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文档简介

1、扩散温度引起的问题,1:在正常做工艺时,温度对方块电阻的影响很大。如果温度达不到设定值,方阻会偏高。反之则会偏低。,炉口方阻偏高或偏低,炉口方阻偏高、 1 :检查加热点有没有烧掉。 2:检查炉管的密封性,一般把抽风的手动阀打到14处时,查看密封。 3:查看历史记录里温度有没有达到设定值。如果没有需要检查温控表参数,和对应的加热点电流。 4:可能是喷淋效果不好。,解决方法,如果烧掉,需及时更换加热端子。 需要调整炉门,标准:开关平稳、无异响。 1查看温控表参数里的斜率是不是打开的,如果打开的需关闭。2 减小 P值,升温速度加快,控温控的晚。3 查看全速升温电流是不是80左右。如果电流过小,会影响

2、升温的速度。 需更换喷淋管。(检查喷淋孔是否正常),炉口方阻偏低: 1:检查温控表P值是否太小。 2:检查全速升温电流是否太大。,炉尾方阻偏高或偏低,炉尾方阻偏高 1:先检查是不是炉管尾部的保温不好,如果不好需用保温棉包好。 2:查看历史记录里温度有没有达到设定值。需要检查温控表的P值是不是太小、全速升温电流是不是太小。可以适当加大P值,加大电流。,炉尾方阻偏低 先查看历史记录里炉尾的温度有没有超过设定值。需要检查温控表的P值是不是太小、全速升温电流是不是太大。可以适当加大P值,减小电流,在合适范围。 喷淋效果不好。更换喷淋管(检查喷淋孔有没有连成线的现象),温控表与工控机通讯不上,检查通讯线

3、连接是否正常。 检查温控表的通讯参数是否正常。 检测温控表是否有自身故障。,通讯参数设置方法,边按SET键,边按移位键. ADD1通讯1的设备地址 ,15 BPS1通讯1的通信速度、(19.2) BIF1通讯1的数据位构成 .(8o1) 8数据位,无奇偶,1个停止位。 参数设好后需断电一次。,手动自动,本地远程,设置键,启动停止,位移键,通讯设置,按set键+位移键,找出这个界面,地址设成对应的地址。,+set,波特率设为19.2,+set,8数据位,无奇偶,1停止位,+set,时间设为10或30,PID 参数基本设定,P:比例系数,输出与SV和PV的偏差大小成比例的操作量,进行控制, 当温度

4、进入比例带后,输出就渐渐减小,温度就在比例带内寻找平衡点, 趋于稳定。但是PV,SV很少一致,会有稳态误差。 P值越大,容易出现超调(OVER SHOOT),有波动的时候,周期变长。 P值越小,不会出现超调,但是输出就会出现波动现象。,I:积分时间,消除系统的稳态误差,积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大,这样即使误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,使控制输出增大而使误差减小,知道等于0。 I值越小,积分作用越强,系统越快达到恒定,但是太小,系统容易产生震荡。,D:微分时间,在微分控制中,控制器的输出与误差的变化率成正比关系,自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会

5、出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。 D一般和I是1:4的关系。,PID口诀,参

6、数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。,P值越大,温控表控温越早,温度升的就慢。在超温的情况下可以适当的把P值加大。,长按set键(3s)可以设置PID,P值越小,控温越晚,温度升的就快,但是温度波动较大。,控制斜率的开关,打开时设定值慢慢的升,关闭时设定值立马变成目标值。,长按Set键,+数次set键,上下键可以打开和关闭,在全速升温时测电流。控制在85A,,电流不能超过100A,这样会对加热点和卢丝都有影响。,用小螺丝刀顺时针调加大电流,逆时针减小电流,如果调的时候不起作用,可以换块触发板试下。,加大电流,减小电流,长按位移键,OFF转成ON

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