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文档简介

LNG气化站自动控制安全调试报告一、项目概况本次调试的LNG气化站设计规模为日气化量约×××立方米,主要承担区域天然气输配任务。站内自动控制系统采用PLC+SCADA架构,包含现场仪表(压力变送器、温度传感器、LNG储罐液位计、可燃气体探测器等)、PLC控制柜、紧急切断阀组、HMI操作站及通讯网络,实现工艺参数采集、设备逻辑控制、安全联锁保护等功能。二、调试依据1.国家标准:《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB____-2021)、《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》(GB/T3836.1-2021)、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB____-2013);2.设计文件:气化站工艺及自控系统设计图纸、设备厂家技术说明书;3.企业标准:业主方《LNG气化站自动化系统调试规程》(企业内部标准)。三、调试内容与过程(一)控制系统硬件检查对PLC控制柜、现场仪表、执行机构及通讯网络开展系统性检查:控制柜检查:确认柜内元器件(PLC模块、继电器、电源模块)安装牢固,接线端子无松动、氧化;使用兆欧表测试动力回路与信号回路绝缘电阻,结果均≥20MΩ(满足绝缘等级要求);接地系统测试显示接地电阻≤4Ω,符合防爆区域接地规范。现场仪表校验:对压力变送器、温度传感器、液位计进行精度校验,采用标准校验装置对比测试,压力变送器误差≤±0.5%FS,温度传感器误差≤±0.3℃,液位计示值误差≤±10mm(设计允许误差范围内)。执行机构调试:测试紧急切断阀(气动/电动)的开关动作,阀门全开/全关时间≤5秒,阀位反馈信号与实际位置偏差≤1%;可燃气体探测器灵敏度测试中,通入标准浓度(如20%LEL)的甲烷气体,探测器响应时间≤2秒,报警输出正常。(二)软件功能调试基于PLC程序逻辑与HMI画面设计,开展功能验证:逻辑控制验证:模拟LNG卸车、气化、调压、计量等工艺环节的启停流程,PLC程序按设计逻辑触发设备动作(如卸车泵启动后,储罐进液阀联锁打开),动作顺序与时间延迟符合工艺要求(延迟时间≤2秒)。HMI交互测试:检查HMI画面的参数显示(压力、温度、液位、流量)、趋势曲线、报警弹窗功能,确认数据刷新频率≤1秒,历史数据存储周期(如1分钟/条)与查询功能正常;操作权限分级(工程师级、操作员级)验证通过,误操作锁定机制有效。(三)安全联锁保护调试针对超压、超温、泄漏、紧急停车等安全联锁逻辑,开展模拟触发测试:超压联锁:通过PLC强制输出模拟储罐压力达到高报警值(如1.2MPa),系统触发声光报警;继续升压至联锁值(如1.5MPa),紧急切断阀自动关闭,气化器进料阀联锁切断,同时HMI弹出“超压联锁动作”提示,动作响应时间≤1秒。泄漏联锁:在可燃气体探测器附近释放微量甲烷(模拟泄漏),当浓度达到25%LEL时,探测器报警;浓度升至50%LEL时,系统触发“泄漏紧急停车”,切断所有工艺阀门,启动事故切断阀,同时联动消防系统(如声光报警、防爆风机启动)。手动紧急停车:测试操作站上的“ESD”按钮,按下后系统在1秒内切断所有工艺阀门,设备停运,HMI显示“紧急停车”状态,现场声光报警启动。(四)模拟工况调试分空载调试与带载调试两个阶段:空载调试:系统无介质状态下,启动循环泵、气化器等设备,测试设备启停逻辑、参数显示(如泵出口压力、气化器壳程温度)的稳定性,连续运行4小时无异常。带载调试:引入LNG介质(或替代介质),模拟实际运行负荷(30%、50%、80%、100%设计负荷),测试各工艺环节的参数波动(如气化后天然气温度≥5℃,压力稳定在0.4-0.6MPa),验证自动调节系统(如调压阀、流量调节阀)的响应速度(调节时间≤5秒)与精度(压力波动≤±0.02MPa)。四、调试结果1.硬件系统:控制柜、仪表、执行机构安装合规,绝缘、接地、精度指标均满足设计与规范要求;2.软件功能:PLC逻辑控制无错误,HMI交互流畅,数据采集与存储准确;3.安全联锁:超压、泄漏、紧急停车等联锁逻辑触发可靠,响应时间≤1秒,动作符合工艺安全要求;4.工况运行:空载与带载调试中,系统运行稳定,工艺参数(压力、温度、流量)波动在允许范围内,自动调节系统精度达标。五、问题与整改措施(一)发现的问题1.某回路信号电缆屏蔽层接地不良,导致压力变送器数据波动(最大偏差0.05MPa);2.HMI历史趋势曲线在负荷突变时(如100%→30%负荷)出现2-3秒的显示延迟;3.一台紧急切断阀在低温环境(-15℃模拟测试)下,开关时间延长至8秒(设计要求≤5秒)。(二)整改与验证1.重新处理信号电缆屏蔽层接地,更换为铜编织带接地,复测压力变送器数据波动≤0.01MPa;2.优化HMI数据采集周期(从2秒调整为1秒),并升级SCADA软件驱动,负荷突变时趋势曲线显示延迟≤0.5秒;3.对紧急切断阀进行低温润滑脂保养,更换耐低温密封件,复测低温环境下开关时间≤4秒,满足要求。六、结论与建议(一)调试结论本次LNG气化站自动控制系统安全调试已完成,硬件安装、软件功能、安全联锁及工况运行均满足设计要求与安全规范,系统具备投入试运行的条件。(二)运行建议1.定期维护:每季度校验压力、温度等关键仪表,每年对PLC程序进行备份与逻辑复核;2.应急管理:每半年开展一次联锁保护触发演练(含手动/自动模式),验证系统应急响应能力;3.持续优化:建

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