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文档简介
电厂烟气治理技术实操手册引言:烟气治理的必要性与实操价值电厂烟气含硫氧化物(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、颗粒物(PM)等污染物,需通过脱硫、脱硝、除尘等技术实现环保达标。本手册聚焦实操落地,从技术原理、设备操作到故障处置,提供可直接应用的治理方案,助力电厂平衡环保合规与生产稳定性。一、烟气治理核心技术及原理1.脱硫技术:按需选择高效路径湿法脱硫(石灰石-石膏法):原理:CaCO₃浆液吸收SO₂生成CaSO₃,经氧化为CaSO₄(石膏)。适用场景:高硫煤电厂(硫分>2%),脱硫效率≥95%。关键参数:浆液pH值(5.5-6.2)、液气比(15-25L/m³)、氧化空气量(匹配SO₂浓度)。干法脱硫(活性炭吸附):原理:活性炭吸附SO₂,同步脱除NOₓ、重金属。适用场景:低硫、空间紧张的电厂,脱硫效率70-90%。运维要点:活性炭再生周期(3-6个月),避免吸附饱和。半干法(循环流化床法):原理:Ca(OH)₂粉末与烟气反应,产物循环利用。适用场景:中等硫含量(1-2%),脱硫效率85-90%,能耗低于湿法。2.脱硝技术:精准还原氮氧化物SCR(选择性催化还原):原理:催化剂(V₂O₅-WO₃/TiO₂)作用下,NH₃还原NOₓ为N₂,反应温度____℃(高温型)或____℃(低温型)。脱硝效率:80-95%,关键控制氨逃逸率(≤8mg/m³)、催化剂活性(定期检测,失活后再生/更换)。SNCR(选择性非催化还原):原理:尿素/氨水溶液喷入炉膛(____℃)还原NOₓ。脱硝效率:30-60%,适用临时提标或辅助SCR,需控制喷氨量避免氨逃逸。联合工艺(SCR+SNCR):炉膛喷氨(SNCR)降低入口NOₓ,再经SCR深度脱硝,效率≥90%,适合高NOₓ排放场景。3.除尘技术:从“达标”到“超低”电除尘:原理:电场使粉尘荷电,吸附至极板,效率≈99%。适用场景:大烟气量、低粉尘比电阻(10⁴-10¹⁰Ω·cm),需关注极板清灰(振打周期2-4小时)、电场电压(60-70kV)。布袋除尘:原理:滤袋截留粉尘,效率≥99.9%。适用场景:高粉尘浓度、细颗粒物控制,关注滤袋材质(PPS、PTFE)、压差(≤1500Pa)、清灰频率(根据压差调整,脉冲间隔1-3分钟)。电袋复合:前级电除尘预收尘,后级布袋精除尘,效率≥99.95%,适合超低排放改造,需协调两级负荷避免布袋过载。二、主流治理设备实操指南1.湿法脱硫塔:操作与维护要点启动前检查:浆液池液位(设计值80-90%)、循环泵轴承温度(≤75℃)、搅拌器转向(顺时针,无卡涩)。运行监控:pH值每小时检测,若<5.0,增加石灰石浆液泵频率;液气比通过循环泵台数调整,SO₂浓度突变时,立即切换备用泵。常见问题处理:浆液起泡:加消泡剂(如有机硅类),检查是否有机物污染(煤种变化、废水回用等)。石膏脱水困难:检测Cl⁻浓度(若>____mg/L,开启废水排放),或调整真空皮带机转速。2.SCR脱硝反应器:精准控温与喷氨催化剂升温:启动前,通过省煤器旁路/热风炉预热,使反应器入口温度达280℃(低温催化剂)或320℃(高温),避免低温积灰。喷氨系统调试:氨喷射格栅(AIG)喷嘴雾化粒径≤100μm,氨氮摩尔比控制在0.8-1.2,通过NOₓ在线监测反馈调整喷氨量。催化剂维护:每半年检测活性,失活后采用高温焙烧(450℃)再生;若磨损严重(厚度<设计值80%),更换模块。3.布袋除尘器:滤袋管理与清灰滤袋安装:确保袋口密封,滤袋垂直无褶皱;安装后预涂灰(喷入碳酸钙粉末,厚度2-3mm),避免初始粉尘穿透。清灰控制:压差>1200Pa时,启动脉冲清灰(每次0.1-0.2秒,间隔30秒),避免过度清灰导致滤袋破损。故障排查:滤袋破损:烟囱粉尘浓度突增时,逐室隔离检查,更换破损袋。压差过高:检查清灰系统(脉冲阀漏气,更换膜片)、烟气含湿量(结露时,提高烟气温度至露点以上)。三、系统运维与故障处置体系1.日常巡检与维护计划巡检要点:脱硫塔循环泵振动(≤4.5mm/s)、脱硝氨逃逸仪数据(实时监控,超标时检查AIG堵塞)、除尘器进出口压差(日变化≤200Pa)。维护周期:脱硫石灰石浆液泵轴承每季度加脂,SCR催化剂每年采样检测,布袋除尘器滤袋每年抽检破损率(≤5%)。2.典型故障诊断与解决脱硫效率下降:排查石灰石纯度(≥90%)、浆液氧化不足(氧化风机风量不足,检查皮带张力)、喷嘴堵塞(拆洗喷嘴,检查浆液粒径分布)。脱硝氨逃逸超标:AIG喷嘴堵塞(高压水冲洗)、催化剂中毒(砷/碱金属污染,更换催化剂或烟气调质)、喷氨量失控(检查PID控制器参数,重新标定流量计)。除尘器压差陡升:滤袋糊袋(烟气湿度大,开启烟气加热器至130℃以上)、清灰系统故障(脉冲阀漏气,更换膜片)。3.应急处置流程脱硫塔浆液泄漏:立即停运泄漏侧循环泵,关闭进出口阀,启动备用泵维持运行;组织人员堵漏,若泄漏严重,降负荷至50%运行。脱硝反应器超温:入口温度>450℃(高温催化剂),立即打开省煤器旁路,减少烟气量,同时停止喷氨(避免氨氧化爆炸)。除尘器火灾:滤袋着火(烟气温度>160℃),立即切断烟气,通入氮气灭火;更换烧毁滤袋,检查火星捕集器(若有)是否失效。四、合规监测与优化策略1.污染物监测实操手工监测:每季度采集烟气样品,采用定电位电解法测SO₂、NOₓ,重量法测粉尘;采样点距弯头/变径≥6倍管径,确保等速采样(偏差≤10%)。在线监测(CEMS):每日校准零点、量程,SO₂/NOₓ分析仪采用紫外差分法,粉尘仪用激光后散射法;数据每小时上传生态环境部门,确保传输有效率≥95%。2.系统优化方向能效提升:脱硫系统液气比动态调整(根据SO₂浓度,DCS自动调节循环泵台数);脱硝利用省煤器分级,降低烟气温度偏差,提高催化剂利用率。成本控制:脱硫石膏综合利用(生产建材石膏,控制Cl⁻<1000mg/kg);脱硝氨逃逸回收(加装氨吸附装置,回收氨液回用);除尘滤袋延长寿命(优化清灰参数,采用抗结露滤料)。五、典型案例与经验萃取案例一:300MW机组超低排放改造问题:原电除尘效率98%,无法满足5mg/m³粉尘要求;脱硫塔浆液起泡严重。解决方案:电除尘改电袋复合,布袋段增加预涂灰程序;脱硫塔投加有机硅消泡剂,优化石灰石浆液品质(纯度提升至95%)。效果:粉尘排放≤3mg/m³,脱硫效率稳定在98%,起泡现象消除。案例二:600MW机组脱硝效率下降问题:SCR出口NOₓ从30mg/m³升至80mg/m³,氨逃逸15mg/m³。排查:催化剂活性检测发现砷中毒,喷氨格栅喷嘴堵塞。处置:更换抗砷催化剂,高压水冲洗AIG,调整喷氨逻辑(根据负荷分段喷氨)。效果:NOₓ降至25mg/m³,氨逃逸≤5mg/m³。经验总结设备选型:根据煤质(硫分、灰分)、负荷特性选择技术(高硫煤优先湿法,高灰分煤选电袋)。运维要点:建立“一炉一策”档案,记录关键参数变化(如脱硫浆液Cl⁻积累,提前规划废水排放)。环保协同:脱硫、
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