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文档简介
尾管固井工艺及挤水泥补救措施A井于2002年12月27日进行下7〃尾管、固井作业,整个过程遵循“下的去、挂的住、倒的开、起的出”的原则,顺利地完成了全部作业。经测固井质量,达到优级标准。准备工作:•下尾管前要做好以下准备工作:•尾管逐根清洗丝扣,涂抹套管丝扣油;•尾管用8153.8*300mm通径规通径;•所有套管附件及悬挂器入井前必须做认真仔细的检查;悬挂器与送入工具组装后要做试倒扣检查;•下套管前彻底通好井,调整好泥浆性能,保证套管能顺利下到设计深度;•通井期间,最好将送入钻具提至坐挂位置称重并做好记录;•校核坐挂位置,使悬挂器卡瓦避开9-5/8〃套管接箍;•校核指重表和泵压表,并做泵效试验;•计算好钻余(即钻杆在转盘面以上的高度)。下套管•管串结构为:浮鞋+套管1根+浮箍+套管1根+球座+套管串+悬挂器(带密封总成、回接筒)+提拉短节+送入钻杆;•扶正器的加放遵循油层段每4根套管加1个扶正器,其他裸眼段每5根套管加1个扶正器的原则,且每2个弹性扶正器之后加放1个刚性扶正器。QK18-1-P5井共加放10个弹性扶正器,4个刚性扶正器。(其中2个弹性扶正器加放在两层套管之间)•下完球座及一根套管后灌满泥浆,经上提下放检查浮箍、浮鞋的畅通情况;•套管下完后先灌满泥浆再接悬挂器;悬挂器吊上钻台时注意防止磕碰;悬挂器接入后向回接筒里灌满准备好的混合油,称重并做好记录;锁死转盘;•接送入钻杆时打好背钳,尾管坐挂前严禁下部钻具转动。送入钻杆用875*250mm通径规边通径边下钻。第一柱钻杆要缓慢下放,待悬挂器顺利通过防喷器等井口装置后再转入正常下入速度;•每下入10根套管灌满泥浆一次,每下入5柱钻杆灌满泥浆一次。控制套管下放速度,接入悬挂器后控制下放速度应不少于1.5分钟/柱;•送入钻杆下完后灌满泥浆,再接顶驱,经上下活动释放摩阻后称重并做好记录;•小排量开泵,打通,以30冲的排量循环,此时泵压为5Mpa。共循环75分钟。坐挂及倒扣•卸开顶驱,投球,以小排量泵送。当球到达球座后蹩压12MPa,稳压2分钟,慢慢下放钻具,当钻具下放1.27m左右时,大钩悬重下降约45吨。由后面的计算可知,尾管已经坐挂成功。•坐挂成功后,继续蹩压16.5MPa,剪断球座销钉。•下压5吨,正转钻具30圈,缓慢上提钻具1.2米,悬重为85吨,由此确认已经脱手。将钻具放回原位,并下压5吨。•正常循环。排量为60冲,泵压为6MPa。共循环60分钟。注水泥及拔中心管•接水泥头(钻杆胶塞已事先装入),连接固井管线。•固井管线通水,试压21MPaX10min。•注水泥浆作业。注完水泥浆后,释放钻杆胶塞,注意挡销一定要打到位。•替泥浆至碰压,碰压20MPaX10min。放压,无回流。•拆掉水泥头,接顶驱,蹩压3MPa,缓慢上提钻具4m,泵压下降为0,悬重为85吨。确认已经脱手。•循环出多余的水泥浆,循环过程中转动且上下活动钻具,保证循环干净;•起钻,侯凝。应急措施•如果套管下不到位,经处理后视实际情况决定是否起套管或就地坐挂。•接入悬挂器后若发生遇阻,严禁开转盘,原则上以上下活动解除为主,要求上提不超过正常悬重30吨,下压不超过正常悬重50吨。若需开泵循环,须厂家人员及固井、钻井监督在现场,并控制开泵压力不超过6MPa,以防止提前坐挂。•若发生挂不住现象,可调换座挂位置或增加蹩压值重挂,无效时将套管放至井底倒扣后固井。•若发生倒扣困难,应重新调整下压吨位后再倒。•若发生送入工具难拔现象,可经上下活动解除,无效时强力起拔。•若发生扶箍、浮鞋失灵,可再顶几次,无效时就地拔中心管,循环出多余的水泥浆,以后视情况决定是否挤水泥。钻余计算基本数据:泥浆密度1.32g/cm3,钻杆母接箍长度0.32m,吊卡高度0.27m71!管壁厚10.36mm,单位重量43.15kg/m,尾管串长度1316.04m送入钻杆内径108.6mm,单位重量29.01kg/m,钻具长度2147.98m送入钻杆综合系数71498,钻杆接头影响系数0.9计算过程:浮力系数二1-1.32:7.8=0.83尾管串浮重=0.83X43.15X1316.04:1000=47.13(t)送入钻杆浮重=0.83X29.01X2147.98:1000=51.72(t)钻具总悬重=47.13+51.72=98.85(t)尾管产生的回缩距=0.9X47.13X2147.98:71498=1.27(m)蹩压产生的回缩距=0.9X11X2147.98:71498=0.30(m)下压产生的回缩距=0.9X5X2147.98:71498=0.14(m)总回缩距=1.27+0.30+0.14=1.71(m)钻余二1.71+0.32+0.27+0.40=2.70(m)QK18-1-P6井由于尾管未下到位,就地固井时环空不通,导致固井质量不能满足开采要求,需要进行挤水泥作业。射孔段的选择分为两种情况:如果水泥返高不够时,射孔段应选择在上部自由套管处,并且尽量选择在砂岩地层;如果未隔开油、水层,射孔段应选择在油水界面处,并且尽量靠近油层段。QK18-1-P6井经过前段挤水泥作业补救后,尚有两个油水界面未能隔开,因此选择在3169~3168米及2813.5〜2812.5米处各射孔3个,进行挤水泥作业。射孔用电缆下射孔枪在3169~3168米射孔3个,间隔均为120°。注水泥下光钻杆至3250米。由于是注悬空水泥塞,垫稠泥浆2方。起钻至3185米,关防喷器,固井泵进行试挤。试挤是为了确定挤水泥的难易程度。此次试挤共挤入海水0.95方,挤入压力为13.5MPa。10分钟后压力降至12.5MPa,放压后回吐0.64方。注水泥4.09方,替海水到位。挤水泥起钻至2865米,循环清洗多余的水泥浆,直至返出干净为止。关防喷器,进行挤水泥作业。第一次挤入15桶,隔15分钟后,再挤入半桶。以后每隔15〜20分钟挤入半桶,但是最大挤入量不能超过21桶,最大挤入压力不能超过21MPa。本次挤水泥累计挤入20桶,最终挤入压力21MPa。憋压候凝憋压候凝,候凝时由于水泥浆凝固放热,压力上升至22MPa。观察水泥样品有强度后,放压,回吐6桶。实际挤入水泥浆14桶。起钻。以同样的作业程序,在2813.5〜2812.5米处挤入水泥浆7.2桶。钻水泥塞组合钻水泥塞钻具,下钻探水泥面在2684米。钻水泥塞至2818米(即炮眼位置以下5米),试压20MPa,观察10分钟,不降。试压时,每5MPa观察2分钟,以消除压力波动的影响。钻穿水泥塞后,同样试压20MPa,观察10分钟,不降。继续下钻探水泥面在29
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