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文档简介
1、2010 年 MD 冰箱研究所降成本项目总结(一)序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)1整体蒸发器贴双面胶专机设计1.1712.328实施情况:1)提高工作效率 ,单件工时降到 1.06分钟/件,降工时费用 0.9 元/件.降费用 94849元.2)提高产品质量 ,减少返修率 ,由原来 2%降为 0,减少双面胶消耗费用 8431 元。 3)提高产品质量,减少刮气泡工序,减少人员,降低人员费用20000 元。4)8月 15日开始实施至 11月 30日共生产冰箱 10.5万台,产生效益 :12.328万元2加强工艺过程控制 , 提高门封装配合格率1.020实施情况:1) 对挤门封
2、 , 门不齐重新定义标准 ,;2) 解决箱体拼装、总包装、门体生产过程中对门封装配有影响的关键因素;3) 设计专门工装,控制门体平面度和不齐度;4) 8月份立项,到11 月份为止,因门封造成的质量问题由原来的 25%降低到 3%;减少返修箱体三万多台;3减少聚酯胶带用量 ,降低生产成本0.4916.7实施情况:1) 通过调整箱体发泡胎芯和侧板的相对位置,将聚酯胶带的宽度由 130mm 改为 80mm,在 不降低 质量的前提 下, 单 台冰箱 可减少聚酯 胶带用 量 0.12 ,2) 8 月 5 日开始实施至 11 月 30 日共 生产冰 箱 34.1 万台,产生 效益:16.7 万 元4ABS
3、粉碎料再应用108.28实施情况: 该项目分两步 : 1) 去年原库存的 ABS约 70 吨粉碎料使用。 经性能试验对比, 我们将该批材料改性使 用,用于冰箱零部件, 17 月份将该批原料全部消耗使用,每吨节约成本8000元,可节约 56万元。2) 通过多次试验将将 ABS 配方进行调整, 使生产时不再产生粉碎料, 通过 ABC分类法, 在保证质量的 前提下,将 ABS粉碎料适当增加, 7到 12 月份共多消耗 ABS粉碎料约 65.4 吨,约可节约 52.28 万元。5PS国产化试验130.3实施情况:该项目分两步 : 1) 在多次试验的基础上,将国产改性 HIPS成功取代进口 HIPS用于
4、门内壳, 2004 年 底开始运行。2) 在全部门内壳成功取代的基础上,经过半年的试运行,我们将国产 HIPS用于部分较小的 200 升 以下的箱内壳, 项目从今年 4月份开始实施, 二者相加, 今年一共用了 1629吨,按每吨节约 800 元计算, 今年共节约了 130.3 万元2010 年冰箱研究所降成本项目总结(二)序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)6降低发泡箱体内胆吸坑腐蚀率94.5实施情况:因 04 年吸坑腐蚀冰箱的比例达到千分之四左右,该项目于05 年 3 月份成立,六月份完成。 1)改善现场发泡工艺, 调整各种发泡工艺参数, 针对腐蚀位置改善拼装工艺; 2)督
5、促真空成型完善内胆质量; 3) 指导配套厂家调整配方,改善原料流动性,提高原料各种性能指标。项目完成后,内胆吸坑、腐蚀率降低 到千分之 0.3 左右;04年 3月份至 05年 3月份箱体内胆吸坑腐蚀 3000多台,05年 4月份至现在吸坑腐 蚀箱体不足 300 台.7开发区东厂黑料采用槽车运输、大罐储存52.5实施情况: 为降低发泡料的进料,储存,转运成本,该项目于 04 年底成立, 05 年 6 月份完成; 1)在开发区 东厂建造地下储罐; 2)采用槽车运输; 3)将黑料直接由跟储罐连接的管路输送车间使用。通过以上措施,1)包装成本每吨按 250元计,可降低原材料包装成本20万元; 2)由进
6、口料完全改为国产料,共降低成本 32.5 万元。8低指数组合聚醚在冰箱上应用5.5实施情况: 因为 05 年年初黑料价格居高不下, 通过降低黑料的使用比例来降低发泡成本, 该项目 05年 3 月份立 项,通过小试,中试,七月份完成各项性能指标的测试调整, 8 月份开始批量使用将黑料指数由 1.29 降至 1.20 ,单位重量泡沫降低成本 0.25 元,9 月份以前共使用低指数组合聚醚 100 吨左右节约成本 5.5 万元9用高光泽 HIPS 取代 ABS冰箱台框107.1实施情况:该项目从 2005年 3月份立项,由于 HIPS和ABS价格差别很大, 我们选定该项目进行实施。 经立项后, 从原
7、料测试、小批试验到购买设备,项目于 05年 6 月份批量实施,经过对每个模具进行修理,解决注射 过程中多项问题,所有模具于 05年 10月份全部更改完毕,项目实施至今,共使用 HIPS原料 357 吨,节 约成本 107.1 万元。10国产黑料在冰箱上的应用250实施情况:烟台万华 PM2010黑料在冰箱上的应用。 从年初开始试验到 3 月份开始大批量使用, 至年底共使用黑 料 1600 多吨。与同期进口料价格相比:3、4 月份节省 200*4800=960000 元;5 月份节省 100*4400=440000 元;6 月份节省 100*2400=240000 万;7 月份节省 400*11
8、00=440000 万;8 月份节省 200*1600=320000 元; 9 月份节省 100*1000=100000 元; 以后几个月价格持平。同时缓解了前半年黑料紧张的压力2010 年冰箱研究所降成本项目总结(三)序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)11优化中空板下底组合工序 ,降低生产 成本1.2564.5实施情况:将我公司生产线上进行的中空板下底 3 道组合工序 ,粘贴海绵胶带、固定中空下底加强板、粘贴铝 箔片转移到配套厂家进行 ,从而精简我公司生产线组合工序 ,达到提高生产效率 ,降低生产成本的目的; 6月20日开始实施至 11月 30日共生产冰箱 51.6万台,
9、产生效益 64.5万元12减少总包装辅助材料单台用量,提高生产效率;1.0667.7实施情况:1) CH冰箱用酒架垫板固定搁架、酒架。将酒架垫板减小一半后,单台可降低成本0.42 元;2) 39#锐鹰系列冰箱将固定玻璃盖板用的搁架固定板改为中间塞块固定,单台可降低成本0.14 元;3) 取消部分型号冰箱的冷冻室护板,单台可降低成本0.2 元;4) CH冰箱接水盒安装后容易产生噪声。 为此在接水盒下部粘贴减振物减振。 已采用 50X35X5 橡塑块代 替原来的阻尼减振块,单台可降低成本 0.3 元;13后线总包装工艺布局改造实施情况:2005 年 3 月份立项, 11 月份改造完成; 1)班产由
10、 600 台提高到 800 台。 2006 年累计多生产冰箱 8 万台,每台冰箱的利润按 30 元计,可多创造利润 180 万元,另外,维修备件费用降低 25万元,工时费用 节约 7.5 万元,累计创造利润 212.5 万元。 2)项目投入资金 45.7 万元,按十年折旧计算,每年投入资本 4.57 万元, 3)由此计算, 06 年产生利润约 200 万元。14改造喷涂设备,降低粉末用量0.64212.5129实施情况: 目前我公司喷涂系统的喷枪出粉量为气压控制方式,气压的不稳定,会导致喷粉不均,涂膜偏厚。生产线实际情况,空压站输送到喷粉线气压:5.5 7kg,干燥器出口气压: 56.4 kg
11、 , 喷枪控制柜总气源: 4.5 5.6 kg , 各个生产线因与空压站远近、喷粉设备不同,喷枪气压波动程度也不同,气压波动,为0.02 0.05 Mpa。由于气压波动, 操作工每 0.5 小时调整一次气压, 以稳定喷粉厚度的均匀性。 在生产中, 调整必然是滞后于气压波动的。根据经验,气压下降0.05Mpa,喷粉厚度降低 10-15um,为保证喷粉最低膜厚 60um,喷粉平均厚度基本定为 75um。如果能够保证气压稳定,出粉量稳定,那么喷粉平均厚度就可 适当降低。达到降低喷涂成本的目的。项目于2005年 12月 5日全部完成15国产宝钢 2030 轧机钢板在冰箱生产 线批量应用414实施情况:
12、 目前我公司冰箱、冷柜使用的钢板主要为日本进口板和宝钢 1550 轧机生产的钢板,这两种钢板目前 货源紧张,而且价格较高。宝钢 2030 轧机钢板每吨价格比宝钢 1550 轧机钢板低 200 元 /吨,比进口钢板 低 500 600 元/吨。但出现磷化发蓝、局部磷化不合格的情况,影响使用,所以解决国产钢板磷化问题, 可降低单台冰箱生产成本 4 元左右;序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)16解决 5CHA系列门外壳折弯回弹27.2实施情况:2005 年 4 月份立项, 5 月份完成,为解决 5CHA门体拼装发泡时门外壳两侧为椭圆弧,成型后回弹 较大, 经手工整形后仍不能完全消
13、除回弹, 造成门体拼装速度较慢, 门外壳拼装后外涨, 拼装门体和发泡 胎不符, 造成掉胆、 外壳侧面和竖手把处发泡变形而门体报废的问题。 我们通过加工专用整形模、 修改门 体堵盖、调整工艺尺寸、调整门体发泡胎具来解决该问题。截止 5 月底,门体拼装效率提高 33,废品 率由 2.3 降为 0。17降低门体竖手把废品率22.57实施情况:该项目是为了解决 2CH、 8CH、5CHA 门体在装配竖手把时销子孔和螺钉柱处断裂报废较多的问题。4月份立项,通过修改竖手把、手把底座、手把固定销 , 改进固定销安装工装,于 6 月份完成该项目。截止 6 月底,竖手把废品率由 8 降到 1.5 ,18门封与内
14、壳一体发泡,提高工作效率1.1936.6128实施情况:2005 年 4 月份立项, 8 月份完成,特点是将门封与门内壳套将装在一起,与门外壳一体发泡,工作效 率高,门封不用专门安装,门内壳不用螺钉固定。1、取消敲门封工序,单台降工时费用由原来的5.0526 分钟/台降低到 0.5614 分钟/台,降费用 240947元2、门体胎具上取消铜条,门体胎具加工简单节约材料费用 20000 元。3、减少门体废品率由去年的 0.63%(平均数 )降低到 0.33%,降费用 55181元4、工序简化,减少人员 10 人,降费用 50000 元。5、2005年 7月至 2005年 11月,产量 30656
15、4件。共计节约费用 366128 元19降低门体喷漆堵盖返修率1.1737.063实施情况: 喷漆手把在生产中磕碰划伤较多, 刚开始采取在门体堵盖上套布罩, 情况有所好转, 后来堵盖表面覆 膜试验,开始选用覆聚酯胶带,但聚酯胶带基材较脆,容易将膜撕裂,胶脱落后留在堵盖上擦不掉,成本 较高 .后来我们选中了 PE保护膜, PE保护膜具备了以上所有优点,而且还克服了种种不利缺点,使堵盖 返修率大大降低。 我们采取选胶降低了膜的迟粘力, 使揭膜更加方便, 同时也保证初粘力, 保证覆膜粘结 力,又进一步降低基材的厚度,在保证堵盖的磕碰效果的前提下,使成本进一步降低;2005年 7月至 2005年 11
16、月,产量 378477 台。1、.喷漆堵盖返修率由 1 %降低到 0.2 %,降低费用 302781 元2、喷漆堵盖 PE 保护膜采购成本由原来 2.5元/M2 降低到 2.1 元/M2 ,降低材料成本,单台 降成本 0.1 元,共计降低成本 37848 元。3、减少门体周转保护袋费用,共计 30000 元。序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)20冷藏室盘管、冷冻室辅助盘管由铜管改为减径薄壁钢管11.0467.5实施情况:由于镀锌减径薄壁钢管平均每吨比铜管便宜 2.5 万元,我公司于 2005年初立项, 决定用镀锌减径薄 壁钢管替代铜管生产冷藏室蒸发器盘管、 冷冻室辅助蒸发器
17、盘管, 立项后, 我们做了大量试验, 分别从加 工工艺性,可靠性,制冷性能, 排水口密封效果试验等多个方面进行分析, 并多次制作样机进行制冷性能, 耗电量的对比试验,经验证,完全可以满足公司标准,然后通过制作压扁模具开始在9CK,9AK, 9V,7AK等系列上大批量使用;从 05 年 6 月份开始实施以来,取得了良好的经济效益。截止到11 月 16 日,已生产冰箱 61199 台21去保温盒结构在冰箱上的应用实施情况:2005 年 3 月份立项,通过 取消保温盒,保温层等零部件,简化拼装过程的方法来降低冰箱成本, 采取的措施有 :1)取消后背冲大方孔,调整冷冻胆和蒸发器结构;2)将原箱体背部焊
18、口移至箱内焊接;3)检漏方式由原来的一侧检漏改为两侧检漏;4)调整拼装,总装工艺合计产生效益: 1346.8767 万元序号项目名称组长单台降成 本(元)完成人员效益(万元)1取消压线夹,提高生产效率0.195.5实施情况:108 系列、 150 系列、 130 系列冰箱取消压线夹(上下) ,196CH、195B电源线固定时取消压线夹,单 台降成本 0.18 元,减少一个螺钉, 0.01 元,合计单台降成本 0.19 元。同时固定电源线工位生产效率提 高一倍。截至 12 月底,已生产该类型冰箱 30 余万台。累计降成本 5.5 万元;2249 散件改包装102.2实施情况:249 、 249A 改包装。泡沫散件由纸箱改塑料袋。喷塑件小泡沫取消。门封组件改散件、改包装。内胆 板材改薄等。 249散件 2005年出口 2200 台。3改变冷凝器连接方式0.1316.9实施情况: 以前我公司冰箱冷凝器的连接方式均为上连接, 该连接方式存在一定缺陷, 容易造成泠凝器压扁赶温 导管。 将泠凝器的连接方式改为下连接, 使冷凝器单台减短 240mm,约 0.01kg/ 台,现有冰箱除小冰箱以 外已全部改为下连接,按年产 130 万台计算。4取消管路中间戴堵头环节0.126实施情况: 冷藏盘管和冷冻辅助盘管手工成型后 ,戴上堵头后周转
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