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文档简介
1、干熄焦车间设备知识培训,主讲人:郭鹏枫,1、2012年2月06日二干熄焦提升机吊钩碰撞变形事故,事故现象:2月06日15: 50,检修人员在对提升机提升系统高速轴联轴器润滑完成后,中控室跟点检员、提升机司机确认可以恢复生产,中控室通知电机车司机将电机车开进井架,与此同时大班长通知提升机司机将提升机打到手动,将提升机钢丝绳复位,提升机司机点动提升机,这时电机车2#焦罐北侧和提升机靠南头吊耳发生碰撞,听到响声后电机车司机马上通知中控室。点检员和干熄焦人员到现场后发现提升机靠南头吊钩有些轻微撞偏,靠北头吊耳正常。点检员立即联系检修中心进行处理,在处理过程中采用了多种方法,均未见效。后采用葫芦拉扯的办
2、法,将吊钩打开到位,并进行校正,17:20事故处理完成,二干熄焦恢复正常生产。,要点,2、2011年4月10日三干熄焦提升机吊钩打不开事故,事故现象:4月10日下午17:30分三干熄焦中控室发现提升机在落回1#空焦罐到焦罐车时不动作。岗位人员立即到现场检查,发现提升机靠北头吊钩打开一半,靠南头吊钩卡住在焦罐吊耳中,不能打开,提升机机械室跳电。提升机送上电后,将焦罐重新提起后放下,还是出现靠南头吊钩打不开。经点检员到焦罐上检查后发现焦罐车靠南头机座上积了一堆焦炭,导致焦罐吊耳位置升高,进而引起提升机吊钩打不开。提升机再次将焦罐提起,清扫焦罐车堆积焦炭后,将焦罐正常落回,吊钩完全打开。,提升机吊钩
3、在焦罐落到位后打不开的因素主要有以下几个:,1、焦罐车机座上堆积焦炭,导致吊耳位置升高,吊钩与吊耳间距缩小,吊钩在打开时与吊耳相碰,无法打开;,3、焦罐盖导向杆处润滑不良,存在卡阻,导致吊钩不能完全打开;,2、焦罐车吊耳处堆积焦炭,吊钩打开时碰着焦炭,存在卡阻,导致吊钩不能完全打开;,3、2010年9月24日一干熄焦钢绳断股事故,事故现象:9月24日一干熄焦提升机在正常装焦过程中,由于装入装置自动装焦不进,岗位人员多次手动装焦时,钢绳卡到滑轮与外壳中间受伤,导致钢丝绳磨损断股,影响干熄炉21炉。,要点,4、2011年3月二干熄焦装入装置料斗下底部圆弧板变形事故,事故现象:3月4日凌晨,中控工发
4、现监视器报“变频就绪”故障,立即通知岗位人员及班长到现场检查,发现装入装置停在打开一半的位置,现场手动将装入装置关上,焦罐手动放回电机车后,试车发现是炉盖打开不到位,发现装入装置下底圆弧板变形与干熄焦炉水封槽上沿相碰,导致装入装置打开不到位。通知钳工将变形处铁板用气枪烤热后顶起,至8:15检修完毕,恢复生产。,要点,1、料钟与水封槽边缘间隙多少,有无刮碰可能,2、圆弧板与水封槽边缘间隙多少,有无刮碰可能,2、活动水封罩与水封槽边缘有无刮碰,5、2012年10月25日二干熄焦红焦溢出事故,事故现象:10月25日14:30,二干熄焦白班丁班在装焦作业过程中,集中控制岗位从监控画面发现炉口附近(靠提
5、升井架侧)有火焰冒出。集中控制岗位立即通知现场人员去检查,现场发现红焦溢出(约500kg),车间立即组织人员现场接两趟水管,打水熄灭红焦,同时组织人员拿铁锹将炉口部位和水封槽内的焦炭清理干净,15:45恢复正常生产。,要点,6、2011年2月11日三干熄焦旋转密封阀卡铁条事故,事故现象:11日8点,中控工发现旋转密封阀过负荷停止运转,通知岗位职工到现场检查,发现旋转密封阀用手摇正反转均不动作,判断旋转密封阀被异物卡住,于是通知调度、相关领导及点检员,岗位职工在检修公司的帮助下,将旋转密封阀人孔打开,经检查发现有一根铁条卡在旋转密封阀转子与壳体之间,导致旋转密封阀卡住无法转动。经检修人员用气焊工
6、具割除后恢复正常生产。,1、中控人员发现旋转密封阀跳停后立即通知岗位人员到现场检查,并送电正反转;,2、岗位人员通过正反转的卡阻情况,判断旋转密封阀是否被焦炭卡住,如果多次正反转一点都不能动,立即通知中控室和点检员,停止装焦,准备停循环风机、切汽;,3、岗位人员置换旋转密封阀的冷却气体,一、三干熄焦调转三通球阀,将压缩空气通入旋转密封阀上部人孔,进行降温;二干熄焦首先将氮气倒换成压缩空气,并通入上部人孔进行降温;,4、岗位人员拆卸上部人孔门螺栓,并检查是否能看见异物,如能看见,直接取出;如未能发现异物,可能卡在旋转密封阀叶轮和壳体之间,需等温度、CO、O2含量达到标准后,带好手套、口罩进入到内
7、腔,仔细检查;,7、2011年2月12日二干熄焦双叉溜槽堵铁板事故,事故现象:中控人员发现双叉溜槽无焦炭排出,旋转密封阀过负荷停止运转,通知岗位职工到现场检查,发现旋转密封阀用手摇正反转均不动作,经排除旋转密封阀卡铁板后发现双叉溜槽卡了一块铁板(600*300*20),取出铁板后恢复正常生产,影响生产3个小时。,要点,8、2011年2月14日一干熄焦本体除尘风机轴承烧损事故,事故现象:2月14日凌晨3点多,中控工发现C201皮带通廊扬尘大,于是查看本体除尘监控画面,发现除尘风机已停,于是立即通知岗位人员到现场检查,经现场确认液力耦合器油位、温度正常后重启电机,电机运行10秒左右又停,班长及岗位
8、职工再次到现场检查并加油,在加风机非负荷端时,发现轴承座温度高,有油烟冒出,经检查发现轴承座密封面泄漏。点检员检查后发现,轴封磨损漏油,安排检修职工打开轴承盖,发现轴承已散架,轴头磨损严重。,事故原因: 1、岗位职工点检不到位,未及时发现轴承座漏油,是事故的主要原因。 2、轴承使用时间长,未定期更换,轴承砂架损坏,轴承滚柱脱落,导致轴封磨损漏油,从而使轴承内圈将轴头磨损,是事故的原因之一。,要点,9、2011年4月30日三干熄焦锅炉给水泵轴承烧损事故,要点,10、2012年10月10日一干熄焦液力耦合器轴承烧损事故,事故现象:一干熄焦甲班王伟8:03去现场点巡检时,发现除尘风机房内冒烟,立即电话告知当班主巡检工以及点检员,由于当时C201地下室有劳务工作业,在劳务工从地下室撤离的过程中,液力
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