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文档简介

化工厂废水处理工程设计方案(三)各单元工艺说明1.预处理单元格栅:采用机械细格栅(栅距5mm),去除废水中的悬浮杂物(如塑料碎片、纤维),防止后续设备堵塞。沉砂池:采用平流式沉砂池(停留时间3min),去除无机砂粒,减少对后续设备的磨损。调节池:有效容积150m³(停留时间6h),设置搅拌装置,调节水量水质,缓解冲击负荷。破乳池:针对废水中的乳化油(含量约50mg/L),投加破乳剂(如PAC,投加量____mg/L),通过混凝作用破坏油滴稳定性,实现油水分离。化学沉淀池:针对重金属铜(1-5mg/L),投加NaOH调节pH至10-11,使Cu²+生成Cu(OH)₂沉淀,去除率≥90%;同时投加PAM(1-2mg/L)强化沉淀效果,污泥经脱水后送危废处理中心。2.厌氧生物处理单元采用UASB反应器(升流式厌氧污泥床),设计参数如下:有效容积:200m³;容积负荷:4-6kgCOD/(m³·d);停留时间:24h;上升流速:0.5-1.0m/h。功能:利用厌氧微生物(如产甲烷菌)将高浓度有机物分解为CH₄和CO₂,COD去除率≥70%(进水COD5000mg/L,出水≤1500mg/L);产生的沼气(产气量约0.3m³/kgCOD去除)通过收集系统用于锅炉加热,实现能源回收。3.好氧生物处理单元采用MBR(膜生物反应器),结合活性污泥法与膜分离技术,设计参数如下:好氧池有效容积:150m³;污泥浓度(MLSS):8-10g/L;停留时间:12h;膜组件:中空纤维膜(孔径0.1μm),膜通量15L/(m²·h);曝气方式:微孔曝气器(氧利用率≥30%)。功能:好氧微生物降解剩余有机物(COD去除率≥80%),同时通过硝化作用去除氨氮(去除率≥90%);膜组件截留活性污泥,使出水SS≤10mg/L,水质稳定。4.深度处理单元活性炭吸附柱:采用颗粒活性炭(粒径2-4mm),有效容积30m³,空床停留时间30min;去除残留的苯酚、色度及难降解有机物,苯酚去除率≥95%,COD进一步降低至≤100mg/L。消毒池(可选):若出水需回用,可采用紫外线消毒(剂量30mJ/cm²),杀灭病原微生物。五、工程设计细节(一)土建工程调节池、UASB反应器、MBR池采用钢筋混凝土结构,抗渗等级P6;格栅、沉砂池、化学沉淀池采用砖混结构,内壁做防腐处理(环氧树脂);活性炭吸附柱采用钢衬胶结构,防止腐蚀。(二)设备选型设备名称规格型号数量备注机械细格栅GSHZ-5001台栅距5mm,功率1.5kW平流式沉砂池L×B×H=6×1.5×2m1座配套砂水分离器调节池搅拌器QJB-5/122台功率5kW破乳池加药装置JY-10001套计量泵投加PACUASB反应器Φ6×8m1座配套三相分离器MBR膜组件PVDF中空纤维10组每组面积50m²微孔曝气器Φ215mm200个膜片式,氧利用率35%活性炭吸附柱Φ2×4m2座并联运行,定期反冲洗(三)管道与仪表管道采用UPVC(预处理)、不锈钢(厌氧/好氧)及PE(深度处理),确保耐腐性;关键节点设置在线监测仪表:进水COD、pH、流量;UASB出水COD、沼气流量;MBR出水SS、氨氮;总出水COD、苯酚、铜。六、运行管理与维护(一)人员配置操作工:3名(24小时轮班,负责设备运行、加药、污泥排放);技术员:1名(负责工艺调整、水质监测、故障排查);化验员:1名(负责每日进水、出水指标检测,每周一次全分析)。(二)运行维护要点1.厌氧反应器:启动时采用接种污泥(如城市污水处理厂厌氧污泥),驯化期约1-2个月;定期监测沼气成分(CH₄含量≥60%为正常),避免过量进气导致爆炸。2.MBR系统:膜组件每3-5天进行一次反冲洗(用清水或次氯酸钠溶液),防止膜污染;剩余污泥排放量根据MLSS调整(控制在8-10g/L),避免污泥老化。3.活性炭吸附柱:定期检测出水苯酚浓度,当去除率低于80%时,更换活性炭(使用寿命约6-12个月)。(三)水质监测每日监测:进水COD、pH、流量;出水COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷;每周监测:铜、苯酚、总盐;每月监测:沼气成分、污泥浓度、膜通量。七、经济分析(一)投资估算(总投资约**850万元**)项目金额(万元)占比土建工程30035%设备采购40047%安装调试809%设计与监理506%其他203%(二)运行成本(单位:元/m³废水)项目成本备注电费1.2包括水泵、曝气、搅拌药剂费0.8PAC、PAM、NaOH人工费0.54名员工,月薪合计1.5万元污泥处置费0.3脱水后污泥送危废中心维护费0.2设备检修、活性炭更换**合计****3.0**(三)效益分析环境效益:实现废水达标排放,减少COD排放量约1500吨/年(按进水COD5000mg/L计算);经济效益:沼气回收利用每年节省燃料费约10万元;社会效益:提升企业环保形象,避免因超标排放面临的罚款(最高可达100万元/次)。八、结论本设计方案针对精细化工废水的特点,采用“预处理+厌氧+MBR+深度处理”的组合工艺,实现了高浓度有机物、重金属及难降解有机物的有效去除,出水水质稳定达到国家一级标准。工艺设计兼顾了技术先进性与经济合理性,通过沼气回收、污泥减量化等措施降低了运行成本,同时满足了企业可持续发

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