五某油井连通图,采油曲线如图所示,注水井1井和2井分层注水,1井配注60m3/d,实注41 m3/d,其中4层配

4、注40 m3/d,实注20 m3/d;2井配注50 m3/d,实注119 m3/d,其中3-4层配注30 m3/d,实注100 m3/d。试分析:(1)曲线所反映的该井生产特点是什么?(2)分析变化的原因。(3)应采取什么措施?生产特点:该井见水前流压上升,油套压上升,同时产量上升,明显已见到注水效果;油井见水后,流压、油压、套压继续上升,产油量随含水上升迅速下降,导致油井水淹。变化原因:该井3-4层为高渗透层,对应的注水井也是高渗透层,1井4层配注40m3/d,实注20m3/d,2井3-4层渗透率与有效厚度分别为1井4层的2倍能上以上,日配注30m3,实注100m3,注入水向油井单向突进,是

5、造成油井水淹的主要原因。油井5、6两层为低渗透层,对应的2井和1井分别为低渗透层,注水量低,所以层间矛盾突出。应采取的措施:1井和2井分层注水,油井分层采油。1井4层加在注水量,日注40m3左右,同时2井3-4层控制注水,油井在3-4层上控制采油,以减少见水层对其它层的干扰,1井6层与2井5层继续加强注水,使采油井在这两个层上发挥作用。动态分析实例六某井95年投产,二类油井,油层有1类层11m,油层孔隙度26%,渗透率2000×10-3µm2,2类油层5m,孔隙度15.8%,渗透率1200×10-3µm2。95年8月第一周期注汽,地层压力8MPa,注汽压

6、力14MPa,注汽量2000t,而周期只采油310t,采水250m3,下层初期只生产几天,而后就供液不足。1996年8月份,第二次注汽,选注1类层11m的厚油层,注汽压力高达16.5MPa,而当时地层压力已下降到2.1MPa,而且下泵后周期只采油105t,下泵初期生产情况与上周期一样,分析一下为何出油效果差,怎样解决?分析原因是油层污染造成了地层堵塞。因为油层发育较好,而注汽压力却很高(达16.5MPa),说明注汽困难,油层吸汽效果差,从下泵后生产情况看,周期间产液量低,地层压力下降快,说明油井蒸汽加热半径小,因此供液效果差,只生产几天就不正常,应采取对油层解堵措施。动态分析实例七某油田28井

7、产液量稳定,但产油量下降,地层压力有下降趋势,油压有所下降,目前生产情况见表。本井与邻井连通情况见图。注水井30井管柱完好,注水正常,1层是限制层,用2个2.8mm水嘴日配注47m3,实注量为80 m3/d;2层是加强层,日配注54 m3,实注量25 m3。31井方案设计为注水井,目前排液量300t/d,27井已见到注水效果,日产量30t。在本井用73型找水仪测小层产量及找水:第一层产量占全井的71%,其它层产量占全井的29%;第一层是见水层。(1)试分析该井存在的主要问题。(2)试分析该井生产情况变化原因。(3)提出相应油水井措施。存在问题:对比各项生产指标,28井总压差0.39MPa,地层

8、压力较接近原始压力。10mm油嘴生产,产液141t/d,采油指数可达76t/(d·MPa),表明生产能力仍然旺盛,目前生产压差1.35Mpa,流饱压差0.2MPa,说明油井仍有放大压差生产的余地,但该井月含水上升速度达2.7%,含水上升较快,引起产油量下降,压力也有下降趋势。分析变化原因:根据油层连通情况分析,28井主力层层有效厚度6.3m,渗透率0.5µm2,是高渗透层,对应注水井30井层渗透率最高0.8µm2,日配注47m3,实注80m3,日超注达33m3,且它向31井和27井方向渗透性变差,因此,该层注入水主要沿28井方向突进,造成28井该层为见水层,全井含

9、水很快上升,28井其它层均为低渗透层,产量只占全井产量的29%,体现出层间矛盾较大,层含水上升,流动压力上升,生产压差就减小了,这不但影响层的产油量,而且因高渗透层出水后,对中、低渗透层的干扰,更影响全油井的产量,使之下降。油水井措施:考虑到28井的层发挥作用差,在30井这个层配注54m3/d,实注25m3,每天欠注29m3,如果降低30井注水量,虽然可以把28井含水上升控制住,但不仅会影响28井的产量,而且其它几口井的产量、压力也会下降,因此,提出以下措施:(1) 控制30井第一层注水量在47m3/ d左右。(2) 对30井第二层采取增注措施,进行压裂,使这一层在28井更好地受效和发挥作用。

10、(3) 将31井转注,加强低渗透带的注水。(4) 在28井进行分层配产,把第一层单卡出来,减少见水层对其它层的干扰,解放其它层的生产能力。(5) 30井改下偏心配水管柱,及时调整注水量。动态分析实例八A井为一稠油区块蒸汽吞吐生产井,生产情况见图3-24,问该井存在什么问题?应采取何措施?60时间(月)注汽1500t HQ0QLQLQoHfw图3-24 A井生产曲线图2004006008001000403020100060204020400动液面m602040含水%日产油t/d日产液t/dfw根据上一注汽周期各项参数进行对比分析,该井地层压力变化不大,还没有到注汽周期,产量突然下降不是因地层因素造成的。憋泵不起压,可能存在深井泵或油管漏失,井下断脱等问题,应进行测试分析,查管柱及深井泵情况,然后采取检泵等具体措施,以恢复该井产量。动态分析实例九某1井和2井油层发育情况相似,而且连通较好,井距较近只有100m,油层连通情况及采油曲线如图,问2井反映的主要是什么矛盾?1井下泵生产液量为何下降很快?2井反映的是层间矛盾,因为1井和2井油层发育相似

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论