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文档简介
1、5.5某单位24SA18型循环泵汽蚀问题一简要过程一九八八年八月,我当时任设计科科长,某一天,某电厂客户拎着一块从叶轮上敲下的叶片碎片来找我,说是用了我厂两台24SA18型循环泵,运行不到两个月,叶轮叶片就损坏了。特意敲了一块下来,请我分析一下是什么原因。我一看就明白,是典型的汽蚀破坏。我问他泵出口压力是多少?他说不到一公斤(1kg/cm2)。而泵的扬程是32米,显然是由于泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运行,从而严重汽蚀导致叶片损坏。我对客户说,这是汽蚀破坏造成的。他说以前也是用同样的泵,也能用九个月,这次换上新泵,怎么只能用两个月呢?我说用九个月也不正常,至少用两
2、年以上才正常。问题一下难以说清,你先回去将泵出口阀门关小,关至泵出口压力达0.25Mpa以上,我以后就便抽空到你厂再深入调查分析,帮你们解决问题。不久之后,我出差到北京,返程时在安阳下车到达某电厂。当时该电厂25MW3机配用我厂二台24SA18型循环水泵,泵铭牌参数为: Q=3240m3/h H=32mN=960r/min Hs=2.9m(即NPSHR=7.4m)Pa=317.5kw 配套电机:JSQ14106 额定功率:380kw我们到达现场时,泵仍处于全开阀状态下运行,泵出口力P22,指针频繁晃动,而且有明显汽蚀爆破声,凝汽器进出循环冷却水的温差达25,而正常温差应为811,说明循环冷却水
3、的水量不足。我问电厂同志,我曾建议你们先关小阀门运行,为什么还是敞开阀门运行呢?他们说,从运行情况看,凝汽器冷却水前后温差就高,已是流量不足,关小阀门后怕流量更少,影响发电出力。我说你们错了,关小阀门后汽蚀会消失,汽蚀消除后,流量就会增大。他们听了似信非信。我建议现在做一个关阀试验。他们有点担心,怕影响发电。我说多搞几个人照看,我们只是逐步慢慢关小,万一有影响,照看的人喊一声,我再打开阀就是了。于是我和易连进在泵旁边负责关阀,电厂的人分别照看汽轮机出力、凝结器真空度、冷却水进、出凝结器的温差等等。准备好之后,我开始将阀门从全开状态逐步关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数据,当第四次关小后,泵出
4、口压力才升至1.85 kgf/cm2,此时照看凝结器真空度的人就叫“真空度下降了,不能再关了!”(见附表: 3#机甲循环水泵试验数据整理)。我暂停了一下,不久车间主任又说:“真空度上去了,没事,再关小”。于是继续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2,以后,凝结器冷却水前后温差也从25下降到11左右(见附表)这都说明循环冷却水量增加了。同时泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。但是此时出口阀门开度大约只有10%左右,阀门有些振动。试验做完之后,电厂方面的有关领导和技术人员才开始认真听取我的改进意见。首先我深入调查了解有关资料。然后作出了改造方案。二装置情况及装置特性曲线该电厂3
5、#机循环水泵装置示意图5.51所示:图5.51凝汽量为110m3/h,要求循环水量为38506050m3/h,即为1.071.68m3/s。要求单泵流量Q30253850m3/h,即为0.841.07m3/s。从装置示意图可知,泵进出水位差即几何扬程基本为零。附表 3机甲循环水泵试验数据整理电动机功率(kw)2793122883373493493493293691. 试验目的:查出水泵汽蚀原因,求水泵最佳运行工况;2. 试验方法:节流水泵出口阀,提高水泵出口压力;3. 试验仪器:水泵出入口为0.4级压力表,其余为现场运行表计;4. 试验人员:杨凡行、易连进;电厂成员。凝结水温度()505251
6、544142434741凝结器真空(mmHg)664654651623700695692692702凝结水流量(T/H)808692907580728580汽轮机电负荷(kw)2000020002000200020002000200020002000凝结器出口温度()434545443031.5333131凝结器进口温度()202020202020202020循环水泵出口压力(mmHg)2.252.651.8循环水泵进口压力(mmHg)252525505050505090循环水泵电流(A)3438354142.542.542.54045循环水泵电压(kv)6.26.26.26.26.26.26
7、.26.26.2项目时间4:004:184:304:404:455:055”155:255:35泵进水管路管径为Dg1000,长度L225m,一个底阀,4个900弯头。凝汽器内阻力降H5m根据上述数据推算泵装置特性曲线方程为:HZKQ26.67Q2(Q:m3/s)根据上式作出装置特性曲线图,见图5.52。图5.52由图5.52可知,双泵运行时的A点工况为:Q1.68m3/s6050m3/hQ0.84m3/s3025m3/hH18m单泵运行时的B点工况为:Q1.07m3/s3852m3/hH7.5m由此可知,原选用24SA18型泵(Q3240m3/h、H32m)的扬程偏高太多。三改造方案及改造后
8、运行工况分析由于现有泵的扬程偏高太多,难以通过切割叶轮达到要求,必须设计新的叶轮。同时由于扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵双比转速的要求,又必须将转速由960r/min降至740r/min。因此新叶轮参数定为: Q:3240m3/h H:16m n:740r/min ns:226新叶轮的泵型号定为24SA18D,由此我们的产品目录上又多了一个新的产品规格和参数。新叶轮运行工况分析见图5.53。图5.53由图5.53可看出:1. 单泵运行工况为C点:Q1.14m3/s4104m3/hHC8.5m60%(查泵性能曲线得)冷却倍率m4104/11037倍,满足要求。2. 双泵运行工况为D点:Q1.67m3/s6012m3/h单泵Q0.833m3/sHD18m87%(查泵性能曲线得)冷却倍率m6012/11055倍,满足要求。四改造效果自九月现场作关阀测试后,我们向电厂提出了分析意见和改造方案,双方签订了改造技术协议书,由电厂自行将电机降速改造,我厂设计并制造新叶轮。新叶轮于一九八七年底交附使用后,取得如下效果: 泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大降低检修工作量和维修费用; 水量满足发电要示,凝结器真空度(7
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