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文档简介

1、工程施工常见的质量问题有:1、内容第一章:路基施工第二章:路面第三章:涵洞通道第四章:桥梁第五章:预应力施工、2、第一章:路基施工、3、情况1 :某高速公路2005年9月经理和驻地规则从图纸上看,这条道路是半填土的路基,右宽是切土,切土高度为12米。 龟裂出现在右宽的切土段,该切土段的土质,4,高液限制土,在路沟80cm的范围内交换了含砂土,但返工后,发现龟裂在路沟80cm以下的原床开裂滑动。 2005年11月将这段路基挖到90区的顶点后,重新填埋层,每2层(每层20cm )铺设土工格栅,填埋到沟里后,再铺设水泥稳定的基础层、上下基础层。 目前,路基稳定,没有出现新的裂缝。5、情况2 :在某高

2、速公路例行检查现场,k107万165块路面水泥稳定碎石基层发生了纵向裂缝(开始不连续,数日后出现连续),裂缝宽度约为510mm。 这条道路是半填土半挖掘路基,填土高度是216米,左宽是填土道路,在填土前冲洗泥,填埋了砂砾土。 可以认为,6、龟裂是因为填土太高,施工后路基不均匀沉降。 2005年11月在该段路基外增设反压保护道,将该段路基挖到90区的顶上后,层叠填土,每2层(每1层20cm )铺设土工格栅,埋到路基的顶上。 路面结构由导演领导同意作为灵活的路面试验段。 路面结构得到导演的同意,作为灵活的路面试验阶段。 路面结构的修改:沥青表面层保持设计,下封层为单层热沥青表面,基层和缓冲层改为A

3、TPB(10cm )倾斜碎石(20cm )碎石垫层(20cm )碎石流平层(7cm )。8、情况3 :在某高速公路例行检查现场,k107455左侧路面水泥稳定碎石基层发生纵向裂缝(不连续),裂缝宽度约3mm。 这条道路的填土高度是613米。 路基填土前按照设计在原地上挖了台阶,90区、93区的山顶也按照设计铺设了土工格栅,但由于填土太高,施工路9、基不均匀地沉降。 2005年9月将该路基挖掘到90区的山顶后,重新填埋层,每2层(每层20cm )铺设土工网格,埋在沟中后,再铺设水泥稳定的基础层、上下的基础层。10、以上三种情况都在路面水泥稳定碎石基础上产生了裂缝,原因都是路基处理不合理,这要求项

4、目领导和技术人员有丰富的施工经验,多对不良地质路基采取积极措施解决,以变更形式报告,不允许监理、11、情况4 :京福高速公路XXX合同段2003年69月技术谈判不明确,由于测量放样错误,K314 720K314 995段路肩壁和拱形骨架保护坡重新拆除,直接经济损失达到32000元。12、情况5:2007年8月某高速公路路基发生裂缝,基础裂缝深度,石制斜面被破坏,13、项目采取的处理措施,打桩,土工网格铺设,每层填土,14,第二章路面,15,情况1:年,某二级道路案例2: 2001年,由于某二级公路测量控制失误,水泥稳定基础上表面低于设计标高,路面表面层混凝土厚度过厚,数量增加,经济损失严重。1

5、6、案例3:年3月,某二级公路沥青路面发生裂缝、沉陷、泥浆等早期损伤,再加工、修复面积达22232平方米。 直接经济损失为133.9044万元。 情况4:2003年47月,某高速公路k11K12型k14 680段倾斜碎石基层表面松动,不平坦,转角达不到,17,要求,需要返工处理,直接经济损失155602元。k15 400k15 750段右宽的水稳定基础的强度未达到设计要求,经返工处理,直接经济损失为42979元的水泥砂浆表面层试验路(K216 840K217 000 )未达到规范要求,经40m再加工处理,直接经济损失24693 、18、情况5:2005.8.25某高速公路K17 700 800

6、、K18 320 370段水泥稳定基础表面脱落,芯样未局部成型,芯样不密,底部松动。 直接经济损失为三万元。19、第三章涵洞通道、20、箱1:2001年下半年,某高速公路K207 600通道墙体混凝土施工违规,外观质量差,改建6米墙体,经济损失20000元。情况2:2006年4月17日至20日,在交通工程质量检测中心使用雷达检测仪检测某高速公路K180 570复盖通道、K161 880和gk167复盖基础钢筋的数量和保护层的厚度,各节基础钢筋的埋设为914根从、22、基础面切削30cm厚的混凝土,切削宽度范围为涵洞的网宽范围,长度范围为全长范围,并以20cm的间隔水平开孔,贯通壁体,将22的钢

7、筋贯通壁体,在孔内的狭窄范围内配线(间隔10cm )。 然后,用高强度水泥膏,打设了用填满了墙内侧开的孔的C30混凝土挖的30cm厚的基础上面部分。23,情况3: 2006年3月15日,某高速公路gk179从板含路线中心线左侧起,有14张基础和墙壁左右偏移,发生下沉裂缝,基础偏移,涵洞整体不合格,安装盖吊起来,在原来的地方填土,原变位到K179 515填土边界的地基承载力好的位置,重新修改盖通路。24、以下是几组施工现场的照片,颜色不均匀的盖子底、25、通道墙壁严重错位,错台、26、第四章桥、27、情况1:2000.112001.8梧州二级道路K7 575桥0#台、6#台拆除1、2、5、6孔中

8、空梁后,进行蛇行修正,蛇行修正的费用为336万元,K10 494合水中桥1#、2#脚和3#台出现倾斜,最大偏差为17.5cm,进行加强处理,加强费用为90万元。 根据、28、自治区交通厅交基建函2003915号文认可的自治区公路局关于大新大桥、合水中桥墩台偏移原因、责任分析及责任追究建议的请示中的意见,施工部门没有及时报告工程中发现的质量问题,增加了加强处理的难易度和经济损失,延长了工期, 上部结构和诱导路拆除恢复的费用全部负担27.1617万元合水中桥的加固费用共计50.2723万元,施工部门负担50%,25.1362万元。29、情况2:2003.32003.6在某预制场预制的40m预制空心

9、梁侧面波纹管下混凝土不足,有空洞,废弃11根梁,造成约84万元损失。 根据事故会议上级领导的态度,这个事故责任设计施工单位各负50%的责任。 福建某高速公路洪溪桥,3:2003年9月在t型梁负弯矩区的预应力、压力机、锚杆、锚杆等工程中,进行了欺骗,偷走了减材,有些钢铰链线不通过波纹管,或者不拉伸直接经济损失为170万元。 相关负责人的处理情况:项目副社长2年内不得担任项目经理,5年内不得评价职务,行政记,31,处分, 罚款五万元项目总工不得在两年内担任项目经理,五年内不得评价职务,罚款三万元的项目经理不得在两年内担任项目经理,五年内不得评价职务, 罚款3万元的现场施工负责人罚款1万元的大桥质量

10、检测技术人员记录过去,5年内不得评价职务,罚款3万元的大桥质量检测员3年内不得评价职务,罚款3000元的现场施工人员记录处分,罚款1万元的项目指导员1万元、32、情况4: 2004年7月某高速公路工程施工技术和安全性不完善,日常管理流于形式,7月19日凌晨1点,该合同段预制装配式40mT梁支撑不稳定,4根梁倒塌,梁破裂废弃,直接经济损失达到16万元。 案例5: 2004年10月,某桥右宽3#墩柱(高42.5米)施工后,距基础面17.5米的奥雷诺正常,17.5米到32米的位置最大偏移了10cm左右,直接经济损失达到了18.7万元。33、情况6: 2005年10月11日,某高速公路桥左5-3#桩基

11、距桩基24.4625.20米之间水泥不均匀,超声波检查认定类桩基直接经济损失为2.8万元。 2005.10.6某高速公路桥6-2#桩基础设计海拔下16.9m处,厚度50cm范围的桩基存在缺陷,主要局部存在三明治现象,超声波检测为3种桩,直接经济损失为2.7949万元。34、情况6: 2005.12.19某高速公路特大桥6-4#桩基设计海拔下5m处61cm厚范围的桩基存在缺陷,主要局部存在三明治现象,超声检测出3种桩,直接经济损失为1.3820万元。35、几组现场桥的照片、36、人行道栏杆起伏不密,防碰撞墙线不光滑、37、第五章预应力施工中常见问题、38、案例一产品质量,第一、有背景的高速公路桥

12、是t型连续刚构桥, 桥闭合后对底板束进行拉力,当拉力达到100%时,拔出千斤顶,锚板就会发现凹陷现象,陷得越深,锚板周边的混凝土就越出现裂缝。39、第二,原因分析的凹陷现象只有拉伸应力达到设计值才出现,而且在锚板周围没有出现混凝土粉碎的现象,表示锚下的混凝土很密。40、第三,切出现场破损的锚板后,发现锚板裂口有气孔和砂纹,拉伸后锚板凹陷裂开的主要原因是产品质量问题。41、第四、处理措施1、凹陷后应尽早逐步放松钢束,松张原则应逐步放松钢束,在松张过程中锚定后严禁站立。 2、钢束松动后,完全削掉锚下裂缝的混凝土,恢复锚下钢筋和锚背板后,浇入高标签的混凝土,一般为环氧树脂混凝土。 3、加工钢板或钢环

13、,加强锚垫的应力传递。42、箱体2锚下的钢筋少或漏,第一,在有背景的高速公路上连续箱梁施加连接张力时,张力达到60%时,锚下的混凝土突然裂开,锚板凹陷。43、第二,原因分析张力达不到设计值时会产生混凝土裂缝,并且锚下混凝土完全粉碎,锚下混凝土承受不了相应的压缩应力。 在、44、第三、现场目击拉伸前测定了箱梁的混凝土强度,结果混凝土强度满足设计要求后进行了拉伸。 对钢筋的安装进行质量检查和检查,桥台端部的腹板漏了9根N13箍筋。45、第四,处理措施是放松钢束,切出裂缝的混凝土,恢复锚下的钢筋,加入泄漏的钢筋,注入环氧树脂的混凝土。 旧混凝土把锚杆打入腹板外侧,达到混凝土强度后,在拉伸前在腹板外侧

14、贴上钢板,用拉伸用力拉伸。46、箱三管道、钢筋安装不规范,第一、背景的高速公路桥是t型连续刚构桥,桥关闭后进行底板束拉伸,底板管道拉伸达到70%时,底板在中途裂开。47,第二,原因分析开裂后的全面开裂,空洞说明底版保护层的脱空,拉伸时向下方的力表示使混凝土强制脱离,被认为是半径方向的力的作用的原因。48、第三,现场目击者去除空块后,1、发现管道相互不压迫2、底板上连接上下钢的肋少,局部也没有。49、第四、处理措施1、放入挂钩2 .注入丝蛋白3 .进行耐拔试验。50、第五、管路偏移、56、箱四砰的强度不足,第一、有背景的高速公路上连续的箱梁施加连接张力时,张力达到80%时,锚板突然凹陷。、57、第二,现场锚板裂缝不严重,说明锚下混凝土的问题。 调查了箱梁的混凝土强度,发现不符合设计要求后,再进行拉伸。58、第三、处理措施、60、情况5锚下混凝土振动不密,第一、背景是在某高速公路上的连续箱梁下通过

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