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文档简介

雨水提升泵站验收记录第一章项目概况与验收依据1.1工程简介本雨水提升泵站位于××市××区××路与××河交叉口东北角,占地约1860m²,服务面积约3.8km²,设计暴雨重现期P=3年,综合径流系数ψ=0.65。泵站为全地下式,结构安全等级二级,抗震设防烈度7度,设计使用年限50年。主要构筑物包括进水闸门井、格栅渠、集水池、泵房、出水压力井、阀门井及35kV配电间。1.2验收范围本次验收范围涵盖建筑结构、机电安装、自动化仪表、消防、环保、档案六个分部工程,共42个子分部、186个分项、1094个检验批。1.3验收依据(1)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2020(2)《泵站安装及验收规范》GB/T50265-2022(3)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016(4)施工图纸及设计变更(编号:S-2022-05~S-2022-17)(5)设备随机技术文件及出厂试验报告(6)监理单位过程质量控制记录第二章验收组织与程序2.1验收组织建设单位牵头成立验收工作组,下设土建、机电、自动化、资料四个专业小组,成员共23人,其中高级职称9人,注册监理工程师5人,注册设备监理师3人。2.2验收流程现场实体检查→功能性试验→资料核查→专题会议→整改复验→结论确认。全部流程严格执行“三检制”与“谁签字谁负责”终身责任制。第三章土建结构实体核查3.1外观与尺寸采用全站仪对泵房外墙进行三维扫描,共采集点云数据1280万个,与BIM模型比对,最大偏差4.2mm(规范限值10mm)。3.2混凝土强度回弹-取芯综合法抽检32组,强度推定值48.7MPa~54.3MPa,均大于设计等级C40的115%。3.3抗渗性能集水池、压力井共8块墙板进行蓄水试验,水深1.2m,历时72h,水位下降0.8mm(规范限值2mm)。3.4沉降观测设置永久观测点12处,从主体封顶至验收日210d,最大累计沉降6.4mm,沉降差1.1mm,远小于规范20mm限值。序号检查项目抽查数量允许偏差实测最大偏差结论1泵房轴线位置4边±10mm+4.2mm合格2集水池底板厚度6处+10/–5mm+6mm合格3墙面平整度20m尺8mm3mm合格4预留孔中心位移18孔±8mm+3mm合格第四章机电设备安装与调试4.1水泵机组主泵4台(3用1备),型号700QGL-70,Q=1.2m³/s,H=14.5m,N=250kW,叶轮材质ASTMA8905A,双相不锈钢。4.1.1安装精度采用激光对中仪,径向偏差0.02mm,角度偏差0.01mm/m,优于厂家标准0.05mm和0.02mm/m。4.1.2绝缘测试定子绕组对地绝缘2500V兆欧表测得1800MΩ(规范≥100MΩ),吸收比1.73(规范≥1.3)。4.1.3温升试验连续运行4h,轴承最高温度62℃(限值75℃),绕组最高温升48K(限值80K)。序号项目单位设计值实测值结论1流量m³/s1.21.21合格2扬程m14.514.4合格3效率%83.584.1合格4振动烈度mm/s≤4.52.1合格4.2格栅除污机采用2台钢丝绳牵引式格栅,栅隙20mm,电机功率2.2kW,过载保护采用热继电器+断相保护模块。现场模拟1.5倍额定载荷,连续运行30min,无异常噪声,齿耙变形0.3mm(限值1mm)。4.3阀门与闸门DN800软密封闸阀6套、DN700多功能斜板止回阀4套、1.5m×1.5m铸铁镶铜闸门2套。逐一进行1.1倍工作压力水压试验,保压15min,阀体无渗漏,启闭扭矩最大值68N·m(设计80N·m)。4.4起重设备泵房内设3t单梁悬挂起重机,跨度9m,起升高度12m。按《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2019进行动载1.1倍、静载1.25倍试验,主梁下挠3.2mm(限值9mm),制动距离52mm(限值100mm)。第五章自动化仪表与控制系统5.1系统架构采用“PLC+远程I/O+工业以太环网”结构,CPU冗余配置,扫描周期≤10ms,环网自愈时间≤20ms。5.2水位测量投入式静压液位计3套,4~20mA两线制,精度0.1%FS;超声波液位计1套作冗余比对。现场模拟高、低水位报警,动作误差3mm(限值10mm)。5.3水质在线监测出水口设五参数仪(pH、SS、COD、氨氮、总磷),与市排水监控平台通过MQTT协议对接,数据丢包率0%,上传延迟1.8s(合同要求≤5s)。5.4联动调试模拟3年一遇降雨过程,历时120min,总雨量52mm。系统自动启泵3台,交替运行,累计提升水量15600m³,液位控制在设定值±5cm以内,无异常停泵或频繁启停。序号信号名称设计值实测值误差结论1启泵水位3.50m3.51m1cm合格2停泵水位1.20m1.19m1cm合格3超高报警水位4.00m4.02m2cm合格4超低报警水位0.80m0.79m1cm合格第六章消防与通风6.1消防系统变配电间设七氟丙烷管网灭火系统,设计浓度8%,喷放时间8s。模拟触发2处感烟+1处感温探测器,系统1.8s启动,喷放完成7.4s,灭火剂残留量0.2kg(设计3%以内)。6.2通风系统泵房及格栅间设机械送排风,换气次数6次/h。实测风速4.2m/s,噪声58dB(A)(限值65dB(A))。第七章环保与职业卫生7.1噪声控制厂界4个测点昼间52~55dB(A),夜间43~45dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区限值。7.2臭气治理格栅渠及集水池加盖,臭气经离子氧+活性炭一体化设备处理,排气筒高度15m。监测硫化氢0.003mg/m³(限值0.06mg/m³),氨0.08mg/m³(限值1.5mg/m³)。7.3职业卫生设置8处应急冲洗眼器,配备3M3200防尘半面罩20套,噪声作业区设隔音值28dB(A)的隔声罩。第八章资料核查与移交8.1竣工图共127张,全部与现场一致,变更手续完整,图签齐全。8.2设备资料合格证186份、中文说明书42册、原产地证明15份、海关报关单8份,无缺项。8.3试验报告混凝土试块64组、钢筋焊接132组、电气交接试验48份、绝缘油色谱4份,全部合格。8.4影像资料关键节点照片1830张,视频210段,按分部工程分类刻录蓝光光盘3套,已贴封签。资料类别应提交份数实提交份数缺失份数核查结论竣工图1271270完整设备合格证1861860完整试验报告2482480完整说明书42420完整第九章整改与复验9.1初次验收问题(1)出水压力井爬梯少1处护笼;(2)2#泵轴承注油嘴方向不便维护;(3)个别防火堵料未密实。9.2整改措施(1)加装Φ20热镀锌钢护笼,高度1.2m,符合GB4053.2-2009;(2)更换万向注油接头,调整角度45°;(3)采用防火泥重新封堵,耐火极限2h。9.3复验结果整改项经监理、设计、施工三方联合复验,全部满足要求,签字确认。第十章验收结论经现场实体核查、功能性试验、资

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