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文档简介
1、78M高空悬挑结构模板支撑及外脚手施工平台的研制与应用,扬州曙光电缆项目部QC小组,发布人:孔祥峰,目 录,工程概况 QC小组简介 选择课题 设定课题目标 提出方案,确定最佳方案 问题假想预测,确定对策 对策实施 总体效果检查 总结及巩固措施 下一步打算,一、工程概况,扬州曙光电缆750KV超高压交联电缆及配套项目曙光电缆1号生产厂房位于扬州北郊菱塘填,由1a立塔和1b生产车间组成,总建筑面积为31358 M2(其中地下建筑面积为369 M2)。1a立塔长20.5M,宽18M,地下一层,地上十六层,全现浇剪力墙结构,层高最高为10M,其余为68M,建筑总高度达114.18M;1b生产车间东西长
2、252.6M,南北宽96M,为单层厂房,现浇排架结构,钢结构屋盖。 其中1a立塔从第12层中间+80.500M处(12层楼面标高为+78.000M)开始向四周悬挑扩大平面,最,大挑出长度为3.4M,在建筑物东北和西南角楼面标高处挑出长度为1.6m,东南和西北角楼面标高处挑出长度为2.4m,东南和西北角楼层中间标高处挑出长度为3.4m,结构挑梁尺寸为0.35m0.7m、0.3m0.6m、0.25m0.6m等,板厚120mm。,12层以下平面图,12层以上平面图,二、QC小组简介,扬州曙光电缆750KV超高压交联电缆及配套项目曙光电缆1号生产厂房工程QC小组,成立于2008年3月25日,属创新型,
3、主要由总工程师,项目经理、技术负责人及高级技工组成,全体成员平均接受QC教育24课时,掌握了QC基本理论,施工技术管理强,人员搭配合理,小组简介如表2-1:,表2-1 QC小组成员简介表,三、选择课题,(一)问题的提出 结构从+80.500M标高处向四周挑出,挑出的位置及尺寸多变,结构较为复杂,挑出长度较大,最大达到3.4M,安全施工面临严峻考验,质量要求严格,工期紧迫,本公司在此方面无类似工程可以借鉴。 若使用传统模板支撑体系和外脚手体系存在以下问题: 1、3.4M悬挑结构在+87.000M高空,若用落地支撑排 架,工程量大,钢管、扣件和人工投入大,不仅增加成本,而且严重影响工期。 2、地基
4、需作处理,增加成本。 3、由于结构挑出最大达3.4M,普通悬挑脚手架对悬挑梁要求太高,安全隐患较多。,(二)课题确定 由此可见,采用悬挑施工平台较为适合。另外,模板支撑用施工平台与脚手架用施工平台在高空没有空间独立设置,因此,传统模板支撑体系和脚手架体系无法满足要求,项目部需创建新型的体系来替代。本次QC小组活动的课题为:,78M高空悬挑结构模板支撑及外脚手施工平台的研制与应用,四、设定课题目标,(一)目标,扬州曙光电缆750KV超高压交联电缆及配套项目曙光电缆1a立塔工程高空悬挑结构模板支撑和外脚手架施工平台稳定、安全。,1、悬挑端下挠不超过19mm(L/500); 2、支撑体系的制作、安装
5、工期满足施工要求,确保主体结构施工进度。,(二)目标值,(三)目标可行性论证,综合以上情况,经过客观分析,本小组一致认为,目标及目标值完全能够实现。,五、提出方案,确定最佳方案,(一)方案的提出 在塔楼结构施工之初,围绕课题,小组成员通过“头脑风暴法”集思广益对其高支撑模板方案及外脚手架体系进行讨论,提出方案的共同特点是,在高空制作一操作平台,模板支撑体系和外脚手架体系均落在同一平台上,实际即对操作平台的设计与制作进行讨论,归纳整理后形成三种方案:悬挑钢梁,拉绳反拉体系;悬挑钢梁,压杆支撑体系;悬挑桁架体系。,方案的分析、评估及选定表,(二)方案的分析、评估及选定,方案的分析、评估及选定表,方
6、案的分析、评估及选定表,以上三个待选方案,小组成员通过多次讨论,大致形成以下意见: 1、压杆支撑体系与拉绳反拉体系传力明确,受力合理; 2、由于本工程层高较高,压杆支撑体系中压杆需很长,故截面会较大,用钢量大,且对下层外脚手架影响较大,相比拉绳反拉体系不便施工; 3、压杆支撑体系需成榀吊装,对尺寸精度要求高,不便于施工,且影响工期,拉绳反拉体系则不存在这些问题。 4、拉绳反拉体系较压杆支撑体系经济性好。 5、悬挑桁架方案投入较大,且占用工期太长,不能满足本工程的工期目标,故不采用。,通过对比分析,第一种方案(悬挑钢梁拉绳反拉体系)评为最佳方案。 (三)细化方案,1、悬挑型钢选择。经计算,本方案
7、采用20b号工字钢作悬挑钢梁。悬挑钢梁挑出长度为4.75M(角部最大为6.65M)钢梁布置间距为1.5M,钢梁锚入建筑物1.25M(角部则直接浇筑在混凝土墙体内),在楼板处采用预埋U型环(14圆钢)+10号角钢压板固定。 2、拉绳选择。经计算,选择20钢丝绳(角部采用22钢丝绳)。 3、钢丝绳与钢梁连结方案选择。经计算,吊环选择22圆钢(角部采用32圆钢)。在混凝土墙体上吊点处,采用预埋22吊环(角部采用32吊环)。 4、由于挑出部分达4.75m,锚入楼面部分只有1.25m,整个钢梁的重心偏向外侧400mm,故决定在原有脚手架上挑出1m长的三角架,用以临时支撑工字钢。,5、平台示意图,六、问题
8、假想预测,(一)悬挑钢梁拉绳反拉体系操作流程,(二)问题假想原因预测 我们组织小组成员经多次会议讨论,对此方案可能出现的质量、安全事故进行预测,假想问题主要归纳如下:,1、由于模板支撑系统,落在此钢平台上,荷载很大,对钢丝绳拉环的要求很高,特别是拉环焊缝施工质量,拉环焊缝承载力可能达不到要求;,2、由于悬挑长度较大,反拉角度为52,接近45,产生的水平力也很大,钢梁需克服较大水平力;,4、钢梁吊装完成后,由于第十二层结构没有施工,无法拉钢丝绳,施工平台不能使用。,3、角部钢梁最大悬挑长度达6.65M,若仍按悬挑端1.50M纵距布置钢梁,则角部埋入混凝土中的钢梁太密,且与墙体暗柱钢筋交错,造成角
9、部混凝土浇筑质量得不到保证。,5、由于结构最大悬挑长度为3.4M,钢梁挑出长度达到4.75M,悬挑长度较大,钢梁变形超过允许值;,七、确定对策,通过上述假想预测,所归纳的六个问题,结合施工流程,制订实施对策见下表。,八、对策实施,实施一:选择合理焊接参数,保证焊接质量。 1、通过计算,确定拉环钢筋直径和焊缝高度及长度。设计选用22钢筋,焊缝高度为10mm,长度为200mm,焊条为E43型,实际操作中,焊缝长度均为满焊。 2、现场施工时,首先对材料进行严格检查,确保材料符合要求;施焊时,保证足够的熔深,主焊缝与定位焊缝应结合良好,无气孔、夹渣和烧伤缺陷;由于钢筋直径较大,分三层间断施焊,每焊一层
10、后,清理完焊渣后,再焊接下一层,确保焊缝的高度和长度。,结果:所有拉环在浇筑+78.000M标高楼面前焊接完成,焊缝经探伤,满足要求,且实际使用中,焊缝牢固。,实施二:采取措施确保钢梁水平无位移。 1、根据计算得知,钢梁最大水平力达54.55KN ,为避免钢梁在巨大水平力作用下,沿钢梁自身方向不发生位移,采用14号工字钢作为阻铁(长度为100mm),与20号工字进行焊接,以阻止钢梁水平向位移。 2、为保证阻铁位置准确,经多次商讨决定待钢梁就位后,现场焊接。焊接时,采用小电流短弧焊接,第一层焊缝用短电弧作前后推拉动作,焊条与焊接方向成890角。其余各层焊条横摆,并在坡口侧略停 顿稳弧,保证两侧熔
11、合。,结果:阻铁在钢梁就位后即完成焊接,使用过程中,钢梁无位移。,实施三:角部钢梁特殊处理。 1、由于角部最大悬挑达为6.65M,若悬挑端钢梁间距仍按1.5M布置,则角部钢梁太密,此处混凝土浇筑质量不能保证。经小组成员研究决定,为确保凝土浇筑质量,将角部钢梁间隔布置。钢梁间隔布置后,钢梁端部间距达3M,若直接搭设脚手架和排架肯定不能满足要求。通过验算,决定在20号工字钢梁上搁置14号工字钢,且与20号工字钢焊牢,角部钢梁形成一整体共同受力,在14号工字钢上再立一排脚手管,以满足脚手架立杆纵距要求。,2、 由于角部钢梁是埋入混凝土中,在楼面固定的钢梁很短,只有不到800mm,故在安装工字钢时,需
12、设置临时支撑,支撑不参与悬挑平台 受力计算,只承受平台上钢管及钢笆自重和操作人员荷载。经验算,临时支撑杆选用4根钢管组合截面,具体设计见附图。,结果:角部混凝土浇筑密实,强度达到设计要求;角部搭设脚手架和排架,使用安全,可靠。,实施四:合理安排使用程序确保安全。 1、施工流程:预埋U型环 搭支撑工字钢三角架 吊装工字钢加高下层脚手架 施工第十二层 反拉钢丝绳 拆除加高的脚手架 搭设外脚手架及模板支撑排架 2、将工字钢安装在楼面后,钢梁不允许承受任何荷载。此时利用下层的脚手架再搭高一层施工第十二层,待十二层施工完成后,再将其拆除,待混凝土有一定的龄期后,拉好钢丝绳。然后在钢梁上满铺钢管(间距45
13、cm)以及钢笆片和竹笆片各一层,到此操作平台安装完成。经验收后方可投入使用。 3、在+87.000挑板施工时,外脚手加仅作为维护栏杆用,不允许承受任何荷载。,实施五:严密监测钢梁变形,确保钢梁变形不超过允许值。 1、钢梁允许变形为L/500(19mm),在反拉钢丝绳时,将钢梁端部抬高6cm。 2、将每根钢梁进行编号,反拉完钢丝绳后,逐根测定端部标高并做好钢梁沉降观测记录,每搭一次脚手后,进行一次标高复查,计算每根钢梁的沉降值,严密监测钢梁变形。若钢梁变形值达到或接近允许变形值时,即收紧钢丝绳,确保钢梁变形值控制在允许范围内。 结果:根据监测,钢梁最大下挠值为11mm。,九、总体效果检查,1、经
14、定期观测,使用过程中,钢梁沉降未超过允许值。钢梁下挠最大值为11mm,实现目标值。,2、2008年7月27日至2008年7月30日钢梁吊装至平台铺设完毕,用4天时间,12层结构施工完成后,2008年8月20日至2008年8月22日反拉钢丝绳完毕用3天时间,整个体系施工工期共7天,立塔结构于2008年10月24日顺利封顶,实现施工进度计划。 3、本工程施工难度大,安全要求高,我项目部克服重重困难,按业主进度要求,顺利完成结构工程施工,受到业主及建设主管部门的一致好评,为公司在激烈的市场竞争中树立了良好的企业形象。 4、用钢量共11.5T,钢丝绳共680M。预算造价15万元,支出9.7万元,共节省5.3万元,经济效益显著。,十、总结及巩固措施,通过本次QC 小组活动,达到了预期的效果,取得了显著的经济效益和社会效益;提高了小组成员的科技创新能力。目前本施工方法
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