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文档简介

1、火力发电厂安全性评价整改计划序号主 要 问 题整 改 方案 项目分类 )责任部门责任人完成时间完成情况1安全管理1.2.4.15部分设备异动后,班组长岗位无规程修改条文。由安生部下发设备变动单,部门进行规程修改,并以单行本运作B各部门师海营任治民王年勤杜春晖李晓东2005.6正在完善1.2.4.16重复发生因人员监调不当,设备检修质量不过关和民工管理不善造成的不安全情况加强值班员责任心和操作能力培训;加强设备检修质量和消缺管理;加强多经外包工程的安全管理。B发电部检修部华电师海营任治民欧阳立2005.10 1.2.4.17缺设备装配图, 搜集配齐相关装配图,B检修部 燃运部供水部铁运部师海营

2、王年勤杜春晖李晓东2005.8 1.2.4.18特种作业牵扯专业面广、人员多,有个别专业、个人没有达到持证上岗。继续加大培训力度和取证工作。B人资部各部门李敏勇 逐步进行1.2.4.19设备变动后有关的图纸、资料得不到及时补充和修订;运行分析中对影响安全运行的问题原因分析不够深入,改进措施针对性不强。设备、系统变动后及时修订和补充相关的图纸、资料,并配发至相关部门、班组;加大对运行分析的检查落实。B安生部各部门李建伟师海营任治民杜春晖王年勤李晓东2005.10 2劳动安全与作业环境2.1.1.1携带型接地线未进行短路电流计算,地线所封状态被检修人员变动。由电气专业进行核算B安生部刘玉海2005

3、.4 2.1.3.1全厂电动葫芦便携式控制装置,未采用特低安全电压。以后采购时按照要求进行C物资部安生部赵永昌王树荣2005.82.1.3.3手动葫芦未经荷重试验执行定期检查试验制度C安生部委托检修部试验2005.42.1.4.1电焊机清册中存有漏登现象。部分电焊机接线端子无保护罩,外壳未接地。完善清册,进一步加强设备治理。A建安公司欧阳立2005.42.1.8.1#01厂高变#1门型架爬梯处无警示标志。水源站出线、两组避雷器围栏处无设备名称及警示牌。春检时完善A安生部王安西2005.5 2.1.8.2厂内机动车辆行驶速度未按照限速要求行使。严格遵守厂规B安生部委托安保公司长期2.2.2.2钢

4、直梯缺少护笼全面普查, B安生部各部门所辖设备区域归各部门负责外部建筑石旭太负责2005.102.2.4.1一季度扬尘点超标为#2皮带头部、尾部,#4皮带尾部。二季度扬尘点超标三处,#2、4皮带尾部、#5皮带头部。噪音超标为#1、2、3、4炉甲、乙送风机、甲、乙一次风机。加强除尘设备的维护工作,保证正常投入。制定控制粉尘超标的具体措施并加以实施。C安生部杨兴濂徐尚元根据设备大修逐年进行 2.3.3厂内铁路道口无警示信号加装警示信号C安生部铁运部李德福王年勤2.4.1无专职消防人员未经专业培训配备专职消防人员,并经专业培训。C人资部李敏勇2005.102.4.4消防器材未全部经定期检验。如:水源

5、站、建安公司加酸站灭火器超期未检验等。 油区内无消防通道。严格执行典型消防规程B安生部发电部张锦隆贺玉民2005.82.4.5动火工作中失去监护。现场消防设施有待于进一步完善。按照电力设备典型消防规程执行B安生部张锦隆20052.4.8电缆夹层无自动灭火装置,电缆孔洞未彻底进行封堵。二单元今年完成,一单元2005年完成C安生部徐尚元2005年2.4.9.1供水公司潜水泵、空压机无清册; 造清册C供水部张玉萍2005.6 .2.4.9.2供水公司无GB3955-92购买B供水部李晓冬2005.9 .2.4.9.3检修部脚扣无定期试验按安规要求试验B安生部 王树荣2.4.9.4#2供水泵房5T行车

6、行走时不稳;联系检修B供水部李晓东 属于二公司设备2.4.9.5起重用绳索及附件试验无工具进行购买试验工具C安生部王树荣2.4.9.10网控电子间照明亮度不足加装B 检修部 仇俊辉2005.10.2.4.9.11升压站灯塔照明不能实现远方控制改进B检修部高光璠2005.112.4.9.12重油库无事故照明、 加装C检修部 仇俊辉2005.10 2.4.9.14燃运#2、4给煤机无除尘设施设计安装C安生部燃运部徐尚元杜春晖2005.8 2.4.9.15消防泵无远方启动装置尽快提方案恢复B安生部发电部徐尚元贺玉民2005.7 2.4.9.16火灾报警装置部分未投入联系厂家改造完全投入C安生部徐尚元

7、2005.9 3.1.1锅炉设备3.1.1.1.7#2炉2004年4月8日水冷壁泄露。#3炉2003年8月27日水冷壁泄露。#3炉2004年2月21日水冷壁泄露。按照中国国电集团重大事故预防措施第5条防止大容量锅炉承压部件爆漏事故要求进行。并逐年对#1-#4锅炉下部水冷壁进行改造更换。C安生部杨兴濂从2005年逐年进行改造更换 3.1.1.1.9饱和蒸汽、过热蒸汽、再热蒸汽安全门未按照规定进行定期校验和放汽试验。按照电力工业锅炉压力容器监察规程规程(DL612-1996)中的9.1项要求,按期进行试验。但由于目前的老式安全门无法进行定期和放汽试验,只在大修后进行定砣试验,必须进行改造。 C安生

8、部杨兴濂从2005年逐年进行改造 3.1.1.1.112004年3月5日3月7日#1炉乙I电场故障停运68.3小时,超过24小时。2004年3月1日4月1日#2炉甲II电场故障停运744小时,超过24小时。2004年4月1日5月1日#3炉乙II电场故障停运720小时,超过24小时。2003年8月1日9月1日#4炉乙II电场故障停运744小时,超过24小时。按照中国国电集团公司重大事故预防措施中防止重大环境污染事故的要求,及燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则(DL 461一1992) 要求执行。同时电除尘由于初步设计是在八十年代的理念,经长期运行后,阴阳极线、极板老化严重,除尘的电场个数少,无法适

9、应目前的运行工况及环保要求,需要进行改造。对极板、极线进行更换,并将单室三电场改造为单室五电场,对高压硅整流变压器及控制系统进行增容改造。C安生部杨兴濂徐尚元从2005年逐年进行改造 3.1.1.2.2支吊架定期检查记录不全。按照火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则(DLT 616 1997)的要求,对支吊架进行定期检查,并将所有支吊架的工况建立详细的数据库,委托西安热工研究院逐年在每次大修时对汽水管道支吊架进行维修调整的计算,并进行调整。C安生部刘克明从2005年逐年进行改造 3.1.1.2.5#1、#2、#3、#4炉过热蒸汽减温水调整门存在内漏。由于国产的调整门在运行中有5的泄露量,造成

10、运行中对汽温无法控制与调整。需进行改造,更换为国外进口的调整门。C安生部杨兴濂从2005年逐台进行改造 3.1.1.2.9预热器漏风率超标(标准10%)运行,其中#2炉16%/13%,#3炉乙侧11%,#4炉乙侧11.5%。预热器经过长期的运行,管箱与墙壁磨损严重,大量一、二次风被漏入烟气侧或漏入空气中,造成厂用电率的升高与锅炉下率的下降,需进行改造更换。将破损管箱进行更换、墙壁拆除保温后进行更换墙壁及保温。C安生部杨兴濂从2005年逐台进行改造 3.1.1.2.11锅炉本体及管路部分保温有问题,特别是锅炉上部区域保温,保温外表温度超过标准值。锅炉原保温为珍珠岩蛭石块,经多年的使用,蛭石块已被

11、烧碎,全靠外表层的铁丝网箍住,而裂开的缝隙虽经多次整治,但保温效果已大大下降,锅炉顶部各导汽管、汽包、集中与分散下降管、顶部区域外表温度超过标准值,为加强设备检修管理,按照火力发电厂设计技术规程(DL 5000-2000) 要求进行整改,保温更换为轻型的硅酸铝板。C安生部杨兴濂从2005年逐台进行改造 3.1.1.5.2设备评价中没有主设备总体评价内容。按照发电厂检修规程(SD230-1987)要求执行。B检修部师海营2005.6 3.1.1.5.6汽包就地水位监测不便; 就地和远传水位差值偏大,尤其是电接点水位表,其中部分超限运行;加装就地水位监测电视;在水位计旁制作一操作平台;彻底查清就地

12、、远方水位相差大的原因并改善;B检修部王宏军2005年3机组 3.1.1.5.9 #2、#3空压机型号落后,设备老化,零备件采购困难,压缩空气质量严重不合格 #2、#3空压机进行换型;C检修部安生部杨新濂刘东林项目已定2005年更换 3.1.1.5.10#1-#4炉捞渣机驱动装置无过载保护装置;#1-#4炉碎渣机碎渣效果差,备件采购难;通过调研,进行更换B 安生部李德福 杨新濂 3.1.2汽机设备3.1.2.1.11.#3-4机中压缸保温不合格,停机后上、下缸温差超过规定的50( 3机80;4机60;小修时对汽缸保温进行检查、完善B安生部检修部建安公司李万旭李克家马涛2005年完成3机 2.(

13、1)#2-4机中压转子、#4机低压转子接长轴晃度超标(2)转子中心孔探伤周期执行标准与国电集团公司下发标准不符通流改造时,高速动平衡处理执行国电集团公司下发标准C安生部检修部李万旭李克家刘克明2005年开始逐年进行3.(1)#2-4机中压13-19级隔板存在变形缺陷(2)#2机高压转子3-9级围带铆钉头磨损(3)#3机中压转子末级叶片出口有30多处缺口20052007年通流改造时更换处理C安生部检修部李万旭李克家2005年开始逐年进行 5.#2机轴瓦润滑来油油温高于正常值2007年大修时更换椭圆瓦C安生部检修部李万旭李克家2007 3.1.2.1.3#3、4机组滑销系统存在卡涩、膨胀不畅缺陷。

14、2005、2006年对#3、4机滑销系统进行改进C安生部检修部李万旭李克家2006 3.1.2.2.2#3、4机组调节系统部套存在卡涩缺陷20052007年纯电调改造时处理C安生部检修部李万旭李克家2007 3.1.2.2.41、危急保安器运行2000小时注油试验,电超速保护定期试验未做与省调、网调协商处理C安生部古世军张锦隆1机完成,其它机组调研实现2、#2-4机组七段抽汽逆止门关闭时间未测定测定关闭时间C安生部发电部张锦隆董钢李万旭彭延虎2005 3、主、调速汽门关闭时间试验未做测定关闭时间C安生部发电部张锦隆董钢李万旭彭延虎2005 4、#2-4机(带固定负荷机组)每天(至少每周)进行一

15、次调速汽门较大范围变动的活动试验未做于省调、网调协商处理C安生部发电部古世军张锦隆田年盛彭延虎待电调改造后结合水位扰动试验由部门实施3.1.2.2.5#2-4机旁路事故情况下不能可靠投入,#2机二级旁路,#3机一级旁路运行中内漏对旁路进汽门进行检修或更换C安生部检修部师海营李德福李万旭李克家按照计划进行 3.1.2.3.1除氧器水压、安全门定期排放试验未做积极探讨,措施完善时进行B安生部检修部师海营刘克明李万旭李克家待研究3.1.2.3.2高加汽侧安全门定期排放试验未做,且运行中安全门动作参数存在不准现象积极探讨,措施完善时进行C安生部检修部发电部师海营刘克明李万旭李克家彭延虎待研究3.1.2

16、.4.2#4机循环泵出口电动门关闭时间较长,跳闸后泵存在倒转现象准备对循环泵出口电动门进行改造C安生部检修部师海营李万旭李克家2005年小修完成 3.1.2.4.31.#2-4机#7低加堵管率超标2.#3、4机内冷水滤网不符合29项反措要求1、 更换加热器芯子2、 滤网进行改造C安生部检修部李万旭李克家2005年3机组根据机组大修逐年进行3.1.2.4.6#2、3发电机有进油现象逐年对油挡进行调整或改进,2005年改造3机组C安生部检修部李万旭李克家2007.8根据机组大修逐年进行3.1.2.5.3油管道焊缝质量未进行定期检验在大小修中对焊缝进行逐检C安生部检修部刘克明李克家2005完成3.1

17、.2.5.5主油箱事故放油门安装不符合反措规定按照中国国电集团公司重大事故预防措施3.2.8条执行A安生部检修部蒲盛东李克家2005完成3.1.2.7.1转子原始晃度相位未进行标注大修时标注相位A安生部检修部李万旭李克家根据机组大修逐年进行3.1.2.8.2检修规程中部分设备与现场实际不符尽快修订、完善检修规程 A安生部检修部李万旭李克家2005.123.1.2.8.33、4机组轴封漏汽大。大修时检查更换汽封块、调整汽封间隙、改造轴封系统。C安生部检修部李万旭李克家05-07 3.1.2.8.42机3轴瓦瓦振大且与油温关系密切;3机7轴瓦瓦振运行中在4045um之间,且与发电机风温、氢压关系密

18、切。建议将2机3轴瓦由三油楔瓦更换为椭圆瓦;3机7轴瓦在小修时检查、处理。C安生部检修部李万旭李克家05-073.1.2.8.5汽缸有进冷汽、冷水的隐患。建立主汽门、调速汽门严密性试验制度;完善抽汽逆止门活动试验,确保抽汽逆止门动作灵活、关闭严密;完善高加保护在DCS系统的逻辑回路;完善各机组本体疏水系统,部分疏水采用新型疏水器。C安生部检修部李万旭李克家李德福 彭延虎张锦隆2007.12#1机组大修中完成3.1.2.8.63机发电机差动保护误动作后机组跳闸,转速动态飞升到3269r/minn,高于危急保安器动作值。建议做甩负荷试验或对调速系统进行改造,提高调速系统稳定性。C安生部发电部检修部

19、彭延虎李万旭李克家05年大修完成3.1.2.8.724机高加安全门存在误动现象,联程阀上阀座内漏,联程阀有卡涩现象,不能正常开关。创造条件对高加安全门动作值在热态时整定,对联程阀进行改造。B安生部检修部李万旭魏军05-07 3.1.3电气一次部分3.1.3.1.1(1)3号发电机进风温度为42oC,大于运行规程规定。查明原因,消除缺陷.B检修部仇军辉2005.7(3)1-4号发电机油箱 、水箱无氢检测装置。加装检测装置C安生部李德福2005605年3机 (11)防止封闭母线爆炸的技术措施不落实。尽快将监测装置投入C安生部李德福2005605年3机 3.1.3.2.1 4号主变介损不合格。尽早处

20、理合格B检修部仇军辉随机组大修 4号主变低压侧套管C相电容量不合格。处理合格B检修部仇军辉随机组大修 4号主变钟罩螺栓部分过热。检修消除B检修部仇军辉随机组大修 3号主变A相套管及两个阀门渗油。检修消除A检修部刘一博随05年机组大修 3号主变油流继电器无挡板重新选型加装C安生部王安西2005.705年大修进行 3.1.3.2.3(4)无变压器反事故措施。作为重要措施制定C安生部王安西2005.4正在进行3.1.3.3.3(4)2209、3302、3310、3311、3312、3320、3321、3322、3330、3331、3332等断路器大修超期。制定计划,按期大修C安生部徐尚元 根据计划逐

21、台进行 3.1.3.3.5户内高压开关”五防”功能不全.联系生产厂家解决.C安生部王安西200511 3.1.3.3.6220KV 330KV接地电阻(高达1.97欧)不合格.更换地网C安生部徐尚元2005.10 3.1.3.3.10(2)高低压配电装置反措计划不落实补充落实.C安生部王安西白旭2005.10低压配电装置反措完成,高压配电装置反措费用未落实3.1.3.4.9特别重要电缆未采取耐火隔离或更换难燃电缆采取耐火隔离或更换难燃电缆C安生部白旭2005.6已换了一部分,以后逐步实施3.1.3.4.10#1-#4发电机励侧底部筋板运行温度高更换底部筋板为防磁材料(2004年完成#1机组)C

22、检修部安生部徐尚元高光璠2007.12#1-#4发电机运行中氢气湿度偏高、测定不准确对氢气干燥器进行改进(需要立项)C安生部检修部李万旭魏军水内冷发电机流量没有监测装置购置仪器开展内冷水流量测试(汽机专业)A检修部李万旭李克家安生部安排#1-#4发电机存在密封油向发电机内漏油问题提高差压阀、平衡阀的灵敏度(汽机专业)C安生部检修部李万旭李克家2007.10发电机无可靠的灭火装置;调研改造灭火装置B安生部检修部2007.10发电机定子绝缘无在线监测装置调研购置在线监测装置C安生部检修部徐尚元李有民2004.12防止发电机非全相运行和非同期并网的反措没有落实加强人员技术培训,防止误操作确保二次回路

23、及同期装置正确动作更换发电机出口开关B安生部检修部发电部徐尚元李有民李东平2008.10发电机中性点筋板长期高温;#4主励磁机进出风温异常,进风高于出风温度; 筋板高温公司在发电机改造中安排统一解决,其它问题在机组检修时解决 大小修对#4主励磁机风道、温度测点进行全面检查A安生部检修部徐尚元高光璠2005.114发电机端部有松动磨损问题对定子端部松动处进行加固B安生部检修部白旭仇俊辉2006.102发电机护环表面有轻微腐蚀现象对氢干器除潮设备进行改进B安生部检修部白旭仇俊辉2006.7防止发电机内冷水路堵塞的反措不健全更换为激光打孔的不锈钢板滤网B检修部李克家根据大修逐台进行,05年3机组 改

24、造电气设备大多数据资料不全;缺失不全资料到档案室借阅印刷补全B安生部检修部发电部徐尚元高光璠姚向宇逐步完善变压器大修超周期安生部制定大小修周期计划A检修部王安西仇俊辉 进行状态检修主变、厂高变、备高变消防水系统故障;安生部联系安装单位协助解决B安生部检修部徐尚元高光璠无项目#4机组6kv厂用电源存在非同期并列的隐患;机组大、小修时 #4机组6KV厂用工作、备用电源加装同期装置解决非同期并列问题B安生部检修部徐尚元高光璠2006.5 BZT装置无法进行定期试验编制措施并组织落实B安生部发电部 刘玉海李东平逐步更换为快切装置2209、2200开关大修超过规定期限,3302开关大修到规定期限制定计划

25、,安排大修C安生部检修部王安西刘意博按照计划执行6kv母线存在谐振现象测试消除(供水立项)B安生部检修部徐尚元2005.10电缆遂道照明未齐全,负荷增大后,易烧坏干式变压器或线路增大干式变压器容量B检修部冯晓林现场部分 电缆标牌不清制定计划,查阅资料,尽快完善B检修部翟静华2005.6无电缆防火措施设计安装图收集、整理、完善B安生部检修部翟静华2005.9并网运行项目#2#4发电机滑环夏季运行温度偏高,最高达100以上;对发电机滑环散热结构及刷架进行改进;B检修部王承庭05-07 #3主变O相套管色谱结果含H2量超标:176ppm厂家配合大修处理A检修部刘意博2005.8变压器大修后油介损未进

26、行大修后变压器安排进行该项工作A安生部徐尚元逐年进行#01、#02备高变、#9联变有载开关未进行大修,油色谱未进行2004年春检处理B检修部仇俊辉2005.10根据测试结果定是否大修220、330开关断口绝缘与相对地绝缘没有分开测。无法计算断口绝缘不小于(220)1.15、(330)1.2倍相对地绝缘安排测试B检修部屈浩湘争取项目母线悬式绝缘子串未定期进行绝缘及零值测试04年已测试,05年继续B安生部徐尚元2005.10220KV主环网未进行开挖检查直阻不合格公司安排完成B安生部徐尚元05年改造2003开关直阻超标:A相:536、B相:480、C相:522 3362开关 A相直阻216超标。2

27、005年二公司更换处理B检修部刘意博05年无项目3.1.4电气二次设备3.1.4.1.(4)灭磁开关不可靠,2003年12月#4机组小修后开机顺控并网过程中,发生灭磁开关未合上,导致励磁调节器无反馈电压而调节失控。 1、对灭磁开关操作机构加强维护检修,确保灭磁开关的可靠性。A检修部仇俊辉 2005.101、2机组已更换,2005年对其余机组更换2 励磁控制系统直流工作电压偏差为+10%-15%及 交流工作电压偏差+10%-15%频率偏差为+4%-6%时的工作特性试验由于试验设备缺乏未进行。购买变频电源B安生部刘玉海2006.52005年国电未批 3.1.4.1.(5)#1#4发电机WKKL-1

28、B1励磁调节装置,配有两套AVR每套AVR设有自动、手动方式。运行规程1.3.6.5对2PT回路发生断线故障处理规定有:若为2PT一次保险熔断,汇报值长,申请解列发电机进行处理。该故障处理规定没有充分利用AVR双重化配置的优势:每一套AVR都可独立满足发电机正常运行的要求。这也是DL/T 843-2003 大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件中规定的要求。对“2PT一次保险熔断处理意见,不需要解列发电机进行处理,只需要退出A通道,保持B通道的自动运行方式”等相关部分规程进行修改A发电部李东平2005.121机组规程修改完成3.1.4.1.(8)3-4号机励磁系统大功率整流器运行中曾出现并联

29、运行的元件间温差大(20以上),个别元件温度偏高的(6070)现象,经加大冷却风扇,情况好转。 对于目前还未改造的二台励磁系统大功率整流装置,加强检修维护,执行防暑降温措施,确保设备安全运行。A安生部刘玉海2005.10 3.1.4.2.1(1)1 220KV母线保护未双重化配置。不满足国电集团公司重大事故预防措施中的16.6条要求。1、列入2005年计划,220KV系统增加一套母线保护,实现双重化。C安生部刘玉海2005.10 2、#4发变组保护、#01/#02备高变保护均为晶体管保护,已运行十几年,设备老化逐步改造,2005年完成备高变C安生部刘玉海2005.12 3、 #4发变组未配置录

30、波器,不满足国电集团公司重大事故预防措施中的15.5条要求2006年机组大修加装。C安生部刘玉海2006.8 4、#1、#2电抗器保护为晶体管保护,已运行十几年,设备老化。4、该项列入滚动改造计划C安生部刘玉海2006.12 3.1.4.2.1(2)1 #1#4发电机的匝间保护整定单上投跳,但实际上一直未投跳闸。2 #1#4发电机定子一点接地零序基波段保护自投产以来一直未投跳闸,不符合大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T684-1999及国电集团公司重大事故预防措施中的13.10.2条的要求。1目前仍投信号。进行调研分析其它同类电厂匝间保护投跳情况,对存在的问题作研究,尽快有个结果。2

31、 调研了解继电器原理正确、整定正确后,按大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T684-1999及国电集团公司重大事故预防措施中的13.10.2条的要求,无误后发电机定子一点接地零序基波段保护投跳。B安生部刘玉海2005.10现已确定方案,正在实施3.1.4.2.1(5)除1号主变220kV开关是双跳线圈, 其余220kV开关均不是双跳线圈,不满足国电调(2002)138号“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则中的6.3(4)条的要求。结合设备改造完善。C安生部徐尚元按照年计划执行2005年完成2发电机出口开关 3.1.4.2.2(4) 1、高频保护通道中的结合滤波器一

32、、二次线圈间接地连线未断开,没有正确执行国电调(1998)112号对继电保护高频通道工作改进措施中的第三条规定。 正确执行反措要求,整改。A安生部检修部刘玉海仇俊辉2005年5月 3.1.4.2.31、集控室电缆层未见到专用铜排接地网,微机保护接地均通过柜底槽钢接地,不满足国电调(2002)138号“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则中的7.5条,发电厂元件继电保护室亦应尽快完成铜排接地网反事故措施。2、网控室电缆层100mm2专用接地铜线引入后,该接地铜线直接连接在电缆层电缆架上,微机保护接地仍通过柜底槽钢接地,不满足国电集团公司重大事故预防措施中的19.5.1条要求。

33、1按反措要求整改2建议:按反措要求整改B安生部检修部刘玉海仇俊辉按照计划执行3.1.4.2.4(4)1、保护试验项目存在不齐全。如80%Un的传动试验未做。1、 列入费用,购买试验仪器和试验保护电源。 C安生部刘玉海按照计划执行 3.1.4.2.91、#01、#02备高变分别作为#1/#2机及#3/#4机的厂用备用电源。运行规程中,厂用电运行方式上规定:备高变可作为当一台机机组运行时,工作厂用电源出现故障时的供电,同时又可作为另一台机组的停机/事故的备用电源。而保护计算上未见到该方式下的核算。2005年结合备高变改造对保护进行一次核算A安生部检修部刘玉海仇俊辉 2005.9 3.1.4.2.1

34、01、运行现场无二次回路图纸,不符合评价项目的要求。相关班组图纸不全。2、班组内的图纸有手改现象,无修改依据的说明,备案资料不齐全。1 列入费用,进行印刷、配置。2 修订图纸管理制度。建议公司配置专用计算机、绘图软硬件B安生部检修部刘玉海仇俊辉2005年 3.1.4.2.13220KV升压站部分端子箱密封不良。1、逐年整改。2005年完成3机组和部分220KV部分端子箱C安生部检修部刘玉海仇俊辉从05年逐步进行 3.1.4.2.14(4)2003年8月26日#3发变组大差保护误动, 厂用电备用电源自投后,备用电源保护动作,备用电源自投不成功。未见到厂用电备用电源自投的保护计算书。重新进行厂用电

35、备用电源自投的计算,核查保护的整定是否正确。A安生部检修部刘玉海仇俊辉吴爱民2005-071机组改成快切装置,其余逐年改造3.1.4.3.11、#1机、网控蓄电池直流电源电缆、直流油泵电缆未采用耐火型电缆。不满足国电集团公司重大事故预防措施3.1.2中的要求。2、直流系统的电缆没采用阻燃电缆。不满足国电集团公司重大事故预防措施23.10.2中的要求。1、 按国电集团公司重大事故预防措施3.1.2中要求逐步更换。2005年完成3机组。2、 按国电集团公司重大事故预防措施23.10.2中的要求完善C安生部检修部仇俊辉白旭按照计划执行1机、网控直流电缆未更换,逐步实施3.1.4.3.2 (5)网控1

36、组蓄电池室内照明有一盏灯不亮,且不符合防爆要求。网控、1、2号集控、3、4号集控蓄电池室没有事故照明。按电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程的要求改造。B检修部仇俊辉2005年 3.1.4.3.3(6)1、充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数均未见到相关的试验报告。1对运行设备结合检修全面测试直流系统充电装置的稳压、稳流精度、纹波系数。确保直流电源的品质符合国电集团公司重大事故预防措施要求。对新安装设备严格按照规程、规定进行。A检修部仇俊辉2005.10调整为机组大修进行 2、1、2号集控2号充电装置大电流时性能不稳定2列入2005年整改计划C安生部刘玉海 国电未批 3.1.4.3

37、.41、直流系统各级熔断器和空气小开关动作值未做定期校核。2、直流系统图中部分熔丝(小开关)的规格未标,直流系统各级熔断器配置图也未至最终负荷,无法核查上下级配合是否满足选择性的要求。从现运行图上可发现330KV的信号电源熔丝与上级网控直流熔丝相同。1、按国电集团公司重大事故预防措施23.6的要求整改。保险由发电部定期抽检。开关由检修部结合设备检修定检。2、发电部补充直流系统图中部分熔丝(小开关)的规格。编制直流系统各级配置图至最终负荷。全面核查熔断器(小开关)配合是否满足国电集团公司重大事故预防措施23.6。A检修部发电部仇俊辉李东平 随机组大修进行小容量开关完成;大容量开关无仪器3.1.4

38、.3.51、2号机380伏各段直流系统开关无标示。且与交流电源开关距离较近无法检修,操作危险。2、直流盘上的馈线标志陈旧,新老标志共存。1 开关标志完善。2 利用机组母线小修机会并将直流开关移至合适位置。3全面整理直流屏上的标志。A检修部发电部仇俊辉李东平#2机组调整为05年小修时完成3.1.4.3.101、更换后的蓄电池检修规程未进行及时修订,不能起到规范管理的作用。1、根据电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程的要求,修订蓄电池检修规程。A 检修部仇俊辉 2005.6 3.1.4.4.1(5)调度录音电话不能录音。列入2005年计划C安生部徐尚元2005.12 3.1.4.4.3微

39、波塔与通讯楼接地网没有明显连接点,不满足DL548-94电力系统通讯站防雷运行管理规程中的要求。按DL548-94电力系统通讯站防雷运行管理规程中的要求完善B检修部仇俊辉2005.12 3.1.4.4.4通讯机房接地电阻多点不合格,不满足DL548-94电力系统通讯站防雷运行管理规程中的要求。按DL548-94电力系统通讯站防雷运行管理规程中的要求完善。B检修部仇俊辉2005.10已将不合格点与其它地网并接,在05年更换地网时才能解决3.1.4.4.5通信直流电源“负极”在通信机房侧均未接压敏电阻。按“评价项目”要求增加。B检修部仇俊辉2005.6新换柜子均有压敏电阻,旧柜子05年更换 3.1

40、.4.4.9“老通信交流电源”不具备自动切换功能。改进一次接线,配合充电机改造,增加备用电源自动切换功能。A检修部仇俊辉 05年项目未批保护反措台帐不全建立反措项目管理台帐A检修部王合平2005.8 直流系统运行方式不符合反措要求继续完善C安生部检修部刘玉海2005.8 通信直流配电柜安全性能下降更换直流配电柜C安生部检修部徐尚元高光璠2005.905年订一台通信配线架保安器安装不全检查、安装保安器B检修部冯志科2005.9并网运行未完成项目无传递函数计算联系厂家复印B安生部刘玉海#1机已完成Pss未调试调度选1机进行B安生部刘玉海#1机完成过压保护、过励保护未经过电网企业审批联系补办审批手续

41、B安生部刘玉海#1机完成公司直流系统未有绝缘选检装置建议公司立项解决B安生部刘玉海无项目2机主充装置运行不稳定利用机组大修时间改造B安生部刘玉海无项目结合滤波器试验未作联系电研所进行试验B安生部徐尚元2005.10并网运行未完成项目发电机失灵保护启动时,未解除电压闭锁回路查找相关资料,联系厂家、电研所共同提出方案整改B安生部刘玉海2005.1105年结合220KV母线保护双重化进行励磁系统无检修规程尽快编写审批确定B检修部高光璠2005.9正在完善励磁系统无传递函数计算说明、无设计图纸和批准文件尽快完善B安生部刘玉海2005.11无电流互感器10误差曲线校核A安生部刘玉海按计划逐步进行调度系统

42、远动无专用UPS尽快购买蓄电池B安生部物资部徐尚元赵永昌2005.8调度系统远动设备无备品、备件检修部报计划,尽快配置B安生部徐尚元2005.10调度系统无专业配置示波器、电平表落实尽快配置B安生部徐尚元无项目调度台由于设备原因退出运行建议更换B安生部检修部徐尚元高光璠2005.66月份到货完成通讯测试仪器、仪表不准确联系厂家校验安生部检修部徐尚元高光璠2005.8室内均压网屏蔽网工程资料不全班组查阅资料完善A检修部冯志科2005.8直流系统波纹系数不符合要求已列入技改项目实施B安生部徐尚元2005.605年订一台反事故技术措施220KV开关、220KV套管的爬雪现象应引起足够的重视, (不符

43、合二十五项要求18.5条)增加相关条目至运行管理规程明确A安生部发电部徐尚元董刚李东平2005.7#1、2、4、01中性点绝缘变压器中性点保护未采用棒间隙保护 (不符合二十五项要求17.53条)根据机组大修改造逐步完成B检修部仇俊辉逐步改造330KV LW13-330型开关空压机启动没有累积时间统计记录 (不符合二十五项要求16.1.1.1条)调研后确定方案B安生部徐尚元2005.10防误操作技术措施高压电器设备是否装设调度编号和设备、线路名称的双重编号牌,且字迹清晰、正确(2)#2主变三个龙门袈无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (3)220KV甲、乙母避雷器无标识。利用春检整改

44、A发电部检修部李东平仇俊辉 (4)#01备高变出口避雷器无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (5)220KV升压站靠近#01备高变出线避雷塔无编号及警示牌。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (6)220KV升压站龙门架(靠近甲母J3和2200开关两处)无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (7)220KV升压站母线中间龙门架及旁母东侧龙门架无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (8)2209开关处龙门架无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (9)#09联变中压侧出线龙门架无标识。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉 (10)#09联变中压侧出线

45、处避雷塔无编号及警示牌。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉(11)#09联变中压侧避雷器无编号。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉(12)#1电抗器避雷器无编号。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉(13)330KV设备管理标示牌内容不完整。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉(14)330KV升压站避雷塔无编号及警示牌。利用春检整改A发电部检修部李东平仇俊辉(15)330KVI、II母避雷器无标识。按要求整改A检修部发电部仇俊辉李东平(16)模拟盘合3310、3312开关前必须先合3301开关与实际运行方式不相符。按要求整改A检修部仇俊辉常设的户外架构上的“禁止攀登,高压危险”、

46、屋内间隔上的“止步,高压危险”是否齐全、规范、清晰 (1)220KV升压站龙门架梯子无“止步!高压危险”标示牌。按要求整改A检修部发电部仇俊辉李东平(2)#3、4机龙门架无标识且梯子无“止步!高压危险” 警示牌。按要求整改A检修部发电部仇俊辉李东平屋内高压间隔设备是否具备“五防”操作功能 (1)6KV配电室母线联络刀闸、母线PT间隔、厂高变分支PT间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(2)发电机出口PT、中性点PT、K1、K2刀闸间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(3)6KV母线工作、备用电源间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(4)#01、0

47、2备高变低压侧刀闸间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(5)发电机出口避雷器间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(6)给水泵电机中性点柜间隔设备不具备五防操作功能。按要求整改A检修部仇俊辉(7)6KV母线负荷间隔五防功能不完善。按要求整改A检修部仇俊辉3.1.5热工设备3.1.5.1.4DCS抗射频干扰能力未测试购买火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程(DL/T659- 1998)第7.2条,按要求进行定期试验,并做好记录。B安生部李德福 无设备3.1.5.1.5(1)#1机组汽包电接点水位指示偏差大按照国家电力公司电站锅炉汽包水位测量系统配置、安装和使用若干规定(该行)(国电发2001795号)第4条及中国国电集团公司重大事故预防措施第10条,在大、小修中按要求加强汽包水位仪表维护、校验工作。C安生部李德福2005.73.1.5.1.5(6)无燃油流量计按照火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定(国电安运1998483号附录A) 购买并在大小修时整改。C安生部李德福2005.10 3.1.5.1.7(4)发电机氢气纯度未投入按照中国国电集团公司重大事故预防措施第13.2.2条,公司制定计划投入。C安生部李德福2005.11 3.1.5.2.1AGC功能未完善,

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