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文档简介

CFG桩施工质量检验标准CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)作为复合地基处理的核心技术,通过桩体与桩间土、褥垫层协同作用提升地基承载力、控制沉降变形,其施工质量直接决定地基处理效果。本文结合现行规范与工程实践,从原材料、施工过程、成桩质量等维度梳理检验标准与控制要点,为工程质量管控提供参考。一、原材料质量检验CFG桩混合料由水泥、碎石、粉煤灰、外加剂及水按设计配合比拌制,原材料性能直接影响桩体强度与耐久性,检验需满足以下要求:1.水泥宜选用强度等级≥P·O32.5的普通硅酸盐水泥,进场时需核查出厂合格证、检验报告,并按批次(同厂家、同品种、同强度等级,每200t为一批)抽检强度、安定性、凝结时间,检验合格后方可使用。受潮结块或超保质期的水泥严禁使用,需重新检验判定是否降级或废弃。2.碎石粒径宜为5~31.5mm,含泥量≤5%、泥块含量≤2%、针片状颗粒含量≤15%。进场时按每400m³(或600t)为一批抽检颗粒级配、含泥量、泥块含量,必要时检测压碎值(≤30%)。碎石需洁净、无风化,避免使用软弱颗粒或杂质。3.粉煤灰应采用Ⅱ级及以上粉煤灰,需检测烧失量(≤8%)、含水量(≤1%)、细度(45μm筛余≤25%),每200t为一批抽检。粉煤灰需密封储存,防止受潮板结。4.外加剂外加剂(如减水剂、缓凝剂)应符合《混凝土外加剂》(GB8076)要求,进场时核查产品说明书、检验报告,并抽检减水率、凝结时间差、抗压强度比等指标,每50t为一批。二、施工过程质量控制施工过程是CFG桩质量形成的关键环节,需对桩机就位、钻进成孔、混合料制备与泵送、拔管成桩等工序逐项管控:1.桩机就位与钻进成孔桩位偏差:轴线偏差≤15mm,桩位偏差(单桩或多桩复合地基)≤50mm(群桩≤1/3桩径且≤100mm),采用全站仪或钢尺复核,每根桩施工前核查。垂直度控制:桩机导杆垂直度偏差≤1%桩长,通过水平仪或铅锤实时监测,钻进过程中严禁桩机移位或倾斜。成孔深度:按设计桩长(或进入持力层深度)控制,采用测绳或深度传感器计量,允许偏差-50mm~+100mm,每根桩终孔前复核。2.混合料制备与泵送配合比验证:施工前需进行配合比试验,确保桩体28d抗压强度满足设计要求(通常≥5MPa),坍落度宜为160~200mm(泵送工艺)。拌制质量:采用强制式搅拌机,搅拌时间≥90s(掺外加剂时≥120s),确保混合料均匀;严禁随意加水,雨天施工需覆盖砂石料并调整用水量。泵送连续性:混合料从拌制到泵送完成的时间≤2h(常温下),若遇堵管需及时清理,重新泵送时需确认管内无硬结料。3.拔管成桩与充盈系数拔管速度:宜控制在1.2~1.5m/min(或按试桩参数调整),拔管过快易导致缩颈、断桩,过慢则影响施工效率。充盈系数:实际成桩体积与理论体积之比≥1.0,且≤1.3(土质较软时可适当放宽,但需分析原因),通过混合料用量与桩身截面积、桩长计算验证。桩顶标高:桩顶需高出设计标高0.5~1.0m(考虑截桩余量),浇筑完成后及时清理桩顶浮浆,确保后续褥垫层施工质量。三、成桩后质量检验成桩28d后(或达到设计龄期),需对桩身完整性、单桩承载力、桩顶质量等进行检验,检验方法与标准如下:1.桩身完整性检测低应变法:采用反射波法检测桩身缺陷(如缩颈、断桩、夹泥),检测数量≥总桩数的10%,且不少于20根;Ⅰ类桩(完整桩)比例应≥90%,Ⅱ类桩(轻微缺陷)可通过处理后使用,Ⅲ、Ⅳ类桩需返工。钻芯法:对低应变检测存疑的桩,采用钻芯取样(每孔取3组芯样),检测桩身混凝土强度、桩长、持力层岩土性状,芯样试件抗压强度需≥设计强度的95%。2.单桩承载力检验静载试验:采用慢速维持荷载法,检测数量≥总桩数的1%,且不少于3根(总桩数<30根时≥2根);单桩竖向承载力特征值需≥设计值,沉降量≤10mm(或按规范要求)时对应的荷载为承载力极限值。复合地基承载力:采用平板载荷试验,检测数量≥总桩数的0.5%,且不少于3点;复合地基承载力特征值需满足设计要求,沉降量≤10mm时对应的荷载为承载力极限值。3.桩顶质量检验截桩后桩顶标高偏差≤±50mm,桩顶混凝土密实、无疏松,嵌入褥垫层的桩头需凿毛处理,露出新鲜混凝土面。四、常见质量问题及处理措施施工中易出现堵管、断桩、桩身夹泥、桩顶浮浆等问题,需针对性处理:1.堵管原因:混合料坍落度小、石子粒径大、泵送管堵塞。处理:调整配合比(增大坍落度、减小石子粒径),及时清理泵送管,采用“慢拔管、勤振动”工艺,必要时复钻清孔后重新浇筑。2.断桩原因:拔管速度过快、混合料离析、停电/机械故障导致浇筑中断。处理:断桩部位较浅时,可挖除松散部分后接桩;较深时需复钻至断桩位置以下1m,重新浇筑混合料。3.桩身夹泥原因:钻进时孔壁坍塌、拔管时反插深度不足。处理:成孔后及时浇筑,拔管时适当反插(反插深度≤1.0m),确保孔壁稳定;夹泥严重时需复钻重打。五、质量验收流程与资料归档1.验收流程施工单位自检(原材料、施工记录、成桩质量)→监理单位平行检验→第三方检测(桩身完整性、承载力)→设计/勘察单位确认→竣工验收。2.归档资料原材料检验报告、配合比试验报告;桩位放线记录、施工日志(桩长、拔管速度、混合料用量等);桩身完整性检测报告、承载力检测报

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