催化滑阀检修作业规程(20份)_第1页
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文档简介

1、催化裂化装置电液滑阀检修作业规程封 页 0101页状态卡 0203页动作卡 0305页附件 06页图 例 作业( )确认 安全关键点B-检修作业人员C-车间运行工程师生 效签 字日 期检 修 作 业年 月 日设 备 使 用年 月 日修 改 序 号版 本修 改 时 间012.32014年1月 工程验收确认检修单位负责人:设备单位负责人:状态卡初始状态M0办理作业票,作好检修准备000 办理作业票。 010 确认现场条件。020 准备工作。状态M 1打开滑阀大盖,检查阀板、阀座圈、导轨是否磨损,根据情况决定是否更换100 仪表把滑阀的液压油管线及仪表接线拆除,以免作业过程中造成损坏。110 对滑阀

2、大盖螺栓拆除,拆除螺栓摆放整齐,拆除完毕,将滑阀平稳吊出。120 吊出过程中,平稳将阀杆与阀板脱开,将大盖平稳放下,然后对阀板与导轨、阀板与阀座圈间隙进行测量。130 对阀板、阀座圈、导轨检查磨损情况及衬里脱落情况,视情况决定修补或更换。状态M 2检查阀杆是否弯曲,根据情况决定是否更换200 将阀杆抽出,检查阀杆弯曲度,视情况修理或更换210 更换全部密封盘根。状态M3检查手自动切换机构是否灵活好用300 检查滑阀的手柄,自动切换装置是否好用以及机械执行机构的轴承是否灵活好用。状态M4 安装滑阀大盖,调试滑阀400 更换大盖垫片,将阀杆和阀板挂好后,将大盖缓慢、平稳、沿定位杆进入,保证大盖与阀

3、体的子母台配合紧密,然后将螺栓紧固。410 大盖安装完毕后,将滑阀手动运行全程,检查有无卡现象,同时检查阀板能否合关、合开。420 联系仪表安装液压油管线,并对仪表接线,改为自动,检查滑阀能否灵活好用。430 主风改进系统后,系统升温时需对大盖螺栓进行紧,同时检查盘根是否泄漏。状态M5检查完毕,投入使用。500 对滑阀全面检查后,全部正常投入使用。动 作 卡初始状态M 0办理作业票,做好检修准备000 办理作业票。001 B-( ) 办理完作业票。 010 确认现场条件。011 B-( ) 检查高空作业是否有防护栏杆并佩戴安全带,确认已具备检修作业条件。020 准备工作。021 B-( )准备

4、必要的工具、仪器。030 落实相关工种人员。031 B-( )仪表维修人员已指派,并详知检修作业需配合工作内容。状态M 1打开滑阀大盖,检查阀板、阀座圈、导轨是否磨损,根据情况决定是否更换100 B-( )仪表把滑阀的液压油管线及仪表接线拆除,以免作业过程中造成损坏。110 B-( )对滑阀大盖螺栓拆除,拆除螺栓摆放整齐,拆除完毕,将滑阀平稳吊出。120 B-( )吊出过程中,平稳将阀杆与阀板脱开,将大盖平稳放下,然后对阀板与导轨、阀板与阀座圈间隙进行测量。顶隙1顶隙2侧隙阀板与阀座圈间隙检修作业人员及车间设备管理人员确认B ,C 130 B-( )对阀板、阀座圈、导轨检查磨损情况及衬里脱落情

5、况,视情况决定修补或更换,更换阀板、导轨、阀座圈中的任一配件,都必须对阀板与导轨、阀板与阀座圈间隙进行从新测量。顶隙1顶隙2侧隙阀板与阀座圈间隙检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 状态M 2检查阀杆是否弯曲,根据情况决定是否更换200 B-( )将阀杆抽出,检查阀杆弯曲度,视情况修理或更换。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 210 B-( )将盘根全部取出,油环和垫环(盘根底套)全部取出,并把盘根仓清理干净,保证光滑,油杯和垫环套要修理光滑,保证滑动进入。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 220 B-( )安装阀杆,加盘根,盘根安装方法如

6、图示。盘根安装完毕后,将阀杆全程活动,保证灵活好用。检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 状态M 3检查手自动切换机构是否灵活好用300 B-( )检查滑阀的手柄,自动切换装置是否好用以及机械执行机构的轴承是否灵活好用。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 状态M 4安装滑阀大盖,调试滑阀400 B-( )更换大盖垫片,将阀杆和阀板挂好后,将大盖缓慢、平稳、沿定位杆进入,保证大盖与阀体的子母台配合紧密,然后将螺栓紧固。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 410 B-( )大盖安装完毕后,将滑阀手动运行全程,检查有无卡现象,同时检查阀板能否合关、合开。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 420 B-( )联系仪表安装液压油管线,并对仪表接线,改为自动,检查滑阀能否灵活好用。检查处理结果:检修作业人员及设备部专业工程师确认B ,C 430 主风改进系统后,系统升温时需对大盖螺栓进行

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