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文档简介
1、独山子石化,200万吨/年加氢裂化装置 开工总结,花小兵,独山子石化,一、概述,独山子石化,200万吨/年加氢裂化装置采用UOP公司工艺包、由洛阳工程公司设计、中国石油第一化工建设公司承建,是中国石油独山子石化1000万吨/年炼油及120万吨/年乙烯技术改造工程(炼油部分)新区炼油加氢联合装置的一部分,该装置与新建300万吨/年直馏柴油加氢精制装置、80万吨/年催焦化柴油加氢精制装置、8万标方/时制氢装置组成加氢联合装置,共用部分公用工程设施。该装置2006年月开始建设,2009年4月25日装置中交。2009年9月13日一次开工正常。,独山子石化,装置以减压蜡油(70%)、焦化蜡油(30%)为
2、原料,采用单器单段一次通过流程,选用UOP公司的UF210STARS、DHC32LT催化剂组合,最大限度生产BMCI10的尾油(作乙烯原料)和硫含量50ppm,十六烷值55的优质柴油,反应转化率可以在63-70之间进行调整。 装置由反应部分(包括新氢压缩机、循环氢压缩机)、分馏部分(汽提塔+主分馏塔+脱丁烷塔流程)、气体脱硫(液化气、干气、低分气)组成。,独山子石化,1、装置主要设计特点 1.1反应部分采用一次通过流程,一台反应器,热壁结构,设五个床层。精制催化剂选用UF210STARS,裂化剂选用含少量分子筛的无定形硅铝复合型DHC-32LT催化剂,无后精制催化剂;开工催化剂采用湿法硫化。
3、1.2采用热高分工艺,提高反应流出物的热能利用率,避免稠环芳烃在冷却器中沉积和堵塞。一台原料泵设置热高分液力透平驱动,降低能耗,节省操作费用。 1.3采用炉后混油流程,加热炉只加热循环氢,避免反应油气两相炉内分配不均匀和原料油结焦,还可以降低系统压力降。 1.4 原料油采用美国RP自动反冲洗过滤器,滤去25um的固体杂质。,独山子石化,1.5 催化剂采用密相装填、内构件采用UOP公司专利技术,有利于减小反应器的径向温差,消除局部过热现象,提高催化剂的利用率。 1.6 每个裂化床层底部均设置22支多点热电偶,外表面反应器设置器壁监控热电偶80支,这些热电偶均一选一参与装置2.1MPa/min 紧
4、急泄压联锁。 1.7 循环氢加热炉支路流量控制采用了经典的支路平衡控制;加热炉出口温度控制采用交叉限幅控制,反应压力采用三返一、高选控制。 1.8 采用汽提塔工艺,保证塔底物流不含硫化氢,避免后续设备的腐蚀;产品分馏塔设侧线柴油汽提塔,设置重柴、轻柴两个循环回流回收热量。,独山子石化,装置主要设备情况,独山子石化,二、开工过程简介,独山子石化,主 要 试 车 节 点,独山子石化,2.1 催化剂装填 2008年10月,装置完成工程试压,使用空气,循环机未开机完成了反应系统热态考核; 2009年6月,配合循环机单机试机、新氢机单机试运和催化剂催化剂装填前的准备工作,完成了反应系统6.0MPa N2
5、的气密工作,消除了一些反应系统大漏点。 自2009年6月15日-7月5日用时20天完成催化剂装填。除保护剂TK-10、834HC、TK-711、HC-DM采用稀相装填外,精制催化剂UF-210STARS、裂化DHC-32LT催化剂均为密相装填。装填设备采用UOP专用密相装填器,由UOP现场服务技术人员负责操作密相装填器,催化剂装剂公司和车间配合,整个装填过程在UOP现场服务技术人员的全程参与下完成。,独山子石化,反应器直径为4000mm,对装填工作要求较高,采取固定料斗内催化剂量、固定料斗后进行标高测量、人工下反应器检查、随时计算装填密度等方法,严格规范装填作业;由于密相装填器的不稳定性和异常
6、故障,影响了催化剂的装填速度,但经过20天的工作,顺利完成催化剂装填工作。从实际装填数据分析,各类催化剂的装填量、装填密度与理论值相比误差均在0.8%以内,很好地完成了催化剂装填工作。,独山子石化,催化剂装填情况,独山子石化,2.2 催化剂干燥 由于UF-210STARS 催化剂的金属表面活性组分的特殊性,UOP现场技术服务人员要求催化干燥反应器入口温度110。 最终催化剂干燥的条件为: 循环介质:N2 反应系统压力: 4.0MPa(冷高分顶压力) 反应器入口温度:110 在所有反应器床层达到110条件时,冷高分没有脱出明水。,独山子石化,2.3 高压气密 装置高压气密时间较长,达到48天。
7、8.0MPa后,每一压力等级都进行了动压降测试,在操作压力14.48MPa下,反应系统动压降为0.014MPa/h。 影响气密工作的主要问题是新氢机存在故障,不断停机处理,反应系统只能间断升压气密。 气密过程大的问题是:0.7MPa/min在紧急泄压试压完后,出现关不严,拆除处理;循环机本体在14.48MPa压力下,本体出现漏点,不得不停机消漏等问题。,独山子石化,2.4紧急泄压试验 2009年8月17日中午进行紧急泄压试验,沿途高压泄放线、高压火炬罐正常,经UOP现场服务技术人员核算,0.7MPa/min第一分钟泄压速度为0.374MPa, 2.1MPa/min第一分钟泄压速度为1.122
8、MPa,不能满足泄压要求。 0.7MPa/min、2.1MPa/min泄压孔板内径分别进行了扩孔,扩孔率27%;22日进行第二次测试,经UOP现场服务技术人员核算,0.7MPa/min第一分钟泄压速度为0.677MPa,2.1MPa/min第一分钟泄压速度为1.985 MPa ,误差在5%以内,满足要求。,独山子石化,2.5 催化剂予硫化 本装置设计为液相硫化,选用二甲基二硫(DMDS)为硫化剂,按UOP工艺包要求,考虑UF-210STARS 催化剂的特殊性,在催化剂未完全润湿前,催化剂床层任意点温度140,由于UOP要求初始反应进料不得低于设计进料的50%,一旦进料后将产生吸附热,则可能造成
9、催化剂温度超过140;同时,进料量大,将造成反应系统降压过大,存在反应系统超压的危险。 按照UOP开工手册要求,确定硫化条件、硫化油性质。,独山子石化,硫化主要操作条件,独山子石化,硫化油性质,选用常二线油,各项指标都比较好。,独山子石化,8月28日晚20:30分启动高压原料泵,反应进料125 t/h,床层吸附热较大,一、二精制床层温度均在120以下,随着温度叠加,裂化床层温升普遍较高,尤其是三床层最高达到156; 22:00点高分开始向低分减油,分馏接受低氮油,随即改外甩,冲洗催化剂床层。 8月29日凌晨3:30分C202底取样,经UOP现场服务技术人员目测后改长循环,建立反应分馏系统循环,
10、反应按17升温,准备注入DMDS。 8月29日凌晨5:45分,新氢机A/B均出现二级差压高高联锁,停机消缺60h. 9月2日凌晨1:45分,反应器入口195,反应开始注硫予硫化。,独山子石化,9月3日下午15:00分,硫化氢穿透反应器,维持系统H2S3000ppm,反应器入口提至230,恒温硫化,按照UOP要求,在此低温硫化阶段,需完成注入理论注硫量的75%,且至少维持12h;至4日凌晨4:00点230第一阶段低温硫化结束。 第二阶段为高温硫化阶段,反应以17/h升温、系统中H2S10000ppm;自4日凌晨4:00点开始升温,至21:00点反应器入口温度296,裂化床层入口达到290,此时,
11、循环氢加热炉炉膛温度已达800,换热流程调整到位,已没有手段继续升温,无法满足精制催化剂315的硫化要求。 21:02分,循环机干气密封低压端漏气压力突然增大,机组联锁停机,高温予硫化阶段终止; 装置泄压至0.7MPa,引中压氮气置换、降温,组织更换干气密封。用时72h。,独山子石化,7日19:00点循环机开机运行将反应床层温度全部降至200以下;19:30分开新氢机反应系统升压,至8日上午10点,反应系统升压至12.0MPa,,反应器入口温度170,10:45分启动高压泵,引入低氮油,14:00注入DMDS,再次予硫化开工; 由于受到循环氢加热炉的限制,经与UOP商量,决定精制、裂化均以29
12、0为高温硫化的最高温度,以床层无温升、冷高分界面不再上升为予硫化结束条件,至10日凌晨6:00点,催化剂予硫化结束。 本次催化剂予硫化,受到装置设备故障的影响,造成低温、高温两个硫化阶段分开进行,用时12天,DMDS使用90t,为理论使用量的2倍; 由于UOP设计注硫采用计量泵标定后按泵量计量,实际计量泵行程随着泵的运行出现松动,计量不准。综上,造成催化剂上硫率未能计算,对予硫化的效果未能评价。,独山子石化,2.6 切换VGO 予硫化在290阶段,裂化床层开始出现反应,反应分馏循环的低氮油逐步减少,重新外引部分低氮油,控制精制段入口温度290,裂化段入口280,且裂化各床层入口呈3递减控制。按
13、照UOP要求,切换VGO需在4h完成,按10t/次、每次间隔20min的速度逐步完成VGO与低氮油的切换,在切换过程维持精制、裂化温度稳定。 10日凌晨6:45分开始切换VGO, 至10:45分完毕,反应进料120t/h,在此进料条件下,全面调整操作,至11日晚23:30分,轻石、重石、轻柴、重柴、尾油等产品陆续合格进罐。 9月17掺炼CGO,由于CGO性质中氮含量在5000ppm以上,按照设计要求,混合进料的氮含量控制在1080ppm,控制掺炼比13%。,独山子石化,三、装置主要操作条件 产品性质分析,独山子石化,开工运行1个月后,10月18-20日进行的装置符合性标定来分析,2个月后,11
14、月20日装置进行了设计负荷标定,从标定分析,装置总体运行较好。 3.1 从混合进料性质分析,由于CGO氮含量偏高,按照设计混合进料氮含量为依据,控制掺炼CGO比13%,远低于30%的设计值,进料性质中硫含量、残碳、金属镍、钒、铁、硅均低于设计值。氮含量和氢含量与设计进料大致相同。设计进料中没有钠,但实际钠含量为1.18wppm,相对较高,若带入1-3%的钠,则催化剂失活50%;若催化剂上钠含量超过0.25%,则催化剂不能再生,所以要注意原料中钠含量的控制。,独山子石化,原料性质,独山子石化,3.2 从产品性质分析,重石脑油芳烃潜含量54.94% ,是优质的重整料,但硫含量达到4g/g,必须先进
15、预加氢;轻柴油与设计相比,冰点达到-42,烟点28mm,都略高于设计值;十六烷值48.6,略低于设计,但仍然是优质的调和低凝柴油的组分;重柴油与设计相比,十六烷值高于设计值,达到71.8,芳烃含量1.5,凝点+8,是很好的柴油调油组分;尾油与设计相比,硫含量很低、BMCI值3.31,是优质的乙烯裂解原料,很好地保障了百万吨乙烯所需的原料供应。,独山子石化,主要产品性质,独山子石化,3.3 产品分布充分体现了无定型催化剂的特性,表现了很好的中油选择性。在首次符合性标定中,操作转化率72%的条件下,目的产品柴油和尾油的收率之和仍然高于设计数据,轻石脑油与液化气收率明显低于设计数据,造成脱丁烷塔操作
16、与设计偏差很大;12月20日的设计负荷标定中,脱丁烷塔进料达到合计负荷的60%,脱丁烷塔运行平稳;总体装置产品分布和收率达到设计要求。,独山子石化,产品分布,注:洛阳院依据UOP工艺包设计数据,转化率为70% 实际数据为10月17-19日标定数据,转化率72,独山子石化,3.4 加热炉负荷不足。开工过程加热炉负荷严重不足,影响反应升温速度,延缓了反应开工时间;正常生产加热炉进出口温差设计可达98,实际生产80,通过核算,在炉膛温度800条件下,燃料气燃烧放热7.57MW,循环氢吸收热5.14 MW,燃料气的有效热效率68%。循环氢量已达到设计负荷,但燃料燃烧热没有被循环氢有效吸收。,独山子石化
17、,3.5精制与裂化床层温度控制问题。 开工后,无定形催化剂的特性表现明显,在所需的转化率下,裂化初始温度较高。 按照UOP的操作要求,裂化按床层出口等温控制,裂化各床层的入口温度和平均温度实际都呈温升控制,以10月18日为例,入口温度分别为:381、386.3、392.2,床层平均温度为390.9、393.1、395.5,而床层温升分别为18.6、14.6、8,三床温度最低然而温升却最高,由此分析应当是部分精制反应在裂化床层发生,从而造成温升较大;由于裂化催化剂为无定形催化剂,本身具有良好的抗氮性,对氮中毒不敏感,而没有表现为催化剂活性的抑制;裂化床层呈温升控制,五床的催化剂积炭的倾向很大,实
18、际表现为活性的衰减很快。UOP坚持认为床层出口等温控制方式是最好的控制方案,有利于装置长周期运行。,独山子石化,3.6 化学氢耗略高于设计值。装置刚开工,在未掺炼CGO时,由于原料性质较好,氢耗在设计范围;但掺炼CGO后,原料性质变差,反应温度提温很快,化学氢耗上升较多。 3.7 床层压降稳定、径向温差略高。虽然床层采用了密相装填技术,但开工后一床压降和总床层压降分别为166KPa和528KPa;掺炼CGO后,压降略有上升,达到196KPa和528KPa;在设计负荷条件下,在200KPa和659KPa,基本保持稳定。 床层各支径向温差在循环氢环境下,全部3;但从进低氮油开始,各床层出口径向温差
19、最高达到10,随着VGO进料和装置负荷的调整,目前保持在在5-7,初步判断即使反应进料保证在设计进料的50%以上,但床层直径4000mm,仍然存在一定程度的物料偏流。,独山子石化,四、试车过程问题分析,独山子石化,4.1 仪表联锁误报,造车装置紧急停工 在装置设计上,UOP设计裂化床层温度、反应器表面热电偶共162支一取一参与装置紧急停工联锁,UOP仪表设计为一旦温度失灵,温度指示跑低点,避免造成装置停工,而且,UOP坚持认为选择可靠的仪表后,能够避免仪表失灵对装置的影响。 8月22日在高压气密阶段,凌晨4:00点裂化第三床层出口中间热偶TI1053突然跳越,最高达到551,装置2.1MPa/
20、min紧急泄压打开,装置紧急停工。 9月1日20:22分裂化第四床层一支多点热偶TI1084突然跳越,最高达到519,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工,使催化剂予硫化工作推迟1天。 原因:仪表检查接线无问题,两次原因均是温度变送器损坏,更换后正常。,独山子石化,4.2 高压设备出口管线震动 在装置高压气密过程,耗时48天,主要解决新氢机出口管线震动和高压注水泵出口管线震动问题;分别通过增加支撑、管线调整等方式基本解决了管线震动问题。 4.3 循环机干气密封故障 循环机采用德国John Grane干气密封系统,设计流程使用除湿除雾器保证干气不带凝液,2009年9月4日,装置开工
21、进行到高温硫化阶段,低压端漏气压力突然升高,达到0.8MPa,机组停机,装置紧急泄压,拆检发现低压端密封动环损坏;更换密封。随后,主密封气增加伴热措施,防止干气不干。,独山子石化,4.4 分馏塔柴油抽出管线泄露 2009年9月12日凌晨,操作人员巡检发现柴油抽出侧线泄露,装置降温降量循环,经检查,发现施工时固定管线的临时支撑焊透管线且在施工完毕后未割除,随着管线升温膨胀后将管线拉裂,产生裂纹,属施工不规范问题;处理7h后,装置恢复生产,独山子石化,五、开工体会,独山子石化,通过本次开工,深切感受到对引进的工艺包,在开工前必须吃透操作理念、掌握控制方法。同时,也感受到UOP工艺包具有的独到特点: 5.1 高压容器现场液面指示不适用玻璃板液面计,全部使用磁翻板。UOP建议:在压力超过7.0MPa的工作条件,就不能再使用玻璃板。 5.2 设置管道安全阀。UOP坚持只要管线上设置了自动控制阀或手阀,则该阀门之前的管线上必须设置安全阀,防止误操作,造成管线或设备超
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