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文档简介

化学工程专业XX化工企业工艺工程师实习生实习报告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在XX化工企业担任工艺工程师实习生。核心工作成果包括参与乙二醇装置年度检修,完成23项工艺参数优化,推动装置能耗降低3.2%,产出数据准确率达99.5%。通过现场操作DCS系统,将异常工况诊断效率提升25%,累计处理技术文档37份,修订工艺流程图12版。专业技能应用于反应动力学数据分析、传递现象模拟及安全规程执行,提炼出“参数联动调整多因素回归分析”的优化方法论,可复制至类似装置的瓶颈问题解决中。二、实习内容及过程2023年7月1日至8月31日,我在XX化工企业工艺工程师岗位实习。实习目标是用实践检验课堂知识,了解乙二醇装置的实际运行逻辑。单位是家主营精细化工的大厂,年产能超百万吨,装置以连续流程为主,MES系统覆盖率约85%。第13周熟悉安全规范和DCS操作,跟着师傅看懂了反应精馏塔的温度场分布,原来文献里的气液平衡常数要用在线数据校准才准。参与年度检修时,我被分配到换热网络优化小组。任务是用AspenPlus模拟2022年装置能耗数据,发现乙二醇精制塔回流比偏高,导致能耗占比达28%。我们尝试用夹点技术调优,将加热炉duty减少4.5MW,但工艺部门提出要保纯度,最终折中方案还是用了25%的回流量。期间遇到换热器管束压降突增的问题,起初怀疑材质腐蚀,后来发现是设计时忽略了乙二醇溶液的粘度随温度变化,调整了管程流速后恢复稳定。我花了3天学习HYSYS基础模块,画流程图时师傅说“年轻人别光看模拟,多摸摸现场仪表”,后来跟着技术员查了10个温度测点,发现其中2个因保温层破损读数滞后,改用热电偶补测后参数一致性提升至98%。第46周独立处理报警记录,统计了72小时内的连锁动作,发现压缩机组喘振报警频次与冷凝水排放量正相关,建议调整泵的变频参数后,报警次数确实少了40%。参与编写SOP修订稿时,我负责更新了反应器进料组分控制逻辑,用阶跃响应法标定了两个调节阀的PID参数,最终让控制回路的超调量从15%降到5%以下。期间工厂刚换了批新来的操作工,对“物料衡算”概念模糊,我给他们做了3场小讲座,用糖水冲调的例子讲质量守恒,他们反馈说“原来工艺计算这么好玩”。第78周协助完成装置开停车方案,核对了23份操作票,重点看换热器切换流程,发现某低温换热器的水冷器有结垢趋势,建议下周期安排清洗。最后做实习总结时,我整理了37份技术文档,师傅夸我“知道去哪查资料比查什么更重要”。挑战最大的是第一次接触“严格的安全红线”,比如进非防爆区必须两人同行,我差点忘了带检测仪,被师傅念叨了半天。学到的技能是学会用现场数据质疑设计模型,比如看到流量计振动超标,会怀疑是安装角度不对,而不是直接换传感器。收获是明白工艺优化是个“螺蛳壳里做道场”的活儿,设备、安全、成本都得权衡。这次经历让我想往流程强化方向发展,但感觉对“系统集成”这块理解还不够深,工厂的培训更多是“头痛医头”,比如没系统教过MES数据如何关联能耗模型。要是单位能提供几门关于“化工数据挖掘”的线上课就完美了,或者多组织跨部门的案例讨论会,现在看报表还是抓不住本质。三、总结与体会2023年8月31日结束的这8周实习,像把课本里的“传质过程”和“反应动力学”具象成了装置里跳动的参数。刚开始对着DCS屏幕手足无措,现在能从加热炉的duty曲线反推出换热器压降异常的原因,这种转变挺有意思的。实习最大的价值在于,发现理论计算时觉得简单的“物料衡算”,现场要考虑塔板效率、分离纯度、甚至环保排放协同,比如乙二醇装置的废水处理必须配合进料醇浓度的波动调整,否则COD超标。这让我明白,工艺工程师不是单纯画流程图,而是要懂“系统工程”。这段经历直接影响了我的职业规划。原来觉得“工艺优化”是黑箱操作,现在知道得学深点“化工数据分析”,工厂用的AspenPlus版本都挺老的,连模拟先进控制策略的模块都没。下学期打算报个“流程模拟高级应用”的网课,顺便把CPPE(注册化工工程师基础)的真题刷了,毕竟师傅说去年新来的技术员有3个考过了。行业趋势看,现在都讲“绿氢炼化”和“CCUS”,但我在单位没机会摸到这些前沿项目,只能靠文献补课。不过看到乙二醇装置用膜分离技术提纯,想起学校实验课做的“膜接触器传质实验”,突然觉得课本知识真不是过时的,关键是怎么用数字化工具让它“活”起来。最大的成长是心态转变。记得第4周参与开停车,师傅让我核对进料流量,我因为急着帮技术员处理报警,差点看错流量计的量程,被师傅当着班组念叨“年轻人别光低头赶活儿”。那天晚上重查了3遍操作票,才懂“责任”不是喊口号,是0.1%的偏差可能让整个系统停车。现在看装置运行曲线,会习惯性想“如果我是值班工程师,这个波动该怎么处理”。这种“代入感”挺宝贵的,比单纯听讲座印象深刻多了。未来要是真干这行,得持续补课,特别是“风险矩阵评估”和“变更管理”这类软技能,感觉现在学校教的实验报告,跟写变更申请单的严谨性差远了。四、致谢感谢XX化工企业给我这次实习机会,让我接触到了真实的化工生产环境。感谢我的导师,悉心指导我理解工艺流程,耐心解答我的问题,特别是教我如何分析DCS数据时提到的“参数关联性检查”方法,对我帮

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