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文档简介

沉降池搅拌器安装施工方案一、工程概况本工程为沉降池搅拌器安装项目,涉及设备就位、管路连接、电气调试等作业内容。施工对象为直径12m、深度8m的圆形沉降池,安装2台立式涡轮搅拌器(型号JBJ-15,功率15kW,转速60r/min),搅拌轴长6.5m,桨叶直径2.2m。设备基础采用C30混凝土浇筑,预埋M30地脚螺栓8套,基础平整度误差需控制在±2mm内。二、施工准备(一)技术准备图纸会审组织技术人员审核设备安装图(图号SB-2023-01)、土建基础图(图号TJ-2023-05)及电气原理图(图号DQ-2023-12),重点确认:搅拌器与池体壁板的安全距离(≥1.5m)电机接线方式(380V/50Hz,三角形接法)基础预埋件位置偏差允许值(±10mm)施工方案编制编制专项吊装方案、焊接工艺卡(WPS编号HG-2023-08)及应急预案,经监理单位审批后实施。(二)物资准备材料名称规格型号数量质量要求搅拌器主机JBJ-152台轴承温升≤40℃(环境温度+40℃)不锈钢搅拌轴Φ180×6500mm2根直线度≤0.5mm/m地脚螺栓M30×800mm16套8.8级高强度密封件机械密封(双端面)4套耐压0.6MPa电缆YJV-0.6/1kV-3×16+1×10100m绝缘电阻≥100MΩ(三)机具准备设备名称规格型号数量校验状态汽车吊50t(31.5m主臂)1台检验合格(报告编号JZ-2023-112)水准仪DS31台测量精度±2mm/km扭矩扳手0-500N·m2把在有效期内氩弧焊机WS-4001台焊接电流调节范围50-400A三、主要施工流程设备基础验收→吊装就位→找平固定→搅拌轴安装→密封系统装配→管路连接→电气接线→单机试车→联动试车四、关键施工工序(一)基础验收与处理基础表面处理采用角磨机清除基础表面浮浆,露出石子骨料用水准仪测量基础标高,允许偏差±5mm对地脚螺栓孔进行清孔,孔内积水深度≤50mm沉降观测布设3个观测点(基础中心及两侧120°方向),连续3天测量,每天早晚各1次,累计沉降量≤2mm为合格。(二)设备吊装吊装参数计算主机重量3.2t,吊点设置在电机顶部吊环(额定载荷5t)吊装半径12m时,50t汽车吊主臂伸出28m,额定起重量4.5t(安全系数1.4)吊装作业采用四点吊装法,吊具使用Φ20mm钢丝绳(破断拉力210kN)设置2台经纬仪(J2级)监控垂直度,吊装过程中偏差≤1°设备就位后,用塞铁片(规格20×100mm)调整水平度,要求:轴向水平偏差≤0.1mm/m径向圆跳动≤0.2mm(三)搅拌轴安装轴系组装搅拌轴与桨叶采用法兰连接(螺栓M24×80mm,8.8级),扭矩值控制在650-700N·m轴系组装后进行整体动平衡测试,允许残余不平衡量≤50g·mm密封系统安装机械密封安装前检查静环、动环平行度(≤0.05mm)密封腔注满32#机械油(油位高度1/2-2/3)试运行前进行0.3MPa气压试验,保压30min无泄漏(四)电气安装电缆敷设采用穿管敷设方式(SC50镀锌钢管),弯曲半径≥15D电缆终端头制作采用热缩式(型号NSY-10/3.1),相间绝缘电阻≥500MΩ控制系统调试PLC控制柜(型号S7-1200)编程,实现:过载保护(动作电流30A)轴承温度监测(报警值75℃)远程/就地控制切换功能五、质量控制措施(一)过程检验点设置检验项目检验标准检验方法检验频次基础水平度±2mm/m框式水平仪每台设备3点搅拌轴垂直度≤0.5mm/m百分表+磁力座全程监测焊接强度无气孔、夹渣渗透检测(PT)100%焊缝(二)质量通病防治轴系振动超标预防措施:桨叶与轴法兰接触面贴合率≥85%(塞尺检查≤0.03mm)处理方法:采用现场动平衡配重(配重块重量≤5kg)密封泄漏预防措施:机械密封压缩量控制在5±0.5mm处理方法:更换失效的O型圈(材质氟橡胶,硬度70ShoreA)六、安全管理(一)危险源辨识作业活动危险源控制措施吊装作业设备倾覆设置10m警戒区,风速≥10.8m/s(6级风)停止作业焊接作业火灾配备4kg干粉灭火器2台,设置接火斗(尺寸500×500mm)有限空间缺氧窒息沉降池内氧含量监测≥19.5%,强制通风(风量≥3次/h)(二)安全培训特种作业人员持证上岗(起重工Q3证、焊工特种设备焊接操作证)每日班前开展15分钟安全技术交底,重点讲解当日作业风险点七、试运行方案(一)单机试车空载试车电机单独运转2h,监测:电流≤28A(额定电流29.4A)轴承温度≤70℃振动速度≤4.5mm/s(有效值)负载试车注入清水至设计液位(6m),连续运行8h测量搅拌均匀度(采用KCl浓度法,偏差≤5%)监测池体振动(振幅≤0.1mm)(二)验收标准设备运行平稳,无异常噪音(≤85dB)密封系统无泄漏(24h渗漏量≤5滴)搅拌效率满足设计要求(沉降时间缩短≥30%)八、施工进度计划工作内容开始时间持续时间资源配置基础处理第1天1d力工2人,技工1人设备吊装第2天0.5d起重工2人,吊车1台轴系安装第2-3天2d钳工3人,测量工1人电气接线第4天1d电工2人试运行第5天1d技术员2人,操作工1人九、应急预案(一)吊装设备倾覆应急处置立即启动应急电源切断装置用2台25t千斤顶(型号QF-25)临时支护调用100t汽车吊进行整体扶正(制定专项扶正方案)(二)机械伤害事故处理现场配备急救箱(含止血带、烧伤敷料等)建立与最近医院(距离3km)的应急通道,急救响应时间≤15min十、验收资料设备开箱检验记录(QJ-01)基础验收报告(YS-03)安装质量评定表(AZ-12)试

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