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文档简介
超超临界汽轮机的发展问题和前景第1页,共24页,2023年,2月20日,星期四
基于中国的资源禀赋,50年内,燃煤火电的地位难以改变。发展高参数大机组,是国家节能减排战略的关键组成部分之一。中国已经是世界上超超临界机组最多的国家,数量大大超过其它国家的总和,建设规模和速度前所未有。发展700℃发电技术尚需时日。因此,完善超超临界发电技术,包括改进超超临界汽轮机及热力系统的设计和运行,降低机组能耗,是今后较长时期内的重要课题。前言节能降耗任重道远第2页,共24页,2023年,2月20日,星期四主要内容第3页,共24页,2023年,2月20日,星期四主汽压力
技术经济比较:机组煤耗降低,锅炉、给水泵和给水、主汽管道投资增加。即将建设的新机多为28MPa。西门子和Alstom的桶型高压缸,对于30MPa以内的主汽压,不需要改变设计,超过30MPa,变化也小。主汽压力增加,需要配合再热汽温升高,降低能耗,同时减少排汽湿度。1提高初参数再热蒸汽温度
2012年以来,新机设计中普遍采用610℃甚至620℃的再热汽温。业内对620℃存在剧烈的争论,因为材料安全余量太小,对锅炉热偏差和汽温波动限制过于严格。第4页,共24页,2023年,2月20日,星期四
2机组容量–
冷端配置限制汽轮机容量的主要因素是高压缸通流面积,低压缸排汽面积。目前国内引进的高压缸技术和模块,可以应付1200~1300MW的容量。排汽方面,闭式循环水系统:华北和以南地区,如果配备闭式循环水系统,则基于目前的冷端设备标准,低压缸合理设计应当是:额定背压搭配80%负荷,或者背压6kPa左右搭配额定出力,以此为出发点进行排汽面积优化配置。为此,采用4排汽、1219mm的末级叶片和比较高的给水温度,可以良好应付1200MW的机组容量。第5页,共24页,2023年,2月20日,星期四开式循环水系统:对于开式循环水系统,需要根据水温,合理配置冷端设备容量,以及额定背压,合理安排排汽面积。对于17~18℃循环水温,水量充沛的条件,1000MW汽轮机可以而且需要配置3.6~4.0kPa的额定背压,搭配4排汽/1219mm末级叶片(排汽面积~48m2)或6排汽/1000mm末级叶片(排汽面积~55m2),显著降低汽轮机热耗。
1200~1300MW机组,辅机有困难,需要大量进口。基于调峰需求和电网安全考虑,1000MW及以上机组不能太多,主力应为600MW级别机组。第6页,共24页,2023年,2月20日,星期四600~660MW容量,2排汽/1146~1219mm末级叶片配置,排汽面积较小,适合较高的循环水温和背压。厂房体积、建设投入、循环水泵扬程增加;不能享受双背压的好处。
对于4排汽设计,660MW容量比600MW好。
对于大量的闭式循环水系统机组,应推广660MW容量和4排汽/900mm末级叶片的搭配。
设计余速损失较小的汽轮机,比如600~660MW容量搭配4排汽/1000mm末级叶片,如果条件具备,可以考虑增加铭牌容量5%,让冷端工作更平衡一些。第7页,共24页,2023年,2月20日,星期四关于双背压设计双背压设计可以使平均背压降低0.2~0.3kPa。一般地,循环水温越低,水量越充沛,越不适合双背压设计。这是业内熟知的。另一方面,汽轮机排汽面积越大,热耗-背压修正曲线越陡,膨胀极限背压越低,因此,越适合双背压设计。国内汽轮机末级叶片普遍较长,因此,国内的4排汽汽轮机,适合双背压的循环水温、水量条件较宽。换句话说,其中的绝大多数适合双背压设计。第8页,共24页,2023年,2月20日,星期四3冷端设计的问题和实例某厂2台1000MW机组,投产不足1年,增加铭牌出力到1050MW,实际负荷率80%。汽轮机厂家为东方。开式循环水系统,海水冷却,平均水温17℃。循环水系统为单元制,每台机组配备3台循环水泵。凝汽器为双压型,换热面积45000m2(已经增加,初设为40000m2),设计冷却倍率55。额定背压4.725kPa。汽轮机末级叶片1092mm。如果采用常规的冷端设计,凝汽器面积50000m2,冷却倍率60,额定背压即可降低到4.0kPa,相应地,搭配1219mm的末级叶片,机组能耗可降低近1%。第9页,共24页,2023年,2月20日,星期四3冷端设计的问题和实例–
续为保证机组安全,冬季仍维持1机2泵的调度方式。现有条件下,膨胀极限(出力阻塞)背压较高,冬季背压很容易更低。如采用较大的冷端设计,增设循环水联络管,冬季采用2机3泵的运行方式,就可以避免这个问题。以上优化设计投入增加很少,机组能耗降低共计1%。很显然,机组设计没有充分利用循环水温低、水量充沛的优势。冷端设计是平衡的,但方向是节省投资,相应地增加煤耗,且双背压有些勉强。困难是难以改造。冷端优化设计的问题相当普遍。妥善解决类似的优化设计问题,往往能以较少的投入,获得很大的节能效果。第10页,共24页,2023年,2月20日,星期四
4二次中间再热–
容量限制二次中间再热,是降低热耗、减少排汽湿度的有效手段。投入增加很多。运行、控制复杂,国内尚无经验。不建议再热汽温620℃。第11页,共24页,2023年,2月20日,星期四二次再热–
续需要设置超高压缸。不应采用高、中压缸合缸设计。这样,1000MW级别4排汽汽轮机,轴系长度可能超过40m,有困难。低压缸6排汽设计也往往受困于此。欧洲机型没有这个问题。泰州2期是世界上首次在1000MW机组上采用超超临界、二次再热。初参数
31MPa/600℃/610℃/610℃。动力循环优化的结果:增加主汽压到28MPa或以上;增加回热级数到9~10级,提高给水温度到300℃以上,泰州2期机组为330℃;温度过高的抽汽,可以增设冷却器,加热最终给水,降低过热度后再进入高加。需要摸索减少投资的节能设计方案。第12页,共24页,2023年,2月20日,星期四
5.1高、中压缸
对于高、中压缸,小根径、多级数是当今趋势,可以有效提高通流效率。Alstom将增加级数做到了极致。西门子的变反动度设计技术,进一步挖掘了潜力。
对于中压缸进汽区的冷却,一般思路是用少量低温蒸汽将高温蒸汽和金属部件隔开。西门子用中压缸进汽的一小部分作为冷却蒸汽,节流加速后温度降低约15℃。Alstom则采用焊接转子技术,高温区采用高级别的金属材料,不需要冷却。都是巧妙的节能设计。
超临界参数、高效辅机仅仅是节能设计的必要条件5一些重要的节能设计技术
第13页,共24页,2023年,2月20日,星期四
5.2
调门管理超超临界汽轮机的调节级设计难度很大,必须在材料安全和效率之间寻求妥协。1000MW机组容量太大,必须设置双流调节级,效率受损。
不设调节级,则高压缸设计大大简化。取消效率很低的调节级,对高压缸效率有好处。只要调门全开时,高压缸效率提高3%(绝对),则部分负荷运行时,相对顺序阀方式,总体上仍有节能优势。节流配汽汽轮机,部分负荷运行时,原则上调门阀位应位于45~50%,以减少节流损失。第14页,共24页,2023年,2月20日,星期四因此,在超超临界汽轮机上,节流配汽有重要的应用价值,重新受到重视。国内原来不采用节流配汽的厂家也在积极研究,在新建超超临界机组上采用。
补汽阀的设置,提高了部分负荷下的主汽压力。实质是损失过负荷时的效率,提高部分负荷下的效率,有节能效益。
传统结构的高压缸,难以开大口径孔洞,不易设置补汽阀。如用节流配汽,则提高额定主汽压力是有价值的。低负荷下,复合配汽损失较大,可以在顺序阀模式下进行滑压优化,节能效果更好。第15页,共24页,2023年,2月20日,星期四5.3
高、中压分缸高、中压合缸设计,可以有效缩短汽轮机长度,但热耗代价很大,设计为40kJ/kWh左右,实际损失更大,因为过桥漏汽量一般明显大于设计要求。
5.4
改进低压缸设计,提高实际效率
降低分缸点–
结构级减少,有效率优势。中压缸进出口温差大,设计难度可能有所增加。降低低压缸进汽温度,降低低压缸膨胀变形的动力。低压缸尺寸减小,刚性增加。轴承座落地,轴瓦中心固定。改变内缸结构,增强内缸刚性。低压缸改造的主要手段。
总体效果:低压缸效率提高,且维持时间长;实际轴系长度减少。
第16页,共24页,2023年,2月20日,星期四5.5
降低管道压损–
主汽,冷、热再,连通管从外三项目建设开始,属于设计院范围的工作。目前一般认为,可降低热耗约20kJ/kWh。中、低压缸连通管,是汽轮机厂家进行优化,目的同样是降低压损。5.6
低压缸相关杂项抽空气管系并联设计,充分发挥双背压的优势。夏季循环水温高,则为真空泵设置低温水源。
低背压低压缸接近中压缸,让低背压低压缸多做功。
第17页,共24页,2023年,2月20日,星期四迄今为止,外三的2台1000MW机组仍是世界上供电煤耗最低的常规燃煤火电机组(纯凝)。参数27MPa/600℃/600℃,背压4.3kPa。4排汽/末级叶片1146mm。汽轮机设备和玉环相同,并无特殊之处。基建阶段的节能措施:提高主汽压力;减少主管路压损;设置单台高效汽泵;小机单独设置凝汽器,降低大机背压。年平均循环水温19℃,难以采用6排汽设计。机组没有增加铭牌出力。补汽阀从未使用,因为主汽压力提高,不需要。6电厂的实践–
外三的0号高加第18页,共24页,2023年,2月20日,星期四
电厂的实践–
续补汽阀后导汽管上设置三通,用高压缸5级后的蒸汽加热给水,设置0号高加。进汽管设置调节阀,可以保证40%负荷以上,给水温度保持额定。给水温度升高,则锅炉排烟温度升高,实现脱硝系统全天候运行,还有很多其它优点。锅炉效率降低,理论上,损失和汽轮机得到的效益相当或稍大。通过低温省煤器,将排烟温度降低到90℃,挽回锅炉的全部损失以外,尚有大量收益。汽轮机抽汽加热空预器进风,消除空预器堵灰。第19页,共24页,2023年,2月20日,星期四电厂的实践–
续2富有想象力、成效显著、系统性的创新节能减排技术。但给水温度可以不必提得那么高,关键是脱硝系统入口烟温达到要求。低温省煤器出口烟温保持达到90℃,节能效果就可以差别不大,但投入节省。更重要的是—该技术应用不应仅限于欧洲技术汽轮机。对于传统结构高压缸,可以考虑开较小的孔(新机),只要给水温度有所提高,保证AGC下限负荷时,脱硝设备进口烟气温度高于300℃即可。汽轮机和锅炉厂家需要联合研究,配合一些辅助措施。行业管理避免片面提高脱硝效率,电厂注意脱硝设备维护。如果成功并形成标准设计,则有里程碑式的节能减排意义。第20页,共24页,2023年,2月20日,星期四
7煤耗目标
下表是大致的煤耗目标,以燃用烟煤、平均负荷80%为依据。单位1234额定工况试验热耗kJ/kWh7290720070007320运行热耗kJ/kWh7320724070607420锅炉运行热效率0.935管道效率0.99发电厂用电率0.0350.0350.0350.04运行供电煤耗g/kWh280.0
276.9270.0285.3注:1,较低背压(~4.7kPa),采用0号高加和低温省煤器2,极低背压(~3.6kPa),采用0号高加和低温省煤器3,二次再热,极低背压,采用0号高加和低温省煤器
4,常规设计(~5.2kPa),闭式循环水系统第21页,共24页,2023年,2月20日,星期四可以看到,常规设计下,由于实际背压条件较差,供电煤耗达到285g/kWh也非常不容易。如果循环水温很低,水量充沛,则设置极低背压,配合较大的汽轮机排汽面积,是降低煤耗的有力手段。0号高加+低温省煤器是节能减排的有效途径,需要摸索推广的方法。这可能成为一座新的里程碑。二次再热可以大幅度(近2%)降低煤耗,但投入很大。运行、维护、改造中,需要重视经验和成果的积累和应用。这历来是中国电厂的强项。在纯凝机组领域,中国首先达到280g/kWh的供电煤耗水平,通过努力,也很可能率先达到270g/kWh。第22页,共24页,2023年,2月20日,星期四
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