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文档简介
1、 档案编号: 设 备 档 案设备名称 单柱立式车床 设备编号 建档日期 一九八九年九月唐山三友化工股份公司制修分公司设 备 概 况设备名称单柱立式车床设备编号型号规格C 5116A外形尺寸266026603258制造单位齐齐哈尔第一机床厂出厂日期1987.3出厂编号87-24使用日期1989.8安装单位机修车间设备重量13吨设备原值使用年限设备主要技术特性 立刀架最大车削直径 1600 侧刀架最大车削直径 1400工作台直径 1400工件最大重量 5T 附属设备及主要附件序号名称数量规格型号备注1主电机1Y200L-4 B330KW2横梁升降电机1Y112M-62.2KW 940RPM3油泵电
2、机1Y90L-4 B51.5KW 4进给电机2YD100L1-6/4 B51.3/1.8KW5刀架快速电机2Y90L-4 B51.5KW设备检查试验、修理、改进记录主调安装 李宜军 尤德浩 张长生 闫百勇 溢流阀堵塞,任志强处理几何精度水平 纵向0.02/1000 横向 0.02/10001991.3清洗各滑动面,更换立刀架接触器。1992.8.11 立刀架丝杠撞弯,丝母座损坏。制作丝母座,矫正丝杠。1993.10.28 横梁上升到一定位置,不能上升,但按下降按钮有动作。电工检查,更换保险,有下降,但发现横梁夹紧块脱出,其上的柱销将夹紧支架一销孔拉坏,同时支架回转销扭弯。分析:横梁行程650,
3、而限位块距离680左右,超出规定行程,横梁上升时压紧块脱出后压在导轨端面上,下降时造成事故。制作转销,修复。1994.4.19 左侧横梁导轨拉伤(47040.5),拆卸横梁检查,配合导轨面也有少许拉伤。打磨后修复。分析:由于保持导轨面清洁和不加油所致。1994.12.27 在车削错气盘时出现掉刀现象,检查时又发现垂直刀架左侧导轨拉伤(7600.50.5),拆检后发现动导轨只有少许拉伤,与走刀丝杠配合的丝母座的紧固螺栓松动,并且失落一个锥销(造成掉刀的主要原因)。拆卸垂直刀架,修复拉伤处。1994.11.14 进行一级保养,油池底很脏,线隙式滤油器里鉄末很多。各处加油,但未放主轴承里的油。195
4、.2.24 横梁上升时。液压夹紧机构松开后,横梁线下降一点,然后才上升,进行下降操作时,松开按钮后,横梁仍下降较大一段行程,然后才夹紧。调整,使镶条楔紧。则出现爬行,油压比较稳定。分析:导轨缺油,镶条调整不好,横梁升降传动的零件间隙有大小,丝杠丝母研伤、卡住或间隙增大,丝母座与横梁连接螺栓松动。为根除。1995.3.3 横梁上升时,仍有爬行现象,下降终了,在夹紧过程中横梁窑下沉一些。检查丝母座未松动,调整紧定锁母的两螺钉,加润滑油,均未消除此现象。往上旋背母(M481.5)上述现象消失,但11204处有响声。检查,轴承8109损坏,更换,试车,下降不再爬行,但下降中了,在夹紧过程中仍下降一些,
5、反复试几次,有有爬行现象,调整镶条,拧紧丝母座上边的两个螺钉(一个松动,下边两个无法检查),调整辅助螺母上的两个螺钉,调整9109下的背母使轴向间隙减小,无爬行,但中间行程丝杠有尖叫声,丝杠发热,夹紧下沉程度减轻(原先无此毛病),条松辅助丝母,尖叫未消除。1995.7.31 车削异径管时,工件夹持不牢脱落将滑枕顶住,闷车。检查丝母座螺孔断裂,定位销剪切变形,定位孔变形,丝杠弯曲,加工丝母座,矫直丝杠,重铰定位孔。1998.6018 正运转时,从立刀架上落下一个销子。次日,钳工检查,锥销为立刀架丝母座上的。拆卸滑枕及相关零件,丝母座紧固螺栓松,装外购标准销,4条M10螺栓加弹簧垫拧紧。分析:由于
6、振动和自制锥销精度差,右侧锥销脱出被滑枕加强筋拉弯,脱落。另一个销由于液压缸挡着不能脱出。1998.7.16 操作者反映:主电机传动部分有异响(撞击声),怀疑为电机轴承坏(电机发热,振动)。电工检查,电机正常,好像轴处响。钳工拆护罩检查,发现一根胶带翻,复位。同时,轴上皮带轮处有异响,检查,固定端盖的紧定螺栓松。调紧胶带,恢复。2003.1.17 横向拖板手动费劲,只能打快速移动。检查,将转盘(含滑枕拆下,拆下4条内六方螺钉,移出丝母座,销孔为损坏。拆上下压板,拆锥齿轮螺钉,将横向拖板拆下。丝母座内锁母松,调紧。各零部件回装时,装上横向拖板,将丝母座4个螺钉拧紧后,发现 东侧拖板立面与导轨有很
7、大间隙,移动手柄费劲,发现时丝母座与导轨面不平行。又将拖板拆下,检测平行度约2.2。将垫板刨成斜面(一头尺寸不动)。厚度差约2.2,回装各件。试车,手动仍费劲,越到两端约紧。2004.11.1 只有断开闸刀开关QS才能停车,按SB1、SB3无效。检查,SB1、SB3正常。打开电器箱内,按SB2,KM3、KM4吸合,电机启动,但KM4不断开,KM2不吸合,判断KT4(65-13)不能断开,检测KT4坏,换新件。分析:按SB1或SB3时,KM4(2-13)吸合,将SB1和SB3短接,因KT4(65-13)不断电,KM4线圈不断电,则KM4(2-13)通,13号线有电,则KM1、KA1、KT4、KM
8、3线圈得电,因此不能停车。2005.5.17 侧刀架快速只有一个方向,搬动十字开关不能变向。吴志刚检查,按钮站内十字开关的微动开关触点有时不能复位(保持闭合状态)。下午,更换4只微动开关。2005.9.6 薄宏喜调锥度,现在加工出的工件上大下小,在约700长度上(出灰机)下边小约0.2。将表固定在立刀架上,表侧头与床身右侧导轨接触,调整至0.05之内(约600长度)下大上小(表显示),将表定在床身导轨前面测量约0.15。2006.2.20 郑强检修刀台,钻裂缝的止裂孔后用J507焊条补焊。2010.11.2 横梁夹紧液压系统右侧油缸(西侧)一根进油管裂漏油,从运输处找一根换上,接头形式不同,切
9、2个四氟垫,回装恢复使用。2011.1.26 没有横梁上升,下降动作。与电工检查,按SB13,KA3、YA2动作,2个油缸动作。KM6不动作,检查横梁夹紧右侧油缸(西侧)下行程开关,调整位置后,恢复动作,调整好其位置,使先放松到位后开始下降。2011.8.24 工作台没有刹车。朱建新检查发现KM4不动作,又发现KM5辅助触点在线圈得电后不动作,使KM5辅助触点2-17不闭合,又发现KM5辅助触点动作杠杆在销轴处卡住,使其不能动作,将销轴复位,再试,有刹车。只是延时太长,将KT1延时调到最短。2011.9.21 又没有制动。朱建新检查,动静铁芯一拔能脱出,复位,恢复。2011.9.29 吴志刚更
10、换KM5接触器。2011.11.9 与李祥民、郑强检查。工作台上装夹驮轮,因精车需要变速。从32rpm变到25rpm时听到异响,从25rpm变到32rpm时同样异响。李祥民反映,若空车变速时声音很小,在低速变速时变速也正常,越到高速越明显。2011.11.16 刘佳宁车削出灰机转鼓时,车至最下边时进给自停。将立刀架移出,郑强检查,手动滑枕上下均不能移动。8:30-9:50:朱建新与郑强、李玉玺、宣海亮修理。将压板,上连接板、镶条拆卸,将滑枕吊出检查,未发现研伤处。用油石修磨导轨面后回装试车,正常。分析:为保证车驮轮时精度,将镶条调紧。因缺油,滑枕下行快到行程终点时,阻力大闷车。2011.11.
11、18下午 按SB3停车制动,松开后,主电机又自动Y接启动,与吴志刚、王秀军检查。更换KT4后仍不能排除故障。只有在电机停下后再继续按SB3一段时间后,电机才不能重新自启动,点按SB1后,主电机能停下。加班至6:00,因有急活,先使用。11.21继续检修,发现KM513-14点接线脱落,复位后,故障消除。分析原理图,找不出合理解释。2011.12.1 在5rpm时也不能变速,人工盘车变到25rpm后车法兰。2011.12.5郑强带领杨文品、宣海亮、王秀杰修理主轴变速。试车从25rpm先点车然后变速至25rpm,箱内异响。将变速油缸4个端盖打开检查,油脏拆下锁杆、油缸,用力顶锁杆(20203A)至
12、东端使圆弧豁口对准活塞杆后,拉动活塞很轻松。回装端盖(未做标记,任意选用)。将转阀调至8RPM,锁杆动作正常。电机也动作,箱内异响。盘V带,工作台不转。传动链断。拆开端盖时,活塞位置正确。次日,郑强带白卫东、宣海亮拆相关油管、油泵电机、V带主电机等。下午用天车将变速总成拆出。次日下午,将变速总成上皮带轮、操纵杆。轴、轴上各有一个隔环断,轴变速拨叉销子脱出,造成齿轮不能啮合。12.11回装各零件,一个8mm厚隔环端面磨去0.1mm。回装总成至床身,用2层青稞纸代替原垫,以调整锥齿轮啮合位置。12.12回装完,件号15油管无,位置(14)更换油泵联轴器锥销4件和弹性套。刘佳宁油池换新油,立刀架进给
13、箱换油。12.13试车,变速时电机不动作。与郑强、杨文品检查,CT1不复位,拆开阀体检查,阀杆与孔配合紧,修整后回装。下午,再试,故障依旧,在拆阀体检查,阀杆动作灵活。回装再试,故障依旧。开油泵后按SB6,锁杆顶出,电机不动作,锁杆不复位(CT1不复位)。按总停,CT1也不复位。将电源总开关停,CT1复位。怀疑SQ1常开点不闭合。次日,拆开SQ1检查正常,接电试车,不能压合,调整SQ1位置,使4-23点能闭合。再试,正常,又发现KM3与KM4间断一根动力线,恢复。传动声音有异响,认为是齿轮啮合声音。2012.5.31 升横梁式不动作,朱建新查看时,上升下降又正常。2012.6.7有时无点车,王
14、秀军未找到故障原因。6.8朱建新与王秀军继续检查,将KM2常闭点19-16(说明书)换到另一对触点上。试车正常。下午又无点车,检查发现有时按SB2时KM2动作,这样,按SB5时,KM4不动作也就没点车,是因为KT4延时闭合常开点(65-19)不能打开所致。更换KT4上部分(动静衔铁及线圈)。2012.6.11 薄宏喜正操作时,快速突然只有向下和向右。下午,朱建新与王秀军、苏艳红检查,只有KM25不动作(控制向上和向左),拆下检查,解体,线圈引出线与铜插头焊点处断,重新焊接、回装,试车正常。2012.7.9 李祥民反映床身立导轨左里面拉伤愈发严重。电工拆线,郑强杨文品宣海亮拆卸相关件,横梁升降装
15、置解体,只让丝杠蜗轮与横梁相连。上午,起重挂2个倒链,分3个吊点吊住。下午,将横梁和垂直刀架一同吊下,吊装时又增加一个倒链。然后处理研伤处,对应床身横梁立导轨下面有上下贯通研伤沟。床身立导轨西侧宽约20深沟,在中下部。7.10三人继续,修刮研伤处,用油石研磨,清洗升降减速机,疏通油路,将一个损坏的油嘴用手电钻取出,清洗其他部位。7.11下午起重配合回装横梁,钳工回装其他部分。 2012.7.24 横梁不能升降。郑强检查,因缺油两侧夹紧用斜铁不能松开,从而油缸不能碰行程开关所致。反复动作几次后到位。2012.9.15 李祥民反映有时无点车(主轴不转),停一会后又自行恢复。2012.9.20 横梁
16、不能升降。郑强检查,右侧油缸不能将镶条放松,用撬棍稍用力使镶条松开同时活塞移动到位时行程开关动作,横梁升降正常。查看表压显示1.6MPa应为2-2.5MPa,调Y1-25B溢流阀,压力无变化。分析:泵压力低或滤网堵。9.24朱建新带宣海亮、李玉玺将主过滤器滤网拆出清洗回装,更坏一块0-4MPa压力表,试车,表显示压力约06MPa,调Y1-25B溢流阀压力表无反应。将溢流阀拆开检查,法现P口内有塑料状碎块,拆出主阀芯,清理出碎块,清洗后回装,调整溢流阀,压力表显示灵活,调至约2.2MPa,横梁升级正常。分析:溢流阀阀芯卡主,不能调压。2012.10.17 薄宏喜反映车削错气盘端面时,机动走刀车削
17、一段后垂直刀架突然下沉,扎刀约4mm退回后继续车完。2013.2.4 李祥民反映有时无点车,停一会又自动回复。2013.3.1 朱建新检查,无点车时因为KT4衔铁不能及时复位所致。3.6吴志刚王秀军更换新件。2013.10.31薄宏喜使用时无点车,朱建新与吴志刚、王秀杰检查,发现KM5主触点部分损坏,不易吸合。更换新的试车,仍无点车,KM4不动作。检测控制回路,47间,按SB5不通,查SQ1开关47常闭点因卡主一个螺钉不能闭合,排除故障,试车正常。2013.11.4王秀军查找无制动原因未果。朱建新检查,按制动按钮,KT1动作,KM5不动作,手动KM5(新换的)动作不灵活。11.7,更换KM5,
18、恢复。2013.11.25使用3吨行车将电缆抽出(铝线,零线已经锈断),更换新电缆。2013.12.25朱建新与王秀军查找主电机不能启动原因。KM5衔铁粘住,使KM3控制回路不能闭合。2015.1.6侧刀架往上打快速时,与向左快速粘连,将刀撞弯。1.7王秀军、苏艳红检查,清理对应接触器衔铁上有无后试车,正常。2015.3.22李祥民反映立刀架刀台能转位不能锁紧。李玉玺王秀杰拆检,发现托架(55209)上顶丝脱落,使其移位所致。下午,回装套(55024)装不上。只好将轴(5521)拆出后,回装套(550024),再回装轴(5521),调整锁母(55214),使锁紧力合适。2015.8.19王宇航
19、操作,变速时从20变到40RPM后主轴空转。8.23郑强么小兴杨文品拆出变速机构。发现轴上拨叉固定锥销脱落,回装。8.24将主油池内油放掉。清理池底。下午,三人回装总成,接管回装。薄宏喜加N46抗磨液压油。试车,正常。2015.3.1郑玉宝配合电工修按钮站,悬吊钢丝都断了。王迪购买新的钢丝,回装上端一头。3.2郑玉宝回装下边一头。2015.5.9郑强、王秀杰、么小兴、杨文品拆立刀架,用1米平尺测量镶条弯曲度,回装。5.10使用角尺做基准用千分表测量立刀架运动精度,角尺短,测量时一段行程表不动,约300长差0.08.又将千分表架吸到床身力导轨上检测,与上述情况相符,调整刀架转盘,再次测量,调到0.02时结束。检测时,往上大快速有时闷车,导轨脏所致。2017.2.20车端面时,横向走刀不动作。朱建新检查,电机转,丝杠不转,手动盘丝杠不动,立刀架正常。2.22王秀杰李玉玺么小兴杨文品拆立刀架(其实可以不拆)。下午,朱建新郭明亮参与检修。此时,手动盘丝杠已经很轻松了。用千斤顶将滑座下沿顶住,将导
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