




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 ODM MVA降低30%提升效率&降低成本目標: 1).人力成本降低 30% 2).人均產能提升 30%選題理由:通過降低成本,提升效率,來確保ODM適應客戶小量多樣特性,爭取更強的競爭力線體選擇產品種類訂單大小大線BPC5K/周混線EPSON,ASUS15K/周Cell線SERVER,HTC,SONY1K/周BPC人均產能提升3/22現況:4.09 人力:26,提升34%1. 取消不必要的检查浪费BPC2. 运送侧板台載具改善(BPC)改善前改善后效果用静电箱取代台车来周转侧板,方便周转和运送。空板数量明显减少。由于放侧板的台车,运输不方便,而且每次装满后更换空台车耗时近1min,造成投线
2、站空板。每个班平均空板数量有6080个,造成产能的浪费。考量更换侧板的运输载具,提高周转的速度,减少产线的空板数量,提高产能。改善点减少当站的作业停顿时间,提升产能50pcs/8H.3. 投CASE站layout变更(BPC)改善前改善后效果CASE栈板移至靠近作业员的位置,节省工时2s因之前台车占空间较大,CASE放置位置不合理,拿取CASE距离较远,人员走动,造成工时浪费。CASE栈板的位置变更,方便拿取,减少人员作业疲劳。改善点减少人员作业疲劳,节省工时2s4. 刷&装治具移到组装线上(BPC) - on going 1. H/P站(A)工时较短,存在等待浪费(10s)2. 装治具人员(
3、B),转身180,动作浪费,此站为瓶颈站。 改善前ABC改善后CBA1. 增加H/P站(A)的作业内容,减少等待浪费。2. 解决装治具站的瓶颈 。3. 用皮带线代替shuttle车运输机台效果减少人员作业疲劳,CT节省工时3s改善点1. 将H/P站(A)移至装治具站后面,并增加作业。2. 将装治具人员(B)移至产线,减少了转身,且将转机台的动作给H/P站作业,解决瓶颈。3. 减少了推shuttle车的动作 測試改善說明降低人力縮短時間Test coverage平衡作業員loadingTest coverageTest coverageWin Auto Run測試程式Windows化不良率很低測
4、試ItemTest coverage1234 测试改良方向:1.平衡作業員Loading2.移除不良率低的測試程式3.DOS測試項目 轉Windows4.Windows 自動化測試BPC現況分析 动作分解Dos Test站别Pre-test第一站第二站第三站第四站第五站Test Item搬運機臺組裝機臺周邊設備斷點測試USB TestUSB TestLan Test人员动作1.從組裝站搬運機臺到測試站2.接HDD cable3.接ODD cable1.显示器接地测试2.插KB,Mouse,显示器,电源,开机1.插COM, Print 治具2.拔Audio cable3.Scan SFIS (H
5、DD,ODD,PC SN)插USB Jig拔USB Jig1.插网线2.Scan SFIS3.Power OFF/ON人力1人1人1人1人1人Windows Test站别第一站第二站第三站第四站第五站第六站Test ItemIGB LanDVD TestMICSuspend TestIGB LanPower OFF人员动作插Lab cable插front audio cable插front and back MIC cable插Lab cable拆治具,抱机台,刷SFIS,拉台车人力1人1人1人Assembly KB,MS,VGA connect,HDD/ODD cable com,print
6、COMPrintAudioUSBLan1Gb LanDVDMic(Front & Back)S31Gb LanPre-testDos-testWin-test問題點統計分析不良率低的測試item測試中斷點有作業員等待確認的動作重复动作.可以取消DOS中Lan 测试,使之在windows 中完成.提高Windows 測試coverage.123456. BPC測試改良方案在測試斷點前先確認是否連接治具的動作 改變為 治具提前組裝后直接測試. 斷點時間可以取消4次(COM/Print/USB/Lan)斷點詢問, 約 20“Lan 測試Windows 中需要兩次測試1GB Lan 測試, 因此可以將
7、DOS 中lan 測試整合到Windows 中完成, 并同時完成轉檔.Windows測試COM/Print /audio 等測試移入windows 測試.使之達到多功同時測試.取消斷點等待時間20”20”10”合計50”6. BPC測試改良方案9月份 Top 5 Failure AnalysisSymptomNo DisplayRTC FailAudio FailH/M FailNo PowerPower LEDSystem fan FailUSB Fail自動斷電otherTotalDefect Qty2523666643281Defect Rate30.9%28.4%7.4%7.4%7.4
8、%7.4%4.9%3.7%2.5%0.0%DPPM1068982256256256256171128850346010月份 Top 5 Failure AnalysisSymptomRTC FailNo DisplayH/M FailAudio FailSystem fan FailotherTotalDefect Qty251376253Defect Rate47.2%24.5%13.2%11.3%3.8%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%DPPM160083244838412800000339211月份 Top 5 Failure AnalysisSymptomNo DisplayR
9、TC FailNo PowerPrint FailUSB FailSystem HaltPower BurnCOM FailH/M FailotherTotalDefect Qty21161155552272Defect Rate29.2%22.2%15.3%6.9%6.9%6.9%6.9%2.8%2.8%0.0%DPPM10748185622562562562561021020368112月份 Top 5 Failure AnalysisSymptomNo Display自動斷電No PowerH/M FailUSB failAudio FailLAN FailotherTotalDefec
10、t Qty261713432267Defect Rate38.8%25.4%19.4%6.0%4.5%3.0%3.0%0.0%0.0%0.0%DPPM105468952716212281810002715統計不良率較低的測試item DVD TEST结论: 從統計可以看出無ODD不良. 因此评估将该测试item取消.考量点:1,名硕对该Port 已经有测试. 2,出货L6系统无ODD出货.优点: 1.可以节约ODD治具的使用. (20 pcs) 2.節省一人,節約時間. (30”)合計:1.人力成本: 從原先的8人力減少到目前的5人. 減少3人. 2.測試時間:Total縮短80”改善成本評估
11、(按月計算)人力成本: 850元/人 x 3 人 = 2550元時間節省80” 可以使cycle time從原來的34” 提高到現在的26”. 理論產能 由原來的每小時100臺可以上升到138臺. 提高38臺/時 38臺 8小時 x 21天 = 6384臺 (一個月可以提升產能6384臺)6384臺 / 800臺/天 = 7.98 天 (可以節省的工作日)(850元/月 8 天 30 人 ) / 21 天 = 9714.3元 9714+ 2550 = 12264 元/月6. BPC測試改良方案Dos Test站别Pre-test第一站第二站第三站第四站第五站Test Item搬運機臺組裝機臺周
12、邊設備斷點測試USB TestUSB Test人员动作1.從組裝站搬運機臺到測試站2.接HDD cable3. 3.Scan SFIS (HDD,PC SN)1.显示器接地测试2.插KB,Mouse,显示器,电源,开机插USB Jig拔USB JigPower OFF/ON人力1人1人1人Windows Test站别第一站第二站第三站第四站第五站Test ItemIGB LanAudio TestSuspend TestIGB LanPower OFF人员动作插Lab cable1.插Lab cable2.Scan PC SN1.Power OFF2.拔VGA cable/B M/S HDD
13、cableAudio Jig cable.人力1人1人6. BPC測試改良方案持續改善目標:搬運機臺組裝外設插拔USB治具測試插1GBLan cable1.Scan SN 2.移除外設目標: 達到全程自動化,做到無人化測試.1.替代目前的USB測試方式. 2.使用Loop back 治具 取代目前的 1GB lan cable. Epson人均產能提升3/20日現況:2.61人力:34,提升29%1 . 刷治具站動作合併 (Epson)改善點改善前1.内部总检人员抱机台,工時34.69s2.装治具人员(2人):取治具刷治具装治具(27.8s,24.74s)3.改善后工時沒有影響其他站別改善後
14、1. 節省1人/line; 效果1)刷治具&装治具不是同一站,有不必要的搬运浪费( 取放治具)2)取治具时需要检查治具,在后面拆治具时有检查治具的 动作,装治具时取消检查。1. 内部总检站:检查机台内部(30.13)2. 刷治具站:抱机台(4.56)&检查&刷治具(22.65)3.装治具站(2人):取刷好的治具直接装治具(平均22.94)站别动作内容工时Total time组装总检检查机台27.1334.69刷ISN3抱机台4.56装治具1刷&装CPU18.6527.8刷&装DDR9.15装治具2刷&装H/S18.7424.74搬运治具62. Shipping label随线列印 (Epson
15、)改善點改善前1.不需要S/N label随机台流,采用随线列印,packing站直接刷机台上的S/N, 程式自动带出相关信息生成shipping label2.侧麦生成后,堆栈板人员立即将该侧买贴在对应的卡通上改善後 1. 節省1人/line; 效果1.因为需要对应的S/N贴纸贴在对应的卡通,因为S/ N为人 为贴,有贴错卡通的风险2.S/N随机台流,若中途S/N掉落或与其他机台的S/N混淆会 造成贴侧麦站贴的S/N与卡通内装的机台的S/N不对应贴shipping label:取随机台流下来的S/N贴纸,将一个卡通的S/N贴纸贴在对应的shipping label上,再将加工好的label贴
16、在相应的卡通上红色mark线里是ISN条码改善點改善前改善後 1. 節省1人/line; 效果3.装面板位置变更 (Epson)- (1)将组面板的动作从包装移动到组装,将拆下来的面板放在流水线前面,随线流2.拉台车次数减少一半1. 组装段将面板&侧板拆下,一起周转到包装,进行组装2. 每生产22pcs机台就需要拉台车周转一次,产线需要专门的一个人去拉台车拉台车人员与喂料人员合并,减少一人改善點改善前组装:1. 装锁power&插线:(34.69s)加工装ODD框架&插线(34.62)加工link bar(30.36s)装link bar&装锁FI/O框架(30.71s)贴label&装面板&
17、插线(30.46s)改善後 1. 節省1人/line; 效果1.取消检重复查机台内部CPU&DDR pin2.将面板移到组装3.取消包装站的面板人员组装:装锁power(32.50s)加工装ODD框架(32.26s)加工link bar(34.36s)插线&装link bar(30.88s)装锁FI/O框架(30.33s)包装: 装面板:检查机台内部(CPU&DDR)&装面板(33.45)装锁power加工装ODD框架加工link bar插线装link bar装锁FI/O框架检查机台内的CPU,DDR插槽&装面板装锁power&插线加工装ODD框架,插线加工link bar装link bar&
18、装FI/O框架贴label&装面板&插线到包装3.装面板位置变更 (Epson)- (2)改善點改善前改善後 1. 節省1人/line; 效果4.投线站动作重新调整(Epson)1 取检查CASE&拆侧板:(34.71s)2. 分解CASE: 分解CASE&检查机台内部(34.81s)3. 贴label&装灯帽&折I/O框架&ODD框架(30.44s)4. 检查M/B&贴gasket(30.38s)5 装锁喇叭&装主板(33.28s)1.取消部分重复检查面板动作(拆下以后的面板到装之前再检查)2.将站别重新调整取检查CASE:(23.42s)分解CASE:拆侧板&面板等(32.45s)检查CA
19、SE&贴label:检查CASE内部&贴label(32.58s)拆框架&装锁喇叭(30.33s)检查主板&贴GASKET(30.38s)装M/B&插线(30.33s)取检查CASE分解CASE检查CASE&贴label拆框架&装锁喇叭检查主板&贴gasket装M/B&插线检查CASE&拆侧板分解CASE贴label&装灯帽&拆框架检查M/B&贴gasket装锁喇叭&装主板改善點改善前1 .拆治具2人:拆刷治具&上台车&取泡棉治具&理线&检查机台内部(66.91/2=33.46)2.取机台&装侧板&贴label(33.55)3.贴label&外观总检(29.76)改善後 1. 節省一人; 效果
20、5.合并站别 (Epson)1. 将理线,检查机台内部&拉台车的动作移到拆治具站 2. 贴3pcs label分开,其中1pcs给外观总检 3. 将下台车&理线站与装侧板贴label站合并1. 拆治具2人:拆刷治具,上台车,取泡棉治具(52.26/2=26.13s)2. 取机台&理线:拉台车,理线,检查机台内部,贴1pcs label(28.86)3. 装侧板&贴label:装侧板,贴1pcs label(25.56)4. 外观总检(27.07)拆治具取机台&理线装侧板,贴label拆治具取机台&装侧板&贴1pcslabel外观总检贴label&外观总检改善點改善前1. 套袋装箱&放附件封箱(
21、28.45)2. 折卡通&检查附件&称重&堆栈板:(91.11/4=22.78)改善後 1. 節省1人/line; 效果6.“折卡通&放附件盒&封箱站整合” (Epson)1. 取消刷附件盒的条码(附件盒为固定码,没有意义)1. 套袋&装箱:刷附件盒,套袋装箱 (27.22s)2.折卡通&放附件&封箱:(12.38s)3. 称重堆栈板(2人):94.42/4=23.61套袋装箱折卡通,放附件盒,封箱称重,堆栈板套袋装箱折卡通,检查附件,称重堆栈板改善點改善前1.厂商来料为一个包装袋里面装8pcsSATA线,2.厂内就不需要检查SATA线,直接将厂商包装好的8pcs一袋的SATA线放进附件盒里改
22、善後 1. 可節省1人/line效果7.附件包装方式变更产线人员需要拆开包装袋,再加工成8pcs/捆,作为附件出货。1.附件来料方式为一个袋子装1pcs SATA线,2.作业员需要逐个拆掉袋子检查SATA线,然后将8pcs线用美纹胶带捆成一捆Cell線人均產能提升提升33.9%流水線0.56人均產能0.75cell流水線18人力13cell降低27%減少43.8%178m2占地面積100m2流水線cell增加SFIS適應性,一站link所有KP,多數新機種導入的L/Time縮短37天采用多能工,一人完成組裝作业,提升人員效率組裝測試可同時生產不同機種,人員效率顯著提升減少換線頻率Cell線優勢
23、改善前改善後機種流水線人均產能日期(Cell線生產)2/232/242/252/262/272/283/13/23/33/43/53/63/73/8RS100-E5-PI20.590.49-0.580.670.70無生產0.70無生產-無生產RS100-X5-PI20.59-0.58-RS520-X5-PS8-0.450.580.58-RS120-E5-PA20.55-0.54-0.580.64RS120-E5-PA40.51-0.49-0.540.64TS100-E5-PI4全系統0.51-0.49-0.58-TS100-E5-PI4半系統0.51-0.54-TS300-E5-PA4全系統0.51-0.50-TS300-E5-PA4半系統0.51-0.58-Cell線人均產能提升2.入庫包材工程串接杂机线線清回刷E/C產線不良維修交给ME判定与产线交换不良品維修解E/C並記錄改善后维修基本流程如下:改善后由技術單位判定不良,與產線交換不良品利用SFIS锁定维修各段用时改善点改善前维修基本流程如下:刷E/C產線不良責任別有爭議ME分析判定責任單位确认交換不良品維修解E/C並記錄產線清回责任单位确认有争议开会判定復判判定責任別NGOK通知复判通知责任单位 9.00h0.06h0.04h0.48h1.47hTotal:2.05hTotal:13.77h3.維修流程簡化4.提高換線
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 藤编工艺在生态旅游纪念品开发考核试卷
- 通讯设备租赁市场服务创新考核试卷
- 公路工程气候因素分析试题及答案
- 城市绿化管理管理制度
- 厨房面点卫生管理制度
- 安全监控系统管理制度
- 医院常用设备管理制度
- 工厂复工仓库管理制度
- 处理器架构比较试题及答案
- 大学保安门卫管理制度
- 马拉松赛事运营服务方案
- 跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价
- 2020年江西省上饶市万年县中小学、幼儿园教师进城考试真题库及答案
- 小区燃气管道施工方案施工方法
- JTT664-2006 公路工程土工合成材料 防水材料
- 教学能力比赛学情分析图(源图可编辑)
- 幼儿园2024-2025学年保教工作计划
- 燕舞集团招聘试题
- 小学心理健康教育《积极心态(1)》优质课教案、教学设计
- 甬统表(工程表格全套)
- 软件架构与系统稳定性
评论
0/150
提交评论