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文档简介
1、21000氧压电动机绕组绝缘故障,能源中心制氧维修车间,2020/7/8,选取课题理由,21000氧压电动机经常出现绕组绝缘达不到开机标准值 。 绕组绝缘故障是大型电动机故障发生的一个主要原因。这种故障一旦发生,绕组的维修或替换一般需几个月,甚至更长。除了维修费用外,停机带来的损失也大。 因此,解决21000氧压机绝缘问题是十分必要的更是迫在眉睫的!,2020/7/8,实线代表实施,虚线代表计划,活 动 计 划,周,2020/7/8,现 状 分 析,我们在测试电机的绝缘绕组时,用的测量工具是兆欧表。根据我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应为: RUN1000+PN1
2、00 (兆欧) 式中:R电机绝缘电阻(兆欧) UN-电机额定电压(V) PN-电机的额定功率(KW),根据上述公式,我们算出21000氧压机绝缘电阻值应大于10兆欧,而事实上我们测量到得数据只有1兆欧。,2020/7/8,要因分析,影响 绕组 绝缘 值的 主要 原因,绕组受潮或被水淋,电机引出线积累灰尘,受潮,电机绕组出现绝缘老化,电动机接线板损坏引出线绝缘老化.破裂,2020/7/8,2020/7/8,我们采用380V的交流电直接对电机进行加热,使其加热效果更佳明显。并检查了电机引出线及接线盒都没有出现绝缘老化和损坏。,2020/7/8,我们主要对软启动室内暴露在空气中的电缆进行清灰处理和套
3、上绝缘套。并请来了电实车间的专业人员单独测量了电机绕组绝缘,测量结果显示电机绝缘很好。,2020/7/8,经过对软启动室的灰尘清理,对电机绝缘的加热及对接线板的检查和对电机绕组本身绝缘的检查,终于使绕组绝缘值达到了开机标准。,2020/7/8,突发状况,电机加热加了10天,绝缘阻值始终上不来,该检查的该清理的该处理的都做了,绝缘阻值始终没上来。后来请了机修的人员来看,在经过询问过厂家和对电机的检查,认为电机本身绝缘绕组出现了问题,于是向设备科反映情况并要求送出去修理,设备科最终同意了机修人员的方案。,2020/7/8,但是迫于环境因数没能把电机送出去维修。此时,我们在重重压力之下,打破常规,创
4、新思维。终于意识到一点:电机本身绝缘绕组没坏,只是电机某处的接线受潮,才出现了有时加热有用,有时加热没一点用的情况。于是,按照思路我们找到问题点。于是我们决定把连接铜板更换后把连接处用绝缘层包好。,2020/7/8,我们对穿墙铜板进行了更换,更是将整个铜板用绝缘套包好,并将胶木板上的孔进行了扩大。,2020/7/8,目标值,历史数据,课题实施期间,绝缘阻值,说明:经过多次的尝试及对比,21000氧压机电机绕组绝缘值一直都保持在10以上,达到了开机标准值。,目标值,2020/7/8,。,维修大型电机定子绕组需要的支付的费用为20万到30万,而更换一台大型电机的绕组就需要70万到100万。那么我们
5、直接为单位减少了至少二三十万的费用。还为单位节约了电机绕组的检查与清理费用。 减少维修时间,创造的利润:制氧机一小时产氧21000m3,氧气的纯利润为0.6元/m3,所以一个小时创造的利润为12600元。而对于影响生产造成的损失更是无法估量。,(一)、直接效益:,2020/7/8,(二)、间接效益:,通过创新创效活动充分调动了所有员工 的积极性,增强了员工的主人翁意识, 提高了整个班组人员的综合素质,发挥了团队精神,充分挖掘出了大家的 内在潜质,调动了大家的主管能动性。 同时降低了维修费用,为企业增加效益,2020/7/8,项目结语,在本次项目的开展过程中,从提出问题、成因分析、措施的实施、效果的确认,都能够着眼“自己能够做什么”,不好高骛远,边改进边观察效果,一步一步的完成项目目标,这体现了我们电气维修工最主要的任务就是找到电气问题,解决问题的办法很明了。 通过这次创新创效项目也再次证明:只要涟钢人团结一心、勇于尝试,就能克服各种困难。同时,使现场骨干人员和参与项目的青年大学生得到锻炼,处理和
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