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文档简介
1、.1 高炉炉顶改造方案及配套系统情况(讨论)一、 1#高炉炉顶改造方案1、考虑斜桥角度不变,斜桥上部炉顶部位弯轨折点标高不变,降低高炉煤气封头高度 794 mm,使炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794mm。2、在炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794 mm 范围内布置受料斗、料罐、气密箱、布料器等装置,料罐有效容积为12m3。3、溜槽长度 1800mm,溜槽垂直高度下沿和炉吼钢砖上沿距离为335mm。4、现有炉顶放散阀平台 47.415m 提高为 47.50m,平台加大重新制作现有炉顶天轮标高 44.295m,提高为 45.015m。(保留利用天轮平台)现有平台 39.400 m、 35.030
2、 m、 33.000 m、 36.160 m、 27.200 m(炉顶大平台)、 24.3 m 废除制作新平台 25.0 m、 31.360 m、 34.560 m、41.00 m、51.50m。5、高炉煤气封头降低高度后,煤气封头角度变为48 度,煤气封头角度变小后,不再能承载煤气上升管等的重力,将煤气上升管等的重力,由炉体承重转移至25.0 m 平台,煤气导出管上装膨胀节 (为防.止煤气上升管等的重力传递到煤气封头上,石钢和公司炼铁厂均装设有膨胀节)。6、除煤气导出管和煤气上升管对接部分改造外,其它煤气上升管和下降管尽可能利用现有、不做变动。对煤气封头到煤气下降管部分做内喷涂。#二、煤气二
3、次均压目前 1#450 高炉系统煤气加压机能力小,勉强维持现有干除尘需要,考虑两个方案。1、 2#450 高炉系统煤气加压机能力富余,所以在 2#450 高炉系统煤气加压机后的管道上设置两个阀门,实现分别用于对两座高炉炉顶进行二次均压。2、将现有 1#450 高炉煤气加压机(型号不变)由3m3/min ,加大为 15 m3/min 。三、氮气系统2#450 高炉系统(炉顶和风机) 目前使用量约为 250m3/h ,两座高炉则为 500 m3/h ,留有余地应按 600 m3/h 考虑,选择以下其中一个方案。1、将目前氮气站两个能力为250m3/h 的汽化器,由并联改为串联使汽化能力达到500m
4、3/h(作为备用),另选择一台600m3/h 可带加.热的汽化器。以1m3 液氮 800 元计算( 1m3 液氮汽化 640 m3 气体)年氮气使用费约540 万元。2、参照铸管选择一套变压吸附制氮设备,能力600m3/h,氮气纯度 99.5%,将目前氮气站两个能力为 250m3/h 的汽化器、串联改造后作为备用。四、冷却水系统改造方案根据我公司 1#450m3 高炉目前运行中冷却水系统存在的问题,按水压水量要求,拟采用以下改造方案:1、参照集团公司6#高炉改造经验( 1)冷却水系统工艺流程及进、回水主管网维持不变,水泵房及循环水池运行方式不改变。( 2)风渣口小套和炉顶气密箱采用高压水系统,
5、风口平台压力达到 0.6 mpa,流量 500m3/h ;冷却壁、热风炉及风渣口大、中套和其他用水均采用低压水系统,风口平台压力达到0.4mpa,流量 3000m3/h。( 3)在炉台合适位置装设一个钢制水箱,安装两台加压泵(一用一备),作为风渣口小套高压水供水泵,其水源为冷却壁上层部分退水。.( 4)将水泵房内部 4#、5#、6#三台低压水泵进行更换,并与7#、8#泵 5 台水泵作为同一个供水泵组,共同对高炉本体及热风炉进行供水。( 5)热风炉及下层冷却壁退水方式维持现状不变,直接进入炉底总退水槽;冷却壁上层部分及炉喉水冷钢圈退水首先通过新增钢制水箱,部分参与高压水循环, 其他通过溢流口,
6、然后进入炉底总退水槽。( 6)风渣口中、小套进水均采用金属软管连接方式。冷却壁水管由 32改为 45。( 7)目前高炉炉体两个退水槽加高改造(加高 100150)、相应退水管加粗。( 8)冷却水系统各用水点压力表、流量计的配置尽可能完善,以便于今后实际操作中的故障检测。此方案缺点为炉台蒸汽对水泵运行有影响,风口小套水水质有时无保障。2、不在高炉炉台装设加压泵,对水泵房水泵改造,需相应改造退水槽及退水总管。此方案缺点为退水部分改造工作量大。五、其它配套系统情况(一)使用 1850 风机后高炉上料系统能力情况.1、目前上料系统各皮带上料能力:新 1#皮带输送能力: 焦炭 350 t/h新 2#皮带
7、输送能力: 球团 1000 t/h新 3#皮带输送能力: 焦炭 350 t/h 球团 1000 t/h新 4#皮带输送能力: 烧结矿 600 t/h新 5#皮带输送能力: 烧结矿 600 t/h1#高炉槽上皮带:烧结矿皮带:烧结矿 600t/h球团焦炭皮带 : 焦炭 260t/h球团 820t/h2#高炉槽上皮带:烧结矿皮带:烧结矿 600t/h球团、焦炭皮带 : 焦炭 350t/h 球团 1000t/h2、高炉用料情况每天高炉产量以4000 吨计算(其中 1#1800 吨、 2#2200 吨)需入炉原料量: 4000×1.7=6800吨(其中入炉球团矿3600×0.85=
8、3060 吨) 皮带上料量:.球团矿: 3600 吨 每班 1200 吨烧结矿(含块矿)( 6800-3060)÷0.78=4800吨 每班 1600 吨焦炭(毛焦比 500)4000×0.5=2000吨 每班 670 吨3、皮带不停机运料所需时间:烧结矿: 1600÷600=2.67小时球团矿: 1200÷820=1.46小时焦炭:670÷0.26=2.6小时4、倒仓、倒料所需时间:球团矿、焦炭皮带:球团矿:每班开 2 次,每次倒仓 10 分钟,则 1#高炉用 20 分钟, 2#高炉用 20 分钟,两个高炉每倒运一次10 分钟 合计:60 分
9、钟 (1 小时 )焦炭:每班开 3 次(用机焦和捣固焦),每次倒仓20 分钟, 1#高炉用 60 分钟, 2#高炉倒仓用 60 分钟,两个高炉每日倒一次10 分钟,共为 30 分钟合计: 90 分钟( 1.5 小时)焦炭和球团相互倒运(上焦炭倒球团和上球团倒焦炭),每次20分钟,.合计 80 分钟( 1.33 小时)则共用时间 2.6+1+1.5+1.33+1.46=7.9小时5、皮带改造后的情况( 1)、 1#高炉槽上皮带改造若 1#高炉槽上球团皮带改造进行提速,由1.6m/s 提高为 2.0m/s,则该带球团运输能力由820t/h 提高为 900t/h焦炭运输能力由260t/h 提高为 3
10、25t/h运料时间变为:球团矿1200÷900=1.33小时焦炭 670÷0.325=2.06小时则共用时间变为: 1.33+2.06+1+1.5+1.33=7.22小时(此种情况比槽上球团皮带不改造)减少时间40 分钟 时间仍很紧张( 2)、1#高炉槽上皮带加宽改造:旧皮带宽度1 米,改为宽度 1.2 米则球团运输能力改为:1000t/h焦炭运输能力改为: 370t/h.以运输能力最小的皮带做时间计算:球团矿1200÷1000=1.2小时焦炭 670÷350=1.91小时共计 1.2+1.91+1+1.5+1.33=6.94小时分析及意见:1、1#高炉
11、槽上焦碳皮带改造,因目前该皮带为这一系统运输能力最小,为瓶颈环节,该系统每班理想状态的运料时间为7.9 小时,远超过设计规范时间( 4-5 小时),所以必须对该皮带进行改造。2、若只对该皮带进行提速,只提速到2.0m/s,运行能力计算运料和倒料时间仍为7.22 小时,时间仍很紧张;若对该皮带加速到2.5m/s,或不提速加宽到1.2 米,运料和倒料时间计算为6.9 小时(比 7.22小时减少 20 分钟)。(此两个时间均未考虑上焦丁)。3、对 1#高炉槽上球团皮带提速2.5m/s 或加宽 1.2 米,改造后,该皮带运输能力每班时间为6.9 小时,这一时间要求上球团矿时, 新 1#皮带和球团成品矿
12、仓皮带(球团成品矿仓皮带750 t/h )一块上时,才能满足,否则时间更长。4、若考虑进一步缩短时间, 需对新 1#、2#皮带等系统皮带6 条提速改造,但提速提高运输能力有限,所以建议考虑在现有3#、5#皮带.廊东侧新建皮带,能直接上到2#高炉矿槽皮带上,以减轻现有皮带运行负荷。5、考虑烧结矿皮带上块矿情况, 可对 1#高炉槽上烧结矿皮带提速改造为 2.5m/s。(二)干法除尘情况干法除尘统一意见为增加两个箱体。1、主要参数情况吨铁煤气量以 2000m3/t ,每天产量以 1800 吨计算,每小时煤气量为 15 万 m3/h ,使用十个箱体过滤负荷为 37.5 m3/m2.h (要求 30-3
13、 8 m3/m2.h ),过滤速度为 0.625m/min2、所需工作增加两个箱体配套的工艺、 土建、机械、电仪等系统工作 (含余压发电高压净煤气管道的位置预留); 现有矿架西侧高压净煤气管道的移位或制作; 更换所有阀门的法兰垫; 增加高压净煤气管道的固定支架; 更换箱体防爆板; 更换调压阀组; 修改干法除尘反吹程序。.(三)槽下和卷扬槽下:料坑上的矿石受料斗,增设翻版,实现矿石可以开往两个料车,修改程序, 实现烧结球团混装等, 以方便高炉操作和缩短备料时间;卷扬:目前公司炼铁厂AV-45 的 1850 风机投运后, 由于料车小( 3.6m3)采用 PPP+KK装制,矿批 17.7 吨,由于受
14、料斗容积限制矿批不能再加。采用装料制度 PPP+KK为每小时 7 批,卷扬最大能力7.5 批,(赶料线时则受影响)可满足日产量1600 吨左右水平。某天产量最高出现1700 吨,上料勉强维持。我公司此次改造后,由于球团矿使用比例高,堆比重高,矿批可以到 19 吨以上,上料可满足日产量 1800 吨的水平。若矿批因高炉炉况加不上或用球团比例小,则上料将受限制。卷扬上料程序需在2#450 高炉的基础上做较大修改。(四)热风炉情况目前, 1#450 高炉热风炉是按 4 座球炉,高炉风量 1400m3/min 设计,其工艺参数为:热风温度1100,每立方米鼓风占有球量0.95t/min.m3,每立方米
15、鼓风加热面积44.76m3/min.m3 ,每座热风炉加热面积 15667m2。.使用 1850 风机后,每立方米鼓风占有球量为996÷1850=0.53t/min.m3每座热风炉每立方米鼓风加热面积15667÷1850=8.46m2/min.m3(此数值要求为10-13)鼓风加热能力不够,不能达到1100设计风温要求。对此视使用大风机后风温实际情况,以后采取余热利用或助燃空气富氧等措施提高风温。附:公司炼铁厂6 高炉改造及运行情况1、炉顶钢圈至受料斗上沿标高正常为 12 米,由于受斜桥不变、标高限制因素,这个高差只能为 8.775 米,所以,料罐上截料采用柱塞阀,受料斗和料罐设计为12m3。由于空间限制下截料, 缩短了空间高度,造成此处下料不畅,多次出现因料堵塞,料门开动受阻不能开仓现象,对生产造成不小影响。柱塞阀偶尔也出现过卡住现象。2、目前 AV-45 的 1850 风机投运后,由于料车
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