(绵阳2井)重点探井事故分析.ppt_第1页
(绵阳2井)重点探井事故分析.ppt_第2页
(绵阳2井)重点探井事故分析.ppt_第3页
(绵阳2井)重点探井事故分析.ppt_第4页
(绵阳2井)重点探井事故分析.ppt_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、绵阳2井溢流事件,一、基本情况 二、发生经过 三、处理经过 四、原因分析 五、教训及防范措施 六、时间损失 七、责任划分,绵阳2井溢流事件,一、基本情况,构造位置:川西坳陷梓潼凹陷永兴高点 目的层位:以上须四TX41、TX47、TX410砂组为主要目的层,兼探上须五段自流井组 主要邻井:绵阳1、潼深1、川33、丰谷22 开钻日期:2013.10.18 完钻日期:2014.2.17 主要复杂情况:二开溢流事件,绵阳2井 井场,绵阳2井溢流事件,借鉴绵阳1井成功经验,在蓬莱镇组中上部设立一个必封点,采用二开制井身结构,设计参数,绵阳2井溢流事件,井 深:3944.31m 钻达层位:须四 钻头程序:

2、444.582m+311.21502m+215.93944.31m 套管程序:339.778.98m+311.21501.2m+177.8(未下) 钻具组合:215.9mmPDC钻头+螺杆+回压凡尔+变扣接头+165.1mm钻铤 12根+变扣接头+127mm加重钻杆18根+127mm柔性短节+随钻震击器+127mm加重钻杆+旁通阀+127mm钻杆(总长3910.96m) 井口装置:2FZ35-70(下半封+全封)+FZ35-70(剪切)+FH35-70(环形) 钻井液密度:2.25g/cm3(设计最高2.10g/cm3),钻井情况,绵阳2井溢流事件,2014年1月16日3:28钻进至井深394

3、4.1m发生井漏(钻井液密度2.25g/cm3、立压25.2MPa24.3 MPa;出口流量21L/s16 L/s)。3:30当班人员发现井漏。 3:32停泵,钻头提离井底,观察。 3:35-3:44降排量循环观察,测漏速,理论计算漏速59m3/h。 3:52-3:59 倒浆(2#罐4#罐) 3:59-4:36停泵,配堵漏浆17m3(6#罐),密度2.25g/cm3 。期间4:13-4:20提钻1柱 4:36-4:43开2#泵测漏速,理论计算漏速54m3/h。,二、发生经过,绵阳2井溢流事件,4:43-5:02停泵,做堵漏准备。 5:02-5:14注堵漏浆12m3(密度2.35g/cm3,浓度

4、10%),此间6#罐参与循环,注浆过程井内有漏失,池总体积,减少3.43m3。 5:14-5:32停泵,替浆准备。池总体积上涨2.67m3,扣除过浆槽回流影响1.1m3,实际上涨1.57 m3,已发生溢流,但未能发现。 5:33-6:04 替浆36m3(密度2.25 g/cm3),此间6#罐参与循环,分析堵漏浆未替到漏层前,井内应有漏失。但期间池体积不降反增加0.9m3,溢流进一步扩大,仍未被发现。,绵阳2井溢流事件,6:04-6:18卸方钻杆,准备提钻8柱关井挤堵。池体积继续上涨3m3,扣除回流影响1.1m3,实际上涨1.9m3。录井实时曲线显示井口有间断流,发出异常预报。 6:18-6:2

5、1卸开方钻杆后,钻杆内即有少量泥浆外溢,现场判断为堵漏重浆进入环空产生压差(0.35MPa)所致,未引起重视。继续上提钻具至第2个单根出转盘面,发现钻杆水眼返浆加大,明显异常,下放钻具至转盘。期间钻杆内溢出的泥浆洒落到司钻操作室顶棚及前方视窗玻璃上,司钻视线严重受阻。期间池体积继续上涨1.6m3。 6:21-6:32抢接回压凡尔:第1次抢接,对上了扣,但引扣过少(想利用液压大钳快速紧扣),但在准备用液压大钳紧扣过程中回压凡尔被冲开。第2次抢接回压凡尔,靠人力已无法对扣。抢接方钻杆:无法对上扣,即使对正也被冲开。方钻杆抢接也失败。期间池体积继续上涨3.6m3,钻杆由冒浆转为严重涌浆。 由于井口见

6、天然气,有起火危险,井队钻井工程师唐兵请示井队长郑广峰后实施关井操作(关剪切,关全封),控制井口(6:32)。,绵阳2井溢流事件,绵阳2井 井口装置图,剪断钻具断口,FZ35-70剪切闸板,钻具断口,绵阳2井溢流事件,(一)平推压井 14:00开始进行平推压井作业。 14:00-14:30井口泄压,点火放喷,将井口压力从21MPa降至13MPa。 14:30-18:28平推压井。共计泵入泥浆180m3(密度2.40g/cm3的泥浆50 m3+密度2.28g/cm3的泥浆130m3)。压裂车泵注排量0.67-1m3/min,施工压力最高24.1MPa。 18:28-18:55关井观察,套压由21

7、 MPa降至16MPa。 处理效果:通过平推压井,将环空气侵泥浆进行了置换,有效降低了井口压力 (21 MPa16MPa),井内情况得到有效控制,解除应急状态。,三、处理经过,绵阳2井溢流事件,(二)后续处理简况 因平推法不能将被剪断钻具内气浸泥浆进行有效顶替,因此尚有气顶压力。后通过多次泄气顶压力,同时挤入泥浆,逐渐建立浆柱,1月19日8:00,通过压井管汇全开节流阀,静停观察时间1:14,井口压力降为0,出口管有少量泥浆返出,之后断流,满足开井条件。 11:27开井,下入倒扣工具:母锥+反丝钻杆。探到鱼顶后,造扣未成功。分析鱼头贴边,母锥无法抓住鱼头。提钻,改进母锥(加工引鞋)。 为确保下

8、步作业安全,13:09-13:34再次关井泵入2.35g/cm3的压井泥浆20 m3。 13:53再次开井,再次下入倒扣工具。探鱼头,造扣成功。14:42倒扣成功,提钻,捞出鱼顶钻杆短节(剪断)。 16:14下入正丝对扣钻具组合,对扣成功,紧扣。分段紧扣过程中,扭矩消失(落鱼松动)。上提钻具至125t(原悬重110t),提动落鱼。 17:15开泵,建立循环。之后转入正常脱气、排后效处理。,绵阳2井溢流事件,改进的反扣母锥,捞获的钻具,反丝母锥,绵阳2井溢流事件,1.溢流发现不及时,是导致本次井控事件的主要原因。 5:14-5:32替浆准备期间。池总体积:44.6247.29m3,涨2.67m3

9、,扣除泥浆回流影响1.1 m3,池体积上涨 1.57m3,已开始溢流。 替浆过程溢流进一步加大。5:33-5:52(19min)采用“2#罐+4#罐+6#罐”替浆,池体积47.2940.59m3,平均漏速0.3526m3/min。5:52-6:04(12min)采用“2#罐+4#罐”替浆(6#罐闸门关闭),此间循环罐(2#罐+4#罐)池体积不降反升(28.8m329.7m3),增加0.9m3。(堵漏浆未到井底前,考虑井漏影响,溢流量至少达到2.4m3) 替浆结束,卸方钻杆,准备提钻8柱关井挤堵,井口有间断流(录井曲线反映)。(泥浆池体积变化:29.7m332.7m3,涨1.9m3。 从替浆准备

10、(5:14)至卸开方钻杆(6:18)长达62分钟时间内,液面累计上涨4.37m3 ,由于当时井内工况复杂,溢流监测人员未及时发现溢流。,四、原因分析,直接原因,绵阳2井溢流事件,2.井内回压凡尔失效,是溢流处置复杂化的关键原因。 因回压凡尔失效,钻具水眼泥浆喷势较大,抢接回压凡尔、方钻杆均未成功,被迫关剪切、全封控制井口,失去正循环条件,致后续压井处置难度增大。 经现场调查,事发钻具组合中安装了回压凡尔,为第2趟入井(取心作业后新换),入井前检查工况正常(箭形阀按压后回弹),使用时间共计38h。满足严格的川东北规范要求。从井队提供的供货清单查证,该回压凡尔供货厂家为四川开源(泸州),密封检测(

11、出厂检测)报告出具时间2013年2月4日,探伤检测报告出具时间2013年11月28日(检测地点为广钻元坝项目部),到场时间为2013年11月30日。 回压凡尔失效原因:箭形阀件被胶皮卡住,阀件始终处于开位。,绵阳2井溢流事件,绵阳2井溢流事件,1.对裂缝性气层、喷漏同存情况下的井控风险和复杂性认识不足。 发生井漏后初始阶段,现场进行了循环观察、测漏速,但停泵后井口液面不降,也无溢流。表面的压力平衡未能引起现场的警惕,实际上地层流体自井漏发生时已开始进入井筒(置换+气侵)。 现场工作人员忙于处理地面配浆+倒罐等复杂工序,未能及时对液面监测数据变化进行分析,未能第一时间发现溢流。 2.回压凡尔抢接

12、未成功,是导致该井井控复杂化的重要原因。 在抢接回压凡尔过程中,第一次抢接对上了扣,但引扣较少(当班人员口述:约1-2扣),想利用液压大钳快速上扣,但在准备用液压大钳紧扣过程中回压凡尔被冲开,再次对扣已无法对正,丧失宝贵机会。 从当班人员讲述情况看,第1次抢接回压凡尔是完全有条件的,关键是引扣太少,没有人工上扣到上不动为止。,间接原因,绵阳2井溢流事件,3.井队骨干人员从业时间短,经验不足,应急处置能力差。 井队长提任时间不到1年。当班值班干部为井队助理技术员,2011年毕业,参加工作仅2年,施工经验不足,不具备重点井目的层钻进值班资格。当班司钻2010年参加工作,任司钻时间1年不到。当班副司

13、钻2011年参加工作,任副司钻时间仅半年。此外,班组人员普遍年轻,平均年龄仅20出头,工作时间短,经历经验都非常欠缺,在溢流应急处置过程中非常紧张,不知所措。,绵阳2井溢流事件,1.强化井控风险意识 教训:该井从替浆准备至抢接回压凡尔长达1小时,液面累计上涨4.37m3,多岗位监测人员均未及时发现溢流。暴露了现场对井控安全风险认识不足,致使一起简单的井漏溢流事件复杂化。 防患措施:进一步强化全员、全过程的井控意思,尤其是井漏工况时,应高度警惕,全员应意识到存在“又漏转喷”的井控风险。,五、教训及防范措施,绵阳2井溢流事件,2.强化溢流监测工作,特别是复杂井况下的溢流“早发现” 教训:从本井溢流

14、监测工作实际情况来看,现场安排有专人进行液面监测,但在面对喷漏同存复杂井况以及地面转浆、配浆、倒罐的复杂工序条件下,溢流监测形同虚设,未起到有效监测溢流的作用。 防患措施:加强液面坐岗人员井控技能培训,确保坐岗工作有效性,要切实弄清楚液面数据变化原因,特别要注意区分转浆、配浆、倒罐等工序对液面的影响,确保液面增减得到及时发现,并正确汇报。,五、教训及防范措施,绵阳2井溢流事件,3. 在处理井内复杂情况时,应注意浆柱压力的平衡,杜绝出现浆液倒灌等情况,避免对溢流判断的干扰 教训:本井钻井钻具组合中带有螺杆,为避免出现堵漏作业时堵塞螺杆的问题,井队将堵漏浆全部替出了钻具水眼,这是正常的堵漏作业程序

15、。卸开方钻杆涌浆,井队误认为是压差作用下的正常泥浆倒灌,而未能意识到井内溢流,错失了先期处置的时机。 防患措施:强化技术管理及现场指导工作,进行堵漏等作业时,尽可能采用相同密度的浆体,或替浆时达到内外平衡,避免出现内外压差。,五、教训及防范措施,绵阳2井溢流事件,4.强化入井井控工具的优选和检查,确保工作可靠 教训:本井按设计和井控规范的要求,钻具组合中配有回压阀,现场检查该回压阀有出厂检验合格证,入井循环、钻进时间仅为38h,未超过使用及检测规范要求,但却在关键时候失效。起钻检查发现回压阀被橡胶条堵塞,导致不能正常工作。 防患措施:一是加强对供应商产品质量的把控,优选使用时间长,可靠性强的工

16、具。二是规范内防喷工具的强制检测、保养检查,确保入井工具状态良好。三是强化可能导致内防喷工具失效的其它工作把关。四是为进一步提高钻具防倒流控制能力,下步论证在主要油气井段使用2个回压阀的可行性。,五、教训及防范措施,绵阳2井溢流事件,5.加强应急演练,提高抢接工作成功率,确保在关键时候控制井口 教训:本井发生钻具内溢流后,井队进行了抢接回压阀、方钻杆作业,但由于涌势较大,没有抢接成功。因未能在溢流初期成功控制井口,从而导致溢流进一步恶化,井涌进一步加剧。 防患措施:一是施工方应加强防喷演习和应急演练,避免“演习当做演戏”,确保演练效果,尽可能做到演练和实战结果一致。二是分析抢接回压阀失败的原因,处于顶开状态时回压阀流动阻力仍然较大

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论