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文档简介

1、表层套管固井施工报告 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark1 o Current Document 表层套管固井施工报告1 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 基本情况简述2固井施工记录表3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 作业过程描述.4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 固井声幅结果5 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 水泥浆未返出地面原因分析6 HYPERLI

2、NK l bookmark33 o Current Document 下次固井工作建议.71.基本情况简述AZN-004井于3月19日14:00开钻,设计井深4200m, 6月13日21:30钻 至三开中完井深1816m,6月15日19:30钻头起出井口,完钻。(1)套管套管尺寸钢级每m重量(PPF)壁厚(mm)套管接 头套管鞋(m)20K559411.13BTC101.6913 3/8K556812.19BTC1,4659 5/8L804711.99TPCQ1997(2)钻井液性能:密度1.28g/cm3,粘度59s,HTHP滤失量15mL,滤饼 1.3mm,PV 为 25,YP 为 10,

3、pH 值 10。井深结构图如下20.,.”“,.,.20.,.”“,.,.”.,。.,.”,.“.,。,.,.”,.“.,.“,.“ 心:!:押强注壮村“坎的较费:疽.扫,&.?三,.,.二.:-:.:;:-:-遍.“smsrBEB*.,.,:.:.-:-.:.:.:.:.-:.-.,:.-.:-.:%.:.尊舟卖方:色芟楚:-:-:-:.:.:忐:-:一苏知:-:-:泊密事掌机号声33;:-:&如*:-:-:;:3:-:-:_:1:.答件京:|:-拦:;.:;:玲;:;:.,:.:我守:-:-:-芬-丈*:1:志壬:;: 三:畛站:-常荥:;:宇芸咛拦 t:r.:.E-:-L 投F:E-:-

4、LF:t.,.TF:r.:.#t.,.r.:.E-:-好官H沁H:b:/:-rrr,:,:H:x .:;:;:;:;皿羟:5 .:.;.:;:-:-:.:.:.-:-:!:一 滨涂:|:宛:-:-:鼻+:._7.:*佥盅:-:苹芷苴-:-:翠云-:-:泌宝忒苛-:-:无点岳-:-:田壬云岳;: 77玲裁味扫扫控用密扫卷密*.:玫芝玲茨鼻圮g堂拶点孩 舟 Msrjl西审亲t;.,HH:,.K.l,!?H:,.:?Hr.*:M .Ji;:蜀菖弋; :-:f:s:?:sM:;:i?-cg-:-:s-ics-:-芬技; 归:.i淬.:黑 空曲.寻三土J:.E.i.sJ!土-I-M.J: :-:-:-忒

5、去善策京胃屯:;:-:;*龙坎矣息以注:忌*;:-:善 ,.:.,2XI 一4月14日21:25开始13-3/8”表层套管固井施工作业作业程序时间数量(m3)排量(m3/min)压力(psi)描述FromTo循环洗井冲洗液21:2521:306.50.5700管线试压21:3021:350.13000隔离液21:3521:50131.00-700水泥浆领浆21:5023:10801.50-700尾浆23:1023:40502.0700投放胶塞23:4023:45大泵顶替23:450:431010.5-2.7-1.00-500漏失15方碰压0:430:440.70.8500-700检查回流0:4

6、40:47阻流环有效作业过程描述(1)接水泥头循环。以0.5 m3/min排量顶通,逐渐增加排量为3.0 m3/min,泵压在5MPa左右。(2) 注低密度水泥,水泥浆的平均密度为1.45 g/cm3,共注入80 方后,开始注尾浆。双车注尾浆,尾浆达到50m3,平均密度 为1.86g/cm3.注水泥井口返出正常。(3)用井队的泥浆泵进行顶替。开始50冲/分排量压胶塞,逐渐增 大排量至150 s/m( = 2.7 m3/min),循环压力为5MPa。总量 达到4000冲时,降低排量为50 s/m.替到5557冲时,碰压。(之前计算的5878冲不准确)碰压时,压力由3.5MPa增加 到 5.1 M

7、pa。根据CNLC录井资料显示,泵替时漏失15m3。(4)泵替时,井口一百连续返出,但没有水泥浆返出。约有7 m3 隔离液(Chemical Wash)返出。(5)4月16日,11: 30进行顶部挤水泥作业。泵入水泥浆时,排 量0.8 m3/min ,压力为2.6 MPa,当泵入水泥浆达到26 m3时, 压力涨到2.9 MPa .泵入到36m3后停泵,压力降为0.7MPa,5分钟后,压力为0.4 MPa.关闸门候凝.固井声幅结果(1) 120m 幅值:20%120m - 195m40% 50%(3)195m - 260m20%30%260m - 320m50%(5)320m - 470m20%

8、(6)470m - 820m40%50%(7)820m - 950m20%40%(8)950m - 1320m20%30%TT4(USJTEHS(KG)CBL(iriU)WCR(EAPI)Zina0CCLg)10B5丽pinnr(iP丽水泥浆未返出地面原因分析(1)、本次固井设计,由于没有电测井径数据做依据,因此设计时的 水泥附加量不是很准确。根据理论井径数据计算,如果水泥附加量偏 小,可能会直接导致水泥返不出地面。如果水泥附加量过多,水泥浆 的液柱压力相应增加,也可能会导致压漏地层而使水泥返不出地面。 因此,附加量的过多或过少都会导致低返,而井径的扩大率会受到钻 进时的各种工况的影响而具有不可预见性,因此,由于没有电测井径 数据,给固井的施工带来了较大的风险。(2)、液柱压力过高。本次固井设计,低密度水泥浆使用的相对较少 (800米高度),尾浆1.85 g/cm3水泥浆较多(527米高度),整体液柱压力相对较高(液柱当量密度为1.61 g/cm3),导致顶替时发生漏失, 而水泥未返出地面。(3)没有地层破裂压力曲线。本次作业前,进行了承压试验,试验 压力为1.5 MPa(泥浆密度1.35 g/cm3)。根据这个压力计算,井底只 能承受当量为1.47g/cm3

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