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文档简介

电子工程电子制造嵌入式系统工程师实习报告一、摘要

2023年6月5日至2023年8月12日,我在电子工程领域担任电子制造嵌入式系统工程师实习生。核心工作成果包括主导完成3个嵌入式控制板(STM32F4系列)的硬件调试,通过脚本自动化测试提升了测试效率30%,累计编写并验证了127条调试指令,优化了电源管理模块使功耗降低18%。专业技能应用上,将大学所学的信号处理知识应用于解决实际信号噪声问题,采用频谱分析工具定位并修正了5处高频干扰源。提炼出的可复用方法论包括模块化调试流程设计,通过建立标准化日志格式缩短了故障排查时间50%,具体体现在项目B的2次关键故障快速解决中。

二、实习内容及过程

2023年6月5日到2023年8月12日,我在一家做硬件量产的厂里实习,岗位是电子制造嵌入式系统工程师。实习目的主要是把学校学的理论知识跟实际工作结合,了解嵌入式系统在电子制造中的具体流程。单位规模不大,但生产线挺规范,从物料到成品都有条理,这点挺让我印象深刻的。

实习内容主要围绕STM32F4系列的控制板调试和测试展开。刚开始跟着师傅看生产线上反馈的几个异常板,有3个是主控芯片工作不稳定,表现为随机重启或者响应超时。我花了两天时间把厂里给的BOM清单和原理图对着检查,发现其中一个板子电容值选小了,实际电流大于标称值导致电压跌落。用示波器测的时候,确实能看到供电轨在启动瞬间有超过0.5V的波动,这是超出设计容差的。按照老师傅教的,我加了个10uF的ESR小电容在VCC和GND之间,问题就解决了。这个经历让我明白,看原理图不能只看懂理论值,得结合实际生产参数来分析。

有个挑战是测试效率太低。之前测试新产线上的板子,一个人一天顶多测20块,全靠手动按按钮看指示灯。我琢磨了两天,用Python写了个脚本,通过USB转串口跟板子通信,自动发送指令并解析响应。比如测试通信模块部分,原来要手动切换5个测试点,现在脚本自动控制继电器矩阵,一次能测8块板,测试时间从2小时压缩到30分钟。这个数据是实打实的,后来测试组用了我的脚本后,整条线的日产能直接翻倍。当然也踩坑,有次脚本里忘了加超时判断,导致测试一直挂着,发现的时候已经卡了3个板子,最后只能手动复位,当时压力挺大的,也让我认识到边界条件测试的重要性。

实习中接触到的专业流程主要是JTAG调试和边界扫描。比如有一次要给一个模块加新功能,但板子空间有限没法加接口,就用了边界扫描技术把调试线从另一个位置引出来。这个过程需要先在原理图里定义好扫描链,然后用JTAG调试器生成测试码,最后通过FPGA的I/O口把信号传过去。这个任务花了3天,中间有次因为扫描链定义错了,一直找不到目标单元,最后翻看技术文档才发现是某个电容干扰了信号,换掉后就顺利了。这个经历让我对边界扫描协议的物理实现有了更直观的理解。

收获上最大的体会是调试的系统性。以前在学校解决问题比较随意,现在发现量产环境里得先确定范围,比如用逻辑分析仪抓总线信号,再用示波器看电源波形,最后才动手改硬件。有个项目里电源纹波超标,我一开始想直接加滤波电容,但师傅教我先用频谱仪看是哪个频段的问题,结果发现是外部干扰,最后改成了屏蔽措施。这种从系统层面分析问题的思路,比单纯堆料有效多了。

职业规划上,这次实习让我更确定想往嵌入式硬件方向发展,特别是FPGA相关的。之前觉得软件更灵活,但看到硬件工程师能直接把设计变成实物,那种成就感特别强。不过也认识到自己现在动手能力还差,比如焊接虽然比以前好点,但速度和稳定性跟厂里老师傅比差远了,这得下个学期好好练练。

唯一有点遗憾的是单位培训机制不太完善。比如刚开始接触边界扫描的时候,没系统性的培训,全靠师傅手把手教,而且厂里技术文档也不够规范,有些参数得反复问人。建议可以搞个新人引导计划,把常用操作流程做成SOP文档,这样效率会高很多。另外我觉得岗位匹配度上可以更精准些,我来了之后发现做的工作里,有30%是跟硬件设计关联不大的生产管理事务,如果能更专注于技术问题就更好了。

三、总结与体会

2023年8月12日,结束实习那天,回头看这8周,感觉像是从理论世界一头扎进了真实的生产线,冲击挺大的,但收获也实实在在。实习最大的价值闭环在于,我当初去的时候想学怎么把学校画的原理图变成能跑的板子,现在不仅看到了整个PCB从物料到成品的全过程,还亲手解决了3个量产中的硬件问题,这比单纯看书有感觉多了。比如那个STM32F4重启的问题,一开始以为是软件bug,后来通过示波器定位到电容选型问题,加个10uF的小电容就解决了,这让我真切体会到硬件调试的“螺蛳壳里做道场”。

这次经历直接影响了我的职业规划。以前觉得嵌入式分软件硬件,我更倾向写代码,但实习里看到硬件工程师如何跟生产、测试、软件团队紧密配合,那种系统性解决问题的能力特别吸引我。现在想考研的方向更明确了,可能偏FPGA或者嵌入式系统设计,下学期打算报个嵌入式系统设计工程师的线上课,把之前短板补上。另外实习里接触到的边界扫描和JTAG调试,我觉得挺有前景的,打算今年冬天考个相关的认证,至少有个敲门砖。

从行业趋势看,现在电子制造越来越强调智能制造,像我实习单位,虽然规模不大,但已经在用MES系统管理生产了,自动化测试比例也在提升。这让我意识到,以后做硬件的人不光要懂电路,还得懂点软件、懂点自动化,甚至懂点数据分析和人工智能。比如我写的那个测试脚本,其实就是在做简单的自动化,如果再学点机器学习,以后是不是能帮着预测故障?这算不算给传统硬件工程师加点“AIbuff”?

心态转变上,最明显的是责任感。以前做实验,坏了就重来,最多跟老师说说。现在不一样,一个板子出问题可能影响整批货,压力是真的大。记得有次测试发现通信模块通不过,我连续熬了两个晚上,一边查资料一边调代码,最后发现是示波器探头没调好,当时脸都绿了。但问题解决后,那种成就感也值了。现在再碰到难题,不会像以前那么慌,会先分析可能的原因,再一步步排查,这种抗压能力是实习给的。

未来要把实习经验转化成优势,短期目标是把那127条调试指令整理成方法论,写进个人技术博客,也算是对自己学习的复盘。长期看,打算攒点钱买个开发板,多练练焊接和调试,争取下届实习能进个更专业的团队。毕竟现在电子行业卷,光靠学校那点知识肯定不行,得持续学习,就像实习单位墙上写的“没有最好,只有更好”,这句话我记住了。

四、致谢

感谢实习单位提供的机会,让我接触到真实的电子制造嵌入式系统工作环境。感

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