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文档简介

垃圾焚烧电厂渗滤液处理站MBR系统快速启动工程实例摘要:本文以一座新建于广州市的垃圾渗滤液处理站

MBR

系统为例,介绍了MBR系统调试运行的参数选择及相应的运行效果,通过调试阶段合理调整运行参数,实行相应技术措施,实现了MBR系统的快速启动,达到了预期的效果。本文涉及的参数及方法可为类似工程调试和快速启动供应参考。关键词:垃圾渗滤液;MBR;快速启动;混合进水1工程设计状况MBR因具备占地少、污泥浓度高、抗冲击负荷力量强等特点,已成为垃圾渗滤液处理生化主流工艺。广州某生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站,处理工艺为UASB+MBR(二级A/O)+RO,设计处理规模为高浓度渗滤液400m³/d+低浓度污水200m³/d,高浓度渗滤液经厌氧处理后与低浓度污水于均衡池混合进入MBR处理单元。1.1设计进出水水质MBR系统设计进出水水质如表1所示。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644244508.jpg”alt=“1.jpg”width=“392”height=“179”/1.2MBR系统设计1.2.1MBR进水均衡池尺寸为6.4*3.5*9.5m,半地埋式钢混结构,用以均衡低浓度调整池,高浓度调整池,UASB池出水水质。1.2.2一级A/O池一级A/O反应池分别由一级反硝化池,一级硝化池组成,采纳并联方式各设2座。其中,每座一级反硝化池尺寸为11.5*9.0*9.5m,2座,有效容积1656m³;每座一级硝化池17.0*9.0*9.5m,2座,有效容积2448m³。1.2.3二级A/O池一级A/O反应池分别由二级反硝化池,二级硝化池组成,采纳并联方式各设2座,其中,每座一级反硝化池尺寸为6.0*4.2*9.5m,2座,有效容积403m³;每座一级硝化池6.0*4.2*9.5m,2座,有效容积403m³。1.2.4超滤膜系统设计规模为600m³/d,设计膜通量为65LMH,采纳外置式管式膜,分为2套,每套超滤装置含5支超滤膜管,配套循环水泵,进水泵,阀门,在线仪表等设备。2调试运行基本状况2.1调试背景受旱季降雨量及垃圾组分等因素影响,该焚烧电厂日均高浓度渗滤液产生量仅30~50m³/d,厂区低浓度污水产生量120m³/d,为完成该渗滤液处理站满负荷调试工作,同时缓解四周垃圾填埋场渗滤液积存问题,于2018年10月16日起,该焚烧电厂渗滤液处理站调试过程MBR进水由焚烧电厂高浓度渗滤液、厂区低浓度污水和填埋场渗滤液组成,调试目标为填埋场渗滤液进水量达到200m³/d,生化系统稳定,污泥浓度达到15g/L,出水水质稳定达标;因填埋场来水水质波动大,碳氮比较低,厂区高浓度渗滤液采纳超越UASB系统直接进入MBR均衡池的方式,与厂区低浓度污水和填埋场渗滤液混合配水进入MBR系统。2.2调试过程状况依据调试实际状况,此次工艺调试根据进水量由少到多,负荷由低到高实施,因填埋场渗滤液碳氮比失调,厂区高浓度渗滤液产生量小,为实现生化系统的快速启动,投加食品级葡萄糖以提高进水碳氮比,外加碳源系数取0.6kgCOD/kg葡萄糖,掌握混合进水碳氮比在8~18,系统运行稳定后进水碳氮比降至5~8;硝化液回流比掌握在12~16,系统运行稳定后硝化液回流比降至9~11;进水电导率不大于25000μs/cm,Cl-浓度不大于6000mg/L,视状况投加片碱和磷酸三钠。2.3调试工作内容调试期间详细工作内容如表2所示。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644243320.jpg”alt=“2.jpg”width=“681”height=“349”/3快速启动过程分析3.1混合进水水质水量分析因填埋场来水水质波动大,每日进行2次进水水质检测并留样,厂区高浓度及低浓度进水水质检测每日1次,均衡配水以实现生化系统快速启动。快速启动期间MBR系统进水水质水量如表3所示。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644246642.jpg”alt=“3.jpg”width=“681”height=“133”/<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644243674.jpg”alt=“4.jpg”width=“360”height=“305”/2018年10月16日起,引入填埋场渗滤液混合进水进行MBR系统快速启动,快速启动初期,MBR总进水量掌握在70~150m³/d,其中厂区高浓度渗滤液30m³/d,填埋场渗滤液30~60m³/d,厂区低浓度污水40~60m³/d,待COD和NH3-N去除率分别稳定在97%和99%以上时,逐步提高填埋场渗滤液进水量和进水占比,混合进水量从第35天开头提升至400m³/d并持续稳定运行,其中填埋场渗滤液进水量掌握在200m³/d;因厂区高浓度渗滤液产生量较低,仅40m³/d,为保证出水总氮达标(小于40mg/L),外加碳源以提高混合进水碳氮比在8~18;受当地垃圾组分影响,经检测,厂区高浓度渗滤液Cr6+浓度达3.85mg/L,为降低Cr6+对生化系统的抑制,厂区低浓度污水约130m³/d经均衡池与高浓度渗滤液混合后进入MBR系统。3.2污染物去除率分析调试期MBR系统COD和NH3-N去除率如图2和图3所示,以5日均值作为评价指标,调试期间混合进水COD为13245~18964mg/L,混合进水NH3-N为833~1659mg/L;MBR实际出水COD为365~1054mg/L,MBR实际出水NH3-N为6~59mg/L。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644246093.jpg”alt=“5.jpg”/如图4所示,调试期第10~20天因填埋场来水碳氮比仅1.5~2.2,且厂区高浓度渗滤液量较少,第11~15天进水碳氮比从18.6~19.5降至12.2,且填埋场渗滤液B/C低于0.2,同时因填埋场渗滤液占比提高,其混合进水电导率从17439μs/cm上升至21039μs/cm,期间污泥颜色变深,污泥沉降性变差,生化池泡沫明显增加],NH3-N去除率下降至95.5%~96.0%,MBR出水NH3-N浓度上升至50.3~59.2mg/L。受填埋场渗滤液长期回灌影响,其难降解有机物累积,随着填埋场渗滤液进水量的提升,其难降解有机物导致MBR出水COD上升,COD去除率下降,MBR进水可生化性下降。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644250509.jpg”alt=“6.jpg”width=“420”height=“326”/从第16天起,开头投加葡萄糖以提升进水碳氮比,掌握混合进水碳氮比在17左右;增加曝气量,提高间歇曝气频率,掌握一级O池溶解氧在3~4mg/L,二级O池溶解氧2~3mg/L;同时提高厂区低浓度污水进水量以降低混合进水电导率。通过实行上述措施,从第21天起,NH3-N去除率回升至99%以上,MBR出水NH3-N维持在10.4~11.9mg/L至调试期结束。3.3MBR系统进水碳氮比、电导率和污泥浓度分析如图5所示,系统调试初期向生化池投加接种污泥共100吨(含水率80%),后因厂区高浓度渗滤液产生量不足,生化调试暂缓,期间不定期进厂区高浓度渗滤液,间歇曝气。10月16日引入填埋场渗滤液混合进水快速启动初期,生化池内污泥浓度为6085mg/L和5477mg/L,在快速启动第11~15天时,污泥浓度已增长至11115mg/L和10558mg/L,快速启动第11~20天,受进水水质冲击影响,微生物增殖速率变缓,生化池内污泥浓度维持在10~12g/L(期间未排泥),通过实行投加葡萄糖提高进水碳氮比、增加厂区低浓度进水量降低进水电导率、增加曝气量提高溶解氧掌握范围等措施,生化系统渐渐恢复正常,污染物去除率回升,污泥浓度在实行措施15天内从11097mg/L和12043mg/L增长至18352mg/L和19380mg/L,并开头定期排泥,生化池内污泥浓度掌握在18~20mg/L。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202011/Env/202011101644250804.jpg”alt=“7.jpg”width=“455”height=“357”/快速启动完成后,MBR进水量掌握在400m³/d以上,进水碳氮比降为5~8,MBR出水COD为600~700mg/L,MBR出水NH3-N为10~12mg/L,MBR出水经反渗透系统处理后水质稳定达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中的放开式循环冷却水系统补充水标准,且总氮不高于40mg/L。4结论本文以一座新建于广州市的渗滤液处理站MBR系统为例,介绍了MBR系统调试运行的参数选择及相应的运行效果。在进水水质波动大,生化系统受抑制的状况下,通过合理调整

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