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1、【最新整理,下载后即可编辑】设备改造项目可行性报告一、报告名称:磨矿分级设备的升级改造二、项目改造的背景和必要性:公司自2006年3月投产以来,一直采用焦作群英机械厂生 产的2TC20200()型沉浸式双螺旋分级机,配合3.2*4.5m格子 型球磨机形成一段闭路磨矿生产至今。该螺旋分级机为九十年代前盛行的磨矿分级设备,其结构简 单、分级面平稳、溢流量高、粒度细、维修操作方便、远行成本 相对较低的优点,而被众多选矿厂青睐,但随着生产的不断深入, 其技术条件,尤其是分级效率低、细粒级分级时溢流浓度太低, 对选别指标不利等缺点,已不适用目前向指标要效益、向成本要 生存、向精细化要管理的客观实际需要。
2、1、设备本身落后老化、修理费高:由于该设备使用时间近七年之久,累计磨矿达1000万吨, 上下支架及整体结构已疲劳老化,加之近年来分级细粒要求严 格,返砂量已超过设计能力。2011年11月份中空轴已断裂修复 两次,致使维护修理费用逐年提高,尤其下部支座及大小叶片, 由于受其结构特性的影响,其传动部位一直在矿浆中浸没,轴承 润滑维护极为不方便,正常生产每月至少两个外协修理(停机时 间至少三个小时),年修理含材料费用高达3()万元之多,月影响 运转率不低于3个。2、受其本身工作性能的制约,细粒分级时溢流浓度太低, 非常不利于选别作业,同时,由于溢流浓度太低,矿浆流量加大, 致使系统设备满足不了实际生
3、产要求,且电耗急剧增加,严重影 响整体成本的控制。2011年度,在对磨浮车间浓、细度调整后生 产的一年里,分级浓度保持在1920%,矿浆细度保持在6670% 时,实际回收率较201()年度,分级浓度在2830%,分级细度 在5862%时提高3%。但正是受其溢流浓度的影响,砂泵房较 去年同期日均多耗电2846度,水泵房较去年同期日均多耗电1937 度,两项合计,月吨耗增加().5元。综上所述,磨矿分级设备的 升级换代是势在必行,但如何在分级细粒级时,保持适宜的分级 浓度,即可保证选矿实际回收率的稳定提升,又不影响系统正常 运行,经多方改察和实际论证,并结合我公司一段闭路磨矿的实 际情况,决定对现
4、有螺旋分级机进行改造升级为国内先进的水力 旋流器。三、水力旋流器简介、选型及投资概况:水力旋流器,是近年来在选矿行业流行一种利用离心力来加 速颗粒沉降的磨矿分级设备。其上部是圆筒,简体上装有与筒臂 呈切线方向的给矿管,筒体中心有溢流管;下部是一个圆筒相连 的例显圆锥体,锥体的锥角在15° -60°之间,锥体下端装有沉 砂口,各部位之间均用法兰盘及螺栓连接,以便更换。水力旋流器的分级工程是:矿浆以一定压力(0.04P- 0.294MPa)从给矿管沿地线方向给 入旋流器,在简体内部高速 旋转,产生很大的离心力,给矿浆中不同粒级介质,受其离心力 不同,在简体内运动速度及方向也各不
5、相同,粗颗粒受离心力大, 被甩向简臂沿螺旋线向下运动,从沉砂口排出,二次进入球磨机, 细颗粒受到离心力小,向上液位,从溢流管排出,成为溢流进入 浮选柱。水力旋流器的特点是:结构简单、价格低、处理量大、占地 面积小、投资费用少、分级效率较高,可以在适合选别要求的溢 流浓度下,获取较细的溢流细度等优点,但扬送矿浆能耗大,设 备耗磨件使用周期短,也是诸多使用单位共同反映的缺点。根据我公司实际生产需要,经生产厂家测算,拟选用旋流器 组的型号为:FX710GTX2投资概算:1、设备投资:旋流器:FX710GT/组(一备一用)二5()万、两台球磨机, 共计100万元。动力:根据旋流器和磨机的单台分离技术要
6、求,每台旋流器 需配备一组扬送砂泵;两台球磨机共计2组:9()KW*4*1.5万元=6000()元;动力柜:4台*7.5万=3()万元(公司有闲置);砂泵:根据矿浆的实际流量,湖北天门150530B完全可满 足扬送需要,150530B*4台*9万元=360000元;土建安装:两个钢平台,;两个泵机座,预计:15()000元;合计:200万元。四、设备升级改造后和原螺旋分级机的运行成本比较:1、使用水力旋流器:电耗:90KW*0.85*24 小时*28 元=5140()度/月 *2=1028()0 度 /月,如用电单价以0.55元/度测算,两台球磨机日磨矿量以 40()()吨测量,月用电单耗为0
7、.506元/t;材料:150530B砂泵过流件,按涂耐磨层每套10000元, 两套为2()000元,使用周期按一个月测算,月单耗为().178元/t;旋流器筒体按涂耐磨层每个1()()()()元,两套为2()000元,使 用周期为两个月测量,月单耗为().()89元/t;水力旋流器月单耗为0.773元/ t。2、使用螺旋分级机:电:22KW*0.85*24 小时*28 元=12566 度 /月。现为4螺旋,月电耗为50265度,单耗为0.25元/t。材料:下部支座维修年费用为11万元;大、小叶片25万元/年两项合计:34万 月单耗为().25元/t螺旋分级机单耗为().5元/t3、使用螺旋分级
8、机,由于单方面控制细粒级,使用水量增 大,系统矿浆流量增加;水泵房比浓度提高前均多增加1937度电;砂泵房比浓度提高前均多增加2846度电;两项合计:按每度电().55元测算,月增加().5元/t。4、螺旋分级机对运转率的影响:按每月停机时间累计24小时,影响磨矿量4()()0t,相当于两 项球磨机停机一天(3个运转率),少生产金属量2.7%,当现行 市场价18万/t金属量:2.79*18万=5()万,扣除40()()t原矿及 运(65.5+12.5=78 元)5()万一31 万=19 万,月吨耗共计1.27元/t,其它材料费忽略不计。五、结论;综上所述:从设备技术性能上看,螺旋分级机升级改造使用 水力旋流器后,不但解决了细粒分级时溢流浓度太低、矿浆流量 加大,而致使系统设备满足不了实际生产的需要的问题,大大缓 冲了配套车间的运行压力,同时也缓解了在实际生产中,由于顾 及溢流浓度,而影响磨矿量和磨矿细度及实际回收率提高的实际 生产矛盾。从设备运行成本上看,螺旋分级机升级改造使用水力旋流器 后,不但大大提高了设备运转率,而且,直接维修及材料费用年 降低4()万元,同时降低了用水量,降低了矿浆流量,使配套车 间年直接减少用电量88万元,尤其是磨矿质量的
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