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文档简介
1、PTA设备和加氢处理工艺简介,1,PPT学习交流,PTA设备概述,PTA技术简介,2,PPT学习交流,国内PTA设备概述,3,PPT学习交流,4,PPT学习交流,5,PPT学习交流,1TA单位工艺,6,PPT学习交流,TA单位生成PTA的原料粗TA(CTA),MPC特有液相催化氧化二甲苯工艺。TA单元主要由进料准备、氧化、分离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。基本过程包括p-二甲苯(PX)、醋酸溶剂(q)和醋酸钴、醋酸锰催化剂和四溴乙烷(TBE)辅助催化剂进入氧化反应器TD-201,空气(空气和纯氧的混合)在流量控制下进入反应堆底部,三个在线氧分析器检测尾气中的氧浓度氧化主反应PX O2=T
2、A 2H2O(催化剂,乙酸溶剂)氧化反应PX O2=4CBA H2O,氧化工艺简介,7,PPT学习交流,反应温度通过改变压力进行调节。底轴锚搅拌器TJ-201使空气和液体有效接触,防止氧化反应器内壁结垢,保持固体悬浮。通过蒸发溶剂获取氧化反应释放的热量,反应器顶部有脱水塔,用于去除氧化反应产生的水。8,PPT学习交换,反应堆塔底部连续排放到浆罐TD-203,其中一个阶段减压,通过压降闪存沉淀TA将浆料输送到离心机TM-300,分离的湿滤饼进入再跳动罐TD-300,重新搏动后旋转真空滤饼(RVF)TA滤饼在烘干机TM-304内干燥后获得CTA,并使用反应尾气或N2风传送到思洛存储器TTK-400
3、。9,PPT学习交换,加氢处理技术概述,反应原理,10,PPT学习交换,11,PPT学习交换,12,PPT学习交换,PTA单元流程总外观图,13,PPT学习交换,干燥CTA通过风传递系统氢化周反应4CBA H2=PT酸H2O,14,PPT学习咬合,将浆液在PD-301,PD-302,PD-303,PD-304阶段低血压结晶,以便从浆液中析出PTA,然后离心机PM-。15,PPT学习交流,加氢过程中的付款化学反应:1)使用新鲜钯碳催化剂时,下一反应可能会发生,但很快就会停止,2)氢分压很低时,下一反应发生:16,PPT学习交流,供给部分,干燥的粗TA通过风传递系统,TA日思洛TTA在进料浆槽中加
4、入循环工艺水,与TA混合,通过进料浆槽搅拌器PJ-101将PD-101的固体和水混合,保持均匀悬浮。进料浆液罐下的反应器进料提升泵101用于提高反应进料泵102的入口压力,102方向加氢反应器201提供预热的高压进料。反应器进料通过进料预热器(101101)加热到所需反应温度。前三个预热器101用蒸汽加热,后两个预热器101用热油加热。,17,PPT学习交换,供应部分流程图,18,PPT学习交换,常见问题,PM-104百滤波差压,呼吸阀起飞现象:PI-2105压力和高值,PDI-2104压差,达到高值呼吸阀起飞原因:CTA供应湿含量;CTA供应杂质含量超标。PZ-100旋转阀损坏处理:热水操作
5、或浆操作时PM-04更换滤袋PTA进料系统波动现象:PD-101的浆密度控制不稳定,波动大;FC-2101A供应量表明波动较大的原因。PM-101-1的排气线路堵塞;KCV-2101故障,气动压膜头损坏处理:用木槌敲打PM-101-1的排气线路,使其顺畅流动。充气PM-101-1排气线的氮气,使氮气正常流通。仪表职员检查、修理。19,PPT学习交换,流程chers运行原因:FC-2601低流量联锁(200kg/h);PP-101泵停止;PP-102双运输突然故障自行停止;PD-201压力PS-2203高联锁(8.33 MPa);PE-01换热器堵塞,FC-2201流量突然减少处理:程序自动切断
6、RS运行;内部操作DCS软开关chers操作:SDV-2103,SDV-2105停止操作,SDV-2104操作,20,PPT学习交换,加氢部分,明确的水溶液连续经过预热器,进入加氢反应器D201,催化剂床。氢在加氢反应器中通过。201年发生了将不纯的水变成溶于水的物质的催化加氢反应。主要反应是p-醛基苯甲酸(4)转化为容易被结晶去除的P-TA。21,PPT学习交换,加氢部分流程图,22,PPT学习交换,常见问题,PC-201油电路切断现象:压力调节阀油电路切断;PD-201由于PD-201高氢压力波动而引起的液位波动原因:PC-201设备自身故障排除:氢压机转换PE-101B/C疏水现象:降低
7、PE-101B和PE-101C的出口温度,PE-1011 C关闭陷阱的后手阀,根据出口温度调整手阀打开尺寸,将23,PPT学习交流,结晶部分,加氢反应产物进入连续四阶段搅拌闪光模具304,逐步进行低压。由于成功的降压,水蒸发,冷却剩下的溶液,将结晶物分散到所需的粒度。在前两个模具(30302)中闪烁的蒸汽在第一和第二模具排气冷凝器(30302)中产生蒸汽,部分凝结。模具之间的浆料输送是使用它们之间的压差进行的。模具搅拌器301 304用于使浆料保持悬浮状态。将最后两个模具(30304)中蒸出的蒸汽直接发送到第一预热器101。24,PPT学习交流,晶体部分流程图,25,PPT学习交流,常见问题,
8、产品质量的粒度大或小处理:将PD-301的级别控制从35%更改为38%,或者从35%更改为32%。4.21MPA到4.3MPA,或4.21MPA到4.1MPA将PD-301的压力控制变更为。检查现场工艺管道的隔热。PV-2201中阀门打开排放管路变化堵塞现象:前结晶罐水平上升;排放管路的液位调节阀异常打开的原因:液位调节阀卡处理:主动液位调节阀(0%);利用MPW冲洗程序进行冲洗,26,PPT学习交流,PD-301,302的压力有很大波动:压力调节不稳定,波动严重;PT-501压力波动大的原因:10BW使用量变化(TP-1210泵故障);PE-301,302电平控制阀延迟;PE-301换热器堵
9、塞处理:开关TP-1210泵;仪表检查PE-301,302液位调节阀;PM-301、303、304冲裁线堵塞现象:PM-301、303、304的冲裁温度下降原因:每个结晶罐的压力波动导致进入闪蒸蒸汽的固体下陷,堵塞了冲裁线。处理:用LPW或MPW冲洗自己的空白线27,PPT学习交流、分离和干燥部分,从离心机401将在第4模具中生成的浆料分离为湿蛋糕和母液。湿蛋糕被重力继续排放到再浆罐401,母液也继续排放到母液罐403。母液在液位控制下从母液罐进入大气压母液闪蒸罐404。404的母液通过废溶剂泵404发送到废母液处理区。来自401的蛋糕再从桶401中用新鲜的热脱离子水重新充电。401的PTA浆
10、料在液位控制下排出到旋转真空过滤器的供应罐402,然后旋转真空过滤器的供应泵402在液位控制下供给到旋转真空过滤器402。为防止固体沉积,提供了从402过滤供应盘到402的浆料溢出管线。402滤波器末端的真空由真空泵403提供。通过滤液排出装置405、分离液体用泵、28、PPT学习交流、循环溶剂加热器403将滤液、清洗液和蒸汽/惰性气体送回循环溶剂罐501,将分离蒸汽通过过滤器的蒸汽冷凝器405送回过滤器真空泵。真空泵排出到真空泵分离罐406,分离的液体作为清洗液送到烘干机N2清洗塔PT-401,分离的气体作为过滤器返回,其中一些用于排出过滤蛋糕。湿滤饼通过流量罐403进入大气压操作烘干机40
11、4。湿滤饼中蒸发的水蒸气会被反向通过一次的惰性气体吹走。离开吹风机的这种气体含有少量固体,在吹风机洗涤机上用反向接触的冷洗。直接清空离开水槽的煤气。最终干粉决策产品通过空气供应系统发送到每日仓库800,然后发送到产品仓库810或不合格仓库401或边界外的工作场所。29,PPT学习交流,离心和干燥部分流程图,30,PPT学习交流,离心和干燥部分流程图,31,PPT学习交流,离心和干燥部分流程图,32,PPT学习交流,一般问题,离心机碱洗频繁现象:DCS振动,扭矩显示值增加,VI-2400 120um;理想;理想。泵两极性的大原因:主皮带松动;设备内部组件损坏。离心机超载操作;油泵故障处理:切断离
12、心机,进行卸压、碱洗、裴珉姬维修。裴珉姬保守泵RVF运行状态不良现象:真空度低。萃取滤液的杨怡低。PD-402高水平;RVF速度高的原因:工艺系统中的浆料粒度小。PP-402出口温度高。PE-405换热器管道部分堵塞;RVF工艺系统泄漏;滤布脏,33,PPT学习交换,处理:减少离心机浆料数量;调整PP-402出口中的DIW数量。更换过滤布。清洁PE-405行管;拧紧工艺系统的每个凸缘。模具系统曹征粒度RVF电流增加,过载现象:RVF电流波动和高增量,最终过载停止的原因:RVF工作时间;滤布脏,过滤桥堵塞物质处理:浸泡在碱液中,然后排出,多次循环处理PM-404内压原因:RVF冲裁湿含量;PM-
13、404减排,主要内部产品;PM-403冲裁端LPW喷涂错误,阻止氮气循环进入PT-401入口;PM-404加热陷阱错误;PM-403 LPW冲洗没有关闭。34,PPT学习交换,处理:离心,过滤系统曹征,降低冲裁湿含量;确保PM-404风输送线的过滤被阻塞。确保PM-403 LPW喷雾阀已关闭。仪表检查PM-403侧的LPW喷雾程序控制阀和程序是否正常。检查烘干机陷阱是否直接运行,确保材料干燥效果不好。烘干机冲裁曹征。PZ-403停止现象:PM-404-1、PM-404-2停止;RVF破坏真空,即PV-2405完全打开,PV-2402完全打开的原因:TS-2415联锁(小于132);PZ-403
14、密封氮气堵塞,故障停止;闭合旋转阀,过载停止处理:SD-2404旁路侧;启动PZ-403、PM-404-1和pm-404-2。RVF真空抽运、进料恢复、35、PPT学习交流、溶剂部分、主、次模具冷凝器排出的工艺排气通过公用排气集管进入排气水槽501。这种气体含有闪光时带来的固体,其中排气水槽用塔顶的回流洗涤。进入第一和第二结晶机的凝结水排气洗涤器,转动真空过滤器的滤液,烘干机第二洗涤器塔的塔底和排气洗涤器(501)的塔底进入循环溶剂罐501,最后循环到供应浆罐。工序必须提供去离子水作为补充水。两个独立的水用溶剂补充。一些冷去离子水直接进入搅拌器和泵的密封系统,另一些则加入洗涤器排气冷凝器501
15、,排气冷凝器404和工艺,水加热器502,然后加入工艺罐502。这种热脱离子水用于离心机的圆盘重跳动和低压清洗,其中一些用于施加额外的加热压力,用于高压清洗。36,PPT学习交流,溶剂部分流程图,37,PPT学习交流,FAQ,PT-501的高压力现象:PS-2510具有高压力联锁,SDV-2510B阀门开启压力缓解原因:PTA装置的排气量大PE-501换热器管部分堵塞;PD-301、PD-302中的压力调节阀b阀不严格,内部泄漏;模具系统控制不稳定,排气量太大。处理:调整设备每个排气的喷射量。清洁(大修)PE-501换热器管;仪表检查,裴珉姬维修,必要时可关闭手阀(制作工艺计划);结晶系统曹征
16、,稳定性控制。38,PPT学习交换,废物母液处理部分,废物母液处理系统用于提高单位排放废水的质量。此系统包括冷却和过滤阶段。从母液闪蒸罐中流出的废母液由废溶剂冷却塔901泵提供。肺母液冷却溶解的有机物通过结晶析出。形成的浆液被送到废溶剂过滤器901,去除悬浮固体。过滤器排出的湿滤饼用醋酸重新纸浆,循环到单元102。分离的水排入下水道,与单元中的其他废水混合。39,PPT学习交换,常见问题,PM-901碱洗频繁现象:PM-901超压(大于294Kpa)原因:PM-901的皮带断裂;PM-901空白产品,不能按时打开;PM-901进料过载运行;PM-901的程序运行间歇性处理时间过长:更换皮带;碱洗PM-901,碱洗空白线;降低PM-901供给负载;PM-901间歇性处理时间曹征2.6.1.2 PM-901的针脚损坏原因:PZ-903积累导致PM-902残馀物无法排出针脚;废品湿了,PM-902内的残留物不能排出针脚处理:更换PM-902针脚;PM-901碱洗;仪表裴珉姬维修PM-901的消隐阀,40,PPT学习交换,常见问题,PM-901碱洗频
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