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文档简介
1、冲砂洗井工艺及应用效果探讨,大路沟作业区 2017.03,前 言 随着油藏的持续开发,油井出砂、井筒腐蚀及结垢等问题日益严重,生产过程中油井出砂、铁锈及垢片落入井底,造成井筒变差,导致卡泵、漏失井增多,严重影响修井频次及采油时率。 本文结合大路沟作业区油井出砂、井筒脏等问题,实施了冲砂洗井,并总结了治理效果,提出了下步治理建议。,汇报内容,实施背景,一,冲砂洗井工艺特点,二,选井依据及现场应用,三,取得的认识及下步建议,四,一、出砂井数逐年增加,随着油田开采程度的逐渐加深,出砂现象越来越严重,出砂油井不断增加,目前已经严重影响正常生产,并且在出砂油井数量、出砂程度两个方面均呈现上升趋势,冲砂洗
2、井是保障出砂油井正常生产的重要举措。,近三年出砂井数对比图,二、高含水井井筒状况复杂,大路沟作业区开井254口, 其中含水在50%以下32口、50%-60%的有26口、60%-70%的有18口、70%以上的有178口;腐蚀严重井72口、结垢严重井34口;从以上数据可以看出,高含水井占有较大的比例。,不同原油含水所占的油井数,70%,腐蚀、结垢严重井所占比例,三、井筒环境变差,高含水油井存在井筒腐蚀、结垢问题,在长期开发过程中会有大量垢片、铁锈等介质落入井底,造成井筒环境变差。,路35-15泄油器油泥堵实,路25-70球座、泄油器油泥堵实,路34-37泵卡死,路33-37泵筒被垢堵实,四、结垢导
3、致的卡泵、固漏井呈上升趋势,2016年维护性作业同比下降,但泵故障持续上升,由2014年3559井次,垢卡由2939井次;井筒结垢日益严重是导致固定凡尔漏失、垢卡的主要原因,其中结垢导致固定凡尔漏失井占泵故障井70%,需加强治理。,近三年泵故障作业情况对比,近三年垢卡作业情况对比,汇报内容,实施背景,一,冲砂洗井工艺特点,二,选井依据及现场应用,三,取得的认识及下步建议,四,一、冲砂洗井工艺技术原理,1、冲砂的原理:用泵车向井内泵入高速流动的液体将井内的砂子冲散,并利用液体循环上返的携带能力,将冲散的砂子带到地面的工艺方法。 2、探砂面:用冲砂管柱探砂面,遇阻后,负荷下降20-30KN,连续探
4、3次,深度一致,确定砂面位置,通过砂面位置计算出可能的砂柱高度。,3、冲砂方式的选择:1)正冲砂:冲砂工作液从油管进入,沿冲砂管向下流动,在流出冲砂管口时以较高的流速冲散井底沉砂,冲散的砂子与冲砂工作液混合后,沿冲砂管与套管环形空间返至地面。 2)反冲砂:冲砂液由套管和冲砂管的环形空间进入,冲起并携带泥砂沿冲砂管上返到地面。,3)正反冲砂:就是用正冲的方式冲散砂堵,使其呈悬浮状态。然后,快速改为反冲,将泥砂带到地面。这样,就可以提高冲砂效率。正反冲砂时,必须在地面安装总机关,以便使倒换冲砂流程方便、迅速。,冲砂流程示意图,冲砂方式优缺点对比,4、洗井水力计算: 为保证将井底脏物带出地面的水力条
5、件是: Vt2Vd-(1) 式中Vt为洗井液返回地面上升速度,Vd为井底脏物在静止洗井液中的自由下沉速度,由地面试验测得。 由(1)式得,保证脏物返回地面最小速度:Vmin=2Vd-(2) 洗井时所需的最低流量:Qmin=AFVmin - (3) 式中AF洗井液上返过流面积。 在洗井管柱尺寸一定情况下,上返过流面积为0.017m2,井底脏物返回地面最小速度0.4m/s;由(3)可计算地面泵最小流量Qmin为25m3/h。 脏物从井底上升地面所需时间: t=H/(Vt- Vd)- (4)式中H为冲洗深度。我们选1200m洗井深度,可计算出脏物从井底上升地面所需时间48min;,5、冲砂液选择:冲
6、砂液是施工的主要工作介质,对它的要求是: 1)有一定的粘度,以保证良好的冲砂和携砂能力; 2)有一定的密度来压井,防止冲砂过程中发生井喷; 3)与油层配伍性好,不损害油层,性能稳定; 4)来源广,价格便宜。 能做冲砂液的液体有钻井液、原油或成品油、水、乳化液、气化液等,最常用的是清水、活性水和无机盐水。,6、活性剂选择:表面活性剂溶于水易形成泡沫溶液,由于泡沫是气液分散系统, 密度低, 重量小, 压力非常小, 且泡沫有一定的粘滞性, 可连续流动,对水、油、砂粒有携带作用,目前使用的长庆化工生产的8068活性剂。,7、施工工艺步骤 : 1)将冲砂斜尖接在下井第一根油管底部,下入井内。下油管5根后
7、,在井口装好自封封井器。 2)当冲砂斜尖下至距油层上界30米时,下放速度应小于1.2m/min,以悬重下降1020KN时为遇砂面,连探三次,连探三次的平均深度为砂面深度。 3)将单流阀接在井口油管上。 4)将冲砂弯头及水龙带连接在欲下井油管第一根上,并吊起与井内油管连接好。 5)接好冲砂施工管线后,循环洗井,观察水泥车压力表及排量变化情况,返出正常后缓慢加深管柱,同时用水泥车向井内泵入冲砂液。如有进尺则以0.5m/min的速度缓慢均匀加深管柱。,6)当一根油管冲完后,为了防止在接单根时砂子下沉造成卡管柱,要循环洗井15min以上,同时把由壬和活动弯头用管钳上在欲下井的油管单根上。水泥车停泵后,
8、接好单根,开泵继续循环加深冲砂。 7)按上述要求重复接单根冲砂,连续加深5根油管后,必须循环洗井一周以上。 8)冲砂至人工井底或设计要求深度后,要充分循环洗井,替入净液为井筒容积的1.21.5倍,当出口含砂量小于0.2时,停泵4小时以上探砂面,砂面上升不超过井深的0.2%。上起冲砂管柱,结束冲砂作业。 9)起出洗井管柱,下泵生产。,油层,注冲砂液,下洗井管柱探砂面,油层,人工井底,悬浮物运移,汇报内容,实施背景,一,冲砂洗井工艺特点,二,选井依据及现场应用,三,取得的认识及下步建议,四,一、冲砂洗井现场运用-针对不同井况所采用的冲砂洗井方式:,(1)严重漏失井,使用正冲砂洗井方式,我们采用泵车
9、低排量将砂子冲到油层中,冲砂完成后,等4小时复探砂面,防止砂子回落。 (2)出砂严重井,砂埋油层及射孔段井,使用反冲砂洗井方式,大排量将油、套环形空间内的砂子带出。 (3)腐蚀、结垢井,使用正反冲砂洗井方式,正冲砂开盖,反冲砂带出井筒内赃物,最后井筒内注水缓蚀剂、阻垢剂延缓套管腐蚀及结垢,延长油井免修期。 (4)压裂井施工后要反冲砂洗井方式将井内的压裂砂冲出,由于压裂砂比重大。沉降速度快,在冲砂洗井时要使用大排量洗井将井内压裂砂全部冲出。,2016年冲砂洗井35井次,有效33井次,取得的效果:、延长了油井免修期,平均检泵周期由152d246d,、高频上修井年检泵频次由2.2次/年1.4次/年,
10、、产降井恢复产能3口,日产油2.1t3.4t/d,累计增油384t。,二、冲砂洗井取得的效果,冲砂洗井效果对比,单井日产油 (t),综合含水 (%),日增油 (t),1.2,1.4,79.6,78.2,0.2,全年增油 (t),检泵周期 (d),384,152,4.7,4.9,单井日产液 (t),246,2.2,1.4,检泵频次 (次/年),(1)典型井分析/产降井,路34-20井2016年6月日产液由10.61m38.66m3,日产油4.42t3.58t,含水42.4%42.6%,实施检泵。 2016年6月检泵时,斜尖探砂面至1474.68米遇阻,上射孔段1477-1482米,人工井底152
11、6.8米,油井出砂,掩埋射孔段,实施冲砂洗井。,路34-20单井生产曲线,大路沟三区路34-20井产量下降井,2016.6月冲砂洗井,典型井功图对比,路34-20冲砂洗井前后功图变化,正常功图,洗井前功图,洗后生产功图,10,40,30,20,载荷(KN),1,3,2,0,1,3,2,1,3,2,位移(m),路34-20洗井排量变化曲线,路34-20洗井压力变化曲线,洗井参数:临井地层压力9.39MPa,洗井时压力控制3MPa ,用水泥车向井内大排量供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,效果:2016年6月冲砂洗井后,、产量恢复正常,日常液8.66m311
12、.25m3,日产油3.58t4.26t。、2017年2月杆断检泵探砂面至人工井底,洗井效果较好。,大路沟三区路38-19产量下降井,路38-19井日产液18.55m3,日产油2.39t,含水83.8%,通过数字化功图监控,功图显示有砂卡,实施检泵。 2016年4月检泵时,活塞内泥砂较多,球座内油泥多,斜尖探砂面至1548.2米遇阻,上射孔段1559-1563米,人工井底1619.5米,油井出砂,掩埋射孔段,实施斜尖冲砂洗井。,正常生产功图,砂卡功图,冲砂洗井后功图,洗井参数:地层压力保持水平区域(100-120%),原始地层压力8.49MPa,洗井时压力控制3.5MPa ,用水泥车向井内大排量
13、供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,路38-19洗井排量变化曲线,路38-19洗井压力变化曲线,效果:2016年4月冲砂洗井后,日产油1.97t2.60t,日增油0.63t,累计增油116.2t。,盘古梁东区路102-110井固漏检泵频繁,(2)典型井分析/固漏井,路102-110井日产液4.34m3,日产油2.16t,含水41.5%,该井结垢严重,导致固漏、卡泵频繁,2015年固漏检泵2次、卡泵检泵1次。2015年8月实施冲砂洗井,检泵周期由41天153天。 2016年2月检泵时,活塞内泥砂较多,球座内油泥多,结垢严重,斜尖探砂面至1848.2米遇阻,
14、通井至1788.5米遇阻,射孔段1847-1852米,人工井底1944.55米,实施磨钻冲砂洗井。,2015-2016年上修原因统计表,路102-110洗井排量变化曲线,路102-110洗井压力变化曲线,洗井参数:临井地层压力11.15MPa,洗井时压力控制4MPa ,用水泥车向井内大排量供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,效果:、2015年8月实施冲砂洗井后,检泵周期由41天153天,、2016年2月磨钻冲砂洗井,检泵周期已达360天,截止目前未检泵,洗井效果较好。,大路沟四区路14-41井固漏检泵频繁,路14-41井日产液4.94m3,日产油0.29
15、t,含水93.3%,该井结垢严重,导致固漏频繁,2016年固漏检泵3次,2016年4月实施冲砂洗井,2016年9月固漏检泵,历史检泵周期150天左右。 2016年11月检泵时,泵筒内泥砂堵实,活塞内泥砂多,泵上第一根油管泥砂、垢堵实,通井至1286米遇阻,射孔段1314-1318米,人工井底1366米,实施磨钻冲砂洗井。,2016年上修原因统计表,典型井功图对比,路14-41冲砂洗井前后功图变化,洗井前固漏功图,洗井后功图,正常生产功图,10,40,30,20,载荷(KN),1,3,2,0,1,3,2,1,3,2,位移(m),洗井参数:临井地层压力6.18MPa,洗井时压力控制3MPa ,用水
16、泥车向井内大排量供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,路14-41洗井排量变化曲线,路14-41洗井压力变化曲线,效果:2016年11月实施磨钻冲砂洗井后,完井时尾管添加125L阻垢剂,加药量5L15L。截止目前未上修,效果待进一步观察。,(3)典型井分析/卡泵井,大路沟三区路35-35井卡泵检泵频繁,路35-35井日产液8.02m3,日产油1.05t,含水84.9%,2012年11月投产井,该井结垢严重,导致卡泵频繁,2016年卡泵检泵2次,固漏检泵1次,2016年10月实施磨钻冲砂洗井。 2016年10月检泵时,球座内泥砂、垢渣堵实,通井至1367米遇
17、阻,射孔段1482-1486米,人工井底1514米,实施磨钻冲砂洗井。,2016年上修原因统计表,典型井功图对比,路35-35冲砂洗井前后功图变化,路35-35洗井排量变化曲线,路35-35洗井压力变化曲线,洗井参数:临井地层压力7.90MPa,洗井时压力控制3MPa ,用水泥车向井内大排量供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,效果:2016年10月磨钻冲砂洗井后,2016年11月活动解卡一次,截止目前未检泵。,大路沟四区于63-68井卡泵检泵频繁,于63-68井日产液4.21m3,日产油0.96t,含水73.9%,该井结垢严重,导致卡泵频繁,2016年卡
18、泵检泵4次,2016年11月实施磨钻冲砂洗井。 2016年11月检泵时,球座、泵筒内垢较多,通井至1372米遇阻,射孔段1375-1377米,人工井底1407米,实施磨钻冲砂洗井。,2016年上修原因统计表,于63-68洗井排量变化曲线,于63-68洗井压力变化曲线,洗井参数:地层压力10.08MPa,洗井时压力控制3.5MPa ,用水泥车向井内大排量供水,排量30m3/h,并控制套管闸门,观察出口水质变化,以保证冲洗效果。,效果:2016年11月磨钻冲砂洗井后,截止目前未上修。,同时,频繁作业以及井筒加药造成套管内壁黏附许多附着物,容易落井引起井筒环境变差。从液面测量波形中反应出液面波形不平
19、整、杂波多,说明油井井筒较脏,该类油井在我区共有52口,占总油井数的20%。举例验证如下:,于63-68井示功图对比,于63-68井液面测量曲线对比,2016年11月上旬功图解释:垢卡严重,2016年12月上旬功图解释:正常,于63-68冲砂洗井前后功图变化,汇报内容,实施背景,一,冲砂洗井工艺特点,二,选井依据及现场应用,三,取得的认识及下步建议,四,1,2,3,频繁作业井,井筒腐蚀、结垢严重,井筒加药造成套管内壁黏附许多附着物,容易落井引起井筒环境变差,上修过程中加强管理,避免杂物落井,正常生产过程中,特别低洼井场延长套管头,防雨季泥沙进入套管,此类井井筒较脏,冲砂洗井困难,有时不能完全洗出井底脏物。,出砂严重,砂埋射孔段油井,跟踪好油井资料录取(单量、含水、液面变化),加强油井工况监控,及时发现实施冲砂洗井,确保油井
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