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自动线改进报告尊敬的公司领导:2013年在公司领导班子的正确带领下,某某取得了很大的发展,随着汽车轴承的大量生产和公司生产模式的转变,现有的生产效率已不能满足公司的发展的需要。本人现岗位在精密车间自动线3号线,就自动线生产效率的提高和各单机产能的均衡化提出一些改进想法。某某自动线在精密车间以生产台亚、德纳公司的汽车轴承为主,具有精度高、性能稳定的优点,但也存在生产节拍慢、生产效率低、各单机产能不均衡的缺点。我们知道生产线最大的产能不是取决于作业速度最快的设备产能,而恰恰决定于作业速度最慢的工位,最快最慢差距越大,产能的损失也就越大。生产线的均衡,也就是将全工序进行平均化、均衡化,调整各工序的作业负荷或工作量,使各工序的作业时间尽可能相等或相近,最终消除各种等待浪费现象,到达生产效率最大化。精密车间目前还是以精磨工序作为连线生产,现就以内套精磨连线501349/02P5型号为例,做以下分析:精磨内滚道加工时间13s辅助时间11s24s内元精磨加工时间18s辅助时间5s23s挡边精磨加工时间16s辅助时间13s29s挡边超精加工时间18s辅助时间6s24s滚道超精加工时间15s辅助时间8s23s 从上图可见,生产线中挡边精磨因磨削方式、设备原因以及加工工艺等的影响,造成了内套线生产效率的低下。若要提高生产线的生产效率,就必须提高挡边精磨工位的产能。如何提高挡边精磨的生产效率,就此提出以下几点:1. 现挡边粗磨公差为+0.080+0.110,精磨公差为+0+0.025,因粗磨设备精度下降,尺寸稳定性差,尺寸分散度较大,实际公差达到+0.080+0.150,精磨加工时为避免冲刀磨削,行程量设定在1517丝左右,在粗磨加工质量能够保证工艺的前提下,精磨留磨量达到65丝即可满足精磨工艺的要求,由此可见,粗磨挡边工艺可将工差修订于+0.090+0.060,并且加强粗磨挡边的尺寸稳定性,如此,精磨的加工行程量可设定于1012丝。2. 因加工余量的减少,砂轮损耗的降低,砂轮的修整个数也可提高至56个,即提高了生产效率,同时又降低了砂轮与金刚笔的损耗。3. 现有的,挡边砂轮为平行砂轮,某某挡边设备采用的修整方式为修整角度固定的修整方式,在更换砂轮时,需将砂轮的工作表面修整为斜角,更换砂轮时间长,一般时间20分钟,采用梯形砂轮,即工作表面已成型的砂轮,如此可减少更换砂轮的时间达到1/2。4. 增加砂轮接长轴的种类,视型号尺寸的大小,合理选用砂轮规格,砂轮接长轴直径的大小,直接影响砂轮运行时的稳定性,磨削加工时的切削力。以501349为例,原3号线挡边砂轮选用规格为P1101020WA100KV60,以现行工艺参数,加工后粗糙度为0.280.30um,加工表面有振纹,后采用P1251032XWA100KV60的砂轮规格,加工表面粗糙度为0.180.20um,无振纹现象,由此可见,增加砂轮接长轴的直径,即可加强砂轮接长轴的刚性,提高加工精度,提高生产效率。5. 某某设备连线装置过于繁琐,存在一些设计上得缺陷,而且程序过多,各工 步延时长,平均每台设备运行周期时间浪费35秒不等,翻转缸分配放料器在生产过程中动作不到位的情况经常出现,极大地影响连线生产的顺畅。可以适当的降低某些工步的延时,如:提升机动作信号延时、挡放料信号延时、料槽满信号延时等。连线装置进行选择性改造,如料道与设备接料处距离短且翻转角度不大,可直接去除分配放料器与翻转缸,同时加装缓冲尼龙条或块,并将关联的信号开关进行并用。可直接使用料道走料的,应避免使用输送带。经过改造后,连线装置的运行时间可缩短11.5秒,且运行的连续性有显著提高,连线的加工节拍得到改善。6. 挡边超精机的使用,极大地提高了挡边的加工精度,但某某的挡边超精机,因超头头架采用液压进给,油石加压采用气动方式,且油石选用规格为xxxxx66mm,受设备压力、气压的影响,在工作过程中,油石容易断裂,加大油石规格,选择xxxxx88mm的油石,并加长油石夹长度,油石夹在油石顶杆运动的方向进行计算距离后开槽,避免油石的非正常损耗,保证挡边超精机的正常工作。挡边精磨加工后粗糙度在0.250.28um情况下,经挡边超精后粗糙度降低至0.080.11um,完全满足挡边加工工序的最终粗糙度工艺要求0.20um。由此,可将在有挡边超精的工艺路线中,将挡边精磨的粗糙度工艺要求从原先的0.2um修改为0.25um,同时磨削规范中得进给速度也可提高10%。综上所述,以501349/02P5内套线挡边工序改进为例,作下表:改进方案改进前时间s/个改进后时间s/个节约时间s/个备注挡边粗磨公差的修订16151提高修整个数(修整时间30秒)7.561.5原先4个一修整改进后5个一修整梯形砂轮的选用(改进前20分钟一次改进后10分钟一次)4.52.251.75按2班更换砂轮一次,每班0.5个次连线装置改进32.50.5挡边超精机使用后挡边精磨工艺改进1614.351.65从上表我们可计算出共节约时间为:1+1.5+1.75+0.5+1.65=6.4秒,挡边精磨加工节拍可减少至29-6.4=22.6秒,以每天二班,每班工作时为7小时,辅助时间20分钟,生理时间10分钟,单班有效工作时间为6.5小时,每月工作日为26天。改善前单班生产个数为6.56060/29=806.89个改善后单班生产个数为6.56060/22.6=1035.39个每月可增产(1035.39-806.39)226=118820个以上所提改进方案,仅是以内套线挡边精磨作为一个表述对象,同时,也可运用到内外套连线各机台中,如:1.砂轮接长轴砂轮规格的选用也适用于精磨内径、精磨外滚道;2.油石夹的改进也适用于内外滚道超精;3.连线装置的改进,对于整条连线的加工节拍有着极大的提高空间,预计每台设备节拍经改进可提高13秒不等;4.加工工艺的修订,是将来粗精配套线均衡生产的关键,随着公司生产模式的转变,粗精磨连线的发展、人员培训、设备改造是未来的重点。一、人员培训粗精磨连线的生产需要员工多岗位操作技能的掌握,而目前大多数员工还未能掌握。如何尽快的让员工适应未来连线生产的模式,首先应在思想上让员工意识到连线生产的重要性和必然性,加强员工多岗位技能的培训,质量意识的提高,在人员配置的安排,应循序渐进地进行,分为三个阶段:第一阶段,以每人3至4台设备为单位,以全能工为主,1名全能工带3名操作工进行实践操作培训;第二阶段:在员工对各工序机床了解后进行人员重组,以每人56台设备,以全能工为主,以1带6的模式进行生产;第三阶段:以8台设备每人为单位进行最终定岗定员。针对精粗磨连线后出现的批量小,交货时间紧的情况,设定56名调整工,进行流动式作业,缩短换型号时间,保证产品交期。2、 设备改造现有单机设备存在许多问题,如精度下降、生产效率低、程序设计部适应连线生产等,例:无锡设备xxxxx。内滚道设备普遍存在机械手上下料不到位、修整导轨运行不稳、粗糙度差、粗磨xxxxx尺寸不稳、计数修整无效、无锡xxxxx内元磨床无有料无料运行程序、无不合格品报警装置,诸如以上问题,如不解决,连线后会造成漏磨、浅磨或废品等质量问题的出现,影响连线生产的效率。如何解决?针对以上问题,可进行以车间为单位、成立专项小组、机台操作者配合对各设备进行故障排查、统一登记、分类、与公司相关部门联合制定维修计划,对所需配件进行制作购买,对精度下降程序需改进的设备选出23台具有代表性的设备,联系有关厂家进行改造,改造

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